毛雙華,林國輝,王浩添
(浙江巨化熱電有限公司,浙江 衢州 324000)
現(xiàn)階段,燃煤發(fā)電廠全面實施超低排放和節(jié)能改造,以大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放,使電力行業(yè)向清潔化、高效化發(fā)展。國內(nèi)常規(guī)的高效除塵設(shè)備對粒徑為0.1~2.5 μm的細(xì)顆粒不能有效捕集,當(dāng)顆粒物直徑小于2.5 μm時,除塵效率明顯下降,極端情況下甚至低于40%,而現(xiàn)階段工業(yè)煙塵排放主要成分為超細(xì)粉塵。
浙江巨化熱電有限公司(以下簡稱“巨化熱電廠”)8號機組原設(shè)有電袋除塵裝置,粉塵排放質(zhì)量濃度(以下簡稱“濃度”)為13 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同),不能滿足5 mg/m3的超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,需要進行煙氣除塵技術(shù)改造。通過對相變凝聚技術(shù)的深入研究,并結(jié)合熱電企業(yè)的實際情況,安裝了煙氣相變凝聚綜合處理裝置以降低粉塵排放,并利用熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)補水量大的特點進行低溫潛熱回收利用,同時該技術(shù)還可以達(dá)到收水節(jié)能的效果。
相變凝聚技術(shù)是在機組脫硫塔出口煙道布置相變凝聚器,利用煙氣換熱、顆粒物相變凝聚等方式,脫除煙氣中的粉塵顆粒。根據(jù)熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)補水量較大的特點,配合現(xiàn)有除鹽水綜合利用系統(tǒng),用常溫除鹽水作為相變凝聚器的冷卻介質(zhì),進行熱量回收,換熱后的除鹽水進入低低溫省煤器作為鍋爐補水,最終進入鍋爐給水系統(tǒng)。
相變凝聚裝置內(nèi)部布置有數(shù)量眾多的毛細(xì)冷凝管,冷凝管采用巨化集團生產(chǎn)的PTFE(聚四氟乙烯)制成,可在脫硫塔后的低溫腐蝕環(huán)境中長期運行。
相變凝聚脫除細(xì)顆粒的原理是:飽和煙氣中水蒸氣在細(xì)顆粒表面相變、凝聚、長大,并同時產(chǎn)生熱泳和擴散泳作用,促使細(xì)顆粒在溫度梯度的作用下向冷的管壁移動,附著在管壁表面的液膜上,最后在重力作用下,隨著流動的液膜被收集。在顆粒物脫除過程中,通過控制裝置內(nèi)部冷凝管壁面的溫度來控制飽和濕煙氣的相變程度,結(jié)合濕式相變冷凝、凝聚、慣性等多重除塵機制,實現(xiàn)“收水+除塵+余熱回收”功能[1]。
相變凝聚裝置主要包括低溫?zé)煔鈸Q熱器和除霧器,安裝于脫硫塔出口水平煙道。煙氣介質(zhì)的主要條件是:溫度不高于60℃,過飽和濕煙氣,煙氣流速3~5 m/s,具有酸腐蝕性(pH值為1~3)和氯腐蝕性。低溫腐蝕往往是低溫?fù)Q熱器面臨的最大問題,傳統(tǒng)換熱器采用ND鋼作為換熱管管材,然而ND鋼不能徹底解決低溫腐蝕的問題。本項目采用PTFE作為煙氣換熱器管材,PTFE的物理、化學(xué)性能極其穩(wěn)定,基本不溶于任何酸堿以及溶劑,具有優(yōu)異的耐腐蝕性能,對煙氣成分、換熱器管壁溫度以及煙氣酸露點沒有特殊要求[2]。同時,PTFE管材表面光滑,不積灰,不結(jié)垢,易清理[3]。
因PTFE導(dǎo)熱系數(shù)較金屬低,為增大換熱效果,煙氣換熱器以小直徑PTFE軟管作為換熱元件。PTFE換熱管具有極強的耐腐蝕性,可有效防止低溫酸腐蝕,最大限度地利用煙氣余熱,而且使用周期長,維修成本低[4]。
研究表明,煙氣中的顆粒物經(jīng)常規(guī)除塵器和濕法脫硫后,粒徑分布峰值在2.5 μm附近,顆粒物以微細(xì)顆粒為主,且濃度很高,更易富集有害物質(zhì)。本次改造是基于相變凝聚綜合處理技術(shù),其中的相變凝聚除塵器能有效脫除煙氣中的細(xì)顆粒,并實現(xiàn)有毒重金屬(如汞、砷等)的脫除,同時起到回收汽化潛熱和收水的效果。
巨化熱電廠8號鍋爐為杭州鍋爐廠生產(chǎn)的NG-280/9.8-M型鍋爐,2001年3月正式移交生產(chǎn),主要設(shè)計參數(shù)見表1。8號機組目前設(shè)有電袋除塵裝置,粉塵排放濃度為13 mg/m3,不能滿足5 mg/m3的超低排放粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求,需要進行煙氣除塵技術(shù)改造。
表1 8號鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
本次改造是在8號鍋爐(280 t/h)爐后脫硫塔出口煙道布置PTFE相變凝聚除塵設(shè)備,降低鍋爐脫硫塔后排煙溫度,使飽和煙氣冷凝,顆粒物在多重機制作用下脫除。該裝置通過煙氣換熱加熱常溫除鹽水,一路送至除氧器并入機爐給水系統(tǒng),一路進入6號、7號機組的低低溫省煤器再加熱,最終進入全廠鍋爐給水系統(tǒng)。煙氣經(jīng)脫硫塔脫硫后變成飽和濕煙氣進入相變凝聚器冷凝后,冷凝水進入脫硫塔塔外漿池匯流管再利用,煙氣則通過除霧器由煙囪排出。相變凝聚系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 相變凝聚系統(tǒng)工藝流程
相變凝聚器布置在脫硫塔出口的水平煙道上,為保證煙氣流速均勻并滿足工藝要求,在進口和出口位置設(shè)置煙道擴口,將除霧器布置在換熱管后面。進口煙道擴口中布置導(dǎo)流板,使進入相變凝聚器的流場分布均勻,提高除塵、換熱效率。相變凝聚器下部設(shè)置高效收水裝置,收集起來的水通過下部的收水斗送入脫硫塔塔外漿池。圖2所示為脫硫塔后的現(xiàn)場煙道布置,脫硫塔出口的直煙道段為前期改造預(yù)留位置,正好用于安裝相變凝聚裝置。圖3為安裝現(xiàn)場。
相變凝聚技術(shù)中液滴長大是一個復(fù)雜的傳熱傳質(zhì)過程,影響液滴長大的主要因素是停留時間、過飽和度、溫度、顆粒所處的位置、氣流的速度、顆粒的物化特性、初始粒度分布以及相變室的壁面特性[5]。
圖2 脫硫塔后煙道布置
圖3 相變凝聚裝置安裝現(xiàn)場
8號機組相變凝聚裝置按鍋爐額定負(fù)荷工況(280 t/h)設(shè)計,具體技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 8號機組相變凝聚裝置技術(shù)參數(shù)
由表2可以看出,飽和煙氣經(jīng)相變凝聚處理后溫度下降3℃,除鹽水量150 t/h,水溫升高約20℃,回收熱量約2.4 MW。相變凝聚器采用PTFE軟管作為換熱管材,由于其表面分子對其他分子吸引力小,因而摩擦系數(shù)非常小,對流體產(chǎn)生的流動摩擦阻力也較小[6]。該裝置煙氣側(cè)阻力約為300 Pa,大大低于金屬換熱器,降低了電耗成本。
此次改造結(jié)合熱電企業(yè)實際情況,用除鹽水作為換熱介質(zhì)。該廠現(xiàn)有5臺熱電聯(lián)產(chǎn)機組,設(shè)有4臺低低溫余熱回收裝置,利用煙氣余熱加熱除鹽水作為鍋爐補水,提高了全廠熱效率[7]。本次改造將相變凝聚裝置并入全廠除鹽水系統(tǒng),常溫除鹽水經(jīng)脫硫塔出口煙氣加熱后,去往6號、7號低低溫省煤器作為鍋爐補水進行二次加熱,最終進入鍋爐給水系統(tǒng)。本技術(shù)多層次利用煙氣潛熱,提高了能源利用率。
飽和煙氣通過相變凝聚裝置冷凝后,細(xì)顆粒、SO3以及重金屬在熱泳力等作用下到達(dá)換熱管,隨著冷凝水一起沿管壁流下,從而達(dá)到對微細(xì)粉塵的脫除效果[8]。
通過對煙氣顆粒物進行采樣檢測,本文選擇2個工況進行實例分析:鍋爐負(fù)荷分別為260 t/h和200 t/h,雙磨運行,除鹽水流量控制在130 t/h,除鹽水進口溫度為20℃,測得數(shù)據(jù)見表3。
表3 粉塵檢測數(shù)據(jù)
由表3可以發(fā)現(xiàn),2個工況下粉塵脫除效率都處于較高水平,煙氣粉塵濃度均在3 mg/m3以下,滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。同時,對煙氣中SO3含量進行檢測,發(fā)現(xiàn)相變凝聚裝置可以進一步脫除SO3,脫除效率分別為19.29%和18.87%。
飽和煙氣進入相變凝聚裝置后,通過除鹽水冷凝、換熱,降溫3~5℃,冷凝水析出,流量約3~5 t/h。冷凝水中攜帶粉塵顆粒以及其他重金屬(汞和砷),pH值為1~3,呈酸性。為了研究相變凝聚裝置的除塵效果,對煙氣冷凝水進行取樣,樣品無色無味,無肉眼可見物,樣品pH值為2.92,所含成分具體數(shù)據(jù)見表4。
由表4可以看出,本裝置在節(jié)水的同時,可以脫除多種元素,包括有毒重金屬汞和砷等,進一步提高環(huán)保效率。相變凝聚裝置所收集到的冷凝水通過脫硫地坑重新回到脫硫系統(tǒng)作為系統(tǒng)補水,這也是對水資源的再利用。
表4 冷凝水成分檢測數(shù)據(jù)
在機組負(fù)荷270 t/h、環(huán)境溫度37℃、除鹽水初始溫度24℃、進口煙氣溫度54.5℃的工況下,通過控制除鹽水進口調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)進水量,煙氣冷凝水流量隨除鹽水進口流量大小而變化,具體變化曲線見圖4。
圖4 除鹽水流量對冷凝水量以及出口煙氣溫度的影響
從圖4曲線可以看出,隨著除鹽水流量的增加,冷凝水量的增長速率逐漸降低。可以推論:當(dāng)除鹽水流量達(dá)到某個值時,冷凝水量趨于平穩(wěn)。除鹽水流量為160 t/h時,冷凝水流量為4.3 t/h。同樣,隨著除鹽水流量的增加,相變凝聚裝置出口煙氣溫度降低,趨勢漸緩,煙氣整體降溫幅度不大,進口煙氣溫度在54.5℃左右,飽和煙溫降低 2~3℃。
相變凝聚裝置的主要機制在于冷卻水使煙氣冷凝,從而獲得一系列綜合利用效果。因為冷卻水溫度低、流量大,發(fā)電企業(yè)很難有效利用或處理這部分水源。而熱電企業(yè)補水量大,可利用除鹽水作為冷卻介質(zhì),有效回收煙氣余熱。
該廠在煙氣余熱利用方面已進行過多次技術(shù)改造,全廠設(shè)有4臺PTFE低低溫省煤器,利用煙氣余熱加熱除鹽水作為鍋爐補水。此次改造將相變凝聚裝置加熱后的除鹽水作為6號、7號機組低低溫省煤器的進口水源,提升了余熱換熱器效率以及機組熱效率,提高了能源利用率。
在上述相同工況下,調(diào)節(jié)除鹽水流量,測得多組相變凝聚器除鹽水出口溫度,如圖5所示。
圖5 除鹽水流量對出口水溫的影響
當(dāng)進入相變凝聚裝置的除鹽水流量由100 t/h增大至150 t/h時,水溫上升至43.3~46.2℃。隨著鹽水流量的增加,除鹽水溫升為19.3~22.2℃,水溫差值在3℃左右,通過計算可知,回收熱量為 2.5~3.5 MW。
相變凝聚裝置在8號機組經(jīng)過安裝、調(diào)試后,已正常運行。該項目不僅符合超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,還達(dá)到了收水、余熱回收等效果,是一種綜合性的高效、多功能煙氣處理方法,所達(dá)到的效果有如下幾點:
(1)安裝相變凝聚裝置后,粉塵排放濃度降到5 mg/m3以下,符合國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,并能有效脫除煙氣中的細(xì)顆粒及有毒重金屬(汞和砷等)。
(2)通過相變凝聚裝置對飽和煙氣進行冷凝收水,回收利用到脫硫系統(tǒng)中,減少了資源浪費。
(3)通過相變凝聚裝置,利用煙氣汽化潛熱加熱除鹽水,加熱后的除鹽水作為低低溫省煤器的進水,最終進入全廠鍋爐給水系統(tǒng),大大提高了全廠熱效率。
水從蒸汽發(fā)生相變成為液體時,會釋放出大量的熱,被稱為汽化潛熱。本項目實施后,可以有效回收煙氣中水蒸氣的汽化潛熱,同時煙氣經(jīng)過相變凝聚器時會有煙氣冷凝水,設(shè)備設(shè)有收水裝置,可將冷凝水回收。按一年運行7 000 h計算,預(yù)期收益見表5。
表5 項目收益
(1)直接效益:150 t/h除鹽水溫度升高30℃,年回收熱量為60 480 GJ,節(jié)約標(biāo)煤2 064 t,以標(biāo)煤價500元/t計,年創(chuàng)經(jīng)濟效益約103.2萬元。
(2)間接效益:減少脫硫用水,年節(jié)約工業(yè)用水 17 220 t。
(3)增加的電耗:經(jīng)計算,煙氣阻力增加300 Pa,引風(fēng)機功率需增加85 kW,用電597 MWh,折算成標(biāo)煤約191 t;水泵用電約增加年消耗標(biāo)煤67 t。
直接經(jīng)濟效益加上間接經(jīng)濟效益,扣除增加的消耗,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益110萬元。
綜上所述,相變凝聚裝置可以使熱電廠的能源利用率得到提高,節(jié)能效果較好,投資回收期不超過5年。
相變凝聚裝置在8號機組運行投產(chǎn)以來,存在以下問題需進一步研究處理:
(1)本次改造時,電袋除塵器布袋全部更換,除塵效果較好,出口粉塵含量較低,隨著電袋除塵器使用周期變長,電袋除塵效率降低,需進一步觀察相變凝聚裝置的使用情況。
(2)不同季節(jié)除鹽水溫度有差異,為保證裝置平穩(wěn)運行,將適時調(diào)整系統(tǒng)進水流量,并觀察其對相變凝聚效率是否有影響。
(1)將相變凝聚裝置應(yīng)用在熱電廠余熱系統(tǒng)中,不但解決了粉塵超低排放的問題,同時達(dá)到了煙氣收水、余熱回收、重金屬污染物的脫除等多重效果,既實現(xiàn)了環(huán)保提升,又達(dá)到了節(jié)能減排、余熱利用等效果。
(2)巨化熱電廠使用相變凝聚裝置,全年收益110萬元,預(yù)計5年內(nèi)收回節(jié)能改造投資。
(3)采用PTFE作為換熱管材,利用其耐腐蝕、效率高等特點,降低了維護成本,提高了機組安全性及經(jīng)濟性。
(4)巨化熱電廠8號機組相變凝聚裝置的投用,不僅打開了熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)節(jié)能環(huán)保一體化改造的新道路,同時也打破了傳統(tǒng)的設(shè)計思路,為今后的節(jié)能環(huán)保工作提供了新方向。