劉寅華
摘 要:某公司40萬噸/年航煤加氫裝置由原90萬噸/年RSDS-III裝置改建而來。本文介紹了該40萬噸/年航煤加氫裝置首次開工過程和裝置試運行情況。分析了裝置開工初期的運行狀態(tài),對裝置存在的問題進行了梳理并提出建議。為做好裝置的平穩(wěn)運行和今后裝置的開工工作提供參考。
關鍵詞:航煤加氫裝置;催化劑裝填;催化劑預硫化
1 前言
因汽油質量升級需要,某公司新建150萬噸/年S-ZORB投產(chǎn)后,原90萬噸/年RSDS-III裝置停產(chǎn),為有效利用閑置資源,解決公司現(xiàn)有航煤加氫裝置產(chǎn)能不足問題,RSDS-III裝置進行改造。改造后的航煤加氫裝置于2018年3月30日一次投料試車成功,生產(chǎn)出合格的3# 噴氣燃料產(chǎn)品。
2 裝置開工
2.1裝置實際試車過程
根據(jù)開工進度安排,實際試車順序及開工節(jié)點見下表。
2.2 催化劑裝填
裝置催化劑為RN-400,RS-1100,RSDS-31,采用布袋裝填。一反催化劑裝填量為6.0噸;二反催化劑裝填量為29.4噸。
2.3 催化劑預硫化
催化劑采用濕法硫化,硫化油為直餾煤油,硫化劑為DMDS。
3月24日開始硫化,3月26 日停止注硫,總切水量2.4t,共用硫化劑6.1噸。
3 裝置試運行情況
裝置試運行期間,原料由蒸餾裝置直供,運行負荷75%。
3.1 試運期間裝置操作條件調整情況
催化劑硫化結束,加熱爐降溫,同時操作條件向設計條件調整。主要操作條件如表2。
3.2 產(chǎn)品性質
試生產(chǎn)初期,原料中S、N脫除率均達到95%以上,產(chǎn)品中S、N含量均滿足質量要求,但產(chǎn)品出現(xiàn)銀片腐蝕指標大于0級且閃點偏高等問題。
3.2.1 產(chǎn)品銀片腐蝕指標大于0級原因分析
裝置置換時間不足,尤其是新增活性炭吸附罐容積過大,裝填體積達到60m3,需要一定的置換時間。
3.2.2 產(chǎn)品閃點偏高原因分析
汽提塔塔頂溫度控制過高,塔頂壓力偏低,且汽提塔進料溫度偏高,造成塔頂輕油外送量大,航煤閃點偏高。
3.2.3 調整操作穩(wěn)定后產(chǎn)品質量
裝置餾出口產(chǎn)品質量穩(wěn)定后,開始加注抗氧化,產(chǎn)品外送航煤罐區(qū)。穩(wěn)定生產(chǎn)期間,裝置餾出口產(chǎn)品性質見下表:
4 結論
40萬噸/年航煤加氫裝置開工正常后,操作穩(wěn)定,產(chǎn)品合格。裝置采用再生后的RS-1000及RN-400催化劑,具有良好的活性和穩(wěn)定性,滿足航煤加氫裝置生產(chǎn)需要,裝置開工一次正常。