王優(yōu)平
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 東鄉(xiāng)銅礦,江西 撫州 331812)
東同礦業(yè)有限責(zé)任公司礦體為中低熱液型銅、硫、鐵、鎢綜合型礦床。主要礦石有兩種:輝銅礦類型銅礦石和含銅黃鐵礦類型銅礦石。
經(jīng)過(guò)礦業(yè)公司四十年來(lái)的開(kāi)采,輝銅礦類型銅礦石基本枯竭。當(dāng)前開(kāi)采礦體為含銅黃鐵礦類型礦石,主要的銅礦物為黃銅礦,并有少量斑銅礦、黝銅礦、輝銅礦、銅蘭等,其他金屬礦物以黃鐵礦為主,約占原礦的55%。
脈石礦物主要有石英、方解石、白云母、綠泥石及少量高嶺石和螢石。黃銅礦形細(xì)粒狀,偶見(jiàn)獨(dú)立單晶粒分布,多分布在碳酸鹽礦物和石英等裂隙中,黃銅礦多交代黃鐵礦和膠黃鐵礦,可見(jiàn)包含有細(xì)小的閃鋅礦晶粒,黃銅礦粒徑0.02~0.3mm之間。
目前礦業(yè)公司主要開(kāi)采的5#礦體的屬低銅高硫原生礦,硫原礦品位多在20%以上,銅硫共生密切,在磨礦細(xì)度-200目占65%時(shí),其銅礦物未能達(dá)到充分單體解離。近幾年選銅指標(biāo)下滑幅度較大,究其原因,主要是磨礦細(xì)度問(wèn)題影響較大。
粉礦倉(cāng)的礦石由礦倉(cāng)下的振動(dòng)給料機(jī)給出,經(jīng)2號(hào)膠帶運(yùn)輸機(jī)給入半自磨機(jī)中,半自磨機(jī)排料進(jìn)入水力旋流器給礦泵泵池,再經(jīng)泵揚(yáng)送至水力旋流器進(jìn)行分級(jí),沉砂進(jìn)球磨機(jī)構(gòu)成閉路磨礦;溢流自流至銅浮選系統(tǒng)的攪拌槽,礦漿經(jīng)攪拌后進(jìn)行銅粗選,粗選精礦進(jìn)入精選作業(yè),經(jīng)兩次精選后產(chǎn)出最終精礦進(jìn)入精礦濃密機(jī);粗選尾礦進(jìn)入掃選作業(yè),經(jīng)三次掃選后,產(chǎn)出尾礦進(jìn)入濃密機(jī)作為硫浮選的原料。精選的尾礦和掃選的精礦循序返回前一個(gè)作業(yè)形成閉路。銅尾進(jìn)入濃密機(jī)進(jìn)行一次脫泥和脫水,溢流作為尾礦直接丟棄,沉砂再經(jīng)過(guò)旋流器進(jìn)一步脫泥,溢流返回濃密機(jī),底流進(jìn)入選硫作業(yè)的攪拌桶。在攪拌桶用采礦井下酸性水進(jìn)行調(diào)漿,使礦漿pH值達(dá)到中性,再加藥浮選。礦漿經(jīng)攪拌后進(jìn)行硫粗選,硫粗選精礦進(jìn)入精選作業(yè),精選產(chǎn)出最終精礦進(jìn)入硫精礦濃密機(jī),粗選尾礦進(jìn)入掃選作業(yè),經(jīng)三次掃選后,掃選尾礦為最終尾礦經(jīng)過(guò)1號(hào)泵站送至尾礦庫(kù)堆存。東同礦業(yè)公司原磨浮工藝流程,磨礦采用半自磨機(jī)和溢流型球磨機(jī)二段磨礦流程,原礦經(jīng)皮帶給礦進(jìn)入半自磨,半自磨排礦進(jìn)入Φ660旋流器進(jìn)行分級(jí),Φ660旋流器沉砂進(jìn)入溢流型球磨機(jī),溢流型球磨機(jī)排礦返回進(jìn)入Φ660旋流器進(jìn)行檢查分級(jí),Φ660旋流器溢流進(jìn)入攪拌桶作為浮選給礦。浮選工藝采用二粗三掃二精作業(yè),中礦順序返回的工藝流程。原磨浮工藝流程圖見(jiàn)圖1。
圖1 原磨浮工藝流程
(1)原浮選工藝采用二粗三掃一精作業(yè),中礦順序返回的工藝流程,由于浮選中礦在浮選作業(yè)之間循環(huán),同時(shí)部分可浮性好的硫化礦物吸附了大量藥劑進(jìn)入中礦,若不及時(shí)排出易造成中礦惡性循環(huán)[1],浮選流程不暢,增加了銅硫分離的難度,不利于選銅指標(biāo)的提高。
(2)浮選中礦中大部分有用礦物以連生體存在,在中礦順序返回浮選過(guò)程中富集了部分可浮選性好的其它有用礦物,降低了精選銅精礦品位;另一部分有用銅礦物以連生體的形式隨尾礦排出,造成銅金屬流失,影響了選銅回收率。
針對(duì)選礦中存在的問(wèn)題,東同礦業(yè)采用中礦選擇性分級(jí)再磨工藝[2],新工藝(圖2)將東同礦業(yè)原流程(圖1)中的掃一精礦和掃二精礦合并采用原4寸臥式泵,揚(yáng)送至Φ250旋流器組預(yù)先分級(jí),預(yù)先分級(jí)沉沙進(jìn)入3#球磨機(jī)再磨,3#球磨機(jī)排礦和Φ250旋流器溢流采用砂泵揚(yáng)送至Φ650旋流器檢查分級(jí),Φ650旋流器分級(jí)溢流進(jìn)入攪拌桶進(jìn)行浮選粗選作業(yè),構(gòu)成磨礦—浮選—中礦再磨—浮選的磨浮大循環(huán)[3],并通過(guò)浮選藥劑的調(diào)節(jié)和分級(jí)條件的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)中礦中的粗粒連生體的再磨再選[4],改善了浮選給礦的粒度組成,同時(shí),中礦返回將浮選藥劑帶到了砂泵池,砂泵池和球磨機(jī)相當(dāng)于一個(gè)攪拌桶,使浮選藥劑和中礦混合更加充分,進(jìn)一步提高選銅效率。
圖2 新浮選工藝流程圖
(1)浮選過(guò)程相當(dāng)與半開(kāi)路流程,由于中礦循環(huán)量減少,浮選過(guò)程更趨穩(wěn)定。東同礦業(yè)公司采用中礦選擇性分級(jí)再磨工藝后,同段溢流型球磨機(jī)和浮選之間,通過(guò)浮選中礦作為橋梁,構(gòu)筑了磨礦和浮選之間的磨浮大循環(huán),中礦返回經(jīng)過(guò)泵揚(yáng)送、管道摩擦,粗顆粒礦物明顯脫藥,減少了浮選泡沫黏滯現(xiàn)象;同時(shí),黃藥隨礦漿在流程中不斷循環(huán),容易被氧化生成雙黃藥,從而加強(qiáng)了捕收劑對(duì)銅礦物的吸附;循序返回中礦的減少,提高了浮選濃度,穩(wěn)定了浮選工藝流程,增加了有用礦物的浮選時(shí)間。掃一和掃二精礦分級(jí)后的溢流返回泵池做為補(bǔ)加水,節(jié)約了生產(chǎn)過(guò)程中的磨礦用水。
(2)增加了有用礦物單體解離度,選銅指標(biāo)提高明顯[5]。中礦(掃一和掃二精礦)經(jīng)過(guò)選擇性分級(jí)再磨后,對(duì)中礦連生體解離效果明顯,緩解了原磨礦單體解離度不夠的問(wèn)題,提高了選銅回收率。生產(chǎn)實(shí)踐表明,應(yīng)用中礦選擇性分級(jí)再磨工藝后,選銅回收率和選銅精礦品位均有提高,取得了明顯效果。工藝改進(jìn)前后的中礦單體解離度見(jiàn)下表1和表2。
表1 改進(jìn)前浮選黃銅礦中礦的解離度
表2 改進(jìn)后黃銅礦中礦解離度表
從表1和表2對(duì)比可以看出,新流程中礦中黃銅礦解離度37.73%相比原流程黃銅礦解離度18.95%提高了18.78%,說(shuō)明新工藝流程的中礦與原工藝流程的中礦相比的得到了更好的解離。
(3)提高磨礦分級(jí)效率,改善了浮選給礦的粒度組成。依據(jù)彭會(huì)清教授提出的中礦分級(jí)隔離層理論,采用浮選中礦或再磨后的浮選中礦分級(jí)后的溢流,并入球磨機(jī)排礦中,這些細(xì)粒級(jí)的加入,將大大增加球磨機(jī)排礦粒度組成中的細(xì)粒級(jí)含量,這種中礦的加入,在磨礦的后續(xù)分級(jí)過(guò)程中,相當(dāng)于粗粒級(jí)和細(xì)粒級(jí)之間將形成—細(xì)粒級(jí)的分級(jí)隔離層,起著對(duì)粗粒級(jí)進(jìn)入溢流的隔離阻擋作用,隨著中礦數(shù)量和質(zhì)量的提高,這種隔離阻擋作用將越來(lái)越強(qiáng),隔離層將越來(lái)越厚。分級(jí)溢流細(xì)度就越好,+80目就越少。原流程和新流程旋流器分級(jí)效率見(jiàn)表3。
表3 原流程和新流程旋流器分級(jí)效率
由表3可知,新流程大旋流器質(zhì)的分級(jí)效率為72.96%、量的分級(jí)效率85.33%;原流程大旋流器質(zhì)的分級(jí)效率為57.64%、量的分級(jí)效率68.51%。相比于原流程,新流程大旋流器質(zhì)的分級(jí)效率提高了15.32%、量的分級(jí)效率提高了17.18%。
應(yīng)用中礦選擇性分級(jí)再磨工藝后,磨浮系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了中礦中連生體的再磨,促進(jìn)連生體單體解離[6]。中礦返回經(jīng)過(guò)泵揚(yáng)送、管道摩擦,粗顆粒明顯脫藥;中礦的返回也優(yōu)化了浮選給礦粒度組成;延長(zhǎng)了浮選作業(yè)時(shí)間,從而提高了浮選效率。在作業(yè)條件等同情況下,新浮選工藝銅回收率相比原流程提高1.53個(gè)百分點(diǎn)。
采用中礦選擇性分級(jí)再磨工藝,磨浮工藝系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了浮選中礦連生體的再磨及深度單體解離,提高了磨礦分級(jí)效率,中礦的返回優(yōu)化了浮選給礦粒度組成;中礦返回經(jīng)過(guò)泵揚(yáng)、管道摩擦,粗顆粒明顯脫藥;新工藝流程由于是半開(kāi)路流程,操作簡(jiǎn)單,浮選工藝流程穩(wěn)定,減少了跑槽金屬等流失現(xiàn)象,提高了浮選指標(biāo)。