楊生輝
(中國華電額勒賽下游水電項目(柬埔寨)有限公司,柬埔寨金邊12000)
某水電站位于柬埔寨王國西部戈公省,電站以發(fā)電為主,分上下兩級開發(fā),即上電站和下電站。上電站裝設(shè)兩臺立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組(裝機(jī)容量2×103 MW),下電站裝設(shè)兩臺立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組(裝機(jī)容量2×66 MW)。該電站為BOT(建設(shè)、運(yùn)營、轉(zhuǎn)讓)項目,特許運(yùn)營期為30年,由中國公司建設(shè)和運(yùn)營,采用國際標(biāo)準(zhǔn)或等效的中國標(biāo)準(zhǔn)。
上電站#2發(fā)電機(jī)型號SF103-24/6700,額定容量117.71MVA/103 MW,額定電壓13.8 kV,額定電流4 924.8 A,極數(shù)24極,絕緣耐熱等級F/F級,接線方式2Y,定子機(jī)座分2瓣組合,總270槽,系上、下層線棒嵌入結(jié)構(gòu),定子鐵芯疊裝、定子鐵芯壓裝、線圈組裝、匯流母線裝配等流程均嚴(yán)格按主機(jī)廠家提供的現(xiàn)場安裝作業(yè)指導(dǎo)書工藝和步驟在現(xiàn)場實(shí)施完成,經(jīng)干燥后耐壓測試數(shù)據(jù)正常,整機(jī)于2013年10月25日投產(chǎn)發(fā)電。自機(jī)組投產(chǎn)以來,公司嚴(yán)格按國內(nèi)水電機(jī)組檢修管理辦法,實(shí)行“預(yù)防為主、計劃檢修”的方針,堅持“應(yīng)修必修,修必修好”原則,逐年開展機(jī)組C修工作,根據(jù)公司2017年度涉網(wǎng)設(shè)備檢修技改計劃表,并結(jié)合海外項目的特殊性,定于2017年2月24日—4月26日對該機(jī)組開展擴(kuò)大性A修工作。
在#2機(jī)組擴(kuò)大性A修期間,檢修單位電氣檢修人員按DL/T 596—1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》相關(guān)條款規(guī)定對其定子線圈開展預(yù)防性試驗(yàn),具體包括定子線圈絕緣電阻、吸收比或極化指數(shù)、直流電阻、泄漏電流及直流耐壓、交流耐壓、槽電位、表面電位等項目,試驗(yàn)結(jié)果與投產(chǎn)試驗(yàn)報告比對,試驗(yàn)數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)明顯變化;而在實(shí)施#2機(jī)組定子線圈端部檢查時發(fā)現(xiàn)#200、#240絕緣盒端部有局部開裂現(xiàn)象(圖1),經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)絕緣盒外觀無變色、無鼓脹,表面紅瓷絕緣漆色與其他絕緣盒顏色無差異,線圈根部無變色、無過熱、無環(huán)氧膠流淌,環(huán)氧膩?zhàn)訜o松動、脫落、開裂等異?,F(xiàn)象,打磨絕緣盒漆面后未發(fā)現(xiàn)有過熱痕跡,檢修單位電氣檢修人員初步判斷定子線圈絕緣盒局部開裂應(yīng)與線棒接頭焊接質(zhì)量無關(guān),可能是施工安裝原因引起的。
圖1 #200、#240絕緣盒端部局部開裂
針對#2機(jī)組定子線圈絕緣盒局部開裂問題,公司高度重視,立即從國內(nèi)專門聘請主機(jī)廠家及外請發(fā)電機(jī)專家至項目現(xiàn)場,并于2017年3月23日對開裂的絕緣盒外殼及填充的環(huán)氧樹脂用刀片刮開進(jìn)行詳細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)變色、鼓包等過熱現(xiàn)象;進(jìn)一步對絕緣盒尺寸、線棒位置、間隙進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)絕緣盒尺寸偏小,裂紋處線棒和絕緣盒無間隙(主機(jī)廠規(guī)定絕緣盒口內(nèi)腔到線棒的距離不應(yīng)小于3 mm,以保證環(huán)氧樹脂的灌注),現(xiàn)場安裝絕緣盒時需局部變形才能裝入。因此判斷絕緣盒局部開裂原因?yàn)椋航^緣盒尺寸偏小,套入時采用橡皮錘敲擊強(qiáng)行套入,當(dāng)時有可能絕緣盒已有輕微的裂紋,但檢查時并未發(fā)現(xiàn);也有可能沒有裂紋,但絕緣盒已發(fā)生變形,后期在運(yùn)行過程中由于溫度變化和機(jī)組振動等原因?qū)е麻_裂。
經(jīng)現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)及資料的收集確認(rèn),公司就定子線圈絕緣盒局部開裂問題專門組織檢修單位、運(yùn)營單位、主機(jī)廠家、外請發(fā)電機(jī)專家等相關(guān)技術(shù)人員一起進(jìn)行分析討論,得出如下結(jié)論:(1)絕緣盒局部開裂并非是由線棒接頭質(zhì)量差、接頭電阻大發(fā)熱引起的。(2)比對投產(chǎn)時的試驗(yàn)數(shù)據(jù)無明顯差異,絕緣盒雖然局部開裂,但目前還能保證機(jī)組安全運(yùn)行。(3)考慮到該機(jī)組進(jìn)行下一次大修需經(jīng)過4~6年時間,為保險起見,要求檢修單位充分利用此次機(jī)組大修機(jī)會對開裂絕緣盒進(jìn)行處理,有兩種方案可選:一是更換絕緣盒,重新澆注環(huán)氧樹脂;二是修復(fù)開裂絕緣盒,增強(qiáng)絕緣性能。第一種方案由于材料到貨工期受限,直接影響機(jī)組檢修工期,且更換#240絕緣盒需拆除上部跨槽線棒,勢必加大現(xiàn)場工作量,權(quán)衡后最終確認(rèn)選擇修復(fù)絕緣盒的方案進(jìn)行處理。
檢修單位電氣檢修人員按修復(fù)絕緣盒的方案,首先用砂布打磨定子線棒上端部絕緣盒裂紋表面絕緣漆(即手包絕緣區(qū)域至裂紋上部3 cm處),打磨后用酒精白布清理干凈,隨后使用841室溫環(huán)氧固化劑刷蓋裂紋部位,裁剪適量長度的云母帶粘補(bǔ)絕緣盒裂紋部位,自下而上半疊包10層,絕緣盒粘補(bǔ)區(qū)域整體半疊包纏繞云母帶5層(圖2);包扎滌綸玻璃絲帶2層;包扎中必須每層涂刷環(huán)氧膠浸潤;外層用聚氯乙烯膜包扎、收縮帶纏繞固定。
上述工序完成后用100~200 W加熱板對處理部位進(jìn)行均勻加熱烘干(要求溫度控制在120~150℃),烘干至完全干燥固化狀態(tài),拆除收縮帶及聚氯乙烯膜,最后噴上聚脂紅瓷188漆(圖3)。經(jīng)上述方法處理后再次對#2機(jī)定子線圈進(jìn)行絕緣電阻、吸收比或極化指數(shù)、泄漏電流及直流耐壓等試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)與處理前數(shù)據(jù)比對,未發(fā)現(xiàn)異常。為進(jìn)一步驗(yàn)證修復(fù)絕緣盒效果,同時確認(rèn)絕緣盒開裂與接頭發(fā)熱無關(guān)聯(lián),在機(jī)組修后滿負(fù)荷試驗(yàn)期間用紅外線測溫槍測試這兩個絕緣盒的表面溫度,并與附近其他絕緣盒進(jìn)行比對,溫度基本一致。
圖2 粘補(bǔ)及疊包絕緣盒裂紋部位
圖3 開裂絕緣盒處理噴漆后
該電站#2機(jī)組定子線圈絕緣盒局部開裂通過上述方法處理,消除了其在發(fā)電機(jī)長周期運(yùn)行中存在的安全隱患,對同類型水輪發(fā)電機(jī)組采用修復(fù)絕緣盒方法,從而增強(qiáng)絕緣盒絕緣性能或恢復(fù)絕緣功能有一定的借鑒意義。為防止其他三臺機(jī)定子線圈絕緣盒出現(xiàn)類似情況,公司要求運(yùn)營單位舉一反三,立即對其他三臺機(jī)定子線圈絕緣盒進(jìn)行排查工作,消除安全隱患,保障機(jī)組雨季大發(fā)電期安全穩(wěn)定運(yùn)行。該電站地處東南亞,屬于熱帶雨林氣候,高溫和高濕環(huán)境對發(fā)電機(jī)定子線圈現(xiàn)場存放、安裝質(zhì)量及施工工藝影響都很大,同時建設(shè)方對安裝單位及主機(jī)廠現(xiàn)場安裝指導(dǎo)實(shí)施全過程監(jiān)管工作提出了更高的要求。