■ 南車玉柴四川發(fā)動機(jī)股份有限公司 (資陽 641301) 黃 東
掃碼了解更多
圖1是我公司生產(chǎn)的船舶產(chǎn)品零件噴油器體,加工斜油孔3mm×φ2.5mm與3mm×φ3mm長油孔對接,是此型噴油器體加工難點之一。3mm×φ2.5mm孔鉆入點分布在φ14mm的圓周上,斜孔相對軸向傾斜4°50′,由小端面鉆入,深約65mm,與從大端鉆入的3mm×φ3mm長油孔對接。此貫穿油路承擔(dān)著輸送高壓燃油和冷卻油的任務(wù),若油路不暢通會直接影響噴油器的使用性能,這對3mm×φ2.5mm斜油孔的加工對接精度提出了較高要求。
試制時設(shè)計制作了圖2所示的小端鉆模,在搖臂鉆床Z35上加工噴油器體的3mm×φ2.5mm斜油孔。先用小端鉆模引鉆出3mm×φ2.5mm孔點位,再將萬能分度頭傾斜一定角度,裝夾噴油器體大端法蘭,分別將待鉆孔位旋轉(zhuǎn)到低點,依次鉆出3mm×φ2.5mm斜油孔與已鉆3mm×φ3mm長油孔貫通。
試制時按此方法加工的3mm×φ2.5mm斜油孔與φ3mm孔接通情況不好。工藝上要求用φ1.5mm鋼絲檢測貫穿油孔,φ1.5mm鋼絲應(yīng)能穿過連接油孔。我們對試制的這批噴油器體斜油孔貫通情況進(jìn)行全數(shù)檢查,φ1.5mm鋼絲不能穿過的孔位超過50%。
我們分析了斜油孔接通情況不好的主要原因:用萬能分度頭裝夾,旋轉(zhuǎn)方向定位靠劃線對正,定位誤差較大;用中心鉆對正預(yù)制孔有誤差,中心孔偏移影響對中精度;搖臂鉆床Z35主軸鎖定精度差,鉆小孔時容易走偏,不適宜加工細(xì)長孔。因此設(shè)計制作了噴油器體鉆斜孔輔具,將鉆3mm×φ2.5mm斜油孔工序安排到臺鉆Z512上進(jìn)行。
臺鉆主軸固定,可選擇較高轉(zhuǎn)速范圍大,手輪進(jìn)給使鉆削更平穩(wěn),排屑冷卻更方便快捷,有利于細(xì)長孔的加工。由于噴油器體的3mm×φ2.5mm孔是斜油孔,并且有較高的對接精度要求,因此設(shè)計制作了噴油器體鉆斜油孔輔具。鉆孔輔具的結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3中,噴油器體通過大端面、中間螺紋孔M16×1和法蘭孔φ18mm與連接盤實現(xiàn)完全定位,防錯銷確保噴油器體法蘭定位孔選擇正確,否則無法安裝到位。連接盤上銑了3個定位側(cè)面,分別與3mm×φ2.5mm斜油孔方位對應(yīng)。這樣噴油器體與連接盤裝配后,就可通過連接盤上的定位側(cè)面與定位斜塊上的定位側(cè)面靠齊,完成裝夾定位,鉆一個φ2.5mm斜油孔與φ3mm長油孔接通后,轉(zhuǎn)動連接盤,使其余定位側(cè)面分別與定位斜塊的定位側(cè)面靠齊,鉆出其余2個φ2.5mm斜油孔。
定位斜塊和連接盤的結(jié)構(gòu)如圖4所示,通過連接盤上的中間定位孔、菱形銷孔和端面定位連接,實現(xiàn)了噴油器體與連接盤的完全對定,再通過連接盤上距離中心68mm的三個側(cè)面與定位斜塊靠齊,分別對應(yīng)到3mm×φ2.5mm斜油孔的垂直狀態(tài)。這樣實現(xiàn)了定位快速、準(zhǔn)確可靠。
噴油器體鉆斜油孔輔具一次裝夾,二次轉(zhuǎn)位,完成了在臺鉆上加工3mm×φ2.5mm斜油孔與φ3mm長油孔對接。對接位置精度偏差<0.5mm,才能保證φ1.5mm鋼絲能通過相貫處。加工好的噴油器體油孔用φ1.5mm鋼絲檢查,均能正常穿過,產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證。此工裝裝夾簡單,操作方便,定位準(zhǔn)確可靠,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
圖1 噴油器體
圖2 小端鉆模
噴油器體鉆斜油孔輔具實現(xiàn)了在臺鉆上加工3mm×φ2.5mm斜油孔,不僅生產(chǎn)效率得到提高,而且產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,大大降低了廢品率。此次工藝改進(jìn)獲得成功,油孔對接位置精度合格率達(dá)到95%以上,解決了困擾噴油器體加工的質(zhì)量問題。我公司已實現(xiàn)船用噴油器批量生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量得到用戶信賴。此工藝方法也為類似件的加工提供了一個新的思路。