梁靜
摘要:通過對某電廠輸煤破碎篩分系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,將“兩破一篩”改為“三破兩篩”,煤顆粒度可穩(wěn)定控制在10mm范圍之內(nèi),極大的降低了鍋爐飛灰不完全燃燒熱損失,減輕了鍋爐管道磨損程度,提高了鍋爐運行周期。
關鍵詞:火電廠;輸煤;破碎篩分
引 言
某電廠2*300MW火電廠采用循環(huán)流化床鍋爐,輸煤破碎篩分系統(tǒng)原設計為“兩破一篩”,目前這種篩分系統(tǒng)摻燒大量劣質(zhì)煤、水洗矸后破碎機破碎粒徑偏大,造成鍋爐磨損增大鍋爐局部結(jié)焦,嚴重影響鍋爐長周期運行,如不大量摻配劣質(zhì)煤、水洗矸難以降低生產(chǎn)成本。原因是劣質(zhì)煤、矸石等煤種硬度過大一些片狀物大顆粒順細碎錘頭與錘頭之間、錘頭與反擊板之間的縫隙逃逸。
1系統(tǒng)流程簡介
電廠輸煤系統(tǒng)主要由10部帶式輸送機組成。6部皮帶作用是斗輪機可雙向煤場堆煤、取煤,7部皮帶為煤場通過推煤機上煤,8部皮帶下設“兩破一篩”,粗碎煤機、振動篩、細碎煤機、9部皮帶、10部皮帶送往鍋爐煤倉等待給煤燃燒。輸煤系統(tǒng)一級粗破為HCSZ-800型環(huán)錘式破碎機,入料粒度≦300mm,出料粒度≦30mm,生產(chǎn)能力為800T/H;二級細破為ACRI-60G可逆錘擊式破碎機,入料粒度≦50mm,出料粒度≦9mm,生產(chǎn)能力為650T/H;振動篩為LF2440-S型細煤篩,額定出力為650T/H,篩分效率為≧85%,入篩粒度≦50mm,篩下粒度≦9mm;篩面面積為4000×2420。目前一道篩選系統(tǒng)煤粒度最大控制在85%。
原設計上煤流程中,來廠所有煤源進入煤場進行合理摻配,通過煤場兩路6、7部皮帶送入8部皮帶,8部皮帶下設“兩破一篩”,粗碎煤機、振動篩、細碎煤機進入9、10部皮帶送往鍋爐煤倉等待給煤燃燒?,F(xiàn)改造為來廠所有劣質(zhì)煤、矸石等優(yōu)先在新擴建的煤場(原鏟車維修、停放區(qū)域)通過移動式破碎機進行破篩至8mm以下,在和原煤、混煤進行合理摻配,摻配好的煤質(zhì)通過原路進入8部皮帶、粗碎煤機、振動篩、細碎煤機,在經(jīng)過新增設的450t/h的檢查篩。檢查篩將篩上不合格煤塊通過皮帶、斗式提升機返回至8部皮帶繼續(xù)循環(huán)破碎直到合格為止。而檢查篩篩下合格燃料通過9、10部送入鍋爐煤倉。
原則在不動設備基礎的情況下將現(xiàn)兩破一篩改為三破兩篩,由于整個輸煤輸送線路空間有限,現(xiàn)只能在9部皮帶下加裝一道檢查篩,在煤場南側(cè)鏟車維修、停放區(qū)域改為劣質(zhì)煤、矸石預破碎場地,并增加一臺移動式破篩設備。
2具體實施方案
第一將煤場鏟車維修停放區(qū)域進行彩鋼擴建為劣質(zhì)煤破碎場地,計劃增設一臺200T/H左右的移動式破篩機,出料粒徑8mm以下,將所有進廠劣質(zhì)煤、矸石等優(yōu)先進行破碎,確保每天至少有3000t的低熱值煤種在上皮帶之前達到90%的合格率;第二在不動8、9部皮帶基礎的情況下,在細碎機下料口與#9皮帶之間安裝二級檢查篩,篩上不合格物料由斗式提升機沿破碎樓外墻提升至30米高度的#8皮帶循環(huán)至粗碎繼續(xù)破篩,篩下合格燃料由#9皮帶送入煤倉。考慮到該空間狹小,必須采用設備體積小,安裝簡單,工程量少的設備,具體情況如下:
第一步改造煤場區(qū)域:
1)將煤場南側(cè)45m×114.75m場地(原設計為鏟車停放及維修區(qū)域),改為劣質(zhì)煤、矸石破碎區(qū)域,將煤場兩側(cè)寬0.5m高6m的擋煤墻延伸至南側(cè)綜合管架下草坪處,長度為45m,寬為114.75m改造為彩鋼擋煤棚;
2)新改造區(qū)域增設一臺200T/H左右,破碎粒度為10mm以下的移動式破篩機;
第二步優(yōu)化碎煤機樓設備:
1)檢查篩與細碎機下料斗相連。甲路檢查篩順煤流方向安裝,乙路檢查篩逆煤流方向安裝;
2)檢查篩參數(shù):出力450t/h以上;篩分粒徑10mm以下;篩分效率95%以上;電機總功率18.7kw;
3)甲、乙 路落煤管拆除倒角,倒角角度改造傾斜角度;細碎機落煤管拆除部份改造;
4)安裝新的檢查篩,篩下物95%以上(合格粒徑≤10mm以內(nèi)煤質(zhì))直接至#9皮帶;
5)篩上物≥10mm煤質(zhì)不合格的直接順新裝的檢查篩進入封閉式皮帶輸送至墻外;
6)新安裝的封閉式皮帶出力大約在120t/h;帶寬800mm;帶速1.2s/m;
7)墻外設甲、乙路斗式提升機二套,斗式提升機進料口連接墻內(nèi)延伸出來的兩路封閉式皮帶機。斗式提升固定破碎樓外墻至頂部,高度為33米左右送入#8皮帶機,完成整套檢查篩循環(huán)破碎系統(tǒng)工藝(斗式提升機建議優(yōu)先選用青島松靈配套,提升高度33米左右,出力120t/h;電機功率22kw)。
破碎樓優(yōu)化改造示意圖如圖1所示:
3經(jīng)濟效益評估
通過優(yōu)化改造后,煤顆粒度可穩(wěn)定控制在10mm范圍之內(nèi),對鍋爐磨損量大幅減小,鍋爐運行周期大幅提高,鍋爐檢修周期由原來的3次/年降低為1次/年,同時也會減小床溫偏差,床溫均勻性提高,鍋爐底渣含碳量降低0.1%-0.2%。
參考文獻:
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