趙岳 于景志 陳俠
摘要:核電廠常規(guī)島減溫水管道普遍存在強烈的振動,為確保管道系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,需及時開展管道振動根本原因分析,以制定有效的振動治理方案。單純從現(xiàn)場采集振動數(shù)據(jù)以作為原因分析輸入存在明顯不足,本文通過現(xiàn)場振動試驗與有限元模態(tài)分析相結(jié)合的方法,獲取管線關(guān)鍵位置的振動參數(shù)及各點的振動大小和頻譜特性,并模態(tài)分析可準(zhǔn)確獲取管系主要頻率及振型。經(jīng)對現(xiàn)場振動問題開展多次分析可知,管道振動根本原因為流體激勵誘發(fā)結(jié)構(gòu)共振。本文從管道振動控制機理出發(fā),結(jié)合ANSYS模態(tài)分析數(shù)據(jù),確定減溫水管道振動控制的主要對策,并制定了相應(yīng)的振動治理方案。方案實施后,管系振動大幅下降,減振效果明顯,滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的限值要求。最后對模態(tài)分析結(jié)果進行了偏差分析,并與振動試驗數(shù)據(jù)對比分析,結(jié)果表明本文采用的模態(tài)分析結(jié)果有較高的置信度。
關(guān)鍵詞:ANSYS模態(tài)分析;減溫水管道;振動治理;振動試驗
1.引言
核電機組設(shè)置有凝結(jié)水系統(tǒng)(CEX)減溫水管道,其作用是為疏水?dāng)U容器、汽輪機排汽口噴淋系統(tǒng)及旁路蒸汽系統(tǒng)進入凝汽器的排汽提供減溫水。在調(diào)試期間對常規(guī)島管道進行振動普查時,發(fā)現(xiàn)該管道存在振動較大現(xiàn)象。
管道振動過大會加速材料疲勞損壞,縮短材料使用壽命,引發(fā)支吊架松動,使得管道載荷分布和應(yīng)力分布偏離設(shè)計要求,導(dǎo)致管道下沉、變形。一旦管道變形嚴重,輕則造成閥門元件或測量支管損壞,重則引發(fā)管道破裂、壓力邊界破壞,甚至導(dǎo)致停機。因此,必須開展管道振動根本原因分析,并采取相應(yīng)的治理措施,以降低或消除管道振動。相關(guān)資料表明,汽水管道振動問題大多都是由流體激勵引起的共振造成的,當(dāng)激勵力頻率等于或接近振動系統(tǒng)固有頻率時,將發(fā)生共振。通??山柚鷮I(yè)儀器和分析軟件測量得到管道系統(tǒng)固有頻率和振型并判斷管道振動是否由共振引起,但專用儀器測量的使用會增加人力、物力成本,尤其是對于復(fù)雜的管道系統(tǒng),其高階頻率測量難度高、精度差、周期長,所以理論計算分析對工程上確定固有頻率有著重要意義。本文擬采用ANSYS有限元軟件對管道系統(tǒng)進行模態(tài)分析,結(jié)合振動頻譜分析結(jié)果,以確定減溫水管道振動原因,完成振動治理方案。
2.管道振動描述
管道上設(shè)置有一個真空截止閥和電動調(diào)節(jié)閥,在管道投用時,電動調(diào)節(jié)閥全開。該管線共布置有四組支吊架,兩個支吊架為彎頭支架,兩個水平單拉桿剛性吊架。
目視檢查發(fā)現(xiàn)管道整體振動劇烈,手觸有酥麻感,并伴隨較大幅度晃動,閥門劇烈晃動。尤以彎頭處振動最為劇烈,振動幅度最大。劇烈振動還導(dǎo)致剛性吊架螺母松動。
3.振動原因分析
3.1振動頻譜分析
測振人員根據(jù)特征跨模型測點選取原則,選取晃動幅度最大處即垂直管段彎頭處為測點,進行振動測量,得到該管段振動頻譜和振動速度數(shù)據(jù)。振動峰值達22mm/s,主振頻率在7.4Hz、15.3Hz附近;Z向頻率雜亂,振動速度波形無明顯規(guī)律。結(jié)合現(xiàn)場情況,可判斷該處振動主要存在于X、Y方向。
現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),該管道布置呈U型,并在U型管底部,布置有兩個閥門,這種布置極易使管內(nèi)介質(zhì)產(chǎn)生流場擾動,流體沖擊管壁產(chǎn)生激振力,從而導(dǎo)致管道振動。從主振頻率來看,X、Y向振動頻率7.4Hz、15.3Hz,符合低速流體激振頻率范圍,因此初步判斷CEX系統(tǒng)凝汽器A背包減溫水管道振動是激振力引起的受迫振動,管道固有頻率落入流體激振力頻率范圍,產(chǎn)生共振。
管道支吊架在設(shè)計時,一般只考慮靜力計算,不考慮管道動態(tài)特性。根據(jù)管道設(shè)計資料,該管道屬于常溫管道,管道力學(xué)計算只考慮了支吊架的承載要求,而未考慮其減振功能。管道設(shè)計時除滿足強度需要外,還應(yīng)滿足一定剛度需要,CEX系統(tǒng)凝汽器A背包減溫水管道較長,彎頭多,初步判斷管道柔性較大。進一步分析振動頻譜,當(dāng)管道在X向隨機發(fā)生較大位移擺動時,產(chǎn)生兩種振動波形疊加的典型特征,說明管道同時存在較高頻率振動和較低頻率晃動,管道整體柔性偏大,導(dǎo)致管道產(chǎn)生較大幅度晃動。
3.2ANSYS模態(tài)分析
在結(jié)構(gòu)動力學(xué)分析中,有限元模態(tài)分析本質(zhì)上是一種理論建模過程,它建立在系統(tǒng)振動微分方程基礎(chǔ)上。管道系統(tǒng)振動主要以梁式變形為主,可以歸類為多自由度線性振動問題,模態(tài)分析目的就是計算管道固有頻率和振型,確定其動力學(xué)特性。
根據(jù)該管線設(shè)計資料,利用ANSYS軟件對其建立有限元模型進行模態(tài)分析。從模態(tài)分析結(jié)果來看,該管道第3階和第6階固有頻率分別為7.41HZ、15.26HZ,這與前文振動頻譜中主振頻率吻合。因此可以判斷引起管道振動超限主要原因是管內(nèi)流體激勵引發(fā)的共振。管內(nèi)流體流場不穩(wěn)定,產(chǎn)生寬頻能量帶,當(dāng)管道固有頻率落在能量帶中,且與能量帶中幅值較高頻率一致時,便產(chǎn)生共振。
在ANSYS模態(tài)分析振動圖上,可以看出,在彎頭處,振動位移最大,這與現(xiàn)場驗證結(jié)果一致,證實管道柔性偏大。
4.振動治理方案
管道系統(tǒng)在隨機激勵下,會產(chǎn)生相應(yīng)響應(yīng),正常運行管道系統(tǒng)振動微分方程如下:
由公式2、3、4可知,N自由度系統(tǒng)共有N個固有頻率,N個固有振動,N個固有振型。系統(tǒng)固有頻率和振型與外界激勵無關(guān),由系統(tǒng)質(zhì)量矩陣和剛度矩陣性質(zhì)決定。由公式5、6可知,要改變管線系統(tǒng)振動響應(yīng),可考慮改變管系質(zhì)量分布、剛度和外部激勵源。多數(shù)情況下管道激擾力很難完全消除,管系振動難以完全避免,還需要采取措施盡量緩解振動,使其響應(yīng)控制在允許范圍之內(nèi),即改善管系結(jié)構(gòu)特性。由于質(zhì)量矩陣在管道尺寸和管線形狀確定后,一般不可能有明顯的改變,所以改善管系振動特性主要方式為提高管系結(jié)構(gòu)剛度(即彈簧系數(shù))或增加管系結(jié)構(gòu)阻尼。根據(jù)管道振動情況以及施工空間,決定采用以下處理措施:
a收緊剛性吊架吊桿,使之受力;
b考慮到該管道布置及現(xiàn)有生根情況,制定初步減振方案。通過在管道豎直管段增加X、Y向限位支架,增加管道剛度,降低管道振動水平。
5.振動改造效果
5.1 振動幅值
振動治理方案實施后,測振人員再次對管線進行振動信號采集。測量結(jié)果表明該管線振動速度值已低于限值,X、Y向振動速度值與改造前相比有大幅度降低,Z向振動有所抬升,但總體在合格范圍之內(nèi),改造效果良好。
5.2 振動頻譜
對改造后的振動頻譜進行分析得到,管道主要優(yōu)勢頻率對應(yīng)振動峰值明顯降低,其中X方向振動峰值由22mm/s降低至3.2mm/s以下,Y方向振動峰值由24mm/s降低至3.0mm/s以下,這說明管道固有頻率已避開激勵能量較強頻率范圍。
5.3模態(tài)計算驗證
對治理后管道進行有限元模態(tài)分析,可以發(fā)現(xiàn)管道第3階和第6階固有頻率明顯發(fā)生變化,第三階固有頻率提高至13.37HZ,第六階固有頻率提高至23.98HZ,已經(jīng)避開了高能共振區(qū),管道剛度大大增加。
5.4 計算偏差分析
將計算結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)進行對比,有限元計算結(jié)果與實際結(jié)果相差無幾,最大差值在3.9%之內(nèi)。計算結(jié)果偏差可能由以下幾個方面引起:計算模型邊界條件理想化、支吊架安裝位置偏差以及管道內(nèi)流體密度理想化(計算時認為介質(zhì)密度為1000kg/m?)等。
6.結(jié)論與建議
誠如前文所述,管道振動原因較多,而有效的振動治理必須依據(jù)準(zhǔn)確的原因分析。通過將ANSYS模態(tài)分析引入核電廠常規(guī)島減溫水管道振動原因分析,可準(zhǔn)確、高效實現(xiàn)管道超標(biāo)振動治理。同時,在研究及實踐中可知:
1.引發(fā)CEX系統(tǒng)凝汽器A背包減溫水管道振動主要原因為管道固有頻率在流體激振下發(fā)生共振,管系整體柔性過大導(dǎo)致管道晃動較大。
2.ANSYS模態(tài)分析可準(zhǔn)確獲取管道固有頻率和振型。本文通過將ANYSY計算結(jié)果與測試試驗數(shù)據(jù)對比,結(jié)果表明本ANSYS模態(tài)計算結(jié)果有較高置信度。
3.在針對多自由度振動、管道設(shè)計復(fù)雜尤其是測量儀器無法使用情況下,ANSYS模態(tài)分析對確定管道振動原因、驗證改造效果有極大幫助。
在開展CEX減溫水管道振動治理過程中也發(fā)現(xiàn),在設(shè)計上較多考慮管道強度,而對管道剛性設(shè)計及動態(tài)振動考慮不足,閥門及支管位置不合理,使得部分管道在運行狀態(tài)下存在先天不足,這也是導(dǎo)致國內(nèi)核電廠在運行之初都普遍開展管道振動治理的主要原因。因此建議在設(shè)計及安裝階段,將各運行電廠反饋的振動問題加以梳理,并及時將問題消除在設(shè)計階段。
本文通過將ANSYS模態(tài)分析引入振動分析及治理,解決了CEX減溫水管道超標(biāo)振動問題,消除了機組運行中的安全隱患,為國內(nèi)核電廠常規(guī)島管道振動治理提供較好的參考價值和借鑒意義。
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