鄭德平
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244021)
金隆銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱金隆公司)是一家閃速煉銅企業(yè)。2017年7月以前,公司閃速爐冰銅品位一直按(60±1)%控制,轉(zhuǎn)爐日均生產(chǎn)爐數(shù)7爐以下。為提高閃速爐銅精礦處理效率,增加礦銅產(chǎn)量,公司決定開展以提高冰銅品位和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)爐數(shù)為主要目的的生產(chǎn)試驗(yàn)。
閃速熔煉屬?gòu)?qiáng)化冶煉[1],閃速爐是一種極具彈性的熔煉設(shè)備[2]。提高冰銅品位,在理論上可行。但是,冰銅品位的提高,將打破原有生產(chǎn)系統(tǒng)的平衡,如煙氣平衡、中間在制品處理平衡等,并帶來諸如投料螺旋轉(zhuǎn)速增加、閃速爐熱負(fù)荷增加、爐渣流動(dòng)性變化、鐵硅比提高對(duì)爐內(nèi)有效容積的影響、行車作業(yè)負(fù)荷增加等一系列問題。有效應(yīng)對(duì)這些問題,是本次試驗(yàn)成功的關(guān)鍵。
借助江西邁凱公司開發(fā)的“Metcal”軟件,對(duì)冰銅品位提高引起的氧氣量、冰銅量、爐渣量、煙氣量、熔體溫度、冷卻元件進(jìn)出水溫度等變化進(jìn)行計(jì)算,為閃速爐高冰銅品位生產(chǎn)時(shí)的爐況穩(wěn)定做好準(zhǔn)備。
通過降低空氣用量,提高閃速爐氧濃,避免總風(fēng)量增加,以維持閃速爐、轉(zhuǎn)爐、制酸三大系統(tǒng)的煙氣量平衡。同時(shí),有助于減少煙塵量[3],減輕余熱鍋爐結(jié)渣[4]和煙氣輸送壓力。
冰銅品位提高后,轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的反應(yīng)熱減少,處理固鈹、床下物等雜料的能力下降。可通過增加吹煉爐數(shù)、增加電爐固鈹處理量等,實(shí)現(xiàn)固鈹?shù)戎虚g物料良性循環(huán)。
試驗(yàn)期間各工序加強(qiáng)協(xié)調(diào),積極調(diào)整工藝參數(shù),尋找新的平衡點(diǎn)。另外,提高冰銅品位和投料量,還可能帶來包括工藝設(shè)備問題在內(nèi)的很多不確定性,難以一步實(shí)施到位,故分兩階段進(jìn)行試驗(yàn):
第一階段:先試驗(yàn)15天,期間不追求總產(chǎn)量。在固鈹庫存降至400t后,維持現(xiàn)有185t/h的最大投料量不變,使冰銅品位提高至63%。此期間,各系統(tǒng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題做好應(yīng)對(duì)處理。轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)把握好生產(chǎn)爐數(shù),尋找最佳生產(chǎn)組織方式,努力減少中間在制品積壓。
第二階段:總結(jié)分析第一階段指標(biāo)變化和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)后,再進(jìn)行高品位、高投料量生產(chǎn)試驗(yàn)。
4.1.1 概況
2017年8月1日,閃速爐爐內(nèi)點(diǎn)檢后開始調(diào)整配料,修改數(shù)模冰銅控制品位,并在1日晚間將品位提高至61.6%。而后經(jīng)過連續(xù)跟蹤調(diào)整,將品位穩(wěn)定在(62±1)%。至8月17日,暫停試驗(yàn),品位恢復(fù)到(60±1)%。
4.1.2 配料
試驗(yàn)期間,配料中銅含量控制在26.3%~26.8%之間,S/Cu控制在1.05~1.08。試驗(yàn)初期,為防止冰銅溫度、爐渣溫度大幅升高,配料中硫含量控制在28%以下。此時(shí),溫度處于受控范圍內(nèi)。于是,逐步將配料中硫含量提高,最高達(dá)到28.8%。如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)期間配料中Cu、S含量
試驗(yàn)期間,配料中石英砂比例如表1所示。
表1 試驗(yàn)期間配料中石英砂比例
4.1.3 投料量
試驗(yàn)期間,除7日因外部因素影響和11日停爐點(diǎn)檢使日精礦處理量有所下降外,其他時(shí)間均保持了高負(fù)荷生產(chǎn)。整個(gè)試驗(yàn)期間,平均投料量達(dá)到181.4t/h,日均處理精礦約3900t。每日投料量如圖2所示。
圖2 試驗(yàn)期間日投料量
4.1.4 冰銅品位及電爐渣含銅
試驗(yàn)期間,由于閃速爐高冰銅品位的摸索、轉(zhuǎn)爐周期和入轉(zhuǎn)爐冰銅量的摸索,使閃速爐銅面較高,帶入電爐的銅也較多,致電爐渣含銅明顯升高,維持在0.7%~0.85%之間,而正常生產(chǎn)時(shí)控制在0.68%以下。圖3給出了冰銅品位與電爐渣含銅的波動(dòng)情況,表2給出了不同范圍冰銅品位的占比。
隨著轉(zhuǎn)爐吹煉爐次的提高,閃速爐高冰銅品位生產(chǎn)的穩(wěn)定等,電爐渣含銅也恢復(fù)到試驗(yàn)前水平。
圖3 冰銅品位與渣含銅波動(dòng)情況
表2 冰銅品位占比情況
4.1.5 冰銅溫度和爐渣溫度
試驗(yàn)期間,對(duì)冰銅溫度和爐渣溫度的波動(dòng)高度重視,對(duì)因溫度上升造成的爐體膨脹、冷卻元件漏水、放銅排渣風(fēng)險(xiǎn)等全天候監(jiān)控記錄。冰銅溫度、爐渣溫度每2h測(cè)量1次。圖4是每天測(cè)量的平均值??梢钥闯?,冰銅溫度基本維持在1250℃上下,渣溫初期保持在1280℃左右,后期微降,可能與試驗(yàn)后期爐況波動(dòng)有關(guān)。正常生產(chǎn)時(shí),冰銅溫度控制在(1230±10)℃,渣溫度控制在(1250±10)℃。試驗(yàn)階段冰銅溫度、渣溫度分別高出正常值(15±5)℃和(25±5)℃。雖然溫度較高,但試驗(yàn)期間未發(fā)生冰銅包、渣包發(fā)紅,也未出現(xiàn)冰銅口、渣口難堵,以及放冰銅、排渣等異?,F(xiàn)象。此后,公司又采取和保持以下措施控制溫度:
①增加高銅低硫礦、氧化礦和渣精礦的采購(gòu)量,通過調(diào)整配料單來降低反應(yīng)熱負(fù)荷;同時(shí),長(zhǎng)、短期配料計(jì)劃配合,避免出現(xiàn)熱負(fù)荷的大幅度變化;
②避免頻繁停料,嚴(yán)格控制升降料幅度和間隔時(shí)間,以穩(wěn)定爐內(nèi)溫度[5];
③保持爐內(nèi)負(fù)壓操作,加快爐體散熱[5]。
圖4 試驗(yàn)期間冰銅溫度和渣溫度波動(dòng)情況
4.1.6 電爐渣包數(shù)
試驗(yàn)期間,電爐放渣包數(shù)如圖5所示,其中最多一天是81包。每包約25.7t。
圖5 試驗(yàn)期間電爐渣包數(shù)波動(dòng)情況
4.1.7 電爐處理固鈹
試驗(yàn)期間電爐處理固鈹數(shù)量如圖6所示。其中,8月7日至12日,因電爐銅面持續(xù)偏高,每天放冰銅6~8包,固鈹處理量較少。
圖6 試驗(yàn)期間電爐處理固鈹情況
4.1.8 氧濃、爐內(nèi)壓和鍋爐運(yùn)行控制
試驗(yàn)期間,閃速爐投料量控制在(180±5)t/h,工藝風(fēng)控制在(6500±250)Nm3/h,用氧量19500~22500Nm3/h,氧濃在76.5%上下,較之前增加近2個(gè)百分點(diǎn);爐內(nèi)壓-15~-5Pa,排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速420~490rpm;鍋爐蒸汽46~55t/h、壓差40~50Pa左右、出口溫度390℃以下;電收塵入口溫度370℃以下。以上,均處在可控范圍內(nèi)。
4.1.9 螺旋運(yùn)行情況
閃速爐投料量增至190t/h時(shí),2#螺旋電機(jī)轉(zhuǎn)速1320~1370rpm,低于1480rpm的上限。1#螺旋轉(zhuǎn)速通過手動(dòng)與2#螺旋電機(jī)轉(zhuǎn)速保持一致,電流在30~50A內(nèi)波動(dòng),均處于可控范圍。
4.2.1 作業(yè)方式調(diào)整
維持4臺(tái)PS轉(zhuǎn)爐1臺(tái)冷態(tài)、3臺(tái)熱態(tài)、任意2臺(tái)同時(shí)送風(fēng)吹煉的作業(yè)制度[5]。試驗(yàn)期間主要作業(yè)調(diào)整有:
①嘗試性提高排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,由雙爐吹煉時(shí)的1250rpm提升至1350rpm后,單爐吹煉時(shí)的1200 rpm以下提升至1250rpm,并證明其安全可控;單爐送風(fēng)量由37000Nm3/h提高至40000Nm3/h以上,使造銅期較以前縮短10min以上,保證了吹煉爐次提高;
②調(diào)整轉(zhuǎn)爐進(jìn)冰銅的方式,把造渣一期進(jìn)第一包冰銅提前至與另一臺(tái)轉(zhuǎn)爐造渣二期進(jìn)料時(shí)間一致,利用單臺(tái)轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)可以微開轉(zhuǎn)爐鐘罩閥和此時(shí)制酸系統(tǒng)的富裕能力,充分吸入造渣一期進(jìn)第一包冰銅產(chǎn)生的大量煙氣,并保證后續(xù)兩臺(tái)轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)不受另外一臺(tái)進(jìn)料影響。
另外,2017年5月份大修期間,對(duì)閃速爐、轉(zhuǎn)爐、制酸及環(huán)集系統(tǒng)排煙管道進(jìn)一步優(yōu)化后,其煙氣輸送能力明顯提升。
4.2.2 轉(zhuǎn)爐日生產(chǎn)爐數(shù)和煙氣平衡
通過作業(yè)方式的調(diào)整,轉(zhuǎn)爐日生產(chǎn)爐數(shù)得到提高,平均生產(chǎn)爐數(shù)7.2爐/日,最高達(dá)7.4爐/日,如圖7所示。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)未出現(xiàn)低空污染和煙氣平衡被打破的現(xiàn)象。
圖7 轉(zhuǎn)爐日生產(chǎn)爐數(shù)
4.2.3 轉(zhuǎn)爐處理冷料
轉(zhuǎn)爐固鈹處理量隨冰銅品位升高而降低,日平均處理冷料達(dá)49.5t,約6.9t/爐,高于預(yù)期的3~5t/爐,如圖8所示。另外,床下物、固白鈹、氧化銅皮、粗銅包殼等含銅雜料的處理量也高于預(yù)期,現(xiàn)場(chǎng)基本未出現(xiàn)冷料積存現(xiàn)象。
圖8 冰銅品位與轉(zhuǎn)爐處理固鈹量的對(duì)應(yīng)情況
試驗(yàn)期間,2#陽極爐爐修,豎爐配合1#陽極爐、3#陽極爐進(jìn)行生產(chǎn),陽極爐周期未出現(xiàn)異常。期間,陽極板產(chǎn)量日均1532t,高于計(jì)劃值。
試驗(yàn)期間,行車系統(tǒng)滿足生產(chǎn)要求。
4.5.1 煙氣平衡方面
試驗(yàn)期間,制酸兩個(gè)系統(tǒng)SO2濃度基本穩(wěn)定,風(fēng)量、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,以及稀釋風(fēng)閥門開度等,距設(shè)計(jì)上限仍有一定富余,未對(duì)熔煉主廠房空氣質(zhì)量造成不良影響。后續(xù),隨著Ⅱ系統(tǒng)電除霧器的更新改造,還會(huì)進(jìn)一步改善熔煉主廠房的空氣質(zhì)量。圖9、圖10給出了試驗(yàn)期間SO2濃度及風(fēng)量的變化情況。
圖9 硫酸風(fēng)機(jī)出口SO2濃度變化
圖10 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)風(fēng)量變化
4.5.2 系統(tǒng)熱負(fù)荷方面
試驗(yàn)期間,硫酸系統(tǒng)熱負(fù)荷總體可控,但富余空間有限。9月,公司已在凈化I系統(tǒng)新增了1臺(tái)板式換熱器,以改善系統(tǒng)的熱平衡。
在總結(jié)8月份試驗(yàn)結(jié)果和相關(guān)應(yīng)對(duì)措施后,公司認(rèn)為各系統(tǒng)有能力承受更大的生產(chǎn)負(fù)荷。于是,10月、11月進(jìn)入試驗(yàn)的第二階段,即同時(shí)提高冰銅品位和投料量。試驗(yàn)期間的主要績(jī)效如表3所示。
表3 高品位冰銅生產(chǎn)試驗(yàn)相關(guān)績(jī)效比較
從表3的數(shù)據(jù)可以看出,在高品位生產(chǎn)期間,精礦處理量、轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)爐數(shù)、冷銅處理量、陽極板產(chǎn)量等數(shù)據(jù)均優(yōu)于低品位生產(chǎn)時(shí)的數(shù)據(jù)。另外,冶煉煙氣量降低、SO2濃度提高、熔煉主廠房低空污染得到良好控制、各系統(tǒng)安全受控。雖然10月份固鈹?shù)戎虚g物料庫存超出控制范圍,但在11月底已得到較好控制。
綜上所述,至2017年11月底,高品位冰銅生產(chǎn)試驗(yàn)取得成功,綜合效益顯著。目前,公司高品位冰銅生產(chǎn)已經(jīng)常態(tài)化。