蔡 森,張 亮
(1山信軟件萊蕪自動(dòng)化分公司,山東 萊蕪271104;2山鋼股份營(yíng)銷總公司,山東 萊蕪271104)
為提高連鑄坯的鑄坯成材率,減少浸入式水口穿孔影響板坯質(zhì)量的弊端。萊鋼寬厚板坯4#連鑄機(jī)采用了一種自動(dòng)調(diào)節(jié)浸入式水口渣線的方法,減少了浸入式水口被過度侵蝕穿孔,使浸入式水口的平均使用壽命由原來的5 h提高到15 h,并改善了手動(dòng)變?cè)€引起的液面波動(dòng)、水口偏流及對(duì)鋼包自動(dòng)澆注影響的不足,減少了生產(chǎn)事故的發(fā)生,提高了鑄坯質(zhì)量,同時(shí)降低了煉鋼生產(chǎn)成本[1]。
浸入式水口自動(dòng)變?cè)€技術(shù)是通過PLC實(shí)時(shí)檢測(cè)并獲取結(jié)晶器液面與頂部之間的距離值,確定出當(dāng)前浸入式水口在結(jié)晶器鋼液中的浸入深度值。根據(jù)浸入深度值,確定出當(dāng)前渣線位于浸入式水口上的位置。當(dāng)渣線位于浸入式水口上的渣線部時(shí),按照設(shè)定方式對(duì)浸入式水口進(jìn)行自動(dòng)變?cè)€操作。嚴(yán)格控制水口在結(jié)晶器內(nèi)局部侵蝕的時(shí)間,按時(shí)間段對(duì)水口位置進(jìn)行調(diào)節(jié)[2]。
自控系統(tǒng)采用西門子S7-400系列PLC,完成上述中間包浸入式水口自動(dòng)變?cè)€??刂葡到y(tǒng)由數(shù)據(jù)采集處理單元、中央處理單元和人機(jī)交互系統(tǒng)構(gòu)成。數(shù)據(jù)采集處理單元是控制系統(tǒng)與外界交換數(shù)據(jù)的接口,主要讀取拉速、中包車重量等重要參數(shù),并進(jìn)行相應(yīng)處理;中央處理單元是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,以數(shù)據(jù)采集處理單元得到的數(shù)據(jù)為依據(jù)完成中間包浸入式水口自動(dòng)變?cè)€算法的運(yùn)行,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及發(fā)出控制信號(hào);人機(jī)交互系統(tǒng)是人機(jī)交互界面,主要完成控制參數(shù)的設(shè)定修改,實(shí)現(xiàn)水口位置自動(dòng)控制設(shè)備的遠(yuǎn)程操作,并對(duì)所有檢測(cè)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤顯示,控制流程見圖1。
圖1 自動(dòng)變?cè)€控制流程
通過實(shí)時(shí)檢測(cè)獲取單元實(shí)時(shí)檢測(cè)并獲取板坯連鑄機(jī)中的測(cè)量參數(shù)信息,通過確定出浸入式水口在結(jié)晶器鋼液中的浸入深度值,并進(jìn)一步通過確定出當(dāng)前渣線位于浸入式水口上的位置,當(dāng)渣線位于浸入式水口上的渣線部時(shí),通過自動(dòng)調(diào)節(jié)渣線單元按照設(shè)定方式對(duì)浸入式水口進(jìn)行變?cè)€操作。自動(dòng)調(diào)節(jié)浸入式水口在鋼液中不斷上下移動(dòng),并保證渣線始終位于浸入式水口的渣線部范圍內(nèi);以避免因采用人工方式進(jìn)行變?cè)€操作,不能準(zhǔn)確的對(duì)浸入式水口進(jìn)行控制操作,使得浸入式水口在結(jié)晶器內(nèi)局部被過度侵蝕,導(dǎo)致嚴(yán)重影響浸入式水口的使用壽命的問題,工作流程見圖2[3]。
圖2 自動(dòng)變?cè)€工作流程
自動(dòng)變?cè)€變化周期預(yù)設(shè)為5 min,避免了操作人員長(zhǎng)時(shí)間忘記變?cè)€及水口局部侵蝕嚴(yán)重的現(xiàn)象。自動(dòng)變?cè)€一次變化高度一般設(shè)定為3 mm,減少了因調(diào)整幅度大而引起的液面波動(dòng),實(shí)現(xiàn)了侵入式水口變?cè)€的全自動(dòng)調(diào)節(jié)[4]。
通過PLC系統(tǒng)檢測(cè)得到的測(cè)量參數(shù)信息包括:實(shí)際中間包的標(biāo)準(zhǔn)高度h1,中間包底部到浸入式水口底部的距離h2,中間包底部到結(jié)晶器頂部的距離h3,結(jié)晶器內(nèi)鋼液面到結(jié)晶器頂部的距離h4。其中,當(dāng)中間包各高度尺寸標(biāo)準(zhǔn)無誤差時(shí),h1=0。
將測(cè)得結(jié)晶器中鋼液面的最高位置到結(jié)晶器頂部的距離,記為s1,將測(cè)得結(jié)晶器中鋼液面的最低位置到結(jié)晶器頂部的距離記為s2,結(jié)晶器液位設(shè)定值為A%,取A=80。則有:
其中,h6表示浸入式水口顯示值,當(dāng)中間包各高度尺寸標(biāo)準(zhǔn)無誤差時(shí),h6=h5。
在進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)渣線時(shí),需要控制浸入式水口每次上下移動(dòng)的距離,以減少鋼液面的波動(dòng),保持鋼液面的穩(wěn)定性。因此,可以設(shè)定浸入式水口每次上下移動(dòng)的距離,為3~5 mm,一般取3 mm。其中,浸入式水口每次移動(dòng)的距離可以相同,也可以不同,但需保證浸入式水口每次移動(dòng)過程中,渣線始終位于所述浸入式水口的渣線部。可以設(shè)定預(yù)設(shè)時(shí)間周期性地進(jìn)行變?cè)€1次,或者在預(yù)設(shè)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變?cè)€1次。
1)保持鋼液面的穩(wěn)定性。自動(dòng)變?cè)€一次變化高度一般設(shè)定為5 mm,減少了因調(diào)整幅度大而引起的液面波動(dòng);2)兩油缸高度位置偏差小,避免了因中間包車上兩油缸位置偏差較大而導(dǎo)致的水口偏流現(xiàn)象;3)調(diào)整水口高度控制的準(zhǔn)確性,對(duì)中偏差≯±1 mm;4)一次變化高度小,因中間包超重或失重而引起的鋼包自動(dòng)澆注改為手動(dòng)澆注幾率減小;5)避免了大包套管機(jī)械手碰撞及鋼包敞澆事故;6)自動(dòng)變?cè)€變化周期一般為5 min,避免了操作人員長(zhǎng)時(shí)間忘記變?cè)€及局部侵蝕嚴(yán)重現(xiàn)象[5]。
該系統(tǒng)采用WinCC圖形軟件,具有良好的人機(jī)交互界面,功能完備,其軟件實(shí)現(xiàn)的主要功能有:1)自、手動(dòng)功能。在自動(dòng)狀態(tài)下,浸入式水口自控系統(tǒng)根據(jù)周期定時(shí)調(diào)整渣線高度,自動(dòng)控制變?cè)€。在手動(dòng)狀態(tài)時(shí),操作人員可在上位機(jī)上手動(dòng)輸入調(diào)整時(shí)間和高度值,控制變?cè)€;2)在上位機(jī)可以實(shí)時(shí)顯示變?cè)€的運(yùn)行狀態(tài)與相應(yīng)參數(shù),如渣線高度、變?cè)€時(shí)間、變?cè)€次數(shù)等;3)煉鋼過程中的相關(guān)信息如結(jié)晶器液面高度、渣線位置、拉速狀態(tài)等顯示在上位機(jī)上;4)可以方便地修改系統(tǒng)參數(shù),調(diào)整渣線位置。所設(shè)參數(shù)及信息可有選擇地存盤,方便實(shí)用;5)可查詢生產(chǎn)記錄??刹樵兠看巫?cè)€時(shí)的時(shí)間、實(shí)際高度值、渣線設(shè)定值等信息。
4#寬厚板坯連鑄機(jī)采用手動(dòng)變?cè)€時(shí),技術(shù)含量低,操作人員容易出現(xiàn)誤判且浸入式水口的使用壽命很短,使用5 h左右就需要更換新水口。采用自動(dòng)變?cè)€新技術(shù)后,技術(shù)含量高,在保護(hù)設(shè)備的同時(shí)提高了作業(yè)率。不僅操作的可靠性與安全性大幅提高,而且操作快捷、方便,變?cè)€到位準(zhǔn)確率高,避免了浸入式水口在鋼液面中局部被過度侵蝕。同時(shí),浸入式水口的使用壽命延長(zhǎng)到了15 h,降低了生產(chǎn)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,經(jīng)濟(jì)效益顯著。