安金海,孟慶學,王象會,張新光
(正和集團股份有限公司,山東 東營 257300)
某公司制氫裝置,建設規(guī)模為10000Nm3/h的工業(yè)氫,2006年11月投產,裝置分為原料氣壓縮、原料氣精制、輕烴水蒸氣轉化、中溫變化、PSA以及余熱回收等幾部分組成,轉化爐采用2排管,共48根,爐管材質為25Cr25N-iNb-MA,爐管有效長度12.8 m,設計溫度950℃,加工原料為焦化干氣,天然氣作為備用原料,采用某公司的轉化催化劑,單管催化劑裝填高度為12.8 m,其中A劑裝填高度6.4 m,B劑裝填高度6.4 m,總裝劑量4.8 m3,合計5.04t。該催化劑為2016年7月檢修期間更換,已運行12個月。催化劑的物化性質如表1所示。
表1 轉化催化劑物化性質表
全廠低壓電出現晃電,制氫裝置鍋爐上水泵、轉化爐鼓風機、引風機、酸性水泵、空冷等低壓電機全部停運。晃電后,現場立即啟動事故應急預案,操作工按預案要求赴現場緊急啟動機泵。在啟動機泵過程中,又間斷性發(fā)生五次低壓電晃電事故,兩臺鍋爐上水泵都未能恢復正常運行,導致鍋爐V4003液位持續(xù)下降,十五分鐘后鍋爐干鍋,制氫裝置按照緊急停工處理。系統(tǒng)N2置換合格后,裝置重新開工,在升溫升壓過程中發(fā)現轉化爐爐管壓降過高,經處理未能恢復到理想狀況,被迫停工更換催化劑。針對轉化爐爐管壓降升高問題,公司組織了專題分析,現將分析情況及制定的對策說明如下。
制氫鍋爐上水泵P4002A因頻繁晃電停運,上水流量指示回零,操作人員到現場緊急搶開鍋爐上水泵,鍋爐上水泵經過連續(xù)三次開啟,均未成功恢復正常運轉,導致鍋爐上水中斷。在此期間中壓汽水分離器V4003液位持續(xù)急劇下降,經現場叫水確認V4003玻璃板無液位,鍋爐干鍋。
制氫裝置按緊急停工處理,操作人員開始停原料氣壓縮機C4001,制氫轉化爐F4002、原料氣加熱爐F4001緊急停爐,操作人員關閉各燃料氣手閥,打開F4001、F4002看火窗降溫。制氫操作人員停止中變氣進PSA,關閉中變氣去PSA手閥,關閉PSA脫附氣進F4002大閥,系統(tǒng)通過中變氣放火炬控制壓力,轉化系統(tǒng)泄壓置換。
系統(tǒng)置換合格后,裝置開始開工恢復。開工過程中發(fā)現轉化爐爐管壓降異常,轉化爐爐管進出口壓降為1.0MPa,現場查看發(fā)現部分爐管出現紅管現象,初步判斷轉化爐爐管積碳。
經咨詢催化劑廠家,遂停工更換催化劑。在催化劑更換過程中,發(fā)現卸出的催化劑積碳嚴重。
在晃電前,制氫裝置運行正常,轉化爐管出入口壓差0.25MPa,轉化爐出口甲烷含量3.5%,裝置產氫量9000Nm3/h,轉化催化劑性能狀況正常,無顯著損傷。連續(xù)晃電期間,轉化爐爐管壓降升高,具體原因分析如下:
制氫鍋爐上水泵P4002A頻繁晃電停運,上水流量指示回零。鍋爐上水泵出口DCS流量指示FT2601變化情況如(圖1)所示,可以看出操作人員三次搶開鍋爐上水泵,但由于連續(xù)晃電,機泵不能正常運行,導致鍋爐干鍋,并錯過了最佳切料時間。
圖1 鍋爐上水流量趨勢圖
中壓汽水分離器(V4003)液位持續(xù)降低(圖2)。液位指示LIC2601變化如(圖2),汽包液位開始急劇下降,操作人員降低轉化爐配汽量,汽包液位無,經叫水確認鍋爐干鍋;
圖2為入爐蒸汽流量FIC2302,晃電前顯示值為:10460kg/h左右;鍋爐干鍋后,流量急劇下降,配汽已經中斷。
圖2 轉化爐配汽流量
圖3為轉化爐爐膛溫度變化情況,可以看出晃電后爐膛溫度大幅波動,爐膛溫度在三分鐘內波動150℃,大量熱量聚集到爐膛頂部,且由于水碳比減少,在爐膛高溫下催化劑發(fā)生結碳、粉碎現象。
圖3 轉化爐爐膛溫度TE2309和TE2313變化曲線
圖4為轉化爐爐頂壓力PT2304A變化曲線,從中可以看出轉化系統(tǒng)壓力下降過快,壓力波動超過0.3MPa,從而引起催化劑擠壓受損。
圖4 轉化爐爐頂壓力PT2304A變化曲線
圖5 轉化爐爐管現場圖
圖6 卸劑后轉化爐管內壁積碳及催化劑情況
圖5為轉化爐壓降升高時爐管情況,可以看出部分爐管出現紅管和花斑現象。
圖6為轉化爐卸劑后轉化爐管內壁積碳及催化劑情況,可以看出轉化爐爐管內壁積碳現象嚴重。
通過上述圖表數據分析,我們可以做出如下推斷:
1)裝置連續(xù)出現多次晃電現象,操作人員雖然按照晃電應急預案,搶開鍋爐上水泵,但連續(xù)晃停,導致鍋爐干鍋,造成轉化水碳比偏低,直至蒸汽中斷。
2)多次晃電事故使得操作人員頻繁啟動機泵,導致延誤切料時機(按照操作規(guī)程,切料后催化劑床層繼續(xù)通蒸汽至少15min),切斷原料,原料氣流量指示回零,期間原料氣從脫硫系統(tǒng)在配汽中斷的情況下進入轉化爐,此時轉化爐爐膛溫度較高造成催化劑積碳。
3)緊急停工時轉化爐溫度、壓力大幅波動,造成催化劑粉碎。
4)3.5MPa過熱蒸汽進入轉化爐上尾管熱量散失較大,導致蒸汽溫度較低,進入高溫爐管導致轉化催化劑受損。
5)當班操作人員,應急處置經驗少,部門對操作人員應急預案培訓不到位,負有管理責任。
綜上所述,本次催化劑積炭和破碎的主要原因是晃電次數多、時間長,鍋爐上水泵P4002不能啟動,造成鍋爐干鍋,轉化爐無法正常配汽,發(fā)生催化劑積炭現象,由于壓力的波動,和高溫造成催化劑破碎;操作人員應急處置經驗少,最終導致轉化催化劑積碳。
(1)裝置改造引入外來3.5MPa過熱蒸汽作為緊急備用,設計在自產配汽調節(jié)閥后增加一個外來蒸汽控制閥組,正常生產中外來蒸汽少量與自產蒸汽同時配汽,在裝置出現連續(xù)晃電、大面積停電等事故狀態(tài)下可立即投用,避免轉化催化劑因配汽中斷而受損。
(2)在今后生產過程中出現連續(xù)晃電及大面積停電事故時,要當機立斷,把握最佳切料時機,及時切料避免原料氣進入催化劑床層,造成催化劑受損。
(3)裝置制定晃電應急預案,并不定期組織員工進行晃電應急預案的演練,提高操作人員的應急處置能力。