孟祥軍
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山064309)
該電廠裝機(jī)4×30萬(wàn)kW,采用可逆式水泵水輪機(jī)電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī),額定水頭624m,年發(fā)電量18.05億kW·h,年抽水用電量24.07kW·h,主要建筑由上水庫(kù)、下水庫(kù)、輸水系統(tǒng)和地下廠房組成。該電站水庫(kù)容積29.3億m3,水庫(kù)正常蓄水位高222.0m,死水位187.0m;死庫(kù)容3.3億m3,調(diào)節(jié)庫(kù)容26億m3,水庫(kù)為多年調(diào)節(jié)水庫(kù)。工程由混凝土重力壩、溢流壩、壩后廠房、左岸泄洪洞防空洞及三期發(fā)電廠房組成,大壩按1000年一遇洪水設(shè)計(jì),5000年一遇洪水校核,自建庫(kù)以來(lái),效果顯著,對(duì)消減流域內(nèi)洪峰以及沿江城市、廣大農(nóng)村的防洪具有突出的作用。
(1)2015年11月15日1號(hào)機(jī)組定檢過(guò)程中,運(yùn)維人員發(fā)現(xiàn):定子鐵心上部第一、二道通風(fēng)槽間2/5處有疑似硅鋼片的片狀物(20處)發(fā)生徑向位移,其中9處的最大位移達(dá)3mm。相關(guān)缺陷如圖1。
圖1 1號(hào)機(jī)組定子上端部鐵心位移部位
(2)檢查定子鐵心齒壓板壓緊螺栓固定牢固,螺母無(wú)松動(dòng)。
(3)2015年11月16日,2號(hào)機(jī)組定子專項(xiàng)檢查,發(fā)現(xiàn)定子鐵心位于上部第一、二道通風(fēng)槽間2/5處的一圈有向內(nèi)輕微凹的痕跡;下部鐵心第一、二道通風(fēng)槽間2/5處的一圈有向內(nèi)輕微凹的痕跡。相關(guān)缺陷情況如圖2。
圖2 2號(hào)機(jī)組定子下端部鐵心微凹部位
(4)對(duì)1、2號(hào)機(jī)組檢查結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)2臺(tái)機(jī)組定子上端部和下端部“同一高程”都存在“一圈都有向內(nèi)/外輕微凹/凸的痕跡”的規(guī)律性特點(diǎn)。又經(jīng)多方面查找資料并咨詢?cè)┕挝话惭b人員,反饋了“在安裝過(guò)程中使用過(guò)采用502膠粘貼4mm×0.5mm硅鋼片后形成的調(diào)整片,但具體位置不詳,幾處不詳”的信息,斷定伸出的片狀物是定子鐵心硅鋼片的調(diào)整片。調(diào)整片碎片情況如圖3。
(5)2015年11月17日再次對(duì)1號(hào)機(jī)組定子鐵心進(jìn)行檢查測(cè)量,調(diào)整片厚1.8mm,確定材質(zhì)為環(huán)氧樹(shù)脂膠木,在定子鐵心的上下端邊緣和中間邊緣加裝了共計(jì)3圈的調(diào)整片,但在機(jī)電安裝竣工資料中均未體現(xiàn)。調(diào)整片所在位置情況如圖4。
圖3 調(diào)整片碎片
圖4 調(diào)整片在發(fā)電機(jī)上下端部位置
(6)2015年 11月 18日和 2015年 11月 19日,分別對(duì)3號(hào)機(jī)組、4號(hào)機(jī)組進(jìn)行定檢進(jìn)行專項(xiàng)檢查,未發(fā)現(xiàn)定子鐵心位移的問(wèn)題。
(1)用塑料錘或者木錘將突出來(lái)的部分,在不會(huì)折斷它的前提下,敲進(jìn)去。之后用Epoxy Resins涂布。如果FILLER敲不進(jìn)去的話,就維持原狀,直接用Epoxy Resins涂抹固定。
(2)對(duì)4臺(tái)機(jī)組的定子和轉(zhuǎn)子進(jìn)行全面“體檢”,同時(shí)進(jìn)行“就地涂抹固定”處置。
(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況:在不會(huì)折斷調(diào)整片的前提下敲進(jìn)去,沒(méi)有可操作空間,直接用環(huán)氧樹(shù)脂涂抹固定。立即對(duì)鐵心齒壓板壓緊螺栓進(jìn)行檢查和緊固。
(1)1、2號(hào)機(jī)組定子出現(xiàn)同類缺陷,而 3、4號(hào)機(jī)組運(yùn)行周期比1、2號(hào)機(jī)組多一倍,卻無(wú)同類缺陷。1、2號(hào)和3、4號(hào)的施工人員和日方督導(dǎo)人員也不同,過(guò)程質(zhì)量管控不到位。導(dǎo)致直接原因:1、2號(hào)機(jī)組在安裝時(shí)工藝控制不到位,不到位的可能工藝有:調(diào)整片涂抹的粘合劑不足;調(diào)片寬度調(diào)整不合適;最后加熱工藝處置不到位。
(2)位移原因:已確認(rèn)加裝齒填充片的目的是為了增加鐵心的緊密性。由于機(jī)組2015年度1、2號(hào)機(jī)組運(yùn)行頻次、強(qiáng)度加大,熱脹冷縮交變頻繁,鐵心材質(zhì)和樹(shù)脂調(diào)整片熱脹冷縮系數(shù)不同,必然相對(duì)發(fā)生位移。由于施工期間工藝控制不到位原因,最終導(dǎo)致相對(duì)位移出現(xiàn)調(diào)整片突出現(xiàn)象。
(1)對(duì)比4臺(tái)機(jī)組定子鐵心調(diào)整片位移現(xiàn)象,存在1、2號(hào)機(jī)組定子鐵心安裝施工工藝不良的情況。
(2)運(yùn)維人員對(duì)發(fā)電機(jī)定子安裝施工工藝掌握不夠細(xì)致,導(dǎo)致第一次處置判斷存在“先入為主,想當(dāng)然”情況,造成判斷失誤。
(3)機(jī)組安裝期管理不夠細(xì)致,竣工資料管理不到位。
(1)結(jié)合已簽訂的《發(fā)電電動(dòng)機(jī)檢查及指導(dǎo)缺陷處理服務(wù)》項(xiàng)目,計(jì)劃在12月4臺(tái)機(jī)組定檢時(shí),由日方東芝、三菱公司專業(yè)人員對(duì)4臺(tái)機(jī)組定子、轉(zhuǎn)子進(jìn)行全面體檢,并處置凸出部位。
(2)將定子鐵心調(diào)整片、定子鐵心硅鋼片的檢查列入機(jī)組定檢重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行全面跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)與設(shè)備制造廠家溝通處理。
(3)將本缺陷列入設(shè)備動(dòng)態(tài)薄弱環(huán)節(jié)臺(tái)帳,加強(qiáng)管控。
(4)提前準(zhǔn)備處理定子鐵心調(diào)整片位移需要的工器具、材料。
(5)結(jié)合2016年度1、2號(hào)機(jī)組B修,全面處置相關(guān)問(wèn)題。
從該廠4臺(tái)機(jī)組定子鐵心調(diào)整片位移現(xiàn)象可以看出,在發(fā)電機(jī)組安裝施工過(guò)程中質(zhì)量管控不到位,對(duì)調(diào)整片材質(zhì)沒(méi)有要求,導(dǎo)致在機(jī)組運(yùn)行后1號(hào)機(jī)組定子鐵心上端部硅鋼片徑向位移20處,3號(hào)機(jī)組定子鐵心上端部硅鋼片徑向位移17處,均處于鐵心第一、二道通風(fēng)槽間2/5處,其中9處的最大位移達(dá)3mm,同時(shí)運(yùn)維人員在檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,茫然不知所措,充分說(shuō)明對(duì)發(fā)電機(jī)定子安裝施工工藝不熟悉,針對(duì)此問(wèn)題該廠立即組織相關(guān)生產(chǎn)人員研究、分析,采取相應(yīng)對(duì)策,嚴(yán)格規(guī)范本缺陷的管控措施,及時(shí)將硅膠材質(zhì)調(diào)整片,更換成環(huán)氧樹(shù)脂版材質(zhì)的調(diào)整片。定點(diǎn)進(jìn)行該項(xiàng)缺陷的專項(xiàng)檢查,納入設(shè)備動(dòng)態(tài)薄弱環(huán)節(jié)臺(tái)帳加強(qiáng)管控,確保電氣設(shè)備的可靠運(yùn)行。