潘 越,張朋飛,左光宇,劉永生,龐懿元
(1.河北工程大學 機械與裝備工程學院,邯鄲056000;2.冀中能源峰峰集團有限公司,邯鄲 056000)
在煤炭開采過程中,地下水、地表水和雨雪水都有可能通過各種通道涌入礦井。對此,不僅要保證在正常涌水期間,把礦井內(nèi)水倉的水排出礦井外,還要在最大涌水和搶險排水期間,能夠及時地把水倉礦水排出。因此,礦井排水系統(tǒng)對確保礦井安全生產(chǎn),排水設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟、合理地運行具有十分重要的意義[1-2]。
目前,我國多數(shù)礦井排水系統(tǒng)存在著可靠性差,水位檢測精度不高,不能遵循避峰填谷人原則運行,工業(yè)自動化水平較低等問題,無法實現(xiàn)水倉水位和涌水量的實時監(jiān)測以及自動啟停水泵。另外,控制閥門的開度調(diào)節(jié)流量容易造成能源的較大浪費和“水錘效應”,無法滿足礦井排水控制要求[3-4]。在此,針對目前排水系統(tǒng)存在的問題,提出基于安全節(jié)能的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng),對礦井安全高效的生產(chǎn)具有重要意義。
礦山排水系統(tǒng)中最重要的設(shè)備是離心泵。在一定速度下離心泵的排水特性曲線如圖1所示。由圖可見,流量小時揚程比較高,隨著流量的增加而揚程逐漸下降。流量-揚程特性曲線反映了離心泵流量Q與揚程H具有反比的關(guān)系。
圖1 離心泵的排水特性曲線Fig.1 Drainage characteristic curve of centrifugal pump
管阻特性曲線是流體在管路中的能量和隨流量而變化的關(guān)系曲線,其變化規(guī)律是管阻損失隨著流量的增加而增加。2條曲線的交點A為整個礦井主排泵變頻調(diào)速系統(tǒng)的平衡點。此時,礦井排水系統(tǒng)同時滿足泵的揚程特性和管道阻力特性,使排水系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
在礦井排水系統(tǒng)中,常用閥門控制法和調(diào)速控制法來調(diào)節(jié)流量。通過控制閥門的開度來調(diào)節(jié)流量不會改變水泵的速度,但會改變管道阻力的大小。由于水倉的水位一直在變化,如果閥門開度保持恒定,就會導致過壓或欠壓的現(xiàn)象。調(diào)速控制方式是通過變頻器電動機變頻調(diào)速控制水泵的速度來調(diào)節(jié)流量。其實質(zhì)是通過改變水的動能來調(diào)節(jié)流量,優(yōu)點是閥門開度恒定,揚程特性曲線將隨著流量大小而變化,但管阻特性曲線不變。
當采用閥門控制方式時,水泵工作曲線如圖2所示。在水倉水位高時,假設(shè)水泵運行平衡點為點A,此時平衡點的流量為Q1,揚程為H1;當水倉水位低時,水泵的排水量減小到Q2時,減小閥門開度會導致管道阻力增大,管阻特性曲線由α3變?yōu)棣?,而揚程特性曲線保持不變。此時揚程從H1增加到H2,平衡點由A點變到B點,此時可用矩形OQ2BH2的面積表示水泵輸出功率,即
式中:η為水泵的效率;k為常數(shù)。
圖2 采用閥門控制方式的水泵工作曲線Fig.2 Working curve of water pump with valve control
采用變頻調(diào)速控制方式時,為了保持水倉水位在一定范圍內(nèi),通過調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,揚程特性曲線由n1變?yōu)閚2,平衡點移到C點。此時用OQ2BH1的面積表示輸出功率,有
與閥門控制法相比較,采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)流量,可以節(jié)約的輸出功率為
通過計算可得,當使用閥門控制法調(diào)節(jié)流量時,電機速度恒定,所以排水功率保持不變,將會浪費功率ΔP,并且隨著流量減小管道阻力增加,最終導致?lián)p耗進一步增加。當水泵變頻調(diào)速時,功率隨著電動機的轉(zhuǎn)速降低而降低,變頻調(diào)速方法的節(jié)能效果更顯著[5-6]。
基于PLC的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)由3臺水泵機組、PLC、變頻器、超聲波液位儀、上位機及限位器組成。PLC和變頻器是控制系統(tǒng)的核心單元。變頻器采用一拖二控制方式,即1臺變頻器控制,2臺水泵變頻調(diào)速,第3臺水泵備用。在礦井水倉中安裝4個水位限制器,利用超聲波液位傳感器檢測水位高度,根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的水位高度范圍來對實際的水位高度進行調(diào)節(jié),并將水池的水位的高度模擬量輸入PLC,將模擬信號A/D轉(zhuǎn)換變成0~10 V的電信號輸入到變頻器的模擬輸入端,從而改變變頻器的輸出頻率,控制電動機帶動離心泵的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)了水倉水位在安全范圍內(nèi)控制的目的。上位機通過以太網(wǎng)與PLC建立通信,對整個控制系統(tǒng)進行界面監(jiān)控,并實時顯示水泵參數(shù)。該系統(tǒng)構(gòu)成如圖3所示。
圖3 變頻器排水系統(tǒng)的組成Fig.3 Composition of frequency converter drainage system
變頻器排水系統(tǒng)采用SIMATIC S7-200,控制模塊為CPU226。通過PLC設(shè)計主程序、子程序、中斷程序可以完成系統(tǒng)的數(shù)字量控制和報警中斷等功能。PLC通過以太網(wǎng)連接通信模塊與上位機建立通信,并通過RS485通訊接口與變頻器建立通信。系統(tǒng)的數(shù)字量輸入信號包括液位開關(guān)信號、水泵電機開關(guān)信號、控制模式選擇信號;模擬量輸入信號包括水池液位信號、超聲波液位儀、水泵排水壓力、水泵入口真空度等信號;數(shù)字量輸出信號包括電機的開關(guān)信號、警鈴開關(guān)信號、運行指示燈。礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計結(jié)構(gòu)框圖如圖4所示。
圖4 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖Fig.4 Control system structure block diagram
該系統(tǒng)檢測的模擬量有4個,PLC選擇了EM235模塊。該模塊有4個Al口,1個AQ口。通過水倉水位超聲波傳感器輸出的信號是0~10 V,可對EM235 DIP開關(guān)進行設(shè)置用來選擇模擬量輸入量程和精度。
為使主排水泵變頻調(diào)速,必須對變頻器參數(shù)進行正確的選擇和設(shè)定。該系統(tǒng)選擇西門子MM420型變頻器。首先對變頻器進行快速調(diào)試,設(shè)置參數(shù)P0010=1進入快速調(diào)試過程,可以完成變頻器主要參數(shù)的設(shè)置;根據(jù)電動機的額定功率、轉(zhuǎn)速和電流電壓進行變頻器參數(shù)設(shè)定;設(shè)置參數(shù)代號選擇電機最低和最高工作頻率,選擇加速、減速時間,選擇外部數(shù)字端子控制,選擇過流電流方式,選擇斷電重啟模式,等。
該系統(tǒng)采用WINCC組態(tài)軟件編寫,為了實現(xiàn)對系統(tǒng)的在線監(jiān)控,上位機設(shè)計了3個監(jiān)控界面:主監(jiān)控界面、數(shù)據(jù)查詢界面、報警查詢監(jiān)控界面。
①主監(jiān)控界面搭建系統(tǒng)組態(tài)框架,實時顯示水倉水位高度、水泵出口壓力、流量大小、真空度等相關(guān)參數(shù)。
②數(shù)據(jù)查詢界面包括實時數(shù)據(jù)查詢和歷史數(shù)據(jù)查詢,實時記錄并顯示各泵組運行情況及相關(guān)參數(shù)。
③報警查詢監(jiān)控界面設(shè)計電機故障、水泵機組故障、排水管路故障等報警指示燈,一旦出現(xiàn)故障對系統(tǒng)進行中斷處理。
該系統(tǒng)的主電路結(jié)構(gòu)如圖5所示。選用MM420變頻器和 S7-200 PLC,作為基于PLC的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)的核心部分。圖中,M1,M2,M3為電動機;FR1,F(xiàn)R2為熱繼電器,起保護電路的作用;KM1和KM3為接通接觸器,可以使電機M1和M2在工頻下工作;KM2和KM4為接通接觸器,可以使電機M1和M2在變頻下工作,實現(xiàn)電機變頻與工頻工作的切換;KM5為接觸器,控制M3的工頻運行,用于緊急排水或者檢修設(shè)備時備用排水。
圖5 礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)的主電路結(jié)構(gòu)Fig.5 Main circuit structure of variable frequency speed regulating system for mine main drainage pump
該系統(tǒng)共有3臺離心泵:2臺主泵,另1臺水泵備用;2臺電動機變頻調(diào)速,1臺變頻器拖動。根據(jù)水倉水位來決定和工作水泵的數(shù)量。當應急排水時,啟動工頻備用泵加強排水能力。系統(tǒng)的控制流程如6所示。
圖6 控制流程Fig.6 Control flow chart
基于PLC的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計應該實現(xiàn)以下功能:
(1)“避峰就谷”策略。
根據(jù)電費價格及用電量,利用PLC合理設(shè)定水泵機組的啟動。用電高峰期,充分利用水倉的有效容積,減少啟動水泵的數(shù)量;在用電低峰期,對水倉中的水集中排水,使其達到最低點。
(2)礦井水倉水位保持在一定范圍內(nèi)。
水位高于上限水位時,變頻器輸出頻率升高,電動機轉(zhuǎn)速加快,水泵排水量增加;當水位高于上極限水位時,電機 M1頻率達到50 Hz并切換至工頻恒速運行,同時啟動電機M2進行變頻調(diào)速,增加水倉水位排水量。反之,頻率降低,電動機轉(zhuǎn)速減小,水位上升,最終達到水倉水位保持在一定的范圍內(nèi)。
(3)系統(tǒng)具有手動和自動工作模式。
開關(guān)可以選擇系統(tǒng)的控制方式。在手動工作模式下,礦井排水系統(tǒng)的3個水泵均可獨立工頻工作,適合應急排水。手動操作可以進行故障檢修,解除互鎖關(guān)系對單獨水泵進行調(diào)試。礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)一般在自動操作模式下正常運行,根據(jù)PLC所檢測到的水倉水位高度,自動完成水泵機組的調(diào)速變頻控制和工頻切換。
基于PLC的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計原理,對邯鄲某礦的水泵房進行了改造,并在水泵組中安裝計電表,用于統(tǒng)計在1個月內(nèi)3臺泵在1天中不同時段內(nèi)自動化排水耗電量。改造前和改造后計電表分別累計1個月的耗電量見表1。
表1 改造前、改造后各一個月耗電量Tab.1 Power consumption before and after the transformation
礦井排水系統(tǒng)水泵房改造后,在基于PLC主排水泵變頻調(diào)速設(shè)計的基礎(chǔ)上,運用避峰就谷的原則進行自動化排水,1個月的時間可節(jié)省用電12%。
目前,基于PLC的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)已經(jīng)在邯鄲某礦井下安裝使用?,F(xiàn)場的實際運行效果表明,運用避峰填谷原則對PLC程序合理設(shè)計,并改進原有排水系統(tǒng),實現(xiàn)了水倉水位的實時監(jiān)測和控制;變頻器技術(shù)對礦井主排水泵變頻調(diào)速,從而減小排水設(shè)備的耗電量;上位機可實現(xiàn)遠程監(jiān)控,實時顯示參數(shù),故障報警等,對礦井安全運行有重要意義?;赑LC的礦井主排水泵變頻調(diào)速系統(tǒng)保證順利開采煤炭資源中已經(jīng)發(fā)揮非常重要作用。