文/趙正宏
印度博帕爾MIC事故是人類歷史上最為嚴(yán)重的一次化工毒氣泄漏事故紹共造成6 495人死亡紹20余萬人深受其害備這團曾籠罩著博帕爾的致命毒霧將永遠(yuǎn)籠罩在每個人的心中紹時刻警醒我們以史為鑒備
數(shù)以萬計的人在這場事故中失去了光明 圖片來源網(wǎng)絡(luò)
1984年12月3日,印度博帕爾農(nóng)藥廠發(fā)生異氰酸甲酯(CH3NCO,簡稱MIC)泄漏事故,短短幾天內(nèi),造成2 500余人死亡,20余萬人受傷需要治療。一星期后,每天仍有5人死于這場災(zāi)難。半年后的1985年5月,還有10人因事故受傷而死亡。據(jù)國際聚氨酯協(xié)會異氰酸酯分會提供的數(shù)據(jù),該起事故共造成6 495人死亡、12.5萬人中毒、5萬人終身受害。受害者需要治療,孕婦流產(chǎn),胎兒畸形、肺功能受損者不計其數(shù)。這是世界上最嚴(yán)重的一次化工毒氣泄漏事故。其死傷損失之慘重,震驚全世界,時至今日,仍令人觸目驚心。此次泄漏事故原因很多,但應(yīng)急處置錯誤連連,是事故惡化升級成為災(zāi)難的重要成因,教訓(xùn)慘痛,值得反思。
死于博帕爾MIC泄漏事故的孩童 圖片來源網(wǎng)絡(luò)
印度博帕爾農(nóng)藥廠將劇毒的MIC冷卻儲存在貯罐610、611里,為了防止貯罐超壓帶來的危險,工廠對每個MIC貯罐都安裝了由爆破片和安全閥組成的泄壓系統(tǒng),該系統(tǒng)與工藝放空總管相連。工藝放空總管與1臺洗滌器和1個火炬連接,用NaOH溶液對來自工廠各單元的CO、MIC等有毒有害氣體進(jìn)行洗滌燃燒處理。在一定溫度下,MIC會在鐵離子的催化作用下,與水發(fā)生強烈的放熱反應(yīng),故在設(shè)計過程中為貯罐配備了制冷系統(tǒng)。事故前,發(fā)生泄漏的MIC貯罐610裝有41 t物料,液位近于貯存能力的70%處,高于規(guī)程規(guī)定的50%限制液位。
12月2日22時20分,貯罐610的壓力為13.8 kPa。22時45分換班。23時,控制室操作人員注意到貯罐610的壓力為68.9 kPa,操作人員并不認(rèn)為壓力異常,因為貯罐的正常操作壓力是13.8~172 kPa。但他不知道,40 min以前,貯罐壓力僅有13.8 kPa。換班前的操作人員是否已向接班人員交待相應(yīng)的貯罐壓力因無記錄不得而知。
12月3日0時15分,車間操作人員報告在MIC生產(chǎn)區(qū)泄漏MIC,控制室操作人員發(fā)現(xiàn),此時貯罐壓力已達(dá)207 kPa,并仍在迅速上升,不一會兒就升至380 kPa。他向班長打電話匯報,并跑向貯罐,聽到了發(fā)自貯罐610的隆隆響聲和來自安全閥的尖叫聲,也感到了來自貯罐的輻射熱,當(dāng)他跑回控制室時,聽到貯罐上面的水泥爆裂的聲音。他一回到控制室就試圖啟動洗滌器系統(tǒng),但沒有成功。事故發(fā)生前,燃燒塔也處于維修狀態(tài),與工藝系統(tǒng)分離。
0時20分,MIC生產(chǎn)班長向工廠負(fù)責(zé)人報告發(fā)生了泄漏事故,工廠負(fù)責(zé)人到達(dá)現(xiàn)場命令裝置停車。0時45分,儲罐超壓、安全閥起跳,貯罐610的MIC從廢氣洗滌器的排氣口散入大氣中。操作人員打開了水噴淋系統(tǒng),但噴淋水只能達(dá)到15 m的高度,而此時MIC的排放高度為50 m,噴淋水的作用有限。操作人員還試圖啟動制冷系統(tǒng),但是因為沒有制冷劑而失敗。大約1時,加工車間操作人員打開了毒氣警報器,但幾分鐘后,警報停止。工廠的警報經(jīng)常響起,各種原因引起的警笛一周要響20~30次,以致無法區(qū)分真正的危險報警,為避免麻煩,公司竟然把警笛設(shè)置為報警5 min后自動關(guān)閉。
在此次事故中,有近40 t劇毒的MIC及其反應(yīng)物在2 h內(nèi)沖向天空,迅速向外擴散。高溫且密度大于空氣的MIC蒸汽,在當(dāng)時17 ℃的大氣中,迅速凝聚成毒霧,貼近地面層飄移,許多人在睡夢中就離開了人世。而有更多的人被毒氣熏嗆后驚醒,涌上街頭,人們被這驟然降臨的災(zāi)難弄得暈頭轉(zhuǎn)向,不知所措。博帕爾市頓時變成了一座恐怖之城,滿街遍野到處是人、畜和飛鳥的尸體,慘不忍睹。這次事故經(jīng)濟損失高達(dá)近百億美元,震驚整個世界。
本次事故的直接原因:維修人員清洗工藝管道上被堵住的過濾器時,未遵循把清洗的管道和系統(tǒng)隔開、在閥門附近插上盲板的安全操作規(guī)程要求,實際作業(yè)中并沒有插盲板,導(dǎo)致沖洗水進(jìn)入610貯罐。水與MIC反應(yīng)發(fā)生放熱反應(yīng),并生成CO2。但由于工廠維護(hù)保養(yǎng)不到位,貯罐相關(guān)溫度、壓力儀器均已失效,操作人員沒能及時察覺到貯罐工況的異常變化。因熱量累積,加之氯仿及光氣(COCl2)提供的氯離子腐蝕管道產(chǎn)生的鐵離子的催化作用,反應(yīng)愈來愈烈,MIC蒸汽壓和生成的CO2導(dǎo)致罐內(nèi)壓力直線上升,溫度急劇增高,造成泄漏事故發(fā)生。但當(dāng)?shù)卣?、該公司?yīng)急管理混亂,應(yīng)急處置連環(huán)錯誤(失效),是造成事故惡化升級,最終成為災(zāi)難的重要原因。
博帕爾農(nóng)藥廠主要生產(chǎn)氨基甲酸酯類農(nóng)藥西維因。生產(chǎn)的原料、產(chǎn)品及中間體中有多種有毒物質(zhì),其中包括劇毒的光氣和MIC等。MIC對人體的毒性表現(xiàn)為:眼和上呼吸道的刺激表現(xiàn)。低濃度引起咳嗽、流淚,高濃度致角膜潰爛、失明,刺激還可致上呼吸道感染及嗅覺喪失。高濃度的MIC可通過無損的皮膚吸收,引起皮膚水腫,組織壞死;可引起嚴(yán)重的急性肺水腫而致人死亡,并繼發(fā)感染、肺功能損傷及肺纖維化。MIC的長期影響有失明、不育、智力遲鈍等。
然而,政府各部門對博帕爾農(nóng)藥廠缺乏基本的風(fēng)險意識和知識,對MIC的毒性及可能造成的重大后果辨識評估嚴(yán)重缺失。公司管理人員對MIC和光氣的急性毒性簡直到了無知的程度,他們經(jīng)常對朋友說:“當(dāng)光氣泄漏時,用濕布將臉和嘴蓋上,就沒有什么危險了?!彼麄兘?jīng)常向市長說:“工廠一切事情都很正常,沒有什么值得操心的。工廠很安全,非常安全?!鄙踔劣《葎趧硬块L也說:“博帕爾工廠根本沒有什么危險,永遠(yuǎn)不會發(fā)生什么事情?!?/p>
事故前,工廠為節(jié)約成本,甚至停用了制冷系統(tǒng),貯罐內(nèi)MIC的實際溫度達(dá)到了15~20 ℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計時所期望的0 ℃。在較高溫度下,MIC與水的反應(yīng)更加劇烈。
薄弱的風(fēng)險意識,基本危險知識的缺失,使得重大風(fēng)險管控出現(xiàn)空擋,這是災(zāi)難發(fā)生的源頭之患。
控制室操作人員注意到,12月2日22時20分至23時,在短短40 min的時間里,貯罐610的壓力由13.8 kPa升至68.9 kPa,但一味盲從13.8~172 kPa的貯罐正常操作壓力,認(rèn)為這種壓力迅速提升不算異常。由于對壓力異常波動缺乏基本的警覺,沒有進(jìn)行應(yīng)有的風(fēng)險預(yù)判,從而未能及時查找異常波動的原因,錯失了發(fā)現(xiàn)、處置閥門內(nèi)漏,從根本上阻斷泄漏事故發(fā)展的最佳時機。若能及時發(fā)現(xiàn),切斷水的漏入,泄漏或許就不會發(fā)生,至少不會如此嚴(yán)重:因為安全閥并未失靈,依然可以在部分泄漏后回落關(guān)閉,中止泄漏的繼續(xù)。
維修人員清洗管道時,閥門附近沒有插盲板,對水流入MIC貯罐后可能發(fā)生的后果并不知曉;控制室操作人員注意到MIC貯罐的壓力突然上升,但沒有尋找壓力上升的原因;為防止壓力上升,工廠設(shè)置了一個空貯罐,但操作人員沒有打開該貯罐的閥門;對應(yīng)急設(shè)備設(shè)施不檢查、不維護(hù)、不使用等。諸如此類,充分證明該公司員工缺乏基本的應(yīng)急培訓(xùn),缺乏必要的自救、互救知識和應(yīng)急處置技能。
為防止MIC泄漏,工廠設(shè)計安裝了報警、廢氣洗滌器、噴淋降溫、安全閥、燃燒塔等多道應(yīng)急設(shè)施,從工藝設(shè)計上是合理的,具有控制這種泄漏事故的能力。然而,多道應(yīng)急設(shè)施,除了安全閥可以正常使用,貯罐610的溫度計被拆除,噴淋器不能充分發(fā)揮作用,廢氣洗滌器失效,燃燒塔被人為地拆除、停用。多道應(yīng)急設(shè)施被人為失效,造成泄漏事故完全處于失控狀態(tài),迅速惡化升級。
由于風(fēng)險意識薄弱,風(fēng)險管控缺失,特別是該公司及當(dāng)?shù)卣緵]有制定應(yīng)急救援和疏散計劃。一切救援工作僅圍繞生產(chǎn)現(xiàn)場處置展開,根本沒有及時采取疏散周圍群眾、實行交通管制、組織醫(yī)療救護(hù)等一系列防止出現(xiàn)群死群傷的應(yīng)急措施。
事故當(dāng)夜,市長打電話詢問工廠毒氣的性質(zhì),被告知氣體沒有什么毒性,只不過會使人流淚。一些市民打電話給當(dāng)局問發(fā)生了什么事,回答是搞不清楚,并勸說居民,對任何事故的最好辦法是呆在家里不要動。MIC可與水發(fā)生劇烈反應(yīng),因此用水較容易破壞其危害性,如用濕毛巾可吸收MIC并使其失去活性,這一信息若向居民及時發(fā)布可免去很多人的死亡和雙目失明。結(jié)果不少人在家中被毒氣活活熏死。當(dāng)人們完全處于無助的狀態(tài),事故便急劇向著災(zāi)難方向發(fā)展。
更為令人痛心的是,醫(yī)療當(dāng)局和醫(yī)務(wù)人員都不知道人員搶救方法。當(dāng)12月5日美國聯(lián)合碳化公司打來電話稱可用硫代硫酸鈉進(jìn)行搶救時,該廠怕引起恐慌而沒有公開這個信息。12月7日,西德著名毒物專家?guī)Я?萬支硫代硫酸鈉來到印度的事故現(xiàn)場,說明該藥搶救中毒病人很有效,但州政府持不同意見,要求專家離開博帕爾市。如此種種無知的行為,使得事故不可逆轉(zhuǎn)地持續(xù)惡化。
以上貫穿事故應(yīng)急處置全過程的諸多失誤和最終造成的災(zāi)難性后果,歸根結(jié)底是公司、政府相關(guān)人員應(yīng)急意識低,應(yīng)急素質(zhì)差,風(fēng)險防控能力嚴(yán)重不足造成的。這起事故,用殘酷的事實證明了強化應(yīng)急管理、科學(xué)救援處置的極端重要性。以史為鑒,可以知興替。透過這起事故災(zāi)難,應(yīng)該充分認(rèn)識到風(fēng)險辨識是開展應(yīng)急管理的基礎(chǔ),風(fēng)險辨識評估必須系統(tǒng)全面。應(yīng)急預(yù)案是根本保障,必須編制科學(xué)、實用、好用的預(yù)案,應(yīng)急裝備、設(shè)施完好可靠,不斷加強預(yù)案演練。同時,要加強應(yīng)急培訓(xùn),不斷提高員工的應(yīng)急知識和技能,使之遇險不亂,處理果斷,程序正確,化危為安。
當(dāng)前,隨著中國特色社會主義進(jìn)入新時代和應(yīng)急管理部的成立,我國應(yīng)急管理翻開了新的歷史篇章。他山之石,可以攻玉。透視一次次事故災(zāi)難,從中總結(jié)應(yīng)急救援的經(jīng)驗與教訓(xùn),讓事故轉(zhuǎn)化為財富,有助于不斷增強應(yīng)急管理、應(yīng)急救援的科學(xué)性,有利于促進(jìn)國家應(yīng)急管理能力、全面防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力的提高,有利于防范遏制重特大事故的發(fā)生,有利于不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。