肖鋒
摘 要:馬來西亞康諾橋384.7MW級燃氣聯(lián)合循環(huán)項目采用一拖一聯(lián)合循環(huán)機組。選用ALSTOM GT13E1型余熱鍋爐,與西門子SGT5-4000F型燃氣輪機配套。在鍋爐各蒸汽電導率監(jiān)測系統(tǒng)完成安裝調(diào)試后,出現(xiàn)低壓過熱蒸汽電導率偏高的現(xiàn)象。對此本文對出現(xiàn)此種現(xiàn)象的原因進行了分析,以及根據(jù)分析的結(jié)論采取了相應(yīng)的處置措施,使得低壓過熱蒸汽電導率得到有效控制,滿足西門子汽輪機的蒸汽品質(zhì)要求。
關(guān)鍵詞:余熱鍋爐;汽輪機蒸汽電導率;低壓過熱蒸汽低壓飽和蒸汽
1 概述
燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組具有發(fā)電效率高,機組體積小,啟停速度快,建設(shè)周期短,環(huán)保性能好,可靠性高等優(yōu)點被越來越多企業(yè)所看中。中國電建水電八局有限公司承建的康諾橋項目距離馬來西亞首都吉隆坡約32km。位于馬來西亞雪蘭莪州(Selangor)巴生谷,在已有的康諾橋電廠(Connaught Bridge Power Station)內(nèi),屬于EPC擴建工程。
本項目選用的鍋爐為ALSTOM GT13E1型余熱鍋爐,主要特點:三壓再熱、自然循環(huán)、無補燃、無SCR裝置、無一氧化碳催化劑、大型臥式OCC模塊組裝,與SGT5-4000F型燃氣輪機配套。選用的蒸汽輪機為西門子SST5-3000,轉(zhuǎn)速3000r/min,主蒸汽壓力125bar,溫度565℃,出力136MV。
在機組啟動運行過程中,我們發(fā)現(xiàn)低壓飽和蒸汽及低壓過熱蒸汽的電導率偏高,在首次有數(shù)據(jù)后的啟動中(未帶負荷),低壓飽和蒸汽電導率(10QUF71CQ103XQ01)最高升至95μs/cm,在18:30分降至0.83,低壓飽和蒸汽電導率(10QUF72CQ103XQ01)升至100μs/cm且一直維持在此數(shù)據(jù)。這已經(jīng)大大超過了西門子技術(shù)規(guī)范對蒸汽品質(zhì)的要求(超過第四級要求),造成西門子不同意繼續(xù)進行啟動運行調(diào)試,嚴重影響整套機組的性能試驗驗收和機組移交。
2 臨時處理措施及效果
在接下來的時間內(nèi),我們加大了鍋爐排水,清洗了測量設(shè)備,更換了樹脂。由于2016年2月份之前項目處于調(diào)試階段,故鍋爐電導率有變化,但是即使在穩(wěn)定運行時(如2016年1月14-18日)低壓飽和蒸汽電導率仍然維持在0.9μs/cm左右,低壓過熱蒸汽電導率也維持在0.91μs/cm左右。
自調(diào)試結(jié)束移交商業(yè)運行后,機組基本上處于穩(wěn)定運行狀態(tài),負荷根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度情況進行升降。至今(2016年5月1日) 低壓飽和蒸汽電導率仍然維持在0.7μs/cm左右,低壓過熱蒸汽電導率也維持在0.90μs/cm左右。原提出增大排污量的建議業(yè)主未采納,業(yè)主認為加大排污會使化水增加負擔,一旦化水補水不夠會影響機組連續(xù)運行。
3 原因分析
3.1 蒸汽電導率過高或超量程(100 μs/cm以上)原因分析
根據(jù)對測量儀表進行重新校驗,數(shù)據(jù)得到控制,故此問題應(yīng)為測量儀器未調(diào)試完全,數(shù)據(jù)顯示不正確。
3.2 蒸汽電導率過高(1-100μs/cm)原因分析
根據(jù)在停機時對管道及汽包內(nèi)進行清洗以及增加排污的措施分析,電導率偏高的原因應(yīng)為汽包或管道內(nèi)有殘渣,影響汽水品質(zhì)。
3.3 蒸汽電導率偏高(0.2-1μs/cm)原因分析
由于經(jīng)過處理后,蒸汽電導率仍然維持在0.9左右,增大鍋爐排水的措施也不是長久之計,只能臨時或短時間內(nèi)采取的手段,不能根本上解決電導率偏高的原因。要從根本上解決本鍋爐低壓飽和蒸汽及低壓再熱蒸汽電導率的問題,需要從設(shè)計采購施工及加藥多方面進行研究,對鍋爐取樣加藥系統(tǒng)進行改造處理。
4 改造方案及分析
4.1 改造方案介紹
根據(jù)現(xiàn)場情況,我們從取樣和加藥兩個方面進行改造:
對于加藥的改造,首先將加藥管接口位置從鍋爐給水管改為從鍋爐導氣管中加入,更改加藥位置使得反應(yīng)充分。其次采取用催化聯(lián)氨代替聯(lián)氨作為加藥劑,以降低電導率。
對于取樣的改造,首先將低溫取樣間的儀表管線進行復擰,避免從此處進入CO2,其次將高溫取樣間與低溫取樣間的管道進行隔離,以確保進入分析儀表的水溫維持在25℃。
4.2 改造效果的檢驗
在對低溫取樣間的儀表管線進行保溫隔離以及復擰措施后,低壓飽和蒸汽和低壓過熱蒸汽的電導率維持在穩(wěn)定狀態(tài),未發(fā)生跳躍式的變化。
在對鍋爐加藥管進行改造并更換為催化聯(lián)氨后,低壓飽和蒸汽的電導率降為0.2μs/cm以下,低壓過熱蒸汽電導率降為0.5μs/cm以下。
5 結(jié)語
為解決低壓蒸汽電導率過高問題,采取鍋爐加藥管線接口位置的調(diào)整以及更換化學藥劑的改造方案可行。對取樣管道進行保溫隔離可以避免由于溫度波動對測量數(shù)值的影響。
改造前與改造后二者結(jié)果加以比較,發(fā)現(xiàn)兩種聯(lián)氨都有降低電導率的作用,而加催化聯(lián)氨時,效果尤佳。當給水中加氨處理時,在導汽管加催化聯(lián)氨比爐前給水加入的效果明顯地好,能有效地防止或減緩低壓缸腐蝕。
若保證導汽管所加催化聯(lián)氨劑量,復水中又有足夠的殘余量時,還能防止復水系統(tǒng)、給水系統(tǒng)的腐蝕。故此種處理方式,不僅有技術(shù)意義,也有一定的經(jīng)濟意義。
參考文獻:
[1] 西門子提供的SST5-3000機組相關(guān)圖紙及文件資料.
[2] ALSTOM提供GT13E1型余熱鍋爐相關(guān)圖紙及文件資料.
[3] 山東電力設(shè)計院設(shè)計的取樣加藥管道相關(guān)圖紙及文件資料.
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