王麗
摘要:采油廠進入特高含水開發(fā)后期,細(xì)分注水層提高驅(qū)油效率的需求不斷增加,目前分注井所占比例已達到50.2%,測試資料問題井也多產(chǎn)生在此類井中。今年采油廠對注水分析工作的重視程度前所未有,如何提高測試成功率,為問題井分析提供第一手資料,將每一口水井的問題分析到位,減少無效的資金和人力投入,作用至關(guān)重要。下面針對分注井測試資料反差問題,從地面、井筒、地層、測試工藝四個方面進行分析匯報。
關(guān)鍵詞:測試資料;反差;對策
1 測試技術(shù)應(yīng)用發(fā)展
2013年下半年開始試驗推廣測調(diào)一體化技術(shù)。測調(diào)一體化技術(shù)分為固定式和活動式兩種:采油院測調(diào)一體化屬于固定式一體化工藝。需要作業(yè)更換專用的一體化配水器,根據(jù)油藏需要細(xì)分多個注水小層,通過調(diào)動井下一體化配水器的開啟度實時實現(xiàn)對各注水小層水量的控制。井岡山測調(diào)一體化屬于可投撈式一體化工藝。不需要作業(yè)更換管柱,只需把現(xiàn)有空心配水器芯子更換為可調(diào)節(jié)的一體化配水器芯子,通過調(diào)動井下一體化配水器芯子的開啟度實時實現(xiàn)對各層水量的控制。
2、造成資料反差的主要原因
資料反差定義:在測試過程中,通過對比分析發(fā)現(xiàn)測試資料結(jié)果與上次資料和正常注入資料存在一定反差(問題),需進一步進行分析核實的注水井。
2.1地面因素影響
2.1.1水表。水表準(zhǔn)確無誤是測試的前提,水表故障導(dǎo)致地面水量與地下測試水量不符。
2.1.2流程。管線穿孔會導(dǎo)致地面地下水量不符;套管閘門不嚴(yán)會導(dǎo)致井下測試水量比地面水量減少。
2.2井筒因素影響
2.2.1清潔。污水雜質(zhì)、管網(wǎng)結(jié)垢以及地層出油、出膠、出砂都會給井筒帶來污染,造成水嘴芯子堵塞,測試儀器探頭污染,從而造成測試資料失真或反差。典型井例:注聚后續(xù)水驅(qū)井ST2-6X67
該井2015-9-25方案調(diào)配后402、404兩個動停層均漏失;2015-9-30撈芯子檢查后重投402不漏失,404仍漏失;2015-10-13驗底球不漏。2016-6-1 404調(diào)放無再驗底球漏失58m3;2016-6-13復(fù)驗底球全部漏失。2016年8月-9月兩次伽馬+流量計驗底球均在404配水器處遇阻結(jié)合該井2013年4月作業(yè)沖砂沖出黑色膠狀物,分析該井目前注水受聚合物或砂影響污染井筒,造成無法取到準(zhǔn)確測試資料。該井2016-9-22作業(yè)檢管發(fā)現(xiàn)404配水器以下油管堵,井筒污染是導(dǎo)致該井多次測試反差的原因。
2.2.2管柱是否有效
井下工具主要包括:油管、封隔器、配水器、底篩堵等,任何一個出現(xiàn)漏失,都會造成測試資料的反差。典型井例:ST2-6X138(402-403之間漏失)
該井2016-5-10到期測試402動停層漏失,撈出芯子洗井重投,復(fù)測仍然漏失198m3/d。2016-6-1投402球桿全井水量落零。由此判斷402-403之間管柱有漏失點。該井2016-8-26作業(yè)檢管發(fā)現(xiàn)402-403之間K344-113GB封隔器膠筒損壞嚴(yán)重,與我們之前測試分析判斷相吻合。也是多次影響該井測試不正常的原因。
2.3地層因素影響
層間差異大以及三層或三層以上分注井,現(xiàn)場工作中反復(fù)測調(diào)多,資料反差多。
以兩級三段空心分注井為例,普通方式合格調(diào)配至少需進行8次鋼絲繩起下作業(yè)(測調(diào)周期長,資料合格率低):⑴下流量計測試各層分注量是否達到配注;⑵若達不到配注,下打撈工具撈出注水芯子;⑶下流量計,按照5點法測試3層的指示曲線;⑷通過查圖版,計算各層需要安裝的水嘴;⑸下層芯子安裝水嘴,下投送工具投送到位;⑹中層芯子安裝水嘴,下投送工具投送到位;⑺上層芯子安裝水嘴,下投送工具投送到位;
⑻下流量計測試各層分注量,若達不到配注,則重復(fù)上述步驟。
2.4測試工藝影響
該項影響因素中,測試深度準(zhǔn)確性是關(guān)鍵點,測試深度受管柱、鋼絲繩誤差、人為操作因素這三項因素影響,其中管柱因素是重點:注水夾層越小,配水器間距越小,測試深度越難下入指定位置;油管內(nèi)污染會影響儀器下入深度;關(guān)注的自然蠕動也會影響深度判斷;作業(yè)過程中,油管測量誤差也會影響測試深度;
3、解決資料反差的方法措施
3.1建立循環(huán)式雙級管理模式,消減地面因素影響
3.1.1運行管理模式
技術(shù)站每周制定測調(diào)計劃,下發(fā)至各注采站,注采站接到計劃后要先將計劃內(nèi)井號逐一落實套管閘門、測試閘門、配水間壓力表水表的有效性,有問題的及時整改上報至技術(shù)站負(fù)責(zé)人,對于測試隊測試過程中因管理因素造成的測試不成功考核注采站。
3.1.2分析管理模式
發(fā)現(xiàn)反差資料,做到三個結(jié)合一個分析:結(jié)合地層儲層物性,結(jié)合歷次測試資
料,結(jié)合分層流量吸水剖面資料;分析對應(yīng)油井動態(tài)變化情況。了解地層以及管柱狀況是否發(fā)生變化,最終確定反差資料是否正常。
3.2做好測調(diào)前洗井維護,消減井筒污染因素影響
一井一案,對以下四類井測調(diào)前洗井維護,確保將井筒污染導(dǎo)致的測試資料不準(zhǔn)確因素降至最低并提高測調(diào)成功率。管網(wǎng)末端井、排液不徹底井、出砂井、經(jīng)驗井。
3.3 強化資料分析,準(zhǔn)確判斷管柱失效因素
對于異常資料,按照ABCD進階式排查法進行排查分析。A 首先排除地面流程因素(檢查水表、閘門等流程)B通過徹底洗井排除井筒污染因素 C 排除動態(tài)變化因素(測調(diào)負(fù)責(zé)人與單元管理人的結(jié)合)D 進入井下工具檢查階段
3.4 定探結(jié)合,確保測試深度準(zhǔn)確
使用定位裝置對所有分層注水井都實現(xiàn)了定位測試,尤其是配水器間距小的分層注水井實現(xiàn)了“測得準(zhǔn)”?!叭ā苯Y(jié)合對管柱正常井測試深度準(zhǔn)確率達到100%,大大減少反差資料的出現(xiàn)。
3.4.1“理論公式法”減少配水器間距小類反差資料
根據(jù)大量實踐經(jīng)驗,結(jié)合絞車自身存在的深度誤差,從理論上提出了兩封三配井測試403-402之間深度的計算公式,一定程度上提高了這類井測試資料的符合率和合格率。
理論公式:H3-2=H4-5-D4-3-D3-2/2
式中:H3-2:403-402之間測試深度,m;H4:流量計下至404深度,m;5:測試鋼絲松弛誤差,m,5僅是參考值;D4-3:管柱404-403之間距離,m;D3-2:管柱403-402之間距離,m。
3.4.2“兩次起下儀器法”確保錄取準(zhǔn)確的測試資料
按照流量計測試工藝,一次下井就能夠完成整個的測試過程。為了解決配水器間距小、兩封三配井403準(zhǔn)確定位問題,有時需要兩次起下流量計分別對404、403芯子分別定位進行測試,錄取準(zhǔn)確的測試資料。
3.4.3“探底逆推法”保證準(zhǔn)確的測試下入深度
“探底逆算法”通過局部深度的倒推,能夠更準(zhǔn)確把儀器下到指定位置。
3.5推廣應(yīng)用測調(diào)一體化技術(shù),大幅提高測調(diào)成功率
測調(diào)一體化由地面控制系統(tǒng)和測調(diào)儀組成。通過電纜傳輸信號,實時監(jiān)控儀器所在位置的井下流量等參數(shù)。測試過程中根據(jù)分層水量的要求,通過打開定位爪定位芯子后旋轉(zhuǎn)電動機械手來調(diào)節(jié)一體化芯子的開啟度,從而實現(xiàn)同步測調(diào)。該項,通過地面直讀,邊測邊調(diào),一是減輕重復(fù)測試調(diào)配的工作量。二是井下分層注水狀況一目了然,大大提高了測試資料準(zhǔn)確性和及時性。
目前管理三區(qū)測調(diào)一體化井30口,一體化實施前后,層段合格率由66.7%升至84.1%。2016年全廠共應(yīng)用153井次,測調(diào)一次成功率由94.1%提高到100%,層段合格率由72%提高到81.7%。減少測調(diào)類問題井8口,減少年作業(yè)投入200萬元。
4、效果與認(rèn)識
取得效果:通過循環(huán)式雙級管理模式的保駕護航,專人專井、一井一案的反差資料細(xì)化分析,有效地提高了測調(diào)成功率、降低了躺井率,確保了管理區(qū)技術(shù)指標(biāo)完成:欠注層絕對數(shù)較年初減少15層,測調(diào)問題井絕對數(shù)減少6井,層段合格率上升3.5個百分點。五點認(rèn)識:⑴ 管理理念改變是管理水平提高的基石;⑵ 流程化分析是提高分析準(zhǔn)確率的手段;⑶ 技術(shù)進步是解決測試資料問題的動力;⑷ 指標(biāo)的提升+躺井率的減少是最終成效;⑸提高工作效率+減少無效支出是最大收獲。