王秀亮
【摘要】根據(jù)我國現(xiàn)階段煤炭市場的需求狀況和入洗原煤的煤質(zhì)特性,對選煤工藝進(jìn)行技術(shù)改造,對煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整,將洗動力煤生產(chǎn)工藝改造成為洗精煤生產(chǎn)工藝,優(yōu)化豐富了洗選產(chǎn)品類別,提高資源利用價值,滿足煤炭市場需求,創(chuàng)造了更高的社會效益,綜合論證了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的功效。
【關(guān)鍵詞】技術(shù)改造 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 動力煤 效益
1 概述
古城煤礦選煤廠最初設(shè)計為礦井型動力煤選煤廠,年生產(chǎn)能力為90萬噸,于2001年竣工并投入生產(chǎn)使用。產(chǎn)品動力煤灰分在20%左右,而電廠燃煤灰分平均在28%左右,且動力煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一,市場需求渠道狹窄,資源利用率低下,不僅造成了能源浪費,而且增加了用煤企業(yè)的生產(chǎn)成本,這就不僅造成了供應(yīng)與需求間的矛盾,同時也影響到選煤廠產(chǎn)品的市場銷售和企業(yè)的經(jīng)濟效益。
根據(jù)我國煤炭市場需求的變化,2006年選煤廠進(jìn)行了工藝改造,調(diào)整煤炭加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。經(jīng)改造擴建后,年生產(chǎn)冶煉精煤能力高達(dá)180萬。選煤工藝采用動篩跳汰機處理粒度300~50mm大塊原煤、篩下空氣室跳汰機分選50mm以下粒級末煤的分選工藝,根據(jù)0.5~0.2mm級煤泥可選性的特點,采用濃縮旋流器組初步濃縮、電磁高頻篩(篩孔為80目)脫水回收工藝流程,處理后產(chǎn)品灰分較低,一般在10%左右,可摻人塊精煤系統(tǒng)混合銷售。改造后,洗洗加工產(chǎn)品由原來單一的動力煤和研石改變?yōu)閴K精、末精、中煤和矸石產(chǎn)品,在很大程度上適應(yīng)了煤炭市場的需求,增加了企業(yè)的市場競爭力,提高了企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益。
2 生產(chǎn)動力煤存在的主要問題
選煤廠原設(shè)計為生產(chǎn)動力煤,工藝流程比較簡單,原煤經(jīng)準(zhǔn)備篩分后分為-6mm和6-50mm兩粒級,其各粒級與產(chǎn)率及灰分關(guān)系見表1.
6-50mm粒級進(jìn)入跳汰機分選,經(jīng)跳汰機排研后,分選出的中煤及各粒級精煤與0-6mm粒級原煤混合即產(chǎn)品動力煤,其灰分大約在20%左右,而市場需求的動力煤灰分一般在28%左右,這就造成了供求間的差距和矛盾,增加了用戶的生產(chǎn)成本,縮減了企業(yè)的經(jīng)濟效益,同時浪費了社會資源。
另外,根據(jù)我國煤炭市場的需求量的日益增大,礦井進(jìn)行了擴建技術(shù)改造,由原來的年產(chǎn)量90萬噸提升到年產(chǎn)量220萬噸,所以選煤廠的生產(chǎn)能力不能滿足礦井產(chǎn)量的需要,因此選煤廠需要擴建,提高原煤人洗能力,同時根據(jù)市場需要,調(diào)整煤炭加工產(chǎn)品。
3 產(chǎn)品調(diào)整方案與選煤工藝改造
經(jīng)研究論證,針對選煤廠的動力煤生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造,首先將礦井原煤進(jìn)行初步分級,在原煤準(zhǔn)備車間使用¢50mm分級篩,對于+50mm粒級塊煤使用動篩跳汰機分選,增加了塊精和大矸兩種產(chǎn)品。對于-50mm粒級原煤使用篩下空氣室跳汰機分選,將產(chǎn)品調(diào)整為精煤、中煤和洗研三種。其改造前后選煤工藝流程見圖1、圖2.選煤廠進(jìn)行工藝改造后,由原來單一的主打產(chǎn)品動力煤調(diào)整為塊精、冶煉精煤、中煤、煤泥和研石,豐富了煤炭產(chǎn)品類型,完善了選煤廠生產(chǎn)工藝,提高了選煤產(chǎn)品在市場中的機動靈活性和竟?fàn)幠芰?,滿足了市場需求,同時也給企業(yè)帶了可觀的經(jīng)濟利益。
4 選煤產(chǎn)品調(diào)整的效果
4.1 提高了生產(chǎn)能力
選煤廠經(jīng)過擴建改造,將原單系統(tǒng)生產(chǎn)改為雙系統(tǒng)生產(chǎn),增加了一臺SKT-20跳汰機,提高了選煤生產(chǎn)的穩(wěn)定性,同時將原來的90萬噸動力煤選煤廠改建成年處理能力180萬噸冶煉精煤選煤廠,大大提高了選煤廠的人洗能力,使之生產(chǎn)能力與礦井生產(chǎn)基本同步,滿足了礦井生產(chǎn)的需要。
4.2 增加了經(jīng)濟效益
動力煤生產(chǎn)系統(tǒng)人洗量低,年僅90萬噸,且產(chǎn)品動力煤與原煤的價格差額不大,加工產(chǎn)品比較單一,容易受到市場因素的制約,產(chǎn)品加工生產(chǎn)不穩(wěn)定,自2006年改造投產(chǎn)以來,累計創(chuàng)造經(jīng)濟效益2億多元。
選煤廠改造成冶煉精煤工藝后,原煤處理能力提高了一倍,且煤炭加工產(chǎn)品多樣化,冶煉精煤市場潛力大,基本上供不應(yīng)求,提高了選煤廠生產(chǎn)的穩(wěn)定性,選煤廠工藝改建后,年創(chuàng)經(jīng)濟效益均在一億多元以上。由此可見,在選煤工藝改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后,選煤廠取得了非常可觀的經(jīng)濟效益。
4.3 提高了社會效益
根據(jù)我礦生產(chǎn)原煤的特性,經(jīng)過洗選加工后動力煤的灰分在20%左右,與動力煤用戶的28%灰分差距較大,不僅不能實現(xiàn)供需平衡,還造成了資源浪費。
原煤進(jìn)行洗選加工后,對煤炭進(jìn)行了科學(xué)的合理分類,產(chǎn)品精煤用于冶煉行業(yè),其他副產(chǎn)品用作動力煤和燃煤,滿足了煤炭市場的不同需求,進(jìn)行了資源合理配置,提高了煤炭的利用價值,具有很高的社會效益。
5 結(jié)束語
運行實踐證明,根據(jù)我礦原煤的特性,對選煤廠進(jìn)行的技術(shù)改造,將動力煤產(chǎn)品調(diào)整為冶煉精煤產(chǎn)品是完全可行的,豐富了煤炭加工產(chǎn)品的品種,提高了煤炭產(chǎn)品質(zhì)量,不僅滿足了礦井生產(chǎn)的需要,而且煤炭洗選產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適應(yīng)了我國煤炭市場的變化需求,再給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟效益的同時,也創(chuàng)造了很高的社會效益和社會價值。