孔維鑫
[摘要]本文論述了我國(guó)鋁合金扁錠生產(chǎn)工藝技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。為我國(guó)鋁合金扁錠生產(chǎn)工藝技術(shù)走持續(xù)、穩(wěn)定及健康的發(fā)展道路提供了一定的見(jiàn)解。
[關(guān)鍵詞]鋁合金扁錠 生產(chǎn)工藝技術(shù) 現(xiàn)狀 發(fā)展趨勢(shì)
1、前言
用電解鋁液生產(chǎn)鋁合金扁錠,由于沒(méi)有原鋁錠的重熔,節(jié)省能源,減少了金屬的燒損,可以明顯降低鋁合金扁錠的生產(chǎn)成本。但由于電解鋁液溫度高、非金屬夾雜物多、氣體含量高,若熔體凈化不充分的話,則易使鑄錠產(chǎn)生氣孔、疏松、夾渣等組織缺陷,進(jìn)而影響鋁加工材的組織性能,因此,用電解鋁液配料生產(chǎn)鋁合金扁錠時(shí),必須對(duì)鋁熔體進(jìn)行嚴(yán)格的凈化處理,以確保熔體的純潔度。
2、對(duì)我國(guó)鋁合金扁錠生產(chǎn)工藝技術(shù)的分析與認(rèn)識(shí)
用電解鋁液直接生產(chǎn)鋁合金扁錠所取得的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在節(jié)能和減少鋁的損失兩個(gè)方面。首先其可省去將鋁液鑄成鋁錠和將鋁錠重熔加熱兩道工序。這一方面可減少鋁液鑄成鋁錠過(guò)程中0.4%-0.5%鋁的損失和鋁錠二次重熔過(guò)程中2%-4%的燒損。另一方面就是鋁錠重熔時(shí)需要消耗相當(dāng)?shù)哪芰俊?jù)測(cè)算,將1t鋁錠從室溫加熱到熔煉溫度750℃的液鋁冷卻到室溫,冷卻水系統(tǒng)要消耗電能,而且需要補(bǔ)充新水。由此可見(jiàn),用電解鋁液直接生產(chǎn)鋁合金扁錠可減少能耗。以目前能源和鋁錠的價(jià)格,由前面分析可以推算出,用電解鋁液直接生產(chǎn)鋁合金扁錠可減少能耗以目前能源和鋁錠的價(jià)格,由前面分析可以推算出,用電解鋁液生產(chǎn)鋁合金扁錠每噸至少可以比鋁錠重熔法降低成本500元以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
3、依靠技術(shù)進(jìn)步。以促進(jìn)我國(guó)鋁合金扁錠生產(chǎn)工藝技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展
3.1、鋁合金熔體的凈化
a1、熔煉爐內(nèi)凈化處理
1)、熔體預(yù)處理。電解鋁液注入熔煉爐滿爐后向熔體表面撒入粉除渣劑(質(zhì)量為熔體質(zhì)量的0.1%-0.2%),再對(duì)鋁熔體進(jìn)行10min-15min的電磁攪拌,靜置20min后扒去鋁液表面浮渣。通過(guò)熔體預(yù)處理,可以初步除去從電解槽帶來(lái)的氧化鋁夾渣,并減少爐壁掛渣。
2)、熔劑法除渣精煉。熔劑法除渣是根據(jù)吸附凈化原理,利用熔劑對(duì)氧化夾雜的吸附、溶解、化合等作用而實(shí)現(xiàn)除渣的。加人金屬熔體中的低熔點(diǎn)熔劑在熔煉溫度下與非金屬夾雜物接觸時(shí),會(huì)產(chǎn)生潤(rùn)濕和吸附作用。氧化鋁特別是懸混于熔體中的氧化膜碎片被具有凝聚性及潤(rùn)濕性的熔劑吸附包圍后,便改變了氧化物的性質(zhì)、密度和形態(tài),通過(guò)上浮而脫離金屬熔體。
3)、除堿金屬。鈉在高鎂鋁合金中易引起鈉脆,用活性氣體(氯氣、四氯化碳)可以清除鈉等堿金屬??紤]到氯氣對(duì)人體有害并污染環(huán)境,目前某公司生產(chǎn)高鎂鋁合金不使用氯氣,而是使用除鈉劑除鈉。
b)、靜置爐內(nèi)惰性氣體吹洗精煉。在靜置爐內(nèi),通過(guò)爐底的透氣磚向熔體均勻地吹入氮?dú)猓ǜ哝V合金用氫氣)對(duì)熔體進(jìn)行精煉。氮?dú)猓ɑ驓錃猓┐等脘X熔體后形成許多細(xì)小的氣泡,熔體中的氫進(jìn)人氣泡中,隨氣泡一起上浮逸出,從而實(shí)現(xiàn)除氫;熔體中的氮?dú)猓ɑ驓錃猓┡菰谏细∵^(guò)程中,與懸浮狀態(tài)的非金屬夾雜物相遇,通過(guò)吸附作用使其吸附在氣泡表面而被帶出熔體。因此,通過(guò)惰性氣體吹洗精煉可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)除渣和脫氫。
氮?dú)饧尤肓繛槊總€(gè)透氣磚45J/min,精煉時(shí)間30min。精煉完畢后,按熔體質(zhì)量的0.15%撒人除渣劑,靜置20min后扒除表面浮渣。
c)、在線除氣。使用ALPUR TS-55旋轉(zhuǎn)除氣裝置進(jìn)行在線除氣。這種除氣裝置為雙石墨轉(zhuǎn)子,最大金屬流量為55t/h。
ALPUR凈化工藝是基于吸附凈化原理,通過(guò)轉(zhuǎn)子吹出精煉氣體,借助旋轉(zhuǎn)噴嘴產(chǎn)生均勻分布的微小氣泡,并與反應(yīng)室內(nèi)的熔體充分接觸反應(yīng)使熔體凈化。精煉氣體可以是氮?dú)猓?,或氬氣),也可以是氮?dú)猓ɑ驓鍤猓┡c氯氣的混合氣體。
d1、在線過(guò)濾除渣。過(guò)濾除渣主要是靠過(guò)濾介質(zhì)的阻擋作用、摩擦力或流體的壓力使雜質(zhì)沉降或堵滯,從而凈化熔體。上述生產(chǎn)線采用CFF雙級(jí)泡沫陶瓷過(guò)濾板,過(guò)濾箱安裝2套平行過(guò)濾板,處理流量為55t/h。過(guò)濾板為雙層30/50ppi復(fù)合泡沫陶瓷過(guò)濾板,上層過(guò)濾板的孔隙度為30 ppi,底層過(guò)濾板的孔隙度為50 ppi。CFF泡沫陶瓷過(guò)濾裝置可以有效除去直徑大于20um的夾渣物,過(guò)濾效率可達(dá)75%。
e)、結(jié)晶器的過(guò)濾除渣。在鋁液分配流槽用玻璃絲布進(jìn)行鋁液轉(zhuǎn)注過(guò)程的過(guò)濾除渣:在結(jié)晶器內(nèi)用專(zhuān)用的金屬分配過(guò)濾袋進(jìn)行最后一道除渣凈化,以除去在分配流槽和進(jìn)人結(jié)晶器時(shí)所產(chǎn)生的氧化鋁。
3.2、熔體凈化效果
a)、除氫效果。用HYSCAN II型測(cè)氫儀分別在ALPUR除氣裝置人口流槽和出口流槽測(cè)定5052鋁合金熔體的含氫量。其結(jié)果是:人口鋁熔體含氫量為0.28ml/(100gAl);出口鋁熔體含氫量為0.13ml/(100gAl),除氫率超過(guò)50%。
b)、除鈉效果。取5052、3104合金扁錠試樣分析檢驗(yàn),鈉含量如表1所示。
c)、除渣效果。取試樣做金相低倍試驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)夾渣。
4、結(jié)束語(yǔ)
鑄造工藝參數(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響非常大。其應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)鑄造過(guò)程的參數(shù)測(cè)量,收集更多的數(shù)據(jù),建立數(shù)學(xué)模型,以進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和成品率。生產(chǎn)實(shí)踐表明:通過(guò)凈化工藝處理后的鋁合金熔栓氫含量低于0.15ml(100gAl),其除氣效果明顯。但其鈉含量控制在0.0002%-0.0009%范圍,即除鈉效果不穩(wěn)定。其除渣效果較好。對(duì)于高鎂鋁合金可用含2%-5%氯氣的氮(或氬)氯混合氣體進(jìn)行在線精煉,這樣既可提高除氫、除渣效果,而且除鈉效果也優(yōu)于在爐內(nèi)使用除鈉劑。因?yàn)榱纫彝榧尤虽X熔體后發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),生成四氯化碳、氯氣以及揮發(fā)性的A1C13,產(chǎn)生大量的氣體參與精煉,達(dá)到除氣、除渣、除鈉的目的,所以其應(yīng)在使用除鈉劑的基礎(chǔ)上添加六氯乙烷,以強(qiáng)化除鈉和精煉效果。