師忠玉
(山西大唐國際運城發(fā)電有限責任公司,山西 運城 044602)
某火電廠輸煤皮帶驅(qū)動設備由電動機、液力耦合器和減速機組成。電動機型號 YKK400-4,額定電壓 6 kV,額定功率 315 kW,轉(zhuǎn)速1498 r/min。液力耦合器型號 YOXⅡz-600,液壓推動器推力 2000 N,推動器行程 60 mm,廣東中興液力傳動有限公司生產(chǎn)。減速機為SEW傳動設備天津有限公司生產(chǎn)的M3RSF80減速機,傳動比為1:32.7407。
電動機安裝在約1.2 m高的鋼結(jié)構(gòu)支座上,鋼結(jié)構(gòu)材質(zhì)為Q235。
在點檢、巡檢設備時發(fā)現(xiàn)電機振動大,水平振動為0.39 mm,垂直振動為0.42 mm,軸向振動為0.16 mm。對電機軸承檢查無異常,電機直流電阻、絕緣、耐壓試驗均合格,對輪中心復查無異常,振動大的問題依然存在。
振動測試采用美國NI振動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和上海SK振動數(shù)據(jù)處理軟件,振動傳感器采用國產(chǎn)速度傳感器。振動測點安裝在電機自由端、電機驅(qū)動端、減速機輸入端的軸承處,每處分別安裝了水平、垂直和軸向3個測點,振動最大時刻的測試數(shù)據(jù)如表1所示,電機垂直方向通頻振幅、一倍頻幅值、一倍頻相位隨時間變化的趨勢如圖1所示。
表1 振動最大時刻振動數(shù)據(jù)列表
圖1 電機垂直方向通頻振幅、一倍頻幅值、一倍頻相位趨勢圖
紅外成像檢測,電機溫度最高點在驅(qū)動端軸承殼體處,溫度為60℃。減速機溫度最高處在第一級齒輪軸承殼體處,溫度為60℃。溫度均在正常范圍內(nèi)。
運行期間電機電流無變化,且振動二倍頻分量較小,初步排除電機電氣方面故障原因,應為機械方面的原因。
振動特征:振動以一倍頻為主;電機驅(qū)動端水平振動最大,振幅在6~18 mm/s之間變化;振動幅值周期波動,振動相位發(fā)生 360°周期性變化;電機自由端、電機驅(qū)動端、減速機輸入端振動規(guī)律相同。
根據(jù)振動特征,不符合滾動軸承的特征頻率[1],可以排除電機軸承方面的原因,也無齒輪的嚙合頻率,可初步排除減速機齒輪的問題,不對中的特征也不明顯,上述的分析也在之前的檢查中得到了確認。
旋轉(zhuǎn)設備振動大與兩個因素有關(guān),一是激振力大,二是動剛度低,降低振動的所有方法,都是從以上兩個大的方面著手,要么降低激振力,要么提高動剛度。
本案例振動故障中,從降低激振力方面分析,引起振動相位周期的變化是必須首先要查明的原因。對于汽輪機振動,相位的周期變化是旋轉(zhuǎn)性不平衡力造成的,而引起旋轉(zhuǎn)不平衡的原因是轉(zhuǎn)子與靜止部位的摩擦使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生一定量的熱彎曲,而且彎曲的方向是周期變化的。該原因在本案例的故障中基本可以排除,因為電機的軸承為滾動軸承,已經(jīng)檢查確認軸承工作正常,那么動靜基本沒有接觸的可能性。
對于組合體的剛度,與3個因素有關(guān)[2]:一是各個零部件之間的連接剛度,二是零部件的結(jié)構(gòu)剛度,三是結(jié)構(gòu)的共振程度。如果排除了共振因素,可以說,剛度不足要么是結(jié)構(gòu)剛度不足,要么是連接剛度不足,甚至是兩者均有之 (這種情況較少)。目前,判斷連接剛度不足的方法比較成熟,進行軸承外振動特性測試,即采用差別振動的方法基本可以診斷連接剛度是否正常[3];但是判斷結(jié)構(gòu)剛度不足的方法,主要有偏心輪激振測試和加重試驗兩種方法,這兩種方法在現(xiàn)場均不方便實施。
本案例中,每次振動幅值最大時,一倍頻相位也位于較大值,依據(jù)此規(guī)律,采用了20 g的試加重量加至液力耦合器外沿螺栓上,在電機水平方向激起了30~50 μm的振動變化量,對此現(xiàn)象的解釋,一是軸系短、質(zhì)量輕,加重反應靈敏;二是電機結(jié)構(gòu)剛度低。對于相位周期變化,不能采用測相平衡法實施動平衡,從現(xiàn)場試驗來看,影響系數(shù)不但幅值變化大而且角度也很分散,實施動平衡比較困難。
通過加重反應,也說明了動剛度應作為一個檢查方向進行排查;進一步通過升降速試驗和運行中的振動測試,不符合結(jié)構(gòu)共振的特征;通過垂直差別振動的測試,也排除了連接剛度不足的原因。為了確認是否是鋼結(jié)構(gòu)支座的結(jié)構(gòu)剛度不足,進行了不同高度水平振動的測試,測試結(jié)果如表2所示。
表2 電機鋼結(jié)構(gòu)支座水平方向振動幅值 mm/s
電機支座高度不同,差別振動較大,決定對結(jié)構(gòu)剛度進行排查,采用支撐加固試驗的方法,采用千斤頂對電機鋼結(jié)構(gòu)支座臨時加支撐,振動明顯降低。
最終對電機鋼結(jié)構(gòu)支座進行焊接支撐,加2個水平和2個垂直共4個支撐槽鋼,設備運行后,電機驅(qū)動端水平振動降至0.02~0.08 mm,電機非驅(qū)動端水平振動降至0.02~0.06 mm,振動達到良好水平。
通過該問題的解決,對于輸煤系統(tǒng)同類型多臺電動機振動較大的問題,也采用同樣的方法分析處理,均使振動降至合格范圍之內(nèi)。
通過此類問題的振動分析,找到了一種檢測結(jié)構(gòu)剛度不足的新方法。對于安裝在較高鋼結(jié)構(gòu)支座上的旋轉(zhuǎn)設備,振動頻率為一倍頻,初步排除激振力大、連接剛度不足、共振的因素,可采用此方法檢測判斷結(jié)構(gòu)剛度的強弱。將此方法暫命名為水平差別振動測試,其規(guī)律是,旋轉(zhuǎn)設備支座高度不同,水平方向就存在差別振動,高度差別越大,水平方向差別振動就越大,據(jù)此特征可初步判斷為旋轉(zhuǎn)設備鋼結(jié)構(gòu)支座剛度不足的原因,進而解決振動大的問題,此方法簡單實用。
引起振動周期性不穩(wěn)定變化的原因,是軸系上存在一個隨時間旋轉(zhuǎn)變化的不平衡量,當旋轉(zhuǎn)性不平衡與轉(zhuǎn)子原始不平衡方向一致時,表現(xiàn)為振動最大;相反,當旋轉(zhuǎn)性不平衡與轉(zhuǎn)子原始不平衡方向相反時,表現(xiàn)為振動最小,同時振動相位也呈周期性的變化。
汽輪機發(fā)生此振動是旋轉(zhuǎn)熱不平衡造成的。但對于本案例,是不可能發(fā)生旋轉(zhuǎn)熱不平衡的,最大的疑點是液力耦合器的原因,因為液力耦合器工作油是旋轉(zhuǎn)的。為了排查是否是液力耦合器造成的,對另外多臺同類型的輸煤皮帶電動機進行了振動測試,多臺同類型的電動機通頻振動幅值、一倍頻幅值、一倍頻相位隨時間變化的趨勢規(guī)律均一致,與圖1類似。
對比多臺同樣結(jié)構(gòu)的電機振動具有相同的特征,只是振幅大小的差異,相位均發(fā)生360°的周期變化,分析造成這一現(xiàn)象的原因是液力耦合器的工作方式造成的,這是液力耦合器本身的工作特性決定的,是液力耦合器工作油周期性旋轉(zhuǎn)造成的旋轉(zhuǎn)性質(zhì)量不平衡。
輸煤皮帶電機振動大的原因是鋼結(jié)構(gòu)支座剛度不足造成的。振動相位不穩(wěn)定且有規(guī)律的周期變化是液力耦合器的工作方式引起的。對于結(jié)構(gòu)剛度不足的處理,現(xiàn)場多采用加固的方法處理,但是加固也不是一勞永逸的,隨著時間的推移,結(jié)構(gòu)剛度仍有降低的趨勢。建議在設計及安裝階段,盡量采用鋼筋混凝土基礎(chǔ),同時盡量降低鋼結(jié)構(gòu)支座的高度。