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    20CrMnTi輸出軸熱處理形變超差原因分析

    2018-10-26 08:04:38闞亞威
    金屬加工(熱加工) 2018年10期
    關(guān)鍵詞:偏析淬火級(jí)別

    ■ 闞亞威

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    我公司擺線液壓馬達(dá)輸出軸材料主要為20CrMnTi,熱處理工藝為滲碳直接淬火+低溫回火,工藝如圖1所示。近期公司生產(chǎn)的BM4輸出軸熱處理變形超差,外圓磨削余量不夠,導(dǎo)致批量報(bào)廢,造成重大經(jīng)濟(jì)損失,現(xiàn)對(duì)該批次材料輸出軸變形原因進(jìn)行分析。該型輸出軸工藝路線為:下料→冷擠壓→車削→銑削→熱處理→清洗→磨削→成檢。

    1.試驗(yàn)過程與結(jié)果

    (1)尺寸檢查 輸出軸外形如圖2所示,熱處理前外圓相對(duì)兩頂尖圓跳動(dòng)要求≤0.05mm,熱處理后外圓相對(duì)兩頂尖圓跳動(dòng)要求≤0.20mm。取20根A批次BM4輸出軸,編號(hào)A1-A20與20根B批次BM4輸出軸,編號(hào)B1-B20分散裝入同爐中,熱處理前及熱處理后通過偏擺儀分別測(cè)量輸出軸外圓相對(duì)兩頂尖圓跳動(dòng),結(jié)果如表1、表2所示。A批次輸出軸變形量較大且不穩(wěn)定,有11根軸的變形量超過0.15mm;B批次輸出軸變形量較小且穩(wěn)定,變形量均小于0.15mm。

    (2)化學(xué)成分分析 分別對(duì)A批次輸出軸和B批次輸出軸原材料化學(xué)成分進(jìn)行分析。檢測(cè)結(jié)果如表3所示,化學(xué)成分符合要求,且兩批次化學(xué)成分差別不大。

    (3)硬度檢測(cè) 該零件技術(shù)要求:表面硬度55~63HRC,心部硬度:32~47HRC,有效硬化層深度為0.6~0.9mm。A批次輸出軸:表面硬度59~60HRC,心部硬度:35~41HRC,有效硬化層深度為0.81mm;B批次輸出軸:表面硬度59~60.5HRC,心部硬度:40~41HRC,有效硬化層深度為0.82mm;均符合技術(shù)要求。

    (4)金相檢測(cè) 該零件熱處理金相組織要求:表層回火馬氏體≤5級(jí),殘留奧氏體≤3級(jí),碳化物≤3級(jí);經(jīng)檢測(cè)A、B兩批次輸出軸金相組織均為:回火馬氏體4級(jí),殘留奧氏體2級(jí),碳化物1級(jí),均符合技術(shù)要求。

    圖1 熱處理工藝路線

    圖2 輸出軸外形示意

    表1 A批次輸出軸尺寸檢查

    表2 B批次輸出軸尺寸檢查

    表3 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))檢測(cè)結(jié)果 (%)

    原材料金相組織檢查,從圖3可以看出,A批次輸出軸帶狀組織4級(jí),屬于嚴(yán)重的帶狀偏析;從圖4可以看出,B批次輸出軸帶狀組織2級(jí),帶狀組織輕微。

    圖3 A批次輸出軸顯微組織(100×)

    圖4 B批次輸出軸顯微組織(100×)

    2.分析與討論

    根據(jù)以上檢驗(yàn)結(jié)果,該20CrMnTi材料BM4輸出軸A、B批次熱處理后金相組織基本一致,原材料化學(xué)成分差距不大,均符合技術(shù)要求,但是熱處理后變形量差別較大,通過檢測(cè)發(fā)現(xiàn)原材料帶狀組織級(jí)別不同,嚴(yán)重的帶狀組織會(huì)導(dǎo)致熱處理形變過大且心部硬度不均勻,出現(xiàn)低點(diǎn),這是由于該種帶狀組織本質(zhì)是一種成分偏析,局部含碳量及合金元素分布不均勻,造成淬火硬度分布不均勻,并使鋼在淬火過程中產(chǎn)生應(yīng)力集中,加劇了熱處理過程中的變形,最終導(dǎo)致產(chǎn)品零件因熱處理形變而批量報(bào)廢。成分偏析引起的帶狀組織很難用熱處理的方法加以消除,一般只能進(jìn)行高溫?cái)U(kuò)散退火后正火并高溫回火來減輕,因此需對(duì)20CrMnTi原材料的帶狀組織級(jí)別做出要求,帶狀組織≤2級(jí)作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

    3.結(jié)論和建議

    (1)該BM4輸出軸熱處理形變超差的主要原因是由于原材料帶狀組織級(jí)別過高導(dǎo)致的,在后續(xù)熱處理過程中由于原材料的不均勻性導(dǎo)致滲碳淬火產(chǎn)生嚴(yán)重的變形。

    (2)加強(qiáng)原材料顯微組織的檢測(cè),對(duì)20CrMnTi原材料的帶狀組織級(jí)別提出要求,以帶狀組織≤2級(jí)作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過上述措施有效地解決了擺線液壓馬達(dá)輸出軸熱處理形變超差的問題。

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