張文平 徐 超 蔡明明 陳艷波
(山東黃金礦業(yè)科技有限公司選冶實驗室分公司)
山東某鐵礦隨著礦山開采深度的增加及優(yōu)質礦產(chǎn)資源的日益枯竭,礦石性質發(fā)生惡化,原有的選礦技術裝備和工藝流程已不能完全適應,致使一部分已解離的單體鐵礦物未能得到有效回收,造成選廠尾礦鐵品位偏高[1-3]。此部分鐵尾礦資源若隨意堆棄或直接回填,將造成資源和經(jīng)濟上的浪費[4]。為了更好地開發(fā)利用尾礦資源,對目前選礦廠生產(chǎn)上應用的回收工藝技術和設備進行分析,找到切實可行的尾礦回收工藝是十分必要的[5-6]。
對山東某鐵尾礦進行主要化學成分分析、鐵物相分析,結果分別見表1和表2。
表1 鐵尾礦主要化學成分分析結果 %
由表1、表2可知,該鐵尾礦全鐵品位高達11.17%,鐵元素主要分布在硅酸鐵和褐鐵礦物中,其次為硫化鐵;可回收的褐鐵礦、菱鐵礦及磁鐵礦的總含量為5.10%,有較高的回收利用價值。
表2 鐵尾礦鐵物相分析結果%
為確定在各個粒級中鐵的分布情況,對鐵尾礦進行粒度組成分析,結果見表3。
表3 鐵尾礦粒度分析結果
由表3可知,+0.30 mm和-0.074 mm粒級中的全鐵品位較高,其分布率合計高達64.34%,實際分選工藝應著重考慮對這兩部分中的鐵進行回收。
為實現(xiàn)螺旋溜槽重選拋尾,采用分級—螺旋溜槽重選流程,試驗流程及條件見圖1,結果見表4。
圖1 分級—螺旋溜槽重選試驗流程
由表4可知,分級—螺旋溜槽重選效果不理想,細粒級直接重選,精礦鐵品位略高于尾礦鐵品位;粗粒再磨后重選,精礦鐵品位略高于尾礦,但尾礦全鐵品位為9.43%,中礦全鐵品位為10.69%,拋尾品位過高。因此,后續(xù)試驗采用磁選拋尾。
在脈動次數(shù)為150 r/min的條件下,將試樣進行強磁選試驗,試驗流程見圖2,試驗結果見表5。
圖2 磁選試驗流程
由表5可知,隨著磁場強度的提高,精鐵礦品位降低,鐵回收率提高;當磁場強度為560 kA/m時,精礦鐵品位為13.30%,鐵回收率為67.12%;繼續(xù)提高磁場強度,選別指標變化不大,因此確定磁場強度為560 kA/m。
表5 粗選磁場強度試驗結果
2.2.2 精選試驗
在磨礦細度為-0.074 mm 85%的條件下,進行精選磁場強度試驗,試驗流程見圖2,試驗結果見表6。
表6 精選磁場強度試驗結果
由表6可知,隨著磁場強度的提高,精礦鐵品位降低,鐵回收率升高;當磁場強度為480 kA/m時,分選指標最佳;因此,確定磁場強度為480 kA/m。
2.3.1 粗選捕收劑用量試驗
以強磁精選精礦作為反浮選給礦,在NaOH用量為1 800 g/t、苛性淀粉用量為800 g/t、CaO用量為600 g/t的條件下進行捕收劑用量試驗,試驗結果見表7。
由表7可知,隨著捕收劑用量的增加,精礦產(chǎn)率降低,鐵品位升高,鐵回收率降低;綜合考慮,確定捕收劑最佳用量為700 g/t。
2.3.2 開路試驗
在上述條件試驗的基礎上,在最佳試驗條件下進行開路試驗,試驗流程及條件見圖3,試驗結果見表8。
表7 反浮選粗選捕收劑用量試驗結果
圖3 開路試驗流程
2.3.3 閉路試驗
在開路試驗的基礎上進行閉路試驗,試驗流程及條件見圖4(各試驗藥劑用量在如圖所示范圍內(nèi)試驗結果相當),試驗結果見表9。
表9 閉路試驗結果%
由表9可知,閉路試驗可獲得產(chǎn)率為30.74%,鐵品位為52.26%,鐵回收率為72.63%的鐵精礦。
圖4 閉路試驗流程
由強磁選和反浮選試驗結果,最終推薦鐵尾礦磁選—反浮選試驗流程,推薦流程及試驗條件見圖5,試驗結果見表10。
圖5 推薦磁選—反浮選試驗流程
最終精礦和尾礦的多元素分析結果見表11、表12。
表11 精礦多元素分析結果 %
表12 尾礦多元素分析結果%
由表11、表12可知,最終精礦中仍還有14.69%的SiO2成分,尾礦鐵品位為7.59%,達到了排尾要求。
(1)山東某鐵尾礦鐵物相分析表明,鐵主要分布于硅酸鐵和褐鐵礦中,其次為硫化鐵,其余鐵礦物中鐵分布率較低。
(2)采用螺旋溜槽直接重選、分級—再磨—螺旋溜槽重選均難以有效脫除礦泥,拋出合格尾礦。
(3)試驗采用強磁—磨礦—強磁—反浮選工藝,可獲得產(chǎn)率為7.94%、鐵品位為52.17%、鐵回收率為37.23%的鐵精礦,綜合拋尾鐵品位為7.59%。