王士安
摘 要:本文介紹了洪發(fā)煤礦12706采煤面老空區(qū)煤層自燃及處理的概況,運輸巷、回風巷砌筑密閉,回風巷低負壓抽放管路注氮氣,運輸巷風管注水,聘請專家會診,公司救護隊員實測氣體,排除了12706采空區(qū)煤層自然的隱患。公司安全監(jiān)察局、生產(chǎn)技術裝備、通防地測處到洪發(fā)煤礦進行安全檢查,分析了采煤面老空區(qū)產(chǎn)生火花的主要原因,制定了防止煤層自燃的對策。
關鍵詞:洪發(fā)煤礦 采面老空區(qū) 煤層自燃 原因 應對對策
中圖分類號:TD752 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)04(b)-0075-02
1 洪發(fā)煤礦12706采煤面老空區(qū)煤層自燃及處理概況
2017年10月23日經(jīng)12706回風巷低負壓抽放管路注氮氣,經(jīng)運輸巷風管注水。10月25日停止運輸巷注水,共計注水2400m3。10月26日運輸巷砌筑完密閉墻,10月27日回風巷砌筑完密閉墻。除12706工作面外礦井恢復正常生產(chǎn)。11月9日停止注氮,共計注入氮氣434450m3。
11月12日早班葉傳叔匯報開始啟封回風巷密閉。14:50陳孫疆匯報巷道內(nèi)瓦斯0.2%,CO為0,開始排水排瓦斯。11月14日夜班至中班共計排水3326m3。11月16日經(jīng)現(xiàn)場實測,12706工作面回風巷上隅角瓦斯0.3%,CO為175ppm,氧氣為0,溫度26℃。經(jīng)乙方聘請專家決定采取以下措施:一是12706工作面回風巷沿途巷道機電設備必須實現(xiàn)瓦斯電閉鎖、風電閉鎖。二是在沿空留巷尾部上幫實體煤處設置板閉一道,用黃泥抹嚴,杜絕漏風。三是在板閉前設置瓦斯、一氧化碳、溫度傳感器,進行實時監(jiān)測。四是以上工作全部處理完畢,經(jīng)總指揮陳孫疆確認后,關閉除12706工作面回風巷低負壓抽放管路分支,然后開啟低負壓抽放管路,抽放板閉以里有害氣體,調(diào)度室通知監(jiān)測人員從地面進行監(jiān)測氣體參數(shù),每隔10min監(jiān)測一次,做好記錄匯報調(diào)度室。低負壓抽放管路開啟60min后停止抽放。五是低負壓抽放管路停抽2h后,由公司救護隊人員帶齊裝備,進入板閉以里至12706工作面上隅角,監(jiān)測有害氣體參數(shù),與初次監(jiān)測氣體參數(shù)進行對比,然后采取相應措施。11月16日中班牛榮輝匯報12706回風巷板閉打好并用黃泥密封,20:55張斌匯報12706回風巷低負壓抽放管路閥門打開,正常抽放板閉以里瓦斯。21:40張道昌匯報瓦斯抽放站低負壓管路瓦斯?jié)舛?.7%,CO含量為零。11月17日經(jīng)乙方聘請專家及公司救護隊員實測,12706回風巷上隅角瓦斯95%,CO為0,氧氣為0,上隅角至第二道板閉瓦斯90%,CO為0,氧氣為0?,F(xiàn)場取樣,決定采取以下措施處置。一是18日早班安排人員將密閉材料運至12706回風巷第二道板閉處備用;兩道板閉之間安設1個一氧化碳傳感器,第二道板閉以里5m安設1個一氧化碳傳感器并上傳調(diào)度室。瓦檢員在12706回風巷每班檢測3次CO,匯報調(diào)度室并做好記錄。二是18日早班安排人員將氣樣送檢,若無CO,中班開始啟封12706運輸巷密閉排放瓦斯,若有CO,12706回風巷及時采取措施密閉。三是啟封12706運輸巷密閉排放瓦斯,嚴格按照措施執(zhí)行,待排至水面,先準備板閉材料運至積水位置備用,然后再排水排瓦斯。四是12706運輸巷密閉排放瓦斯至水面通開前,將低負壓瓦斯泵開啟,抽放12706回風巷瓦斯。待12706回風巷瓦斯降至1%以下時,安排人員開啟乳化液泵進入上隅角進行灑水。11月19日陳孫疆匯報開始啟封運輸巷密閉,至11月22日共計排放巷道瓦斯360m,排水4850m3。11月22日中班風筒接到第二個斷層水倉處,從密閉往里共接風筒50節(jié),11月23日夜班兩臺水泵共計排水8220m3。12706采煤面瓦斯、CO、積水排除完畢,消除自燃隱患,恢復正常。
2 12706采煤面老空區(qū)煤層自燃原因分析
2017年12月20日貴州礦業(yè)公司副總經(jīng)理付振峰帶領安全監(jiān)察局、生產(chǎn)技術裝備、通防地測處到洪發(fā)煤礦進行安全檢查。并到洪發(fā)煤礦12706采煤面地表山體實地查看采空區(qū)上方地表變化情況,對4處小窯頂板冒落情況、山體地表裂縫情況進行巡查和拍照。檢查結束后在洪發(fā)煤礦一樓會議室組織公司安監(jiān)局、生產(chǎn)技術裝備處、通防地測處、洪發(fā)煤礦礦級領導班子就10月19日12706采煤面老空區(qū)煤層自燃情況進行了認真的分析,認為12706采煤面老空區(qū)產(chǎn)生火花主要有以下原因。
(1)112706采煤面上下兩巷頂板上的錨桿盤在采面回采過程中未及時拆卸干凈,導致頂板在冒落過程中壓力過大,巖石在冒落下滑過程中與錨桿盤摩擦產(chǎn)生火花。(2)12706采煤面上隅角隔離墻回柱時,柱爪與頂板摩擦產(chǎn)生火花。(3)工人在放炮時未未使用水泡泥且普通炮泥使用量較少,在放炮過程中產(chǎn)生火花。(4)錨桿盤摩擦產(chǎn)生火花,引燃上隅角鋸末袋隔離墻。(5)27號煤硫的含量不穩(wěn)定,具備自燃條件。(6)洪發(fā)煤礦附近有重晶礦,由此推斷27號煤伴生有磷礦帶,為煤層自燃提供了著火點。(7)12706采煤面距離地表比較淺,小窯內(nèi)具備充足的氧氣,采空區(qū)具備可燃物浮煤,為煤層自燃創(chuàng)造了條件。(8)一氧化碳超限。(9)12706采煤面上下兩巷風量過大,采空區(qū)存在浮煤,為煤層自燃創(chuàng)造了條件。(10)采煤面工人素質(zhì)較低,放完炮后私自銷毀炸藥,將炸藥扔在老空區(qū)里,頂板冒落的巖石擊中炸藥產(chǎn)生火源。
3 應對12706采煤面老空區(qū)煤層自燃的策略
針對以上原因,公司各專業(yè)技術人員的及礦技術管理人員認真分析總結,制定了以下應對策略。
(1)12706采煤面上下兩巷頂板上的錨桿盤在采面回采過程中要隨采隨卸,此項工作由負責上下兩巷超前支護的兩名支護工負責,并制定錨桿盤拆卸獎懲措施,對回撤的錨桿盤按個回收,實行10%的獎勵;對回采過程中不拆卸錨桿盤的職工每個按10元進行罰款。(2)加強采煤工正規(guī)操作培訓,在12706采煤面上隅角隔離墻回柱時,要正規(guī)操作,不能亂砸亂敲,對難以回撤的“死柱”要采用回柱器進行回撤。(3)加強放炮人員的班前班后會教育和按時培訓,使其按章操作,正規(guī)作業(yè),炮眼打夠深度,用好普通炮泥和水泡泥。(4)上隅角的鋸末袋隔離墻打好后要使用黃泥抹面,厚度要達到5cm;或者更換隔離墻的鋸末袋為空氣囊。(5)針對27號煤硫的含量較高的問題,加強采煤面上下兩巷的沖塵,降低火源的燃點和粉塵濃度。同時對27號煤做自燃煤層傾向性鑒定。(6)27號煤伴生有磷礦帶,存在著火點。要加強采煤面沖塵,清理干凈面后浮煤,去除可燃物。(7)加大安全生產(chǎn)資金投入,購買料石、沙灰按規(guī)定要求封堵、掩埋12706采煤面上部的小窯洞口,隔絕地面空氣的進入;同時清理干凈老空區(qū)浮煤,去除可燃物,控制可燃的兩個必備條件。(8)加強瓦斯檢查員的管理,每班三次按時檢測瓦斯、一氧化碳、氧氣濃度等,發(fā)現(xiàn)超限現(xiàn)象立即向礦通防科和調(diào)度室匯報;同時調(diào)度室每班安排一名瓦斯監(jiān)測監(jiān)控人員進行實時監(jiān)控,發(fā)揮監(jiān)測監(jiān)控應有的作用,讓監(jiān)測監(jiān)控服務于生產(chǎn)安全。(9)考慮12706采煤面上下兩巷風量過大的問題,及時調(diào)節(jié)礦井供風量或者調(diào)整風機的葉片,達到風量匹配合適,滿足供風要求。(10)加強采煤隊伍職工的安全培訓,開好班前班后會,教育職工按章操作,正規(guī)作業(yè)。
參考文獻
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