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(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇連云港 222042)
2017年8月10日至27日我公司對輕灰3#蒸汽煅燒爐主要設備進行技術改進,改造后緩解了我公司輕灰蒸汽煅燒爐無備用爐的缺陷。但是在使用過程中,發(fā)現(xiàn)輕灰3#分離器錐底易積堿、掉堿疤的現(xiàn)象,造成輕灰3#分離器分離效果差需經(jīng)常停爐清理;以及預混器電流經(jīng)常跑高,預混器出汽管線、出料溜管、進料絞籠結疤清理更加頻繁。通過分析影響輕灰3#分離器分離效果不佳的原因和預混器出汽管線、出料溜管頻繁堵的原因,并對影響原因制定改進對策措施。
含有堿塵的爐氣在分離器內(nèi)作回轉運動而產(chǎn)生離心力,懸浮的塵料因慣性的作用,與氣體主流分開向器壁甩去,碰到器壁而落下。
旋風分離器有爐氣進口和出口及堿塵下料口。爐氣由進口進入,凈化后的爐氣由中心套筒引出,為防止漏入空氣降低分離器的效率,在下料腿底部采用密封卸料。分離器外部采用低壓蒸汽管網(wǎng)作伴熱。
該設備主要由殼體、攪拌軸、葉片及傳動裝置等部件組成。
在預混器內(nèi)裝有兩個轉向完全相反的攪拌軸,使重堿、返堿及堿塵在預混器內(nèi)均勻混合。
2017年 9月22日至11月13日輕灰3#分離器共累計發(fā)生6次分離器錐底積堿多、掉大堿疤現(xiàn)象,停爐清理掉下的堿疤較硬且有水跡結疤,輕灰3#分離器西側錐體底部積堿較嚴重,影響輕灰3#分離器分離效果和長周期穩(wěn)定運行。
通過對輕灰分離器工作原理和生產(chǎn)工藝過程變化,對影響輕灰3#分離器分離效果的原因進行分析,主要有以下6個方面原因影響:
1)輕灰3#分離器外形尺寸由φ1325×7900擴徑為φ1425×7900,分離器內(nèi)徑增大100 mm。施工中因分離器內(nèi)徑增大100 mm,與中心筒對接中四周間隙50 mm,形成拼接坡度較大,與中心筒對接處漏、中心筒鋼板拼焊處漏,因漏入空氣分離器內(nèi)壁容易結堿疤,堿疤墜落后掉入分離器錐底。
2)輕灰3#分離器伴熱蒸汽蛇管原間隙為50 mm,擴徑后伴熱蒸汽蛇管間隙為100~150 mm,伴熱蒸汽蛇管間隙增大,造成換熱效果較差,分離器內(nèi)壁會形成積堿,積堿達到一定程度后會掉入分離器錐體底部。
3)分離器5樓中心筒彎頭沖洗水皮管放入橫管內(nèi)部位置不當,往系統(tǒng)補充水時因閥門開度較大,沖洗水量大,形成補充水倒流入輕灰分離器內(nèi)部,造成輕灰分離器內(nèi)部堿結疤。
4)在5樓分離器中心筒彎頭積堿清理時,由于清理操作處理方法不當,形成清理下來的堿疤掉入輕灰分離器內(nèi)部。
5)輕灰3#煅燒爐下堿溜管由于在重堿皮帶最南側,在重堿來量較大時,皮帶上的重堿最后全部進入輕灰3#蒸汽煅燒爐內(nèi),在生產(chǎn)操作中形成輕灰3#蒸汽煅燒爐干量大,負壓不足,輕灰3#蒸汽煅燒爐爐頭大正壓,爐氣中水蒸汽增多,造成爐氣中堿塵因水蒸汽增多而粘接在輕灰分離器內(nèi)壁上,導致在分離器內(nèi)壁形成一定堿疤掉入分離器錐底。
6)輕灰3#蒸汽煅燒爐因干量大,負壓不足,形成輕灰3#蒸汽煅燒爐大正壓,因輕灰3#分離器西側錐體靠近堿塵絞籠西側堵頭處,輕灰3#蒸汽煅燒爐大正壓產(chǎn)生的大量爐氣從輕灰3#分離器西側料腿進入錐體底部,爐氣產(chǎn)生的水蒸汽冷凝水使分離器西側錐體底部積堿流速變慢,大部分積堿粘附在錐體壁上,形成一定重量后脫落至分離器錐底。
針對影響輕灰3#分離器穩(wěn)定運行的原因,具體從以下6個方面采取對策改進措施,徹底解決輕灰3#分離器錐底積堿多、掉大堿疤生產(chǎn)隱患:
1)2017年 11月20日至23日對輕灰3#分離器中心筒與分離器對接處,中心筒鋼板拼焊處檢查,共發(fā)現(xiàn)有6處漏點,并對漏點處進行補焊消漏,徹底消除分離器本體漏點。
2)2017年 11月20日至23日對輕灰3#分離器伴熱蒸汽蛇管間隙大,將伴熱蒸汽蛇管間隙由100~150 mm加密改成為間隙50 mm,通過增加輕灰3#分離器伴熱蒸汽蛇管密度,以提高輕灰3#分離器換熱效果。
3)5樓分離器中心筒彎頭沖洗水皮管,要求放入中心筒后形成45°角,嚴禁形成水平方向,并且補水量不能過大,不能超過洗水皮帶直徑的1/3。
4)5樓分離器中心筒彎頭清理時,要求清理方法科學,同時要求清理后,必須將清理掉的堿疤往熱堿液塔方向扒清疏通,嚴禁將堿疤直接推入輕灰3#分離器內(nèi)部。
5)利用停爐清理輕灰3#蒸汽煅燒爐進料結疤機會,同時對輕灰3#分離器錐體一并進行徹底檢查清理。
6)嚴格將輕灰3#煅燒爐爐頭壓力控制在±150 Pa操作指標范圍內(nèi),在操作中根據(jù)重堿量的變化,壓縮負壓的變化,及時聯(lián)系調(diào)度、重堿車間進行調(diào)整,保證輕灰3#蒸汽煅燒爐爐頭微負壓操作。
從2017年12月份實施對策改進措施以來,輕灰3#分離器分離效果明顯好轉,爐頭壓力由原來頻繁>150 Pa變?yōu)椤?50 Pa;伴熱蒸汽蛇管間隙由100~150 mm加密為間隙50 mm,停爐清理分離器錐底積堿、掉大堿疤由原來3次/月減到0次/月,保證了輕灰3#分離器良好的分離效果,確保了輕灰3#分離器長周期穩(wěn)定運行。
2017年8月10日至27日對輕灰3#蒸汽煅燒爐冷凝水系統(tǒng)進行改造,改造后輕灰煅燒爐生產(chǎn)能力得到提升,但在運行中經(jīng)常會出現(xiàn)預混器電流跑高,預混器出汽管線、出料溜管、進料絞籠結疤清理頻繁。2018年1月至3月份停爐清理進料絞籠結疤、出汽管線、出料溜管結疤11次/月,嚴重影響輕灰煅燒爐長周期穩(wěn)定運行。
1)輕灰3#蒸汽煅燒爐冷凝水系統(tǒng)改造后,輕灰煅燒爐產(chǎn)能得到進一步提升,煅燒爐干量明顯增大,但有時負壓不能滿足生產(chǎn)需要,造成輕灰煅燒爐爐頭大正壓(>150 Pa)、預混器正壓頻繁,爐氣中水蒸汽就會在預混器出汽管線、出料溜管、預混攪拌軸、葉片之間冷凝成水,然后與重堿、返堿、堿塵混合結成堿疤,頻繁停爐清理。
2)預混器出汽管線原設計由預混器中部接入輕灰煅燒爐3樓出汽箱進入分離器內(nèi),出汽管線(DN300)較長約6 m左右,由于預混器正壓,爐氣中的水蒸汽冷凝成水,在預混器出汽管線內(nèi)壁上結疤,造成預混器出汽不暢,大量的水蒸汽滯留在預混器內(nèi),形成預混器內(nèi)部結疤。
1)嚴格將輕灰煅燒爐爐頭壓力控制在±150 Pa操作指標范圍內(nèi),根據(jù)重堿量的變化,及時聯(lián)系調(diào)整,保證輕灰煅燒爐爐頭微負壓(±150Pa)操作。
2)2018年4月18日至20日對輕灰3#預混器出汽管線進行改造,將原預混器出汽管線(DN300)長度由6 m縮短到2 m,出汽管線傾斜度由60°減小到30°(見圖1),檢查清理方便,同時大大縮短預混器出汽與出汽管線接觸面積,減少預混器出汽在出汽管線內(nèi)壁結疤,以延長輕灰煅燒爐、預混器運行周期。
圖1 改進后預混器出氣管
從2018年4月份對輕灰3#預混器出汽管實施改進對策措施以來,輕灰3#預混器電流運行較穩(wěn)定,預混器出汽管線、出料溜管、進料絞籠結疤清理頻繁由改進前清理11次/月減少到2次/月,輕灰煅燒爐預混器、預混器出汽管線、出料溜管、進料絞籠運行周期明顯延長,確保了輕灰預混器長周期穩(wěn)定運行。
通過對影響輕灰3#分離器和預混器長周期穩(wěn)定運行采取改進對策措施后,輕灰3#分離器和預混器實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運行效果,同時也為另外4臺輕灰煅燒爐技術改進積累經(jīng)驗,實現(xiàn)輕灰煅燒爐長周期穩(wěn)定運行率,減少公司生產(chǎn)成本取得了可觀經(jīng)濟效益。