楊 康
(中國黃金集團凱奇-恰拉特封閉式股份公司)
懷來宏達鐵礦是中國黃金集團公司于2007年收購了太行公司成立的,接手之初沿用原企業(yè)生產(chǎn)工藝,入磨廢石率高,廢石含礦率高,整個生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)少碎多磨的現(xiàn)象。2008年的金融危機使得碎礦干選工藝改造勢在必行。宏達鐵礦自2008年7月起,探索適用的先進選礦設備,分析借鑒高效的選礦方法,開展了對碎礦干選工藝的不斷研究和改造,以期達到多碎少磨、提高精礦產(chǎn)量和回收率的目的。
懷來宏達鐵礦礦體薄,平均厚度1.68 m,礦體間夾石較多,采礦過程中廢石混入率高,造成球磨機供礦廢石率過高,直接影響鐵精粉產(chǎn)率。原碎礦磁選工藝沿用太行公司生產(chǎn)流程,采用了800 mm帶寬配套的一段磁滑輪干選,磁滑輪固定磁場選別穩(wěn)定性好,但具有局限性[1]。擬通過此次改造,降低入選礦石料層厚度,提高選別精度,使夾雜礦石得到有效選別。原碎礦磁選工藝流程見圖1。
針對原碎礦工藝存在的問題,進行了如下改造:
(1)采用1.6 m磁滾筒替換原800 mm磁滾筒。
(2)制作分料器,將進入選別的礦石均勻分布在1.5 m寬的范圍內。
(1)有效提高了選別精度,尤其是入磨廢石率得到了有效控制。
(2)單一固定的磁場,對于臨界點礦石無法準確的捕捉,廢石含礦率未達到預期效果。
圖1 宏達鐵礦原碎礦磁選工藝流程
(1)2009年5月,宏達鐵礦為增產(chǎn)增效,特引進美卓C100顎式破碎機和HP4圓錐破碎機,選礦廠形成了3 000 t/d的處理規(guī)模,現(xiàn)有干選工藝難以滿足處理量增大帶來的要求。
(2)使用單臺1.6 m磁滾筒無論從處理量,還是磁場強度上均不能滿足生產(chǎn)需要,因物料量大,難以分配均勻,造成礦石流失;固定的磁場強度針對原礦礦體薄,夾石較多的現(xiàn)狀,難以達到選別要求。
(3)篩分過程中,篩上料全部返回二段破碎,無回收價值的礦石返回二段破碎,很大程度上降低了生產(chǎn)效率。需要選擇高磁場強度的磁滾筒將無回收價值的礦石拋除,降低循環(huán)礦石量,減輕二段破碎壓力,提高破碎效率。
(4)由于一道磁選選別效果差,選別出的廢石存在含礦率較高的現(xiàn)象,需增加一道弱磁選別,將有價值的礦石回收。
(1)在破碎流程再增加兩段干選,即篩上干選和篩下干選,形成篩上一段干選,篩下兩段干選的工藝流程。篩上干選和篩下干選均使用1.6m磁滾筒干選,增加皮帶寬度。
(2)篩上干選和篩下掃選選擇318.47 kA/m磁場強度,篩下精選選擇238.85 kA/m磁場強度。
(3)根據(jù)現(xiàn)場實際情況,增加相應的皮帶運輸機。改造后工藝流程見圖2。
圖2 宏達鐵礦增加分段磁選流程
(1)經(jīng)過此次改造,加強了對入磨礦石的精選和對含礦廢石的回收。
(2)入磨礦石有了二次選別,且使用的是寬度為1.6 m的磁滾筒,根據(jù)料層厚度制作了適合的分料器,使得經(jīng)過磁選的料層更薄、更均勻,效果更好。
(3)入磨廢石率大幅下降,尾礦含礦率也有了明顯下降。
隨著鐵精粉市場的持續(xù)低迷,經(jīng)過不斷的考察和試驗探究,確定引進臥式干選機,進一步提高入磨品位,提高廢石回收率,提高生產(chǎn)力,降低生產(chǎn)成本。
3.2.1 干選機的性能及優(yōu)點
(1)分選效果更好。干選機采用的是動態(tài)磁系設計,礦料在滾筒表面滑動、位移及翻滾,滾筒不沾料,有利于物料分選,初選品位可提高1~4倍。
(2)處理能力大。干選機采用包裹式開放磁系,物料不裹團,無堵塞,處理能力大,單臺初選機處理原礦量可達50t以上,還可多機并列并聯(lián)使用。
(3)性能好。干選機的筒體表面磁場強度深、磁系包角大、磁場強度穩(wěn)定、傳動系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,能顯著提高入磨礦石質量[2]。
3.2.2 改造實施
(1)取消篩下兩段干選和篩上磁滾筒干選的開路流程。
(2)改為篩下一段磁滾筒(沿用原篩下1.6 m磁滾筒干選),兩段永磁干選機干選的閉路流程。
(3)二段精選干選機選用238.85 kA/m的磁場強度,尾選干選機選用318.47 kA/m的磁場強度。
(4)根據(jù)現(xiàn)場實際情況,改動皮帶運輸機。改造工藝流程見圖3。
圖3 宏達鐵礦引進動態(tài)磁系干選機碎礦磁選改造工藝流程
通過兩次碎礦干選流程改造,大大降低了入磨廢石率,提高了磨選鐵精粉產(chǎn)率,降低了磨礦成本及鐵精粉單位成本,取得了顯著的經(jīng)濟效益。
(1)入磨廢石率由20%下降至5%以內,比改造前降低了15個百分點,入磨品位提高了2.6個百分點,每臺球磨機同比增加處理量約20t/h,各區(qū)鐵精粉產(chǎn)率同比提高了15~20個百分點。
(2)第2次改造取消了第1次改造的篩上干選和篩下干選的閉路流程,使廢石含礦率由4%~6%下降到1%~2%,每年多回收礦石1萬t,節(jié)約礦石成本65萬元/a。
(3)第2次改造比第1次改造,每年可節(jié)約磨礦處理礦成本171萬元,同時增加鐵粉產(chǎn)量2.6萬t/a。
(1)宏達鐵礦歷時兩年的3次干選改造,通過對礦石性質的研究、對工藝流程進行了有針對性的細化改造,對新型先進選礦設備的引用,提高了選礦效果,優(yōu)化了生產(chǎn)指標,降低了生產(chǎn)成本、提高了精礦產(chǎn)量及回收率,取得了良好的經(jīng)濟效益。
(2)該研究改造在選別效果上,致力于優(yōu)化入選礦石結構和磁系調整,這也是當前鐵礦干選工藝所要攻關的難題,沒有固成模式,需要根據(jù)礦石及生產(chǎn)實際進行不斷的創(chuàng)新和優(yōu)化。在對臨界礦石的選別上,有待于進一步優(yōu)化研究。