魏斌
摘要:為了減少上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)事故的發(fā)生及控制方便,把傳統(tǒng)按鈕全部換成觸摸屏輸入,改造原繼電器控制線(xiàn)路中的硬件接線(xiàn),改為PLC編程實(shí)現(xiàn),主電路及原控制系統(tǒng)電氣操作方法實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,不需要手動(dòng)控制,電氣控制系統(tǒng)控制元件(包括熱繼電器、接觸器),作用與原電氣線(xiàn)路相同,為了使系統(tǒng)更加完美,行程開(kāi)關(guān)數(shù)量增加,行程開(kāi)關(guān)改換為傳感器,加入指示燈,使得系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)更加清晰。使上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)生產(chǎn)效率得到提高,也使產(chǎn)品精度得到提高。
關(guān)鍵詞:上輥萬(wàn)能式卷板機(jī);高精度;觸摸屏;PLC
中圖分類(lèi)號(hào):TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2018)22-0233-03
上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)是目前比較典型的一種高精度的卷板機(jī),采用上輥升降液壓傳動(dòng)和水平移動(dòng)(機(jī)械傳動(dòng)),由下輥驅(qū)動(dòng),電氣集中控制操作系統(tǒng),能一次完成上料對(duì)板材兩端的預(yù)彎及卷制筒形、弧形工件的工作,還可以對(duì)金屬板料進(jìn)行一定的整形校平,有直接預(yù)彎、省事、省料之功效。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于控制精度要求高的場(chǎng)合,如:航空、核電等金屬結(jié)構(gòu)件制作業(yè)及化工機(jī)械、海洋石油平臺(tái)、輸油氣管道、壓力容器等行業(yè)。
老式上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)由于其操作方式(全手動(dòng)控制)需要更多人力資源,大大降低了生產(chǎn)效率且維修不便,給企業(yè)帶來(lái)諸多不便。PLC可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、靈活性好,用它實(shí)現(xiàn)卷板機(jī)的控制,使原來(lái)的系統(tǒng)變得簡(jiǎn)單,易于維修,可以彌補(bǔ)人力資源浪費(fèi)帶來(lái)的缺憾,在保持原上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)工作流程不變的情況下,實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)控制,使電氣故障降低,可靠性大幅度提高,使用更為方便,不需要適應(yīng)期。該系統(tǒng)還使用了觸摸屏來(lái)控制卷板機(jī)的運(yùn)行,使得卷板機(jī)的操作更加直觀(guān),運(yùn)行狀態(tài)更加清晰可見(jiàn)。
1 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
1.1 PLC選型
由于本設(shè)備輸入輸出點(diǎn)數(shù)不多,應(yīng)選用50點(diǎn)以下的小型PLC,所以選擇三菱FX3U-48MR系列的PLC,其I/O點(diǎn)數(shù)方面它有24個(gè)輸入點(diǎn),24個(gè)輸出點(diǎn),可以適用本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。
1.2 PLC的硬件接線(xiàn)圖
1.3 觸摸屏的選型
由于本設(shè)備觸摸屏安裝位置有限,所以選用GT10系列的GT1050(5.7寸)觸摸屏。GT10系列HMI雖然機(jī)身小巧,但功能十分強(qiáng)大。它的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置配方功能,方便存儲(chǔ)加工數(shù)據(jù)。支持FA透明功能,GT10與三菱PLC連接時(shí),通過(guò)GT10即可進(jìn)行PLC程序的讀取、寫(xiě)入、監(jiān)控等。使用Unicode2.1編碼,顯示各國(guó)文字,面向全球用戶(hù),并且語(yǔ)言切換畫(huà)面制作簡(jiǎn)單。使用Windows字體時(shí),可對(duì)文字進(jìn)行斜體、下劃線(xiàn)、斜體下劃線(xiàn)等修飾,表現(xiàn)力豐富。
此外,GT10支持多臺(tái)連接,兩臺(tái)GT10只需通過(guò)電纜即可連接。采用LED背光燈,免除您的維護(hù)煩惱。還可縱置顯示,方便安裝于狹小空間。
GT10與PLC通訊接口按機(jī)型不同分為RS232、RS422兩種,傳輸速率可達(dá)115.2Kbps。
2 軟件設(shè)計(jì)
2.1 系統(tǒng)流程圖
2.2 重要程序分析
1) 初始化程序
設(shè)備上電后特殊輔助繼電器M8002得電一次斷開(kāi),同時(shí)置位S0進(jìn)入初始狀態(tài),初始狀態(tài)中對(duì)程序中使用的狀態(tài)繼電器(S10-S30,Y0-Y30,T0-T30)進(jìn)行復(fù)位操作,其中M0-M30需要接在M8002之后,否則M一直處于復(fù)位狀態(tài)程序無(wú)法使用。
2) 手自動(dòng)切換程序
當(dāng)翻倒架處于原位位置時(shí),按下觸摸屏上的手/自動(dòng)切換按鈕(單數(shù)次為自動(dòng),雙數(shù)次為手動(dòng))進(jìn)入狀態(tài)S10(自動(dòng))或S30(手動(dòng))。
3) 翻倒架程序
翻倒架程序?yàn)榧兪謩?dòng)控制,既不在自動(dòng)狀態(tài)里,又不在手動(dòng)狀態(tài)里。按下觸摸屏翻倒架翻倒或翻倒架復(fù)位按鈕則接通Y16或Y17進(jìn)行翻倒或復(fù)位操作,X25,X26,Y16常閉,Y17常閉為電氣系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)。
4) 手動(dòng)Y-△啟動(dòng)程序
手動(dòng)狀態(tài)下按下觸摸屏油泵啟動(dòng)按鈕M1,線(xiàn)圈Y0,Y6,定時(shí)器T5同時(shí)得電進(jìn)入低壓運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)T5延時(shí)時(shí)間到,T5常開(kāi)接通線(xiàn)圈Y7,斷開(kāi)線(xiàn)圈Y6進(jìn)入全壓運(yùn)行狀態(tài)。
5) 油泵優(yōu)先啟動(dòng)程序(手動(dòng)和自動(dòng))
自動(dòng)狀態(tài)當(dāng)Y0常開(kāi)閉合且進(jìn)入△型運(yùn)行后才可進(jìn)入S13狀態(tài)。
手動(dòng)狀態(tài)下只有當(dāng)油泵電動(dòng)機(jī)△型運(yùn)行后其他程序才可接通,當(dāng)Y7常開(kāi)失電時(shí)后續(xù)程序均無(wú)法啟動(dòng)。2.3 觸摸屏的操作界面原件清單
2.3 觸摸屏的顯示界面原件清單
3 結(jié)束語(yǔ)
本設(shè)計(jì)主要講述了PLC對(duì)上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)電氣系統(tǒng)的改造。此外還用到了傳感器和觸摸屏,這些控制技術(shù)使上輥萬(wàn)能式卷板機(jī)生產(chǎn)效率得到提高,也使產(chǎn)品精度得到提高。
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[4] 三菱FX 系列PLC使用手冊(cè),三菱公司.
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