危威,吳楓林,王剛
(湖北華電西塞山發(fā)電有限公司,湖北 黃石 435000)
湖北華電西塞山發(fā)電有限公司(以下簡稱西塞山發(fā)電公司)位于湖北省黃石市西塞山區(qū),一期為裝機容量2×330 MW國產(chǎn)亞臨界燃煤發(fā)電機組。第1臺機組于2004年6月投產(chǎn),第2臺機組于2004年12月投產(chǎn)。#1機組鍋爐設(shè)計煤種為河南陜西混合貧煤,#2機組鍋爐設(shè)計煤種已改造為煙煤,燃煤由鐵路和船轉(zhuǎn)汽車運輸?shù)綇S內(nèi),#1,#2機組工程日耗煤量約6 000 t。西塞山發(fā)電公司主要進煤方式為火車和汽車運輸,汽運煤源主要為河南本地及少量陜西、山西煤。來煤干濕程度受礦點所在地及運輸途中天氣影響。
(1)西塞山發(fā)電公司一期輸煤設(shè)備有#1甲乙、#2甲乙、#3甲乙、#4 甲乙、#5甲乙、#6甲乙、#7、#8甲乙、#19、#20帶式輸送機共17條皮帶,除#7,#19,#20帶式輸送機為單路外,其余均為雙路布置。正常情況下,一路運行、一路備用,特殊情況下具備雙路同時運行的條件。
(2)煤場設(shè)有斗輪堆取料機,斗輪堆取料機具有向煤場存煤和取煤場存煤2種功能。
(3)#1甲乙皮帶機頭部設(shè)置除雜物機2臺,用于除去煤中木、石等大塊雜物。
(4)碎煤機室安裝碎煤機2臺,碎煤機自動排出難破碎的雜物,如鐵件、木塊等,破碎能力1 200 t/h,入料粒度≤300 mm,出料粒度≤30 mm。
(5)碎煤機室安裝滾軸篩2臺,入料粒度≤300 mm,篩下粒度≤30 mm。
(6)輸煤系統(tǒng)#8甲乙皮帶機頭部采用二工位皮帶機頭部伸縮裝置各1臺。
(1)由于近年來自長江水運汽車煤逐年增多,#1轉(zhuǎn)運站的傳統(tǒng)布置為火車煤和汽運煤單獨卸煤,無法滿足現(xiàn)階段輸煤系統(tǒng)的使用要求。
(2)因上下級皮帶機的高度落差,使得導(dǎo)料槽內(nèi)部氣流為正壓,而西塞山發(fā)電公司使用燃煤粉塵質(zhì)量濃度較高,因而從各處皮帶機導(dǎo)料槽漏風(fēng)處溢出的粉塵以及導(dǎo)料槽正常出口出來的粉塵質(zhì)量濃度也較高,多數(shù)超過10 mg/m3的國家排放標(biāo)準(zhǔn)。輸送高粉塵煤時,有時皮帶機導(dǎo)料槽出口粉塵質(zhì)量濃度高達60 mg/m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GB 16248—1996《作業(yè)場所空氣中呼吸性粉塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》作業(yè)場所空氣中呼吸性粉塵濃度不得高于4 mg/m3的規(guī)定,維護工作量極大。
(3)皮帶機采用普通導(dǎo)料槽,截面形狀為倒梯形,上寬下窄,側(cè)面采用舊皮帶進行密封,導(dǎo)料槽各鋼板采用普通鋼板,厚度為6 mm,銹蝕破損嚴(yán)重。
(4)西塞山發(fā)電公司輸煤系統(tǒng)落煤管為普通方形落煤管,內(nèi)裝耐磨襯板,落差較大,煤流沖擊大,經(jīng)常發(fā)生落煤點不正引起下級皮帶跑偏的情況。
(5)落煤管和頭部漏斗普遍破損嚴(yán)重,漏料嚴(yán)重。
(6)#1轉(zhuǎn)運站除雜物設(shè)備敞開式布置,揚塵嚴(yán)重。
#1轉(zhuǎn)運站輸煤工藝為#1甲乙皮帶機向#8乙皮帶機輸煤,#8皮帶機為雙向帶,通過斗輪堆取料機分別實現(xiàn)向儲煤棚存煤,以及向#2甲乙皮帶機輸煤。#1甲乙皮帶直接向#2甲乙皮帶輸煤時,物料則需要通過#8乙皮帶頭部護罩漏斗垂直落入#2甲乙皮帶,中間沒有緩沖,造成物料對#2甲乙皮帶的沖擊,以及#2甲乙皮帶機尾部噴粉嚴(yán)重。這種流程設(shè)計在#8乙皮帶機實施堆取料作業(yè)時,#1甲乙皮帶機不能向#2甲乙皮帶機輸煤,意味著會影響卸煤流程[1-4]。由于近年來自長江水運汽車煤逐年增多,而#1轉(zhuǎn)運站的這種布置形式導(dǎo)致火車煤和汽運煤碳不能同時卸煤。#1轉(zhuǎn)運站改造前布置形式如圖1所示。
圖2 #1轉(zhuǎn)運站改造設(shè)計方案
圖1 #1轉(zhuǎn)運站改造前運行狀態(tài)
輸煤工藝流程優(yōu)化。通過將#1甲乙皮帶機頭部五軸除大塊設(shè)備改為四軸除大塊設(shè)備,提高頭部料斗的高度,在頭部料斗下方增加1臺電動三通,實現(xiàn)#1甲乙皮帶機可同時單獨向#2甲乙以及#8乙皮帶機落料,同時保證兩路運行為單獨運行,互不干擾。該設(shè)計同時避免了#1甲乙皮帶機向#2甲乙皮帶機輸煤時,物料必須通過#8乙皮帶機頭部漏斗垂直落入#2甲乙皮帶機,從而實現(xiàn)#8乙皮帶機堆取料作業(yè)時不影響卸煤作業(yè)同時進行;#1甲乙皮帶機向#2甲乙皮帶機輸煤時,灑料和揚塵狀況大大改善。具體改造內(nèi)容如圖2所示。
4.1.1 存在的問題
#1轉(zhuǎn)運站頭部除大塊機改造前未密封,運行時揚塵嚴(yán)重。改造前#1甲乙皮帶機除大塊機頭部設(shè)備如圖3所示。
圖3 改造前 #1甲乙皮帶機除大塊機頭部設(shè)備
4.1.2 改造方案
將頭部護罩改為密封式,同時增加接料小車,將木塊、大塊物料以及部分除出的雜質(zhì)接住,保證轉(zhuǎn)運站內(nèi)清潔,如圖4所示。
4.2.1 存在的問題
西塞山發(fā)電公司現(xiàn)場各皮帶機均存在料點不正導(dǎo)致膠帶跑偏問題,存在灑料問題和粉塵濃度超標(biāo)問題。改造前#1甲乙到#8乙皮帶機運行情況如圖5所示,改造前#2甲乙皮帶機尾部運行情況如圖6所示。
圖4 改造后 #1甲乙除大塊機頭部設(shè)備
圖5 改造前 #1甲乙到 #8乙皮帶機運行情況
圖6 改造前 #2甲乙皮帶機尾部運行情況
4.2.2 改造方案
4.2.2.1 曲線落煤管的應(yīng)用
原設(shè)備落煤管為四邊體結(jié)構(gòu),物料在進入下一級膠帶時存在不同程度的跑偏現(xiàn)象,分散的物料對下一級膠帶的沖擊造成大量灑料和揚塵。運用曲線溜槽技術(shù)對現(xiàn)有落煤管進行改造:新型落煤管為多邊體結(jié)構(gòu);遵循等壽命設(shè)計原則,采用長壽命降噪防磨損結(jié)構(gòu),有效降低落煤管內(nèi)壁掛料現(xiàn)象,并增加整體設(shè)備的使用壽命;保證物料對中,避免膠帶重載跑偏,降低轉(zhuǎn)運站內(nèi)的運行噪音。曲線落料管結(jié)構(gòu)如圖7所示。
圖7 曲線落料管結(jié)構(gòu)
4.2.2.2 改變#8乙皮帶機導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)形式
#8乙皮帶機導(dǎo)料槽為傳統(tǒng)倒梯形導(dǎo)料槽,側(cè)面密封為廢舊皮帶,由于要滿足多工位要求,移動伸縮頭上下密封很差,造成大量灑料、漏粉和揚塵。改造后導(dǎo)料槽頂蓋和側(cè)面采用滑動密封結(jié)構(gòu),導(dǎo)料槽頂蓋同落煤管焊接為一個整體,導(dǎo)料槽側(cè)板固定在伸縮頭上同伸縮頭一起移動,蓋板采用弧形加高分子聚乙烯板,既能保證密封,同時保證滑動的順暢性;導(dǎo)料槽兩側(cè)板與皮帶接觸面采用雙密封結(jié)構(gòu),內(nèi)側(cè)與物料摩擦位置采用聚氨酯襯板,導(dǎo)料槽外部采用Y形防溢裙板,既能保證導(dǎo)料槽的密封,又能防止導(dǎo)料槽內(nèi)的物料外溢。#8乙皮帶機移動導(dǎo)料槽改造結(jié)構(gòu)如圖8所示。
圖8 #8乙皮帶機移動導(dǎo)料槽改造結(jié)構(gòu)
4.2.2.3 三工位移動伸縮頭增加滑動密封措施
三工位移動伸縮頭堆場的#8甲和#8乙皮帶機同上下皮帶機之間均為開放式結(jié)構(gòu),在實施堆取料作業(yè)時因缺乏有效的密封產(chǎn)生大量揚塵,從而導(dǎo)致整個T1和T2轉(zhuǎn)運站粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo),無法控制。西塞山發(fā)電公司根據(jù)現(xiàn)場情況在#8甲和#8乙皮帶機導(dǎo)料槽和頂蓋之間,頭部漏斗和下方平臺增加滑動密封,保證在堆取料作業(yè)時上下均處于完好的密封狀態(tài),杜絕揚塵。
4.2.2.4 雙密封抑塵導(dǎo)料槽[6]的應(yīng)用
將原導(dǎo)料槽改為新型雙密封導(dǎo)料槽,如圖9所示。通過導(dǎo)料槽各個組件的配合,有效降低皮帶機落料點粉塵濃度以及出口風(fēng)速,降低導(dǎo)料槽出口粉塵濃度。
4.2.2.5 回程膠帶微水清洗系統(tǒng)的應(yīng)用
回程膠帶帶料產(chǎn)生的灑料和揚塵是輸煤系統(tǒng)綜合治理的一個重要環(huán)節(jié),經(jīng)過調(diào)研采用了回程膠帶微水清洗[5]系統(tǒng),對回程膠帶工作面進行清洗,從而杜絕灑料和揚塵問題。經(jīng)過改造,轉(zhuǎn)運站棧橋沖洗的次數(shù)大大減少,不僅減少了含煤廢水的產(chǎn)生量,而且減小了沖洗水對設(shè)備的腐蝕。
4.2.2.6 增加粉塵濃度監(jiān)測及治理系統(tǒng)
通過粉塵濃度監(jiān)測儀的實時數(shù)據(jù)采集上傳至水霧控制系統(tǒng),該系統(tǒng)對采集到的實時數(shù)據(jù)進行分析[7-8],當(dāng)粉塵濃度超過設(shè)定值即可啟動水霧控制系統(tǒng),對粉塵濃度超標(biāo)位置進行水霧作業(yè),達到降低粉塵的作用。粉塵檢測與治理工藝流程如圖10所示,圖中:DCS為分散控制系統(tǒng);PLC為可編程邏輯控制器。
圖9 雙密封導(dǎo)料槽裝配示意
圖10 粉塵檢測與治理工藝流程
T1轉(zhuǎn)運站頭部除大塊機頭部護罩改造,如圖11所示。
圖11 #1轉(zhuǎn)運站 #1甲乙皮帯機除大塊機改造前后對比
T1轉(zhuǎn)運站#8乙皮帶機落煤管改造前后對比如圖12所示。
圖12 #1轉(zhuǎn)運站改造前后現(xiàn)場情況
T1,T2轉(zhuǎn)運站設(shè)備平臺改造前后對比如圖13所示。改造后增加了檢修空間,增設(shè)了防護圍欄,提高了便利性和安全性。
圖13 #1轉(zhuǎn)運站 #8乙與 #2甲乙皮帶機之間平臺改造
此次對西塞山發(fā)電公司一期輸煤系統(tǒng)的綜合治理,針對不同轉(zhuǎn)運站存在的問題進行了細(xì)致分析,除考慮設(shè)備本身的問題外,還針對現(xiàn)場膠帶跑偏、物料特性以及粉塵狀況等原因進行整體分析,根據(jù)不同問題制定出有針對性的解決方案。運用曲線溜槽技術(shù)和無動力抑塵技術(shù)對轉(zhuǎn)運站進行改造,通過改造優(yōu)化輸煤系統(tǒng)工藝流程,解決了長期困擾輸煤系統(tǒng)運行存在的問題,改善了作業(yè)環(huán)境,提高了系統(tǒng)輸送效率和電廠輸煤系統(tǒng)安全運行水平,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。