王劍 盧波
摘 要:本文分析了某型發(fā)動機燃油調(diào)節(jié)器感溫棒的工作原理。通過燃油調(diào)節(jié)器高空不減油故障,敘述了某型發(fā)動機高空燃油耗量調(diào)節(jié)原理,闡明了燃油調(diào)節(jié)器感溫棒泄漏對燃油消耗量的影響。本文對發(fā)動機典型故障的排除具有參考意義。
關(guān)鍵詞:燃油調(diào)節(jié)器;感溫棒;故障
中圖分類號:V263.6 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)20-0054-02
1 引言
某型發(fā)動機是我國常用的渦輪螺旋槳發(fā)動機。該型發(fā)動機通過燃油調(diào)節(jié)器修正機構(gòu)感受飛行高度、飛行速度及進(jìn)氣溫度的參數(shù)變化,自動調(diào)節(jié)供油量。
該型發(fā)動機在使用過程中常常出現(xiàn)燃油調(diào)節(jié)器感溫棒故障。感溫棒故障的表現(xiàn)多發(fā)生在高空,造成燃油調(diào)節(jié)器無法正確調(diào)節(jié)供油量,而地面進(jìn)行故障排除時因無法模擬高空條件,對感溫棒故障的排除帶來一定的困難。本文對燃油調(diào)節(jié)器感溫棒進(jìn)行了詳細(xì)的研究,為類似故障排除提供借鑒。
2 故障現(xiàn)象
某用戶某型發(fā)動機發(fā)生一起高空不減油故障,現(xiàn)場更換燃油調(diào)節(jié)器感溫棒后故障排除。
3 原理分析
根據(jù)發(fā)動機特點,選用了轉(zhuǎn)速、當(dāng)量功率和渦輪前燃?xì)鉁囟茸鳛楸徽{(diào)參數(shù)。因為它們比較全面地反映了發(fā)動機特性、零件的載荷和熱負(fù)荷。
發(fā)動機特性所規(guī)定的調(diào)節(jié)任務(wù)是由燃油調(diào)節(jié)器的修正部分來實現(xiàn)的,見圖1。修正部分的各種調(diào)節(jié)機構(gòu)分別通過感受大氣的靜壓、總溫和壓氣機進(jìn)口總壓來自動控制油門開關(guān)的軸向移動量,改變油門開關(guān)限流口的截面,使供油量相應(yīng)的增減,以適應(yīng)發(fā)動機的工作需要。在渦輪前燃?xì)鉁囟认拗茀^(qū)(高空時),燃油調(diào)節(jié)器等溫機構(gòu)感受總溫和壓氣機進(jìn)口總壓,進(jìn)而調(diào)節(jié)供油量,保持渦輪前燃?xì)鉁囟却笾虏蛔?。在渦輪前燃?xì)鉁囟认拗茀^(qū),主要由修正部分的感溫棒調(diào)節(jié)發(fā)動機供油量。
3.1 等溫機構(gòu)工作原理
當(dāng)發(fā)動機在溫度限制區(qū)工作時,為了保持渦輪前溫度大致不變,由修正部分等溫機構(gòu)同時感受發(fā)動機進(jìn)氣道中總壓和進(jìn)氣滯止溫度來改變供油量。
等溫機構(gòu)包括真空膜盒組87、搖臂95、感溫棒88、杠桿91和凸輪96。
真空膜盒組87由兩個膜盒組成,放在總壓室內(nèi)。膜盒室引入發(fā)動機進(jìn)氣道中總壓,當(dāng)減小時,膜盒即膨脹,搖臂95將分流活門83推向右移,減小供油量。相反,當(dāng)增加時,則增加供油量。
當(dāng)發(fā)動機進(jìn)口空氣溫度升高時,感溫棒頂桿伸出量增大,杠桿91順時針轉(zhuǎn)動,通過杠桿91使凸輪96亦順時針轉(zhuǎn)動。在凸輪96上有一個偏心調(diào)節(jié)螺釘26,它是搖臂95的中支點,由于凸輪96順時針轉(zhuǎn)動,螺釘26向上移動,迫使搖臂95上端向右移動,推動分流活門83向右而減少供油量。凸輪96的型面使螺釘26的移動根據(jù)曲線A=f()修正供油量,見圖2。
3.2 感溫棒工作原理
感溫棒屬于燃油調(diào)節(jié)器的修正部分,感受發(fā)動機進(jìn)口總溫變化。當(dāng)溫度變化時,產(chǎn)品內(nèi)腔感溫介質(zhì)體積發(fā)生變化,使其中波紋管組合件輸出相應(yīng)位移,與燃油調(diào)節(jié)器有關(guān)附件配合自動調(diào)節(jié)燃油供油量,滿足發(fā)動機各個狀態(tài)的性能需求。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,感溫棒的頂桿伸出長度為27mm,與技術(shù)要求34.4mm相比明顯變短。現(xiàn)場服務(wù)人員判定感溫棒發(fā)生了泄漏故障。
4 故障件檢查分析
感溫棒屬于波紋管外腔充灌感溫介質(zhì)的溫包類產(chǎn)品。由波紋管與兩端接頭零件焊接組合,形成彈性敏感部分及位移輸出部分。在波紋管外部封焊溫包管形成一定容積的密封腔體(簡稱灌液腔)。按要求將頂桿零件拉伸7mm(即波紋管預(yù)壓縮約7mm)后,通過毛細(xì)管向該腔體內(nèi)充灌感溫介質(zhì),最終封堵毛細(xì)管形成感溫棒成品。
產(chǎn)品配套波紋管使用鈹青銅QBe1.9帶料,壁厚約為0.15mm。在波紋管配套縫焊前均抽樣進(jìn)行內(nèi)、外表面電鏡掃描,檢查波紋管是否存在機械損傷。
4.1 內(nèi)表面檢查
對泄漏部位試樣的內(nèi)表面進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)故障件波紋管內(nèi)表面,在波峰、波谷處發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕產(chǎn)物,內(nèi)表面觀測圖示見圖4。
4.2 裂紋形貌分析
采用體視顯微鏡和三維視頻顯微鏡宏觀觀察故障產(chǎn)品內(nèi)表面裂紋形貌,發(fā)現(xiàn)開裂處均位于波谷內(nèi)表面,裂紋呈折線狀,裂紋表面有較多腐蝕坑,裂紋如圖4;采用Zeiss EVO18掃描電子顯微鏡觀察故障件的裂紋表面形貌,如圖5。
觀察裂紋斷口形貌,如圖6,從波谷內(nèi)表面向外表面擴展,斷口平齊,與主應(yīng)力垂直,沒有明顯塑性變形痕跡,起源處表面存在腐蝕產(chǎn)物沉積附著,整個斷面呈冰糖塊形貌,即產(chǎn)品發(fā)生沿晶開裂,并發(fā)現(xiàn)多處晶間有二次裂紋,實際工作時波谷內(nèi)表面承受拉應(yīng)力,這些因素綜合評定故障件符合應(yīng)力腐蝕開裂特征。
采用金相顯微鏡觀察開裂部位的金相組織,發(fā)現(xiàn)裂紋處存在沿晶界擴展的樹枝狀分叉裂紋,如圖7,進(jìn)一步驗證符合應(yīng)力腐蝕開裂形貌。
通過電鏡能譜分析裂紋表面及斷口處的腐蝕產(chǎn)物成分,結(jié)果顯示存在一定濃度含量的氯離子。
4.3 腐蝕原因分析
分析認(rèn)為波紋管搪錫后焊藥未清洗干凈,導(dǎo)致腐蝕。經(jīng)試驗驗證,現(xiàn)場搪錫使用酸性焊藥FH101-2后,若未能徹底清洗干凈,則會使波紋管內(nèi)表面含有氯離子。
4.4 故障件泄露原因分析
通過前述觀察分析,認(rèn)為故障件開裂符合應(yīng)力腐蝕開裂特征。且經(jīng)電鏡能譜分析裂紋表面及斷口處的腐蝕產(chǎn)物成分,結(jié)果顯示存在一定數(shù)量的氯離子,為在感溫棒生產(chǎn)過程中使用酸性焊藥焊接波紋管后未徹底清洗干凈,酸性介質(zhì)殘留于波紋管內(nèi)表面,在后期存貯、運輸?shù)葷駸岘h(huán)境的作用下造成波紋管腐蝕,在裝機使用過程中,腐蝕區(qū)域在工作應(yīng)力作用下發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂,導(dǎo)致感溫棒泄漏。
5 故障結(jié)論
根據(jù)原理及試驗分析,確認(rèn)故障原因為:發(fā)動機配裝的感溫棒發(fā)生泄漏,當(dāng)溫度變化時,其頂桿無法輸出相應(yīng)位移,失去了與燃油調(diào)節(jié)器有關(guān)附件配合自動調(diào)節(jié)燃油供油量的作用。
6 結(jié)語
某型發(fā)動機高空不減油問題為常見故障,通過對燃油調(diào)節(jié)器中失效的感溫棒進(jìn)行系統(tǒng)檢查、分析,積累了科學(xué)的分析方法,同時也為以后外場服務(wù)工作提供了借鑒。
參考文獻(xiàn)
[1]某型發(fā)動機技術(shù)說明書[M].中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司,2017.
[2]某型發(fā)動機維修手冊[M].中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司,2017.