李偉濤
深圳東風(fēng)汽車有限公司 廣東深圳 518000
車廂可卸式垃圾車裝載箱體時(shí),為了保證車輛的質(zhì)量平衡,在車輛后部加裝有支承輪。當(dāng)裝載箱體時(shí),支承輪放下落地作為輔助支承點(diǎn),保證車輛平衡;當(dāng)完成裝載箱體作業(yè)后,必須收縮復(fù)位,保證車輛行駛的安全可靠。目前,支承輪自動(dòng)化程度低,疏忽未操作、操作后復(fù)位動(dòng)作未執(zhí)行、復(fù)位動(dòng)作執(zhí)行效果無(wú)提醒等都將造成支承輪沒有收縮復(fù)位,在此情況下車輛行駛將不平穩(wěn)、易跑偏或側(cè)翻,嚴(yán)重影響車輛行駛的安全性及可靠性。
本文將從車廂可卸式垃圾車支承輪目前控制方式的缺點(diǎn)、電-氣-液的機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)運(yùn)用、試驗(yàn)驗(yàn)證等方面介紹如何通過(guò)機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)的創(chuàng)新來(lái)解決支承輪目前存在的問題,從而提高車廂可卸式垃圾車行駛的安全性及可靠性。
車廂可卸式垃圾車(簡(jiǎn)稱勾臂車)是一種垃圾箱轉(zhuǎn)運(yùn)車。車箱與車體為可分離式,一輛垃圾車可配備多個(gè)車箱,能有效地提高車輛使用效率,節(jié)省車輛使用成本。
車廂可卸式垃圾車工作流程:卸空箱—箱體裝滿垃圾—裝重箱—行駛運(yùn)輸—垃圾場(chǎng)自卸垃圾—空箱。支承輪動(dòng)作示意如圖1所示。
圖1 支承輪動(dòng)作示意圖
裝重箱過(guò)程中,放下支承輪使車輛質(zhì)心平衡,防止車輛翹頭;裝重箱完畢后,支承輪必須收縮復(fù)位,否則車輛在行駛中,會(huì)撞擊和損壞低位支承輪及相關(guān)連接件,將造成車輛行駛中不平穩(wěn),易跑偏或側(cè)翻,嚴(yán)重影響車輛行駛的安全性及可靠性。
支承輪目前控制原理如圖2所示,為了司機(jī)操作方便,按鈕式氣控?fù)Q向閥S6R通常都安裝于駕駛室,司機(jī)操作后即開車行駛。當(dāng)裝載重箱完畢后,司機(jī)必須操作駕駛室內(nèi)按鈕式氣控?fù)Q向閥S6R的按鈕B,支承輪才執(zhí)行收縮復(fù)位,這樣就存在如下不足之處:
a.當(dāng)司機(jī)或操作人員疏忽,開車前未能操作按鈕B,則支承輪沒有執(zhí)行收縮復(fù)位到高位的動(dòng)作;
b.當(dāng)車輛裝載的箱體質(zhì)量G過(guò)大時(shí),支承輪由于重力產(chǎn)生的摩擦力矩過(guò)大,這時(shí)司機(jī)雖然操作了按鈕B,但支承輪仍無(wú)法保證收縮復(fù)位到高位;
c.按鈕B處于駕駛室,支承輪處于車輛尾下部,司機(jī)或操作人員操作后,無(wú)法直觀確認(rèn)支承輪是否收縮復(fù)位成功,不能確保支承輪收縮復(fù)位到高位。
目前控制方式在以上三個(gè)方面的不足之處,都不能確保支承輪收縮復(fù)位到高位,當(dāng)車輛行駛時(shí),有可能高速撞擊并損壞低位支承輪及相關(guān)連接件,繼而影響到車輛行駛的安全性及可靠性。
圖2 支承輪目前控制原理
支承輪的電-氣-液控制原理如圖3所示,巧妙利用了箱體下降到位這一動(dòng)作,自動(dòng)觸發(fā)行程氣閥S3R,控制氣壓實(shí)現(xiàn)支承輪收縮復(fù)位動(dòng)作的自動(dòng)執(zhí)行,而不用通過(guò)人工操作氣閥的按鈕B觸發(fā);在支承輪動(dòng)作執(zhí)行完成后,利用支承輪在高位位置觸發(fā)電氣的指示燈HR和蜂鳴器HA工作,使操作人員二次確認(rèn)動(dòng)作完成,形成有效的雙保險(xiǎn)自動(dòng)控制。
電氣的控制,利用了支承輪收縮復(fù)位在高位位置狀態(tài),觸發(fā)信號(hào),使指示燈HR和蜂鳴器HA工作,實(shí)現(xiàn)了支承輪復(fù)位狀態(tài)的聲光提醒警示;氣壓的控制,利用了箱體下降動(dòng)作,觸發(fā)行程氣閥S3R,實(shí)現(xiàn)液壓的先導(dǎo)自動(dòng)控制;液壓的控制,利用氣壓的先導(dǎo)控制驅(qū)動(dòng)支承油缸動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)支承輪自動(dòng)收縮復(fù)位;綜合電—?dú)狻旱幕ハ嗦?lián)合控制,保證了支承輪完全可靠的自動(dòng)收縮復(fù)位,并實(shí)現(xiàn)聲光提醒警示,形成了支承輪的雙保險(xiǎn)自動(dòng)化控制效果,保證了車廂可卸式垃圾車行駛的安全性和可靠性。
從圖2支承輪目前控制原理圖和圖3支承輪的電—?dú)狻嚎刂圃韴D對(duì)比可看出,電—?dú)狻旱穆?lián)合控制支承輪,保證了原來(lái)動(dòng)作的合理性和延續(xù)性,關(guān)鍵之處在于采用創(chuàng)新的思維,優(yōu)化了氣壓控制,引入了電氣控制,解決了人工操作的諸多弊端,實(shí)現(xiàn)了支承輪全自動(dòng)化,并通過(guò)聲光提醒警示,形成雙保險(xiǎn)的機(jī)械自動(dòng)化控制,確保支承輪動(dòng)作完全可靠。
圖3 支承輪的電—?dú)狻嚎刂圃韴D
雙保險(xiǎn)機(jī)械自動(dòng)化控制支承輪的控制流程如下:垃圾箱裝滿垃圾—勾起箱體—箱體放置車上并慢速下降到位—壓住行程氣閥S3R并觸發(fā)—行程氣閥S3R換向—?dú)鈮航?jīng)S3R進(jìn)入3ANC控制氣腔—?dú)饪負(fù)Q向閥3ANC換向—并聯(lián)氣壓經(jīng)3ANC進(jìn)入液壓閥HC16控制腔—液壓閥HC16換向—高壓油經(jīng)HC16進(jìn)入支承油缸有桿腔—油缸動(dòng)作—支承輪上升收縮復(fù)位到高位—支承輪高位碰到接近開關(guān)SQ—電氣指示綠燈高亮且蜂鳴器聲音提示;當(dāng)箱體沒有垃圾即空箱時(shí),同樣可實(shí)現(xiàn)以上功能,保證了車輛在空箱狀態(tài)下的行駛安全性和可靠性。
從以上控制流程上可以看出,支承輪收縮復(fù)位不需人工觸發(fā),避免了人工操作的疏忽,提高了自動(dòng)化程度,支承輪動(dòng)作收縮復(fù)位后,還同時(shí)實(shí)現(xiàn)了聲光提醒警示,確保支承輪收縮復(fù)位完全可靠,使司機(jī)在駕駛室內(nèi)也可以確認(rèn)后部支承輪收縮復(fù)位動(dòng)作是否完成。
這是電—?dú)狻鹤詣?dòng)化控制技術(shù)的聯(lián)合,互為利用觸發(fā)信號(hào),箱體下降動(dòng)作,觸發(fā)氣壓控制流程,氣壓控制結(jié)果觸發(fā)液壓控制流程,液壓控制結(jié)果觸發(fā)電氣控制流程,最終達(dá)到自動(dòng)化控制的效果。
圖4 支承輪受力分析圖
支承輪受力分析見上圖4所示,計(jì)算支承油缸提升力F:
支承油缸有桿腔受力面積S:
支承輪提升力矩M:
由式(1)~(3)可得:
支承輪提升力矩:
支承輪阻力矩:
阻力:
式中,k為摩擦系數(shù),G為后部質(zhì)量。
由式(5)、(6)可得:
支承輪阻力矩
為了確保支承輪在油缸作用下能完成收縮復(fù)位動(dòng)作,支承輪提升力矩M>支承輪阻力矩m。
將式(4)、(7)代入上式,得出:
其中后部質(zhì)量G由重載箱質(zhì)量決定(以重載箱體質(zhì)量進(jìn)行核算設(shè)計(jì),空載箱體自然也就滿足要求),一般取其最大質(zhì)量的后部支點(diǎn)質(zhì)量即可,由式(8)分析,為了確保支承輪上升收縮到位,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),直到滿足式(8)的條件:
a. 提高液壓壓力P、加大油缸直徑D、減小活塞桿直徑d,從而提高支承油缸的提升力F,有利于支承輪上升收縮復(fù)位;
b. 增加支承油缸下支點(diǎn)的距離H、加大支承油缸安裝角度B,從而增加油缸作用力臂,有利于支承輪上升收縮復(fù)位;
c. 減小支承輪的轉(zhuǎn)動(dòng)力臂h,從而減小支承輪阻力矩,有利于支承輪上升收縮復(fù)位。
通過(guò)以上三個(gè)方面優(yōu)化后,使得支承輪提升力矩M大于支承輪阻力矩m,確保了支承輪收縮復(fù)位動(dòng)作的有效性。
通過(guò)以上電 — 氣 — 液自動(dòng)化聯(lián)合控制支承輪,并優(yōu)化機(jī)械結(jié)構(gòu)參數(shù)(優(yōu)化液壓系統(tǒng)壓力、支承油缸直徑、支承油缸安裝角度及相關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)力臂),可以看出:
a.裝載箱體后,支承輪收縮復(fù)位不需人工操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制動(dòng)作,避免了人工操作的疏忽;
b.通過(guò)優(yōu)化相關(guān)機(jī)械結(jié)構(gòu)參數(shù)后,確保支承輪完全執(zhí)行收縮復(fù)位動(dòng)作,不存在因質(zhì)量過(guò)重而導(dǎo)致動(dòng)作失效的問題;
c.支承輪動(dòng)作完成后,通過(guò)聲光警示,便于司機(jī)直觀二次確認(rèn)支承輪收縮復(fù)位,形成雙保險(xiǎn)的自動(dòng)化控制。
雙保險(xiǎn)控制支承輪的機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)完全解決了支承輪目前控制技術(shù)存在的前述問題。在車輛行駛前,完全確保了支承輪收縮復(fù)位在高位,避免了車輛在行駛中撞擊損壞低位支承輪及相關(guān)連接件,造成車輛行駛中不平穩(wěn)、易跑偏或側(cè)翻等的安全和可靠性問題。
為了驗(yàn)證研究效果,筆者采用同一臺(tái)車廂可卸式垃圾車分別為改進(jìn)前狀態(tài)和機(jī)械自動(dòng)化控制的改進(jìn)后狀態(tài),并由同一名司機(jī)實(shí)際操作裝卸垃圾運(yùn)行各15天,每天裝卸垃圾3箱,跟蹤其使用情況,總結(jié)其支承輪收縮復(fù)位的可靠率,其記錄如表1所示,樣車試驗(yàn)如圖5所示。
圖5 實(shí)際樣車試驗(yàn)圖
表1 車廂可卸式垃圾車改進(jìn)前后對(duì)比記錄表
從試驗(yàn)驗(yàn)證記錄數(shù)據(jù)可以看出,改進(jìn)前的車廂可卸式垃圾車支承輪收縮復(fù)位到高位的動(dòng)作可靠率為95%,不能確保絕對(duì)的收縮復(fù)位動(dòng)作可靠,也就不能完全保證車輛在行駛過(guò)程中的安全可靠性。
通過(guò)雙保險(xiǎn)控制支承輪的機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)改進(jìn)后,從表1數(shù)據(jù)可以看出,支承輪收縮復(fù)位可靠率從原來(lái)的95%提高到100%。說(shuō)明采用機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)后,效果顯著,確保了絕對(duì)可靠地自動(dòng)收起支承輪復(fù)位,從而保證了車廂可卸式垃圾車行駛中的安全可靠,技術(shù)途徑得到了有效的驗(yàn)證。
通過(guò)以上技術(shù)對(duì)比分析,筆者運(yùn)用電—?dú)狻旱臋C(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù),大大提高了支承輪自動(dòng)化程度,自動(dòng)執(zhí)行支承輪收縮復(fù)位,并通過(guò)指示燈及聲音進(jìn)行提示警示,二次確認(rèn)支承輪收縮復(fù)位?!半p保險(xiǎn)的機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)”完全解決了支承輪目前控制技術(shù)存在的缺點(diǎn),保證了車廂可卸垃圾車行駛的安全性及可靠性,為車廂可卸式垃圾車的研發(fā)提供了技術(shù)途徑和借鑒:
a.電—?dú)狻鹤詣?dòng)化聯(lián)合控制支承輪收縮復(fù)位,實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化功能,不需人工操作,避免了人為操作的疏忽;
b.通過(guò)優(yōu)化機(jī)械結(jié)構(gòu)參數(shù)如支承輪油缸安裝角度、增大支承輪油缸直徑、增大壓力、相關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)力臂等方式提高支承油缸提升力,避免操作后的無(wú)動(dòng)作故障現(xiàn)象;
c.支承輪收縮復(fù)位后,通過(guò)指示燈及聲音進(jìn)行提示警示,二次確認(rèn)支承輪動(dòng)作復(fù)位,形成雙保險(xiǎn)的自動(dòng)化控制,確保車廂可卸垃圾車行駛中的安全性及可靠性。