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      500 kV變壓器中壓套管故障分析及處理

      2018-10-21 11:37:08王志鹍李萌萌
      電力安全技術(shù) 2018年9期
      關(guān)鍵詞:拉桿螺母套管

      蘇 文,王志鹍,袁 露,晏 松,吳 勝,李萌萌

      (國網(wǎng)安徽省電力有限公司檢修分公司,安徽 合肥 230000)

      0 引言

      作為變壓器重要附件之一,套管承擔(dān)著固定引線,實現(xiàn)變壓器內(nèi)部與外部的連接的作用,其特點為重量輕、體積小、密封良好、方便檢修和維護等?,F(xiàn)場對套管的電氣強度和機械強度要求較高,同時還需兼具良好的熱穩(wěn)定性。

      近年來,500 kV變壓器套管故障逐年增加,輕則引發(fā)變壓器停電,重則引發(fā)變壓器著火、爆炸,給電網(wǎng)、設(shè)備、人身安全帶來極大威脅。因此,必須對500 kV變壓器套管運行狀態(tài)高度重視。

      1 故障及檢測情況

      1.1 故障情況

      2017年12月,某500 kV變電站值班人員發(fā)現(xiàn)2號主變C相在線監(jiān)測裝置乙炔、總烴含量呈持續(xù)增長趨勢,隨即開展了離線油色譜試驗。離線試驗結(jié)果與在線監(jiān)測裝置數(shù)據(jù)基本相符,歷次油色譜數(shù)據(jù)如表1所示。

      變壓器油氣體產(chǎn)氣率按下式計算:

      式(1)中:ra——絕對產(chǎn)氣率,ml/d;Ci1——第1次取樣濃度,μL/L;Ci2——第2次取樣濃度,μL/L;Δt——第1次與第2次取樣間隔時間,天;m——總油重,t;ρ——油密度,t/m3。

      對比2017-11-20及2018-01-11變壓器氣體含量,乙炔的絕對產(chǎn)氣率為0.5,總烴的絕對產(chǎn)氣率為18,而隔膜式變壓器乙炔絕對產(chǎn)氣率注意值為0.2,總烴絕對產(chǎn)氣率注意值為12。

      表1 2號變壓器C相油色譜檢測結(jié)果 μL/L

      根據(jù)GB/T 7252—2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》,采用三比值法,即選用H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2構(gòu)成 3對比值:C2H2/C2H4,CH4/H2,C2H4/C2H6,在相同情況下,把這些比值以不同編碼表示,根據(jù)測試結(jié)果把3對比值換算成對應(yīng)的編碼組,然后查表對應(yīng)得出故障類型和故障的大體部位的方法。采取三比值法計算最近1次離線檢測數(shù)據(jù),結(jié)果為0—0—2,判斷故障為高于700 ℃高溫過熱故障。同時,CO和CO2數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定,說明故障未觸及固體絕緣。

      1.2 鐵芯、夾件接地電流檢測

      如果變壓器內(nèi)部存在鐵芯多點接地故障,可能導(dǎo)致2號主變C相出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。查閱站內(nèi)鐵芯、夾件接地電流歷次檢測數(shù)據(jù),如表2所示。

      表2 C相鐵芯、夾件接地電流 mA

      從表2數(shù)據(jù)可知,近半年來,2號主變C相鐵芯、夾件接地電流無明顯變化,故排除變壓器內(nèi)部存在鐵芯多點接地故障。

      1.3 超聲波和高頻局部放電檢測

      針對2號主變C相乙炔數(shù)據(jù)異常,對2號主變C相進行高頻、超聲波局放帶電檢測。開展高頻局放檢測時,發(fā)現(xiàn)有異常信號。

      檢測圖譜存在異常信號,屬于懸浮放電特征,隨后采用幅值法對異常信號進行定位,并使用外部天線傳感器對空間區(qū)域信號進行檢測。

      在500 kV區(qū)域使用天線傳感器檢測時,發(fā)現(xiàn)天線傳感器放置在2號主變500 kV側(cè)電壓互感器、避雷器的下方,如圖1所示,其檢測幅值達到1 200 mV。

      圖1 在電壓互感器、避雷器下方檢測

      繼續(xù)向500 kV側(cè)HGIS區(qū)域移動,檢測信號幅值逐漸減弱;反向C相主變移動,檢測信號幅值也減弱,約800 mV,如圖2所示。

      圖2 在2號主變C相檢查

      通過檢測信號和幅值分布情況,判斷異常信號來源于500 kV電壓互感器和避雷器端部區(qū)域,為外部放電性干擾,非變壓器內(nèi)部放電信號。

      1.4 紅外檢測

      2018-01-12,運行人員對2號主變?nèi)嗉t外測溫,發(fā)現(xiàn)C相中壓套管溫度較A,B相高3—6 K(負(fù)荷為801 A),熱像特征呈現(xiàn)套管整體發(fā)熱。紅外圖譜如圖3—5所示。

      圖3 2號主變A相中壓套管紅外圖譜

      圖4 2號主變B相中壓套管紅外圖譜

      圖5 2號主變C相中壓套管紅外圖譜

      2 停電檢查與處理

      2.1 試驗性能測試

      2.1.1 絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測

      2018-01-12,主變轉(zhuǎn)檢修后,徹查2號主變C相過熱問題。首先,開展C相繞組連同套管的絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測。例行試驗值和本次試驗值如表3,4所示。

      表3 絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測(例行)

      表4 絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測(本次)

      從表3,4數(shù)據(jù)可知,吸收比均大于1.3,例行試驗值與本次試驗值無明顯差別;當(dāng)對應(yīng)時間60 s下的R>10 000 MΩ時,吸收比較大,數(shù)據(jù)正常。

      2.1.2 介質(zhì)損耗角正切值檢測

      對C相繞組連同套管開展介質(zhì)損耗角正切值檢測。

      例行試驗值和本次試驗值如表5,6所示。

      表5 介質(zhì)損耗角正切值檢測(例行,12.0 ℃)

      表6 介質(zhì)損耗角正切值檢測(本次,12.0℃)

      從表5,6數(shù)據(jù)可知,繞組連同套管的電容值的例行試驗值與本次試驗值無明顯差別,數(shù)據(jù)正常。

      2.1.3 直流電阻檢測

      對C相繞組連同套管開展直流電阻檢測,數(shù)據(jù)如表7所示。

      表7 C相中壓繞組連同套管直流電阻檢測

      電阻溫度修正按下式進行:

      式中:R1,R2分別表示溫度為t1,t2時的電阻;Tk為常數(shù),銅繞組Tk為235 ℃。

      將10 ℃時的實測值換算成75 ℃時的值,并與75 ℃時的出廠值對比,可得誤差率,如表8所示。

      表8 低壓側(cè)直阻檢測

      從表8可得,A,B相低壓側(cè)直組測量數(shù)據(jù)與出廠值對比誤差率超過2 %,但三相不平衡率=(Rmax-Rmin)/Rav×100 %,僅為0.39 %,此為現(xiàn)場油溫表指示不準(zhǔn)所致。

      2.1.4 套管性能檢測

      為排查套管內(nèi)部問題,進行了C相套管性能檢測,數(shù)據(jù)如表9所示。

      表9 C相套管性能檢測

      從表9中數(shù)據(jù)可知,C相套管電容值與出廠值相比,兩者差別不大,合格。

      2.2 電壓比檢測

      對2號主變C相進行電壓比檢測(見表10)。

      表10 電壓比檢測

      從表10數(shù)據(jù)可知,電壓比誤差很小,在允許范圍內(nèi),滿足狀態(tài)檢修規(guī)程要求,合格。

      2.3 絕緣油試驗

      對2號主變C相本體和中壓套管絕緣油進行色譜及微水試驗,數(shù)據(jù)如表11所示。

      表11 絕緣油檢測數(shù)據(jù) μL/L

      結(jié)合表1,11中的數(shù)據(jù)可知,2號主變C相本體總烴有變大趨勢,總烴接近規(guī)程要求值150 μL/L,C相中壓套管氣體和總烴含量合格。

      綜上所述,主變內(nèi)部存在高溫過熱,可能是由分接開關(guān)接觸不良、鐵芯疊片之間短路、接頭不良或緊固件松動導(dǎo)致過熱或零序磁通引起的磁回路局部過熱、漏磁環(huán)流引起的局部過熱、導(dǎo)線過熱等。通過高頻局放、套管端頭紅外圖譜、本體油色譜、套管油色譜及介損等項目檢查,考慮2號主變C相中壓套管采用ABB拉桿結(jié)構(gòu)套管,判定為中壓套管內(nèi)部導(dǎo)電拉桿聯(lián)結(jié)部位接觸不良,引起電壓致熱型熱像特征。

      3 處理過程

      3.1 尺寸測量

      2號主變轉(zhuǎn)檢修后,拆除C相中壓套管頂部接線板,發(fā)現(xiàn)套管內(nèi)部拉桿螺栓緊固不到位,螺母頂部到螺桿頂部長度a1測量如圖6所示,a1為14.7 mm。

      圖6 拉桿露出高度a1

      按照ABB套管安裝規(guī)范,用10 N·m力矩緊固螺母后,測量螺母頂部到螺桿頂部長度a2,為19.4 mm,如圖7(1)所示。再用大于70 N·m且小于140 N·m的力矩緊固螺母,測量螺母頂部到螺桿頂部長度b=30.11 mm,如圖7(2)。

      從圖6和7(1)可知,C相中壓套管(型號為GOE1050-750)拉桿螺母未緊固到位,b-a1=15.41 mm,不滿足ABB套管安裝規(guī)范(見表12)。

      表12 緊固力矩檢查方法 mm

      3.2 套管起吊檢查與處理

      為確保套管可安全投運,起吊C相中壓套管檢查,發(fā)現(xiàn)多處過熱(發(fā)熱)痕跡如圖8所示。

      圖7 螺母頂部到螺桿頂部長度測量

      從圖6—8可知,2號主變C相中壓套管安裝時,拉桿未完成緊固,根部與變壓器出線接觸不良,在額定電流作用下引起發(fā)熱,導(dǎo)致變壓器油中特征氣體含量上升。同時,導(dǎo)管與套管底部接線板間隙的存在,使導(dǎo)管無法正常流通電流。拉桿與接線板為一體式構(gòu)造,拉桿長期承受電流,使其底部、中部出現(xiàn)過熱或燒蝕痕跡。因熱傳導(dǎo)效應(yīng),套管將軍帽材質(zhì)為金屬,導(dǎo)電導(dǎo)熱性能優(yōu)于瓷套,故將軍帽溫差較瓷套處溫差大。對發(fā)熱痕跡處理后,復(fù)裝套管,按照ABB套管安裝規(guī)范緊固拉桿螺母,且b-a1應(yīng)滿足要求。同時,復(fù)測中壓繞組連同套管直流電阻,試驗數(shù)據(jù)如表13所示。

      表13 繞組連同套管直流電阻數(shù)據(jù)

      從表13可知,套管拉桿緊固螺母緊固后,各試驗數(shù)據(jù)正常。同時,2號主變復(fù)役后,紅外圖譜、油色譜、局放跟蹤檢測均正常。

      圖8 C相中壓套管檢查

      4 結(jié)論

      借助于帶電檢測、油色譜檢測、紅外測溫,該站2號主變C相中壓套管故障得以及時發(fā)現(xiàn)和處理,防止了可能發(fā)生的套管爆炸、主變?nèi)紵氖鹿省?/p>

      (1) 套管制造過程中,加強質(zhì)量管理和提高安裝工藝水平,細(xì)化工藝控制卡,避免制造和安裝不當(dāng)造成接觸不良。

      (2) 確保拉桿式套管的拉桿緊固力矩。設(shè)備檢修、試驗時,復(fù)核拉桿式套管裝配尺寸、力矩,對比歷次數(shù)據(jù)。

      (3) 加強運行維護,借助油色譜、紅外測溫、帶電檢測等技術(shù)手段,分析、比對試驗數(shù)據(jù),判斷套管、本體是否存在問題,及時判斷,制定措施并及時處理。

      (4) 嚴(yán)格按照檢修規(guī)程相關(guān)規(guī)定開展檢修,避免因檢修工藝問題造成的事故。

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