王暉 王家鵬
摘 要:采用氨活化方法,對電暈放電煙氣脫硫進(jìn)行了試驗(yàn)研究??疾炝税被罨Ч?、電壓、氨硫摩爾比、電源、電極、脈沖頻率對SO2脫除效率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明,采用NH3活化可在較大程度上提高脫硫效率;隨電源輸出電壓、氨硫摩爾比、SO2初始濃度的提高,SO2脫除效率提高;在同樣電源輸出電壓等級的條件下,脈沖電源比直流電源具有較高的脫硫效率;在其它條件相同的情況下,芒刺電極比星型電極具有較高的脫硫效率;提高脈沖電源頻率,脫硫效率變化較小。
關(guān)鍵詞:電暈;脫硫;氨活化
1 緒論
脈沖電暈放電脫硫自日本增田閃一教授提出后,被各大科研機(jī)構(gòu)廣泛的研究,獲得了較多的具有工程實(shí)用價(jià)值的成果。就現(xiàn)階段而言,所采用的煙氣脫硫方式屬于干法脫硫,與濕法脫硫方式相比,干法脫硫具有較多優(yōu)勢,如成本投入較低、占地面積較小,在實(shí)際應(yīng)用的過程中,不會產(chǎn)生二次污染,脫硫結(jié)束后的產(chǎn)物能夠以肥料的形式應(yīng)用于農(nóng)作物中,能夠在脫硫的同時(shí)實(shí)現(xiàn)脫硝目的,并且可以達(dá)到除塵效果。
2 實(shí)驗(yàn)部分簡介
實(shí)驗(yàn)應(yīng)用裝置:在實(shí)驗(yàn)進(jìn)行的過程中,將水蒸汽、二氧化硫、空氣以及氨氣以一定比例進(jìn)行混合,模擬為煙氣??諝膺M(jìn)入加熱器前將水蒸汽混入,水蒸汽混入量根據(jù)試驗(yàn)需要進(jìn)行調(diào)整。加熱器中,空氣與水蒸汽混合后被加熱到120°C??刂贫趸?、氨氣含量的方式是應(yīng)用流量計(jì)、截止閥,并在反應(yīng)器出口處安裝相應(yīng)的煙氣測試儀器(目前常用的是3012型自動煙氣測試分析儀),以此來監(jiān)控二氧化硫的濃度。目前的脫硫反應(yīng)器多為單通道,通道寬度為150mm,有效電場長度為2m,外形體積為2000×300×600mm,殼體采取保溫措施。電極結(jié)構(gòu)為線板式,采用窄脈沖高壓電源供電,電源采用旋轉(zhuǎn)火花間隙式開關(guān)。管狀放電極的外框所應(yīng)用的銅管外徑為10毫米;放電針應(yīng)用的是外徑2毫米、內(nèi)徑1毫米的細(xì)銅管;鋸齒型電極應(yīng)用的不銹鋼片較薄,僅為2毫米,相關(guān)工作人員對其進(jìn)行加工制造,成為鋸齒狀;星型線放電極應(yīng)用的材料形式為四棱柱制造的4×4毫米的正方形。高壓脈沖采用的是單向交流的電源輸入方式,其電壓為220伏特,允許波動范圍是198-242伏特。頻率在49-51赫茲,額定輸出功率是200VA,輸出脈沖峰值電壓被定義為連續(xù)可調(diào)的15~50kV。選用正極性脈沖,其寬度≤500ns,脈沖上升前沿≤200ns,脈沖重復(fù)頻率0~150Hz連續(xù)可調(diào)。
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
3.1 電壓的影響
在SO2初始濃度為1200mg/m3,煙氣濕度為10%的情況下,煙氣流量為65Nm3/h,采用正脈沖電壓(脈沖頻率100Hz)、芒刺電極,其中氨氣與二氧化硫的比例為二比一,根據(jù)該比例進(jìn)行氨氣添加工作,并調(diào)試外加電壓,觀察氨氣的脫硫效果,其中對比曲線為NH3從模擬煙氣入口加入的情況。煙氣的脫硝效率隨著外加的電源電壓的升高而不斷提升,根據(jù)觀察可知,從放電極注入氨氣時(shí),其脫硫效率明顯高于從模擬煙氣入口注入氨氣。另外,當(dāng)外加電壓加壓到31千伏時(shí),脫硫效率能夠達(dá)到百分之八十一,從煙氣入口注入氨氣時(shí)其脫硫效率是百分之七十。電廠內(nèi)部強(qiáng)弱不同,電廠最強(qiáng)的部分是放電針的電極附近,主要原因是放電過程中,高能電子集中于此地。從放電針電極加入氨氣時(shí),能夠擁有更大的概率接觸高能電子,使氨氣分子活化程度更高,并產(chǎn)生NH、NH2以及其他多種自由基,由于化學(xué)反應(yīng)能夠在較大程度上促進(jìn)自由基與二氧化硫分子結(jié)合,使其能夠更好的完成脫硫任務(wù)。
3.2 氨、硫不同摩爾比對實(shí)驗(yàn)的影響
設(shè)置各個(gè)成分的最初濃度,SO2為1400mg/m3,煙氣濕度為10%時(shí),煙氣為65Nm3/h,外加正脈沖31kV的電壓(脈沖頻率100Hz)、芒刺電極,改變NH3與SO2的摩爾比R,得到相應(yīng)的脫硫效率,其中對比曲線為加電前熱化學(xué)反應(yīng)等作用下的脫硫率。在實(shí)驗(yàn)的進(jìn)程中,不斷的增加氨氣與二氧化硫的摩爾比,煙氣的脫硫效率也不斷上升。氨、硫的摩爾比為0.5時(shí),其脫硫效率是59%,當(dāng)氨、硫摩爾比是2時(shí),脫硫效率明顯提升,為81%。隨著NH3流量的增加,不僅能夠提升熱化學(xué)反應(yīng)的效率,還能增加放電極的活化有效區(qū)域中氨氣的分子濃度,此時(shí),高能電子能夠擁有更大的機(jī)率與氨氣分子發(fā)生化學(xué)作用,進(jìn)一步提升氨氣的活化效率,進(jìn)而促進(jìn)脫硫效率。
3.3 二氧化硫不同的初始濃度影響
在煙氣流量是65Nm3/h,煙氣濕度是10%時(shí),可以按照2:1的氨、硫比添加氨氣,脈沖電壓為31kV(脈沖頻率100Hz)、芒刺電極,更改模擬煙氣中二氧化硫的初始含量,并針對其不同含量進(jìn)行相應(yīng)的影響對比。
3.4 脫硫效率受不同電源的影響
在實(shí)驗(yàn)過程中,將負(fù)直流、正脈沖電壓分別作用于兩種不同電極上(脈沖頻率100Hz)。SO2初始濃度1400mg/m3,采用芒刺電極,煙氣流量為65Nm3/h,煙氣濕度為10%,NH3:SO2為2:1,試驗(yàn)結(jié)果。
3.5 電極對脫硫效率的影響
采用芒刺電極和星型電極兩種電極進(jìn)行對比試驗(yàn),SO2初始濃度1400mg/m3,煙氣流量為65Nm3/h,煙氣濕度為10%,NH3:SO2為2:1,脈沖電壓為31kV。芒刺放電針的脫硫效率明顯比星形線放電針的高,電暈放電的基本工作原理是將曲率半徑較小的細(xì)線或者針作為放電極,低壓電極則應(yīng)用曲率半徑較大的平板,在兩極作用的過程中施加相應(yīng)的高強(qiáng)電壓,是高能電子與各類氣體進(jìn)行碰撞,最終放電。
3.6 脈沖頻率
采用脈沖電源,改變脈沖頻率進(jìn)行試驗(yàn),二氧化硫初始濃度為1150mg/m3,脈沖電壓為30kv,采用芒刺電極,煙氣濕度為10%,氨硫摩爾比為2:1,氨氣活化與不活化的脫硫效率曲線。氨氣活化與否的脫硫效率都不隨著脈沖電源頻率的提升而增加。主要的產(chǎn)生原因是,應(yīng)用脈沖高壓形成的電廠能夠有效的活化NH3分子,能夠更改電場強(qiáng)度的是脈沖電壓峰值,而不是電源頻率。
4 結(jié)論
本文主要研究了氨活化電暈放電煙氣脫硫的相關(guān)實(shí)驗(yàn),主要結(jié)論如下:
1)采用NH3活化可在較大程度上提高脫硫效率;
2)隨電源輸出電壓、氨硫摩爾比、SO2初始濃度的提高,SO2脫除效率提高;
3)在同樣電源輸出電壓等級的條件下,脈沖電源比直流電源具有較高的脫硫效率;
4)在其他條件相同的情況下,芒刺電極比星型電極具有較高的脫硫效率。