任峰,王靈鳳,孔繁蘅
(1.中國(guó)石化濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250101;2.山東聯(lián)友石化工程有限公司,山東 濟(jì)南 250101;3.中國(guó)石油大連石化公司,遼寧 大連 116032)
中國(guó)石化濟(jì)南分公司280 kt/a酮苯脫蠟脫油裝置是該公司重質(zhì)基礎(chǔ)油光亮油生產(chǎn)基地的重要組成部分,利用丁酮-甲苯二元混合溶劑對(duì)油、蠟具有不同的溶解度和油蠟熔點(diǎn)差的特點(diǎn),通過(guò)降溫、稀釋、結(jié)晶和過(guò)濾等方法,實(shí)現(xiàn)油蠟的分離,主要產(chǎn)品有脫蠟油、蠟下油和全精煉石蠟。
裝置由結(jié)晶、過(guò)濾、冷凍、干燥和安全氣等5個(gè)系統(tǒng)組成,其中冷凍系統(tǒng)負(fù)責(zé)為生產(chǎn)運(yùn)行提供冷量。
280 kt/a酮苯脫蠟脫油裝置冷凍系統(tǒng)以氨為制冷劑,利用氨沸點(diǎn)低、在低溫下即可汽化,汽化時(shí)又吸收大量熱量的性質(zhì),降低物料的溫度。系統(tǒng)主要設(shè)備有氨壓機(jī)、氨冷套管(器)、氨罐和蒸發(fā)冷凝器,含液氨50 t左右。
影響系統(tǒng)制冷能力的因素有很多,如環(huán)境溫度、空氣濕度、系統(tǒng)內(nèi)的液氨量、過(guò)冷溫度、蒸發(fā)情況和冷凍機(jī)的吸入狀態(tài)等。
經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,系統(tǒng)高壓壓力是重要的影響因素之一,每降低0.2 MPa,制冷能力可提高3%~5%;反之,隨著高壓壓力的增加,制冷能力會(huì)相應(yīng)降低。影響高壓壓力的因素有后冷能力和系統(tǒng)內(nèi)不凝氣的含量等。
圖1是2016年冷凍高壓壓力全年變化的趨勢(shì),從圖1可以明顯看出:峰值超過(guò)1.30 MPa,接近安全閥定壓值,均值在1.0 MPa上下。
圖1 2016年全年冷凍高壓壓力變化趨勢(shì)
空氣和氮?dú)獾炔荒龤馐窃斐筛邏簤毫Υ蟮闹饕蛩刂?,選取典型數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單核算。
2017年5月初,冷凍系統(tǒng)平均冷凝溫度為24 ℃,絕對(duì)壓力為1.36 MPa,由氨制冷劑熱力性質(zhì)表查得此溫度對(duì)應(yīng)壓力為1.01 MPa,說(shuō)明由不凝氣引起的壓力上升值為0.35 MPa。
裝置檢修后抽真空不徹底、設(shè)備維修后置換不干凈或更換濾芯等配件等都可能會(huì)造成空氣或氮?dú)鈿埓嬖谙到y(tǒng)內(nèi),積聚于蒸發(fā)冷凝器和氨罐等處,由于這些介質(zhì)不可被壓縮,會(huì)造成高壓壓力的上升。
導(dǎo)致系統(tǒng)制冷能力下降,增加能耗,不僅在炎熱、高溫的夏季如此,在涼爽的夜間以及寒冷的冬季也不例外。只有排除系統(tǒng)中的空氣,才能降低系統(tǒng)的運(yùn)行能耗。
常規(guī)操作中,一般采用到設(shè)備高處后手動(dòng)排放的方式,不但費(fèi)時(shí)費(fèi)力,還會(huì)造成制冷劑的泄漏和環(huán)境污染。2017年,中國(guó)石化濟(jì)南分公司酮苯脫蠟脫油裝置利用檢修機(jī)會(huì)增上了氨不凝氣分離設(shè)備(簡(jiǎn)稱RPS設(shè)備),是在石油化工行業(yè)的首次應(yīng)用。
設(shè)備由控制系統(tǒng)、管路、分離器、蒸發(fā)室、浮球室和電磁閥等部分組成。采用全中文人機(jī)操作界面和西門(mén)子PLC處理器,安裝了具有高抗污染能力的傳感系統(tǒng),以適應(yīng)較為復(fù)雜的工作環(huán)境;運(yùn)行溫度、壓力等操作參數(shù)和排氣次數(shù)及電磁閥動(dòng)作情況等均在屏幕上有所顯示。
RPS設(shè)備流程如圖2所示,與主裝置相連的管路共采氣管、供液管、回液管、回氣管和不凝氣排放管五條,均安裝有電磁閥以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。設(shè)備啟用后,采氣點(diǎn)電磁閥關(guān)閉,含不凝氣的混合介質(zhì)(高壓氨氣)通過(guò)采氣管進(jìn)入氣液分離器,下部液相隨回液管送出設(shè)備,上部的氣相進(jìn)入蒸發(fā)室內(nèi)的盤(pán)管中;制冷劑(低壓液氨)經(jīng)供液管進(jìn)入設(shè)備,流動(dòng)過(guò)程中閃發(fā)的氣體在氣液分離器內(nèi)分離,上部氣相隨回氣管送出設(shè)備,液相進(jìn)入蒸發(fā)室內(nèi)盤(pán)管外,內(nèi)盤(pán)管內(nèi)介質(zhì)進(jìn)行熱交換;不凝氣逐步在浮球室內(nèi)聚集,依靠液位的變化和程序的控制實(shí)現(xiàn)間斷外排,經(jīng)水吸收罐后送至低壓瓦斯系統(tǒng),完成一次排氣;排氣頻率隨系統(tǒng)中不凝氣含量的降低而減少,直至降為零。
圖2 RPS設(shè)備簡(jiǎn)易流程
2017年裝置開(kāi)工后,5月份對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),在原料性質(zhì)及加工量穩(wěn)定的前提下,高壓壓力的區(qū)間范圍為1.18~1.38 MPa,對(duì)應(yīng)其中一臺(tái)冷凍機(jī)的電流區(qū)間范圍為72~89 A。
5月下旬對(duì)RPS設(shè)備進(jìn)行了調(diào)試和投用,投用后高壓壓力逐步降低,投用前10天設(shè)備運(yùn)行530次,冷凍系統(tǒng)高壓壓力(表壓)變化趨勢(shì)如圖3所示。
圖3 RPS設(shè)備投用初期高壓壓力變化趨勢(shì)
2017年6~8月份,最為濕熱的外部環(huán)境下,冷凍系統(tǒng)高壓壓力區(qū)間范圍為0.90~1.05 MPa,較設(shè)備投用前降低0.28~0.33 MPa,對(duì)應(yīng)一臺(tái)冷凍機(jī)的電流降低8.1~12.7 A。
高壓壓力穩(wěn)定后,RPS設(shè)備即可停運(yùn),其操作費(fèi)用基本可忽略不計(jì);以每臺(tái)冷凍機(jī)電流降低10 A、電費(fèi)0.64元/千瓦時(shí)來(lái)計(jì)算,兩臺(tái)冷凍機(jī)每小時(shí)節(jié)約電費(fèi):
1.732×6000×20×0.87/1000×0.64=115.7元/小時(shí)
全年節(jié)省費(fèi)用97.2萬(wàn)元,當(dāng)年即可收回投資。
(1)RPS設(shè)備自動(dòng)化程度高,操作方便,可適應(yīng)酮苯脫蠟脫油裝置復(fù)雜的工藝環(huán)境。
(2)設(shè)備投用后,冷凍系統(tǒng)高壓壓力降低0.30 MPa左右,節(jié)能效果明顯,資產(chǎn)回報(bào)率高,取得了預(yù)期效果。