李開新
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擠出胎面內(nèi)部蜂窩的原因分析及解決措施
李開新
(天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司,天津,300452)
擠出胎面內(nèi)部蜂窩(海綿孔)原因較多,與膠料、擠出速度、溫度設(shè)定、供膠和流道板設(shè)計(jì)等因素有關(guān)。本文就各成因進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的解決措施。
胎面擠出,蜂窩,擠出速度,溫度設(shè)定,供膠,流道板設(shè)計(jì)
胎面擠出是輪胎制造中的重要一環(huán),而胎面內(nèi)部蜂窩的大小多少直接影響胎面的質(zhì)量,并影響輪胎的使用性能。我公司現(xiàn)在使用的是雙復(fù)合擠出機(jī)擠出胎面,本文就擠出胎面的內(nèi)部蜂窩的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并制定相應(yīng)的解決措施。
首先,膠料的含水率對(duì)蜂窩有影響,含水率高的膠片在使用時(shí)需要更高的擠出機(jī)轉(zhuǎn)速,這是因?yàn)楹矢叩哪z片與機(jī)筒及螺桿之間的摩擦力減小,剪切力下降,壓力降低,蜂窩增大。含水率高會(huì)導(dǎo)致膠料的焦燒時(shí)間縮短,加快硫化速度[1],影響輪胎成品質(zhì)量。其次,蜂窩與膠料的存放時(shí)間有直接關(guān)系,取不同生產(chǎn)日期的膠料用同一胎面板在相同工藝條件下擠出胎面進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)隨著膠料存放時(shí)間延長,胎面蜂窩有增大增多趨勢(shì)。如下圖:左圖為存放時(shí)間7天的膠料,右圖為存放時(shí)間1天的膠料。再次,胎面蜂窩還與膠料的門尼粘度(ML100℃1+4)有直接關(guān)系,隨著門尼粘度的降低,在擠出機(jī)轉(zhuǎn)速不變的情況下蜂窩有增大趨勢(shì)。輪胎生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生回軋膠,回軋膠料相對(duì)正常膠料門尼粘度低3度左右,因此回軋膠料也對(duì)蜂窩的形成有影響。
首先控制原材料的含水率,保證原材料的質(zhì)量,而對(duì)于密煉軋煉后含水率高的膠片,多是由于膠片隔離劑不干引起的,為此選用了易吹干的隔離劑并延長膠片晾片時(shí)間。另外在保證膠料必要停放時(shí)間的前提下,盡量減少膠料的停放時(shí)間,并做到膠料的順序使用。對(duì)于門尼超出工藝標(biāo)準(zhǔn)的膠料和回軋膠料,嚴(yán)格按照技術(shù)要求的摻用比例進(jìn)行回?fù)绞褂谩?/p>
2.1隨著擠出機(jī)轉(zhuǎn)速的提高,蜂窩增多增大,這是因?yàn)檗D(zhuǎn)速提高,設(shè)備對(duì)膠料的剪切力增大,膠料溫升快,揮發(fā)分增多且不能完全排出,導(dǎo)致胎面蜂窩增多增大。
控制擠出機(jī)轉(zhuǎn)速,使排膠溫度控制在110℃以內(nèi)。
擠出機(jī)的喂料段、塑化段、擠出段、螺桿、機(jī)頭溫度(℃)由60/70/80/60/85調(diào)整為60/60/60/60/85后來再調(diào)整為55/55/55/55/85,胎面的蜂窩呈減小趨勢(shì),這是因?yàn)樵O(shè)定溫度降低后,摩擦力增大,剪切力增大,有助于推動(dòng)膠料前移,增大機(jī)頭壓力,有此可見降低螺桿和機(jī)筒的溫度有助于提高胎面的密實(shí)度。但溫度過低將增加設(shè)備的負(fù)擔(dān),降低設(shè)備的使用壽命。機(jī)頭溫度不能降低,否則會(huì)出現(xiàn)胎面破邊現(xiàn)象。
綜合各因素將擠出機(jī)的喂料段、塑化段、擠出段、螺桿、機(jī)頭溫度設(shè)定為55/60/65/60/85,單位:℃。
供膠不均勻、供膠不足、膠料斷供,可導(dǎo)致擠出壓力變化,影響胎面的尺寸重量,同時(shí)導(dǎo)致空氣隨膠片進(jìn)入擠出機(jī)內(nèi)部,形成蜂窩,甚至大面積氣泡,導(dǎo)致胎面報(bào)廢。
擠出機(jī)采用雙片供膠,調(diào)整膠片寬度和厚度為620mm×8mm,保證供膠量,既不饑餓喂料,也不過度喂料[3],控制供膠速度,勻速供膠。
5.1擠出機(jī)機(jī)頭出口連接流道板,流道板上有一分膠用的阻尼塊[2],阻尼塊的仰角設(shè)計(jì)不易過大,我公司使用的流道板較寬,達(dá)778mm,原設(shè)計(jì)為了使膠料更好地向兩邊分散,設(shè)計(jì)的阻尼塊仰角過大,達(dá)68度,這阻礙了膠料的正常流動(dòng),使膠料到達(dá)口型板時(shí)的壓力下降,壓出胎面密實(shí)度差,蜂窩多且大。
修正阻尼塊仰角至57度,即能使膠料更好地分向流道兩側(cè),又使膠料均勻流向流道出口。改動(dòng)該阻尼塊后,壓出的胎面氣泡減少,蜂窩減少變小。
綜上,引起冷喂料擠出胎面蜂窩的原因很多,涉及原材料、設(shè)備和工藝條件,要解決這一問題需要針對(duì)實(shí)際情況認(rèn)真分析,以減少擠出胎面蜂窩,提高輪胎質(zhì)量。
[1]鄭學(xué)偉 濕度和含水率對(duì)硫磺硫化的天然橡膠的影響 橡膠譯叢 1995(6)
[2]劉貴鵬等 胎面擠出流道板設(shè)計(jì) 輪胎工業(yè) 2005,25(7)
[3]呂賢濱等 喂料方法和喂料量對(duì)擠出機(jī)生產(chǎn)能力的影響 橡膠工業(yè) 2011,58(8):499-501
李開新(1980~),男,天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司工程師,負(fù)責(zé)斜交及全鋼車間所有橡膠擠出件的口型設(shè)計(jì)、口型試驗(yàn)及口型修理,有超過500塊的橡膠復(fù)合壓出口型板的設(shè)計(jì)、制作經(jīng)驗(yàn);擠出機(jī)流道板的改進(jìn)設(shè)計(jì),復(fù)合壓出預(yù)口型的設(shè)計(jì)改進(jìn),能熟練運(yùn)用solidworks,進(jìn)行了多塊流道板、預(yù)口型的設(shè)計(jì)、修理工作;管理和改進(jìn)壓出車間工藝,在型膠尺寸控制、擠出參數(shù)設(shè)定方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn);熟悉溫度設(shè)定、銷釘排列、擠出速度等對(duì)部件擠出的影響;運(yùn)用AutoCAD進(jìn)行輪胎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),獨(dú)立完成了多個(gè)輪胎新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);熟悉全套輪胎制造工藝流程,有豐富的分析解決輪胎產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和外觀質(zhì)量問題的經(jīng)驗(yàn)。