巴福德
摘 要:華能銅川電廠(2×600MW)工程,輸煤系統(tǒng)安裝帶式輸送機共14條,皮帶規(guī)格為帶寬B=1200mm 出力 Q=1000t/h。輸煤系統(tǒng)在帶負荷試運階段出現(xiàn)了皮帶跑偏的問題,本文針對現(xiàn)場實際情況,重點論述皮帶治理跑偏的的原因分析、治理方法及效果。
關鍵詞:輸煤系統(tǒng)概述;安裝工藝;皮帶跑偏;治理措施
1 輸煤皮帶帶負荷運行跑偏問題處理
在安裝施工過程中,施工班組嚴格按照施工作業(yè)指導書進行操作,確保了安裝質(zhì)量符合圖紙及規(guī)范要求。在空負荷分部試運過程中,輸煤皮帶運行穩(wěn)定,14條皮帶均無跑偏現(xiàn)象,取得了良好的效果。但在皮帶機上煤帶負荷試運行過程中,1#皮帶機(甲乙)、8#皮帶機(甲乙)均發(fā)生嚴重跑偏現(xiàn)象,其他皮帶機均運行正常。以下就1#、8#皮帶機跑偏問題分析。
1.1 1#皮帶機(甲乙)跑偏現(xiàn)象分析
現(xiàn)象:皮帶機無負荷運行時不發(fā)生跑偏;皮帶機負荷運行時發(fā)生跑偏,且只有尾部改向滾筒(φ500、φ800)處發(fā)生跑偏,頭部及中部均不發(fā)生跑偏。
分析:仔細觀察皮帶機尾部結構,并與其它正常皮帶機比較發(fā)現(xiàn):1#皮帶機尾部φ500改向滾筒標高設計太低,導致φ800改向滾筒皮帶包角太小,見圖1其它皮帶機包角見圖2。由此可以看出,圖2的包角比圖1大1.1倍。也就是說圖2的摩擦力比圖1大1.1倍。在無負荷的情況下皮帶不受外力的影響,皮帶運行正常,不發(fā)生跑現(xiàn)象。但是在正常負荷情況下運行,由于皮帶受葉輪給煤機拋煤的外力作用發(fā)生跑偏也就可以理解了。
措施及結論:
綜上分析,如果我們將φ500改向滾筒的標高提高到圖2所示位置,使?jié)L筒的摩擦力加大,問題應該能夠得到解決。與業(yè)主及廠家溝通后,都同意按此方案進行改造。但事實上操作起來尚有很多困難,要想抬高φ500改向滾筒將受到皮帶中間架的限制,不可能抬高270mm,我們只有將滾筒先向后移動到極限位置,然后再將滾筒抬高。但這樣必須將十幾噸的配重鐵重新吊起,經(jīng)過計算,用兩臺10噸導鏈將尾部φ800改向滾筒向前拉進到可操作位置,然后移動和抬高φ500改向滾筒,經(jīng)過2天的施工作業(yè),兩條皮帶機改造完畢,效果明顯,皮帶機帶負荷跑偏問題得到了徹底解決。
1.2 8#皮帶機(甲乙)跑偏現(xiàn)象分析
現(xiàn)象:皮帶機上煤后,甲乙皮帶均向內(nèi)跑偏(注:甲乙兩條皮帶中間過道為內(nèi))并且嚴重。經(jīng)仔細觀察,系落煤點嚴重偏向外側(cè)所致(甲乙均偏向外側(cè))。
分析:原煤的路徑是:7#皮帶機→7#皮帶機頭部漏斗→落煤管(直管)→電動三通擋板(60°)→落煤管(直管)→緩沖鎖氣器→8#皮帶機。根據(jù)經(jīng)驗,原煤經(jīng)電動三通擋板后應落在偏向內(nèi)側(cè)的皮帶上,并且一般不會很嚴重。此次為什么原煤居然落在皮帶的外側(cè),并且給煤量越小,煤越是集中在皮帶的外側(cè),根據(jù)原煤路徑,只有一種可能,就是緩沖鎖氣器有問題。我們來分析一下緩沖鎖氣器,見圖1。該設備是重錘式齒輪同步翻板鎖氣器。其特點是;兩塊翻板在齒輪的配合下同步運動。也就是說,當有煤流自上方下落時,無論煤流落到那塊翻板上,該翻板都將通過齒輪的嚙合克服重錘的拉力,與另一塊翻板同步運動。見圖2,通過圖2還可看出,煤流順著翻板流向皮帶外側(cè),也就是說:翻板迫使煤流改變了方向,造成皮帶向內(nèi)側(cè)跑偏。從圖中也可看出,煤流越小落煤點越是偏向皮帶外側(cè)也就不足為怪了。
措施及結論:
綜上所述,得出結論,如果我們需要將落煤點改正到皮帶中心上,只要在圖3中A點處加裝一導流擋板,迫使煤流在落到翻板之前就在鎖氣器中心上方,落下后自然皮帶不會跑偏。但是導流擋板的材料又成了難題,如果選用普通鋼板,因其耐磨性能太差,用不了幾個星期就會報廢,非但如此,還極有可能造成脫落,經(jīng)原煤倉到達皮帶給煤機,造成皮帶給煤機損壞。如果選用耐磨鋼板(16MN)是可以解決問題,但是由于用量極少不便采購,且也不是非常理想的耐磨材料。經(jīng)過研究,最后決定因地制宜,采用現(xiàn)場最普通的槽鋼制作導流擋板,其理由有二;一取材容易。二是把槽鋼的槽向上安裝,當上煤時勢必原煤將槽填滿,后來的原煤只能在槽上的原煤上滑過,也就是說煤與煤互相摩擦,不會造成槽鋼的損壞。因為沒有運動不會發(fā)生摩擦。我們選用槽鋼[12,(根據(jù)實際情況選擇槽鋼的大小,達到目的為原則)其長度為落煤管內(nèi)徑,安裝時槽鋼帶槽的一面向上,不可裝反,否則長期運行槽鋼磨損嚴重。我們試裝一臺,經(jīng)試運行后效果良好,將其他幾臺全部改造后效果令人滿意,跑偏問題得到徹底解決。見圖4:
2 效果及結論
通過銅川電廠輸煤系統(tǒng)的安裝和改造,加深了我們對火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)的認識,積累了這方面安裝和運行的實際經(jīng)驗。按上述簡單、實用、針對性強的改造后,后期輸煤系統(tǒng)皮帶在空負荷及滿負荷狀態(tài)下都能穩(wěn)定運行,沒有再出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,取得了顯著效果。得到了業(yè)主、監(jiān)理、調(diào)試單位及廠家的高度認可。也使本期輸煤系統(tǒng)安裝成為一個精品工程、業(yè)主滿意工程。同時也為以后出現(xiàn)同類問題提供了一個值得借鑒的解決方案。