潘進(jìn)平, 許 明
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
德士古水煤漿氣化工藝進(jìn)入我國(guó)已有25年,國(guó)內(nèi)使用該項(xiàng)技術(shù)的廠家超過(guò)30家。中海石油華鶴煤化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)海油華鶴)300 kt合成氨、520 kt大顆粒尿素項(xiàng)目,氣化裝置選擇美國(guó)GE能源水煤漿加壓氣化技術(shù),擁有3臺(tái)氣化爐,實(shí)行兩開(kāi)一備,氣化設(shè)計(jì)壓力6.5 MPa(表壓),四級(jí)閃蒸流程[1]。氣化裝置于2015年4月6日一次性投料成功,運(yùn)行至今已3年多,經(jīng)過(guò)不斷的操作優(yōu)化和技術(shù)改造,確保了氣化裝置逐步進(jìn)入安全、高效的穩(wěn)定運(yùn)行。2016年,海油華鶴產(chǎn)量為340 kt合成氨、580 kt尿素,達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)量的111.5%。
(1) 海油華鶴原料煤采用鶴崗本地煤,內(nèi)在水分均約2%、哈氏可磨性指數(shù)(HGI)接近50,適合制備高濃度煤漿,制得煤漿質(zhì)量濃度為65%~67%,高濃度煤漿意味著氧氣消耗大,氧煤比控制在495~520,甲烷控制在(1 000~1 500)×10-6之間,運(yùn)行時(shí)因煤種而異。氣化裝置工藝包(PDP)原始設(shè)計(jì)運(yùn)行條件為總氧量33 615 m3/h(標(biāo)態(tài)),氧純度99.6%,雙爐煤漿負(fù)荷72 m3/h,運(yùn)行時(shí)總氧量只能達(dá)到35 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),嚴(yán)重不足,致使氣化爐無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)行,操作彈性小、經(jīng)濟(jì)性差。
(2) 海油華鶴與GE公司共同研究,通過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)算,將工藝燒嘴外環(huán)氧環(huán)隙尺寸由原來(lái)的2.470 mm增至3.175 mm,總氧量達(dá)39 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),氣化裝置操作彈性增加,雙爐煤漿負(fù)荷可以加至76 m3/h,為海油華鶴尿素產(chǎn)量的高效打下了基礎(chǔ)。
(3) 氣化裝置運(yùn)行的第一年,使用的是GE原廠工藝燒嘴,運(yùn)行周期平均只有60 d,經(jīng)測(cè)量檢查工藝燒嘴煤漿環(huán)隙磨損嚴(yán)重,這是裝置運(yùn)行初期燒嘴壓差低的主要原因。2016年開(kāi)始進(jìn)行使用外端面熱噴涂和中噴頭內(nèi)襯硬質(zhì)合金的工藝燒嘴,使用壽命有顯著提升,此后逐步取代原廠燒嘴,雙爐在線運(yùn)行率由2016年的82%提高到2017年的91%,現(xiàn)工藝燒嘴壽命已接近延長(zhǎng)到100 d。
使用后的工藝燒嘴見(jiàn)圖1。
圖1 使用后的工藝燒嘴
(1) 海油華鶴的PDP原始設(shè)計(jì)激冷環(huán)擋水板為半圓形,運(yùn)行中出現(xiàn)過(guò)磨穿現(xiàn)象(見(jiàn)圖2),導(dǎo)致激冷水在下降管表面無(wú)法形成有效厚度的水膜;且橫噴或斜向上噴的激冷水極易造成渣口處熔渣固化流動(dòng)性變差,導(dǎo)致渣口堵塞,嚴(yán)重時(shí)會(huì)產(chǎn)生激冷環(huán)掛渣,威脅氣化爐平穩(wěn)運(yùn)行。原激冷環(huán)的絲堵較短,造成檢修拆卸困難,不便于爐內(nèi)高壓清洗激冷環(huán)內(nèi)環(huán)[2]。
圖2 損壞的激冷環(huán)擋水板
(2) 加強(qiáng)對(duì)藥劑和系統(tǒng)水質(zhì)的管理,嚴(yán)控高壓灰水懸浮物,同時(shí)加大了洗滌塔的黑水排放量,降低激冷水固含量。對(duì)激冷環(huán)進(jìn)行改造,保持擋水板內(nèi)徑不變,改為方形擋水板,增加擋水板耐磨性;更換加長(zhǎng)的新型激冷環(huán)絲堵,擴(kuò)大絲堵內(nèi)徑,減少絲堵數(shù)量,在4個(gè)進(jìn)水孔的中間位置,于堵蓋處均勻分布增加4個(gè)清洗口。技術(shù)改造后的激冷環(huán)方便清洗,且使用壽命由4 000 h延長(zhǎng)至8 000 h。
(1) 海油華鶴的PDP原始設(shè)計(jì)分散劑加藥口有3個(gè),分別在沉降槽至灰水槽的溢流管線處、低壓灰水泵入口總管處和洗滌塔給水泵入口總管處,其中洗滌塔給水泵入口處經(jīng)常加不進(jìn)藥,高壓灰水倒竄入分散劑管線。主要原因:一是為滿足變換系統(tǒng)粗煤氣汽氣比要求,提高了除氧器操作壓力,導(dǎo)致泵入口壓力高于工藝包操作值;二是工藝包中分散劑泵選型和出口管線配置不合理。
(2) 對(duì)分散劑管線進(jìn)行了改造,將高、低壓端分開(kāi),增設(shè)1臺(tái)大功率分散劑泵向洗滌塔給水泵入口總管送藥,合理分配各加藥口的分散劑加入量。通過(guò)管線的改造和藥劑加入量的調(diào)整,高壓灰水懸浮物得到了有效控制,有利于氣化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行[3-4]。
(1) 設(shè)置3臺(tái)洗滌塔給水泵,采取一對(duì)三,即每臺(tái)泵都可為任意洗滌塔補(bǔ)水,每臺(tái)泵出口管線設(shè)置1臺(tái)電動(dòng)球閥。裝置實(shí)施定期倒泵,曾發(fā)生過(guò)出口閥關(guān)閉不嚴(yán)導(dǎo)致洗滌塔給水泵倒轉(zhuǎn),這樣就無(wú)法對(duì)出口閥關(guān)閉不嚴(yán)的泵進(jìn)行備泵,只有利用大修才可對(duì)機(jī)泵和出口閥進(jìn)行維修。
(2) 許多公司也出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似問(wèn)題,這對(duì)于生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行是一個(gè)重大隱患。海油華鶴在每臺(tái)泵出口管線豎管處增設(shè)1臺(tái)手閥,解決了洗滌塔給水泵出口閥內(nèi)漏無(wú)法備泵、無(wú)法及時(shí)檢修等問(wèn)題。其好處:一是增設(shè)后的手閥使用率不高,內(nèi)漏的可能性較小,遇到電動(dòng)球閥不嚴(yán)時(shí),操作人員手動(dòng)關(guān)閉可及時(shí)檢修電動(dòng)球閥;二是增設(shè)的手閥長(zhǎng)期處于全開(kāi)狀態(tài),位于豎管,可防止灰渣堆積卡塞閥門(mén)密封面。
(1) 2017年3月開(kāi)始,A系統(tǒng)在一個(gè)月的時(shí)間里,連續(xù)損壞3個(gè)鎖斗沖洗水管線軟連接,均為內(nèi)部波紋管斷裂。損壞2個(gè)軟管時(shí),進(jìn)鎖斗前沖洗水管線的彎頭管托地面水泥開(kāi)裂,說(shuō)明應(yīng)力集中在此處,在現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察排渣操作發(fā)現(xiàn),沖洗水管線單向閥拍打嚴(yán)重,軟管隨管線振動(dòng)位移較大。裝置對(duì)管托采取加固處理,增加3條拉筋,角度互呈120°,固定于周?chē)o(hù)欄處,但隨后運(yùn)行的一個(gè)月里,拉筋斷裂頻繁,并損壞1個(gè)軟管。在A系統(tǒng)檢修時(shí),對(duì)彎頭管托地面基礎(chǔ)進(jìn)行重新灌漿。
(2) 裝置鎖斗排渣順控步驟閥門(mén)動(dòng)作:收渣閥、充壓閥、清洗閥、泄壓閥、鎖斗泵入口閥保持關(guān)閉,沖洗水閥、鎖斗泵再循環(huán)閥保持打開(kāi),當(dāng)排渣條件滿足時(shí),排渣閥開(kāi)始打開(kāi),隨后清洗閥打開(kāi)。裝置對(duì)鎖斗順控進(jìn)行調(diào)整后(見(jiàn)表1),能保持近兩倍鎖斗容積的沖洗水流過(guò)鎖斗,可使鎖斗內(nèi)灰渣完全排出,也因?yàn)闆_洗水的勢(shì)能降低,使沖洗水經(jīng)過(guò)管線的流速減小,實(shí)際運(yùn)行證明,對(duì)管線振動(dòng)減輕的效果理想,運(yùn)行至今未出現(xiàn)鎖斗沖洗水管線金屬軟管損壞。
表1 鎖斗順控調(diào)整
(1) 2016年初C系統(tǒng)鎖斗循環(huán)管線入氣化爐末端管線磨穿( 見(jiàn)圖3),導(dǎo)致氣化爐大量黑水泄露,雖未對(duì)氣化爐液位造成大的影響,卻因管線與氣化爐連接處沒(méi)有閥門(mén),漏點(diǎn)無(wú)法隔離;從安全角度考慮,停爐緊急泄壓,管線補(bǔ)焊后,氣化爐連投進(jìn)行C系統(tǒng)檢修時(shí),測(cè)量管線壁厚發(fā)現(xiàn)鎖斗循環(huán)泵進(jìn)、出口管線多處彎頭磨損嚴(yán)重,薄弱處僅剩3 mm,更換了部分管線與彎頭。
圖3 鎖斗循環(huán)泵入口管線
(2) 考慮到管線內(nèi)灰渣多、含固量大,為了避免再次因鎖斗循環(huán)管線磨穿而停車(chē),最后增設(shè)的切斷閥選用C型耐磨球閥,加在鎖斗循環(huán)管線進(jìn)氣化爐的末端處。實(shí)際使用發(fā)現(xiàn)此處增設(shè)切斷閥的好處還有兩點(diǎn):一是鎖斗循環(huán)管線末端分為兩路進(jìn)入激冷室底部,若有一側(cè)堵塞,可關(guān)閉暢通側(cè)切斷閥,使堵塞側(cè)憋壓,靠壓差沖掉堵塞灰渣;二是當(dāng)鎖斗循環(huán)泵故障或鎖斗閥門(mén)在線檢修無(wú)法收渣時(shí),可以提前關(guān)閉此閥門(mén),預(yù)防循環(huán)管線末端堵塞。
(3) 前期裝置鎖斗管線磨損大的主要原因:一是鎖斗循環(huán)黑水流量計(jì)量程小,一直超量程運(yùn)行,流量大約有70 m3/h,優(yōu)化操作后為45 m3/h,不影響鎖斗正常收渣;二是前期海油華鶴使用的原料煤灰分、灰熔點(diǎn)高,石灰石的加入量都較多,收渣0.5 h,鎖斗已趨于滿渣狀態(tài),大量灰渣被吸入鎖斗循環(huán)泵入口,進(jìn)行了優(yōu)化煤種和提升氣化爐操作溫度后,粗渣量明顯減少。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造和操作優(yōu)化后,鎖斗循環(huán)管線再無(wú)泄露,定期測(cè)量管線壁厚,磨損明顯減輕。
海油華鶴GE水煤漿氣化裝置共成功進(jìn)行技術(shù)改造30多項(xiàng),解決了自投料以來(lái)遇到的一些行業(yè)共性問(wèn)題和煤種選用等個(gè)性問(wèn)題。上述為其中有代表性的幾項(xiàng),為同行提供一些參考。