陳志剛 李暢 肖云山
摘 要:對(duì)國(guó)內(nèi)常用的酸性水汽提工藝單塔加壓側(cè)線抽出汽提和雙塔加壓汽提作了比較,并從應(yīng)用案例中對(duì)單塔加壓側(cè)線抽出汽提和單塔低壓汽提工藝的模擬計(jì)算結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)比較,為后續(xù)項(xiàng)目中汽提工藝選擇提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:酸水汽提;單塔汽提;雙塔汽提
粗苯加氫、煤焦油加氫等裝置都要排出大量酸性廢水,是一種含有H2S,NH3等揮發(fā)性弱電解質(zhì)的水溶液,廢水的硫和氨主要以NH4HS、(NH4)2S的形式存,同時(shí)含有油等污染物,直接排出會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大的危害,所以必須經(jīng)過處理后,使水中的污染物含量達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后,才可以排出。
1 酸水汽提工藝簡(jiǎn)介
目前,我國(guó)酸性水處理大多數(shù)采用蒸汽汽提法,稱為酸性水汽提。常用工藝有單塔加壓側(cè)線抽出汽提和雙塔加壓汽提。
1.1 單塔加壓側(cè)線抽出汽提
單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝,酸性水分成冷、熱進(jìn)料分別進(jìn)入塔的頂部和中上部,冷熱進(jìn)料比為1:3,熱進(jìn)料經(jīng)回收熱量換熱到138℃進(jìn)入汽提塔,塔底用1.0MPa飽和蒸汽加熱汽提,塔頂酸性氣送硫化氫吸收裝置制取硫氫化鈉,塔中部側(cè)線抽出粗氨氣冷凝后得到粗氨水送焦化廠脫硝用,塔底部?jī)艋鋮s后送上游裝置回用。該工藝具有流程簡(jiǎn)單、蒸汽和循環(huán)水耗量低、投資較低及占地面積較少等優(yōu)點(diǎn)。對(duì)酸性水中的硫化氫及氨濃度具有較寬的適用性。
1.2 雙塔加壓汽提
雙塔加壓汽提工藝是在加壓狀態(tài)下,采用汽提塔和蒸氨塔分別汽提出酸水水中的硫化氫和氨,酸性水分成冷、熱進(jìn)料分別進(jìn)入塔的頂部和中上部,冷熱進(jìn)料比為1:3,塔熱進(jìn)料經(jīng)回收熱量換熱到145℃進(jìn)入汽提塔,塔底用1.0MPa飽和蒸汽加熱汽提,塔頂酸性氣送硫化氫吸收裝置制取硫氫化鈉,塔釜液送蒸氨塔,蒸氨塔底用0.6MPa飽和蒸汽加熱汽提,蒸氨塔頂粗氨氣冷凝后得到粗氨水一部分作為蒸氨塔回流,另一部分送焦化廠脫硝,塔底部?jī)艋鋮s后送上游裝置回用。該工藝流程較復(fù)雜、蒸汽和循環(huán)水耗量較高、投資較高、占地面積較大,但可以處理硫化氫及氨濃度較高的酸性水,易建立氣液平衡,生產(chǎn)平穩(wěn),且汽提出的粗氨氣中的硫化氫含量、凈化水中硫化氫及氨的含量均非常低,對(duì)后續(xù)回收制取副產(chǎn)品非常有利。
2 兩種汽提工藝的計(jì)算比較
以山東某煤焦油加氫項(xiàng)目為例,產(chǎn)生18t/h的酸性廢水,廢水中硫化物含量9044.3mg/L ,氨氮含量10148.4mg/L,汽提塔和脫硫塔工作壓力0.6MPa(G),蒸氨塔工作壓力0.3MPa(G),處理后的粗氨水及凈化水均降溫至40℃,采用PROⅡ工藝模擬軟件進(jìn)行模擬計(jì)算,兩種工藝的詳細(xì)對(duì)見下表。
3 結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,雙塔加壓汽提相比單塔加壓側(cè)線抽出汽提工藝,產(chǎn)品質(zhì)量更高、生產(chǎn)平穩(wěn)、易于操作,但流程相對(duì)復(fù)雜、總投資及占地面積大、能耗高,對(duì)于酸性水汽提工藝的選擇,需根據(jù)酸性水的性質(zhì)、產(chǎn)品要求、占地面積、能耗、操作難易程度等綜合比較后來(lái)選擇。
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