張新波 王 巖 史緒剛
(龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司,焦作 454191)
硫酸法鈦白粉生產(chǎn)的主要原料為鈦鐵礦(或高鈦渣)與硫酸,鈦鐵礦呈鋼灰或鐵黑色,金屬光澤,其主成分為FeTiO3,比重(相對密度d420)4.7~4.8,莫氏硬度5~6,具有弱磁性。商品鈦鐵礦粒徑較大(150~200目),固液反應(yīng)體系中,顆粒愈小,反應(yīng)越劇烈;顆粒尺寸可改變反應(yīng)界面,擴(kuò)散截面以及顆粒表面結(jié)構(gòu),即鈦礦粉粒度愈小,比表面積愈大,與硫酸反應(yīng)愈充分,可以得到較高的酸解率,礦粉細(xì)度一般控制在325目(篩余約5~15%)[1]。為使商品鈦鐵礦成為符合生產(chǎn)工藝要求的生產(chǎn)原料,必須使用粉碎設(shè)備再加工。
龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“我公司”)早期使用的風(fēng)掃磨機(jī)系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 早期風(fēng)掃磨系統(tǒng)工作流程
該系統(tǒng)在運(yùn)行中的主要問題是:產(chǎn)量低(15t/h左右,進(jìn)料細(xì)度200目篩余>90%,俗稱20粉,磨后325目篩余20%以下);設(shè)備及管道磨損嚴(yán)重;經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)正壓冒灰揚(yáng)塵等現(xiàn)象,運(yùn)行中的問題原因分析如下。
(1)由于系統(tǒng)物料主收集采用單管旋風(fēng)除塵器,運(yùn)行實(shí)測旋風(fēng)進(jìn)口塵含量約為208g/m3,出口塵含量約118g/m3,物料捕集率只有43.3%,循環(huán)風(fēng)機(jī)及回風(fēng)管長期在高濃度含塵氣體沖刷下磨損嚴(yán)重,泄漏頻繁。
(2)由于回風(fēng)中含有高濃度鈦礦粉塵又直接影響對磨機(jī)內(nèi)部物料的攜帶,重復(fù)粉碎也是導(dǎo)致產(chǎn)量低的原因之一。
(3)選粉機(jī)處理風(fēng)量只有40000m3/h,也是影響磨機(jī)產(chǎn)能的原因。
(4)排空袋除塵為氣廂式,面積只有320m2,過濾風(fēng)速高達(dá)1.56m/min,對于氣廂在線反吹除塵器而言,風(fēng)速過高導(dǎo)致清灰不徹底,濾袋堵塞,導(dǎo)致系統(tǒng)正壓運(yùn)行,工況條件愈加惡化。外排氣體粉塵嚴(yán)重超標(biāo),污染環(huán)境。
(5)返料螺旋經(jīng)常斷軸,導(dǎo)致系統(tǒng)故障頻繁停車。
根據(jù)以上所述,提產(chǎn)、降耗與改善操作環(huán)境是風(fēng)掃磨改造的主要目的。新的生產(chǎn)工藝流程如圖2所示,取消旋風(fēng)收塵,由一臺低壓脈沖除塵器作為主收塵,排空風(fēng)機(jī)與循環(huán)風(fēng)機(jī)合并,整個流程管路更加簡單。
圖2 改進(jìn)后風(fēng)掃磨系統(tǒng)工作流程
風(fēng)掃磨系統(tǒng)的風(fēng)掃風(fēng)量大小對整個粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量和相關(guān)設(shè)備選型至關(guān)重要。風(fēng)量過小,風(fēng)掃效果不好,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷過?。伙L(fēng)量過大,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷大,不利于節(jié)能。根據(jù)球磨機(jī)規(guī)格與成品粉細(xì)度和比重,風(fēng)量可由式(1)確定:
式(1)中,Q為系統(tǒng)總風(fēng)量,單位m3/h;D為風(fēng)掃磨有效內(nèi)徑,單位m;Ψ為鋼球填充系數(shù);V為風(fēng)掃磨內(nèi)風(fēng)速,單位m/s。
對于鈦精礦成品325目篩余8%~15%,堆密度2.2t/m3,按生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)V=4.0~4.2m/s,Ψ=32%~35%[1]計(jì)算得:Q=(2.9/2)2×3.14×(1-35%)×4×3600=61793.32m3/h。
考慮10%~15%的漏風(fēng)系數(shù),實(shí)際風(fēng)量按71000m3/h計(jì),系統(tǒng)配套裝置如下:
(1)使用低壓脈沖袋除塵取代旋風(fēng)除塵和排控袋除塵。低壓脈沖袋除塵是眾多除塵器中效率最高的設(shè)備(99.9%),它能使煙塵出口濃度降低至10mg/Nm3,所以,在冶金、建材、化工行業(yè)得到廣泛應(yīng)用[2-4]。根據(jù)式(2):
式中,υ為過濾風(fēng)速,單位m/min;T為煙氣溫度,單位℃;C為煙塵濃度,單位g/Nm3;D為煙塵平均粒度,單位μm。
由此可見,脈沖清灰袋除塵過濾風(fēng)速與煙溫、粉塵濃度成反比,與粉塵粒徑對數(shù)成正比[5]。所以,在選擇過濾風(fēng)速時宜低不宜高,根據(jù)場地條件情況以及計(jì)算風(fēng)量,過濾風(fēng)速0.6m/min,袋除塵工作過濾面積2000m2,選粉機(jī)處理風(fēng)量 75000m3/h。
(2)使用深槽型皮帶機(jī)取代返料螺旋輸送機(jī),帶速0.3m/s,帶寬1m,不僅降低裝機(jī)容量,更重要的是提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性,減少了維修量。
本系統(tǒng)改造后產(chǎn)量與舊系統(tǒng)相比具有以下優(yōu)點(diǎn)。
(1)一臺過濾面積2200m2的離線低壓脈沖除塵取代旋風(fēng)除塵后,實(shí)際檢測外排氣體含塵量低于8mg/m3,循環(huán)風(fēng)是潔凈空氣,風(fēng)機(jī)及管道壽命大為延長,同時簡化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu),通過給料進(jìn)口壓力與排空閥門連鎖實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié),降低操作難度,便于實(shí)現(xiàn)負(fù)壓操作,改善生產(chǎn)環(huán)境。
(2)用皮帶機(jī)取代返料螺旋,大大提高了運(yùn)行可靠性,落料處揚(yáng)塵接入袋除塵進(jìn)口,避免了揚(yáng)塵。
(3)系統(tǒng)改造后產(chǎn)量可達(dá)25t/h(進(jìn)料200目篩余>90%,磨后325目篩余5%~15%),粉碎效果明顯優(yōu)于改造前。系統(tǒng)運(yùn)行能耗對比如表1所示。
表1
改造后節(jié)能效果對比:
(1)改造前磨機(jī)單機(jī)平均產(chǎn)量15t左右/h,噸礦電耗為 60.64kW·h。
(2)改造后磨機(jī)單機(jī)平均產(chǎn)量25t左右/h,噸礦電耗為 30.57kW·h。
按照日工作20小時,每年工作10個月的運(yùn)行時間,生產(chǎn)與改造前相同礦粉產(chǎn)量可節(jié)約用電:15×6000×(60.64-30.57)×0.56/10000=153.0648萬元。即改造后生產(chǎn)相同產(chǎn)量礦粉每年可節(jié)約電耗153.0648萬元。
可多生產(chǎn)礦粉(25-15)×6000=60000噸,按照每年每噸原礦成本價格1670元計(jì),可比原磨機(jī)系統(tǒng)多創(chuàng)造產(chǎn)值:60000×1670/10000=10020萬元。
項(xiàng)目改造設(shè)備明細(xì)及費(fèi)用如表2所示。
表2
綜上可知,掃磨系統(tǒng)優(yōu)化后,不僅解決了揚(yáng)塵問題,而且當(dāng)年即可收回改造投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著,達(dá)到了提產(chǎn)、降耗與清潔生產(chǎn)的目的。