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      酸性水汽提裝置綠色環(huán)保停工處理實(shí)踐

      2018-07-19 11:38:22鄭理富
      石油石化綠色低碳 2018年1期
      關(guān)鍵詞:凈化水水罐儲(chǔ)罐

      鄭理富

      (中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州 730060)

      蘭州石化共有三套酸性水汽提裝置,規(guī)模分別為60、110、120 t/h,裝置采用單塔加壓側(cè)線抽氨工藝,塔底以1.0 MPa蒸汽為熱源,塔頂酸性氣送至硫黃回收裝置,作為制硫原料;塔側(cè)線抽出粗氨氣,經(jīng)精制生成液氨產(chǎn)品外銷;塔底凈化水主要回用到常減壓裝置的電脫鹽單元。該裝置屬于典型的末端治理環(huán)保裝置,原料主要來(lái)自常減壓蒸餾、催化裂化、汽油加氫、柴油加氫、延遲焦化、硫黃回收及氣體精制等裝置,酸性水中含有H2S、氨氮、CO2、石油類等污染物,這些物質(zhì)一旦溢出系統(tǒng),就會(huì)造成嚴(yán)重環(huán)境污染,影響員工身心健康甚至威脅員工生命。

      2016年,蘭州石化質(zhì)量升級(jí)環(huán)保改造隱患治理及系統(tǒng)大修同步實(shí)施,并提出“廢氣不上天、廢油不落地、廢水不沖擊、廢渣不亂堆”的環(huán)保管控原則。作為末端治理的環(huán)保裝置,在停工過(guò)程中努力減少“三廢”排放,實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保停工,意義重大。

      1 污染源分析

      1.1 廢氣

      主要污染廢氣包括:

      1)酸性氣焚燒不完全造成污染。裝置開始降溫減量時(shí),酸性氣由進(jìn)硫黃回收裝置改為放火炬焚燒。裝置酸性氣含H2S 55%~75%(v),如果火炬瓦斯伴燒不完全,可造成大范圍SOx、H2S污染,考慮到火炬與廠后南濱河路間距較小,會(huì)造成極大安全隱患和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

      2)惡臭氣體污染。停工處理不徹底或惡臭氣體直排大氣,含硫含氨污染氣體從打開的裝置中溢出,F(xiàn)eS自燃產(chǎn)生的SO2、CO等,均會(huì)污染裝置現(xiàn)場(chǎng)(特別是酸性水罐,直排大氣污染尤其嚴(yán)重),直接威脅安全施工。

      3)廢氨氣污染。處理不徹底或停工時(shí)泄漏則會(huì)污染環(huán)境,對(duì)施工形成威脅。

      4)吹掃蒸汽污染。傳統(tǒng)的“遍地開花式”吹掃中,裝置塔頂酸性氣系統(tǒng)、側(cè)線抽氨系統(tǒng)通過(guò)低點(diǎn)排污閥,直接吹掃至大氣,造成空氣污染。

      1.2 廢水

      1)高濃度酸性水。主要為酸性水罐儲(chǔ)存的高濃度酸性水。裝置酸性水分析數(shù)據(jù)見表1。從表1可看出,高濃度酸性水中H2S、NH3均較高。

      酸性水罐經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行,罐底積存大量污泥,且酸性水罐抽出線一般距罐底0.3 m,造成原料泵抽到一定程度,就會(huì)發(fā)生泵抽空的現(xiàn)象。在生產(chǎn)實(shí)際中,罐底至少留有0.5 m的高濃度酸性水,以往這部分酸性水用汽車?yán)鰪S進(jìn)行填埋。2016年,汽提裝置預(yù)處理單元首次采用機(jī)械清洗,將高濃度酸性水轉(zhuǎn)入其他酸性水罐后,再采用新鮮水強(qiáng)制循環(huán)清洗儲(chǔ)罐。清洗過(guò)程中,聯(lián)系相關(guān)單位對(duì)污油進(jìn)行回收。原料水罐比較臟,且含油量比較高,水槽內(nèi)氣味較大。

      2)低濃度酸性水。低濃度酸性水主要指不合格凈化水和吹掃排出的凝結(jié)水。凈化水質(zhì)量指標(biāo)為H2S≤50 mg/L,NH3≤100 mg/L,pH值6~9,不合格的凈化水主要是含硫、氨超標(biāo),pH值不合格,造成對(duì)污水處理廠的沖擊;吹掃排出的凝結(jié)水中有一定的污染物。

      3)新鮮水蒸煮、置換系統(tǒng)產(chǎn)生廢水。蒸煮、置換系統(tǒng)時(shí),主要廢水為凈化水。只要凈化水質(zhì)量合格,就可繼續(xù)送常減壓裝置進(jìn)行回用。

      4)化學(xué)清洗廢水?;瘜W(xué)清洗劑清洗系統(tǒng)后產(chǎn)生的含硫污水,顏色發(fā)綠,臭味較大。2014年公司大檢修規(guī)定,因特征污染物高,公司現(xiàn)有污水處理裝置無(wú)法處理,擬拉運(yùn)渣場(chǎng)進(jìn)行處置。對(duì)污水進(jìn)行采樣分析,分析數(shù)據(jù)見表2。

      通過(guò)氨氮工業(yè)污水處理劑ZCJ-961的處理,系統(tǒng)內(nèi)硫化物、氨氮較徹底地清洗掉,轉(zhuǎn)入清洗水中。從表2可以看出,化學(xué)清洗水硫化物、氨氮含量偏高,COD較高,油含量偏高。

      5)水洗水。系統(tǒng)采用化學(xué)清洗后,要采用新鮮水對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,以便將化學(xué)清洗劑徹底洗出系統(tǒng)。清洗原料水罐,會(huì)產(chǎn)生一定量的污水和泥渣,需要對(duì)這部分污染物進(jìn)行妥善處理。

      表1 酸性水分析數(shù)據(jù)

      表2 各裝置化學(xué)清洗污水分析

      1.3 廢固

      酸性水罐罐底泥渣溶解一定量H2S、NH3、油泥,顏色發(fā)黑,氣味惡臭,對(duì)土壤造成一定污染;在濕H2S環(huán)境下,汽提塔、重沸器等易生成FeS,檢修時(shí)打開人孔、頭蓋時(shí),接觸空氣易發(fā)生自燃,生成SO2、CO,造成人員中毒和環(huán)境污染。

      2 綠色環(huán)保停工實(shí)踐

      2.1 減少?gòu)U氣排放

      裝置停工處理時(shí)廢氣治理思路是想方設(shè)法回收酸性氣,做到酸性氣不排火炬,盡力減少各種廢氣的排放量及排放濃度。

      1)優(yōu)化停工過(guò)程,保證酸性氣完全回收

      優(yōu)化裝置停工模式,科學(xué)安排酸性水汽提裝置、硫黃回收裝置大檢修,確保檢修期間,始終有一套酸性水汽提、硫黃回收裝置處于正常運(yùn)行狀態(tài),做到酸性氣全部回收,確保不放火炬。2016年大檢修期間,酸性水汽提裝置切換檢修,硫黃回收裝置維持低量運(yùn)行(新建硫黃回收裝置做開工前準(zhǔn)備工作),酸性氣全部回收。確保檢修期間不外排酸性氣。按每小時(shí)排放酸性氣600 m3計(jì)算,整個(gè)檢修期間少排酸性氣89.28萬(wàn)m3。

      2)減少惡臭氣體排放

      ①完善裝置惡臭治理。將原料水罐頂部惡臭氣體進(jìn)行處理,努力減少惡臭氣體排放數(shù)量。2016年大檢修期間,裝置分別對(duì)60 t/h、110 t/h酸性水汽提預(yù)處理單元實(shí)施惡臭隱患治理,采用水洗氨、固定床催化劑吸附烴類、惡臭氣體,以降低惡臭氣體的排放濃度及數(shù)量。同時(shí),利用N2沖壓,維持原料水罐、原料水中間罐壓力,確保惡臭氣體最大程度通過(guò)除臭劑罐除臭。

      ②裝置停工前,脫盡酸性水罐、中間罐內(nèi)浮油,減少?gòu)U水油含量。裝置停工前將酸性水上部的油盡可能脫除,避免油在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),影響汽提塔操作,增加污染物排放量。之后,將原料中間罐的液位盡量拉低,保持20%液位,加強(qiáng)酸性水帶油情況檢查,發(fā)現(xiàn)酸性水明顯帶油時(shí),立即改抽新鮮水進(jìn)行水洗,并聯(lián)系回收廢油。液面升至30%~40%時(shí),關(guān)閉新鮮水閥;中間罐液面降至15%時(shí),再次打開新鮮水閥,如此蒸煮置換3次。裝置進(jìn)行新鮮水蒸煮,NH4HS水解轉(zhuǎn)折點(diǎn)溫度是110℃,根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),汽提塔填料段溫度升至150℃時(shí),新鮮水置換結(jié)束[1]。置換時(shí)保持各操作參數(shù)維持在正常操作時(shí)的水平,確保酸性氣、粗氨質(zhì)量合格。配合施工單位接臨時(shí)線將中間罐酸性水自底部排污線轉(zhuǎn)往原料罐區(qū)。在蒸煮、置換系統(tǒng)時(shí),可將大量惡臭氣體除去。

      3)用化學(xué)清洗劑對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行清洗,確保惡臭氣體最大范圍被清除

      重點(diǎn)對(duì)酸性氣分液罐、一、二、三分液罐、汽提塔等進(jìn)行化學(xué)清洗,將清洗液排放到原料中間罐。開N2閥門向系統(tǒng)補(bǔ)壓,有利于將重點(diǎn)清洗設(shè)備內(nèi)殘液徹底壓送到中間罐。根據(jù)化學(xué)清洗液顏色、pH值等,決定循環(huán)清洗時(shí)間。裝置采用除臭劑化學(xué)清洗已經(jīng)形成制度,通過(guò)不斷優(yōu)化清洗工藝,取得了理想的效果。

      4)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行密閉吹掃,減少?gòu)U氣污染大氣

      塔器、容器人孔打開后加強(qiáng)溫度監(jiān)控,防止FeS自燃。一旦發(fā)生自燃,用新鮮水滅火降溫,以消除FeS自燃而產(chǎn)生SO2、CO。由于采用新鮮水置換、蒸煮系統(tǒng)、用化學(xué)清洗劑清洗系統(tǒng)、用新鮮水沖洗系統(tǒng),基本將系統(tǒng)內(nèi)的污染物清除干凈,蒸汽吹掃系統(tǒng)時(shí),污染物數(shù)量、濃度大為降低,達(dá)標(biāo)排放。蒸汽吹掃期間,裝置內(nèi)無(wú)臭味。

      2.2 減少?gòu)U水排放

      對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重的廢水,想方設(shè)法回收;調(diào)整操作,確保凈化水質(zhì)量合格;對(duì)環(huán)境污染較小、無(wú)回收價(jià)值、能達(dá)標(biāo)排放的,排入工業(yè)污水系統(tǒng)。

      1)完全回收高濃度酸性水

      盡量將酸性水罐液位控制在低位,當(dāng)原料泵抽不上量時(shí),停止原料泵,改由臨時(shí)隔膜泵,通過(guò)罐底排凝閥接臨時(shí)管線,將大量酸性水轉(zhuǎn)入其他未檢修的酸性水罐中。對(duì)于無(wú)法通過(guò)罐底排凝閥排出的酸性水,打開罐底人孔,利用隔膜泵將罐底高濃度酸性水全部收集到化學(xué)清洗劑儲(chǔ)槽中,然后再轉(zhuǎn)入其他運(yùn)行的酸性水儲(chǔ)罐中?;厥盏母邼舛人嵝运?,送往酸性水汽提裝置處理。該次檢修,共回收高濃度酸性水455 t。

      2)完全回收新鮮水蒸煮置換系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水

      采用新鮮水置換系統(tǒng)的酸性水,只要各操作參數(shù)維持在正常操作的水平,就能確保凈化水質(zhì)量合格。隨著置換時(shí)間延長(zhǎng),酸性水濃度下降,凈化水質(zhì)量也易控制。一旦凈化水質(zhì)量不合格,就必須將凈化水改入酸性水中間罐,實(shí)現(xiàn)循環(huán)置換。

      根據(jù)調(diào)研,部分煉廠已經(jīng)實(shí)行凈化水置換系統(tǒng)酸性水的工藝,但要在裝置上實(shí)施,尚有一定的問(wèn)題,主要是裝置凈化水含油較高。酸性水汽提裝置除油器前一般按含油≤100 mg/L來(lái)設(shè)計(jì),除油后含油≤50 mg/L。統(tǒng)計(jì)表明,來(lái)自裝置酸性水含油平均值為919.56 mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)值。所以完全采用凈化水置換系統(tǒng),受到一定制約。

      3)完全回收化學(xué)清洗水(首次實(shí)施)

      從表1、2分析數(shù)據(jù)可知,化學(xué)清洗水除COD比原料高之外,其他指標(biāo)并未超過(guò)原料指標(biāo)。至于顏色有些發(fā)綠,經(jīng)過(guò)稀釋,對(duì)各種中間產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響。

      這部分廢水通過(guò)汽車運(yùn)到填埋場(chǎng),成本較高,2014年大檢修時(shí),嘗試對(duì)少量回收的化學(xué)清洗水進(jìn)行摻煉,未發(fā)現(xiàn)對(duì)各種中間產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。2016年,將所有化學(xué)清洗水回收到酸性水罐中進(jìn)行摻煉,并將氣體精制裝置產(chǎn)生的化學(xué)清洗水也一并進(jìn)行回收。

      4)完全回收沖洗水(首次實(shí)施)

      系統(tǒng)采用化學(xué)清洗后,再用新鮮水對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行沖洗。以往這部分沖洗水均排入工業(yè)污水系統(tǒng),會(huì)沖擊污水處理廠。2016年停工期間,將這些沖洗水全部收集,轉(zhuǎn)入原料水罐中,進(jìn)行摻煉處理。

      5)酸性水罐采用機(jī)械清洗,減少污水量

      儲(chǔ)罐機(jī)械清洗即用臨時(shí)設(shè)置的管線,將回收系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、油水分離系統(tǒng)與清洗儲(chǔ)罐、清洗介質(zhì)供給儲(chǔ)罐及接收儲(chǔ)罐連接在一次,形成一套臨時(shí)的密閉清洗工藝,通過(guò)物理方法將儲(chǔ)罐清理干凈的作業(yè)過(guò)程[2]。

      以往酸性水儲(chǔ)罐清洗,均采用消防車高壓水槍反復(fù)沖洗器壁,消耗大量消防水,廢水全部排入含硫污水系統(tǒng),產(chǎn)生的廢水較多,對(duì)污水廠造成嚴(yán)重的沖擊。采用機(jī)械清洗后,將清洗水量控制為滿足水循環(huán)能運(yùn)轉(zhuǎn)的水平,就可對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行反復(fù)清洗,不但提高了水的利用效率,達(dá)到節(jié)約用水的目的,而且可以將污水排入其他運(yùn)行的酸性水罐,不增加含硫污水系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。更重要的是清洗工作不再需要施工人員進(jìn)入罐中,安全壓力大為減輕。

      裝置蒸汽吹掃產(chǎn)生的廢水含污染物較少,又不便于回收,直接排入工業(yè)污水系統(tǒng)。2016年裝置大檢修回收的廢水明細(xì)見表3。

      2.3 減少?gòu)U渣的排放

      減少酸性水罐、酸性水中間罐所產(chǎn)生的泥渣。之前在清理罐底泥渣時(shí),采用廢催化劑伴干的方式。采用機(jī)械清洗后,直接用新鮮水循環(huán)清洗儲(chǔ)罐,可將污泥全部抽入水槽再排入渣車,減少?gòu)U渣排放。

      表3 2016年裝置大檢修回收廢水

      3 存在問(wèn)題

      實(shí)踐證明,綠色環(huán)保停工處理措施成效顯著,但也存在一定問(wèn)題,值得探討。

      1)120 t/h酸性水汽提裝置在處理過(guò)程中,未對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行鈍化,造成酸性水汽提塔多次發(fā)生FeS自燃,之后110 t/h酸性水汽提裝置進(jìn)行處理時(shí),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了鈍化,避免了FeS自燃。以后檢修時(shí),需要固化對(duì)汽提塔、重沸器等進(jìn)行鈍化的程序。

      2)探討凈化水部分替代新鮮水對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行置換的可行性。目前,裝置均采用新鮮水對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行置換,造成新鮮水用量較大,同時(shí)需要消耗大量的低壓蒸汽,有必要探討首先使用凈化水置換系統(tǒng),再采用新鮮水置換系統(tǒng)的可行性[3]。

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