楊中惠
(新疆兵團勘測設(shè)計院(集團)有限責任公司,烏魯木齊 830002)
工業(yè)園區(qū)作為一種規(guī)劃、管理、促進工業(yè)開發(fā)的有效手段,極大促進了我國工業(yè)的發(fā)展,但工業(yè)規(guī)模化集中發(fā)展也給園區(qū)所在區(qū)域的大氣、水、土壤環(huán)境帶來了巨大的威脅,園區(qū)成為環(huán)境問題最突出的區(qū)域之一。國務(wù)院政府工作報告將污染防治作為現(xiàn)階段三大攻堅戰(zhàn)之一,打好大氣、水體、土壤污染防治三大戰(zhàn)役成為環(huán)保工作的重中之重。
2015年4月2日,國務(wù)院印發(fā)了《水污染防治行動計劃》,指出:“集中治理工業(yè)集聚區(qū)水污染。強化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)等工業(yè)集聚區(qū)污染治理。集聚區(qū)內(nèi)工業(yè)廢水必須經(jīng)預(yù)處理達到集中處理要求,方可進入污水集中處理設(shè)施。新建、升級工業(yè)集聚區(qū)應(yīng)同步規(guī)劃、建設(shè)污水、垃圾集中處理等污染治理設(shè)施。2017年底前,工業(yè)集聚區(qū)應(yīng)按規(guī)定建成污水集中處理設(shè)施”[1]。2016年11月24日,國務(wù)院《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》要求,“完善工業(yè)園區(qū)污水集中處理設(shè)施……實現(xiàn)廢水分類收集、分質(zhì)處理,入園企業(yè)應(yīng)在達到國家或地方規(guī)定的排放標準后接入集中式污水處理設(shè)施處理”[2]。2017年,新疆兵團開展了園區(qū)配套完善污水處理廠建設(shè)的專項整治行動。本文以新疆兵團第十三師淖毛湖農(nóng)場產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為例,分析該園區(qū)污水集中處理存在的問題和最終的解決模式。
新疆兵團第十三師淖毛湖農(nóng)場產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)位于哈密境內(nèi),地處伊吾縣兵團第十三師淖毛湖農(nóng)場南側(cè)。隨著我國“一帶一路”倡議的提出,哈密作為絲綢之路經(jīng)濟帶的核心區(qū)之一,產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速。園區(qū)成立于2011年,產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位是以煤炭清潔高效利用循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈為主導,發(fā)展新型建材、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)代物流服務(wù)和其他配套產(chǎn)業(yè)。園區(qū)總規(guī)劃面積7.83 km2,按“一園兩區(qū)”布置,其中“北區(qū)”為生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)及建材產(chǎn)業(yè)區(qū),“南區(qū)”為煤化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)區(qū)。隨著近7年發(fā)展,現(xiàn)已發(fā)展工業(yè)企業(yè)9家,其中有煤化工企業(yè)7家。這7家煤化工企業(yè)總設(shè)計生產(chǎn)能力為1 260萬t提質(zhì)煤,計劃建設(shè)140臺焦爐。現(xiàn)已建設(shè)完成焦爐118臺,年加工原煤2 287.5萬t,設(shè)計生產(chǎn)提質(zhì)煤915萬t,年產(chǎn)焦油183萬t、91.5億m3焦爐尾氣。另外,兩家企業(yè)為新疆哈密煤化工尾氣綜合利用宣力發(fā)電項目和宣力煤焦油加氫項目。
目前,“南區(qū)”焦化企業(yè)產(chǎn)生的荒煤氣全部集中收集后,統(tǒng)一由園區(qū)煤氣管道輸入宣力發(fā)電廠,經(jīng)煤氣凈化后發(fā)電,電再回用于園區(qū);各廠產(chǎn)生的煤焦油統(tǒng)一送宣力煤焦油加氫項目進行深加工,初步形成了“煤—氣—電—油”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。
園區(qū)先后建設(shè)7家煤化工企業(yè),根據(jù)各項目環(huán)境影響報告書及環(huán)評批復要求,廢水處理要求及規(guī)模統(tǒng)計如表1所示。園區(qū)規(guī)劃環(huán)評于2014年1月獲得兵團環(huán)保局的審查意見,規(guī)劃環(huán)評確定的園區(qū)廢水處理方案如表1所示。
表1 園區(qū)生產(chǎn)廢水實際排放情況統(tǒng)計
由表1可知,由于7家煤化工焦炭企業(yè)投資主體不同,建設(shè)時間不同,因此相關(guān)部門均要求自建污水處理站處理達標后回用于熄焦。這7家企業(yè)同質(zhì)化程度高,廢水處理站工藝也基本一致,7座企業(yè)自建污水處理站設(shè)計總規(guī)模累計達到590 m3/h。
(1)園區(qū)內(nèi)7家煤化工企業(yè)建設(shè)試投產(chǎn)后,由于市場等原因,均未達產(chǎn),也未按照環(huán)評和批復要求建設(shè)完成污水處理設(shè)施。目前,各企業(yè)生產(chǎn)廢水均未經(jīng)處理直接用于熄焦,酚氰廢水中所含有毒有害物隨水蒸發(fā),轉(zhuǎn)化至廢氣中無組織排放,對區(qū)域空氣環(huán)境質(zhì)量造成嚴重污染。
(2)由于各廠建成后,生產(chǎn)規(guī)模未達到原批復規(guī)模,多處于半投產(chǎn)或停產(chǎn)狀態(tài),各企業(yè)一致疑慮如按設(shè)計和環(huán)評要求建設(shè)廢水處理站,會造成運行負荷低、投資運行費用高且無法確保穩(wěn)定達標處理的結(jié)果。因此,各企業(yè)對自建廢水處理站工程一拖再拖。
(3)園區(qū)管理人員少、十三師環(huán)保局監(jiān)察人員配備嚴重不足、園區(qū)地處偏遠等因素存在,其間環(huán)保局雖然多次對各企業(yè)廢水處理設(shè)施不到位問題進行了督查、督辦,但往往由于各種情況復雜,始終未解決問題。
(4)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)遲緩,園區(qū)至2016年下半年才招商引入第三方環(huán)境治理機構(gòu)建設(shè)污水處理廠。
在各企業(yè)不落實自建污水處理站,而環(huán)保局強制要求各企業(yè)嚴格按照環(huán)評和批復要求建設(shè)的博弈過程中,經(jīng)環(huán)保局管理人員和專家的論證,最終基于7家煤化工企業(yè)的焦化廢水具有同質(zhì)性,確定由園區(qū)統(tǒng)一牽頭建設(shè)一座焦化廢水預(yù)處理站。預(yù)處理水質(zhì)達到《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)中表2中間接排放標準后,回用于各廠熄焦系統(tǒng),從而徹底解決了煤化工企業(yè)多廠分別處理的難題。另外,根據(jù)園區(qū)綜合產(chǎn)業(yè)布局和廢水預(yù)測量,再建設(shè)一座園區(qū)綜合污水處理站,解決全區(qū)廢水處置問題。這種新模式將原擬建7座污水處理站縮減為1座,從源頭減少了園區(qū)分散型污染源,符合循環(huán)經(jīng)濟理念,有利于改善區(qū)域水環(huán)境。
2017年3月18日,兵團十三師環(huán)保局以師環(huán)函審[2017]16號文下發(fā)了《關(guān)于十三師淖毛湖農(nóng)場產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)焦化廢水預(yù)處理站建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的批復》。
2.2.1規(guī)模及進、出水水質(zhì)確定
根據(jù)園區(qū)內(nèi)已運行七家焦化企業(yè)實際廢水水質(zhì)情況和排放量調(diào)查,設(shè)計確定焦化廢水集中預(yù)處理站規(guī)模為480 t/d;工藝采用“一段除油酚氨回收預(yù)處理+二段催化氧化和生化處理(一級生化)”路線。
設(shè)計進水水質(zhì)為:COD(化學需氧量) 25000 mg/L、BOD5(五日生化需氧量) 14 000 mg/L、SS(懸浮物) 4 371 mg/L、NH3-N(氨氮)6 000 mg/L、石油類1 708 mg/L、揮發(fā)酚4 850 mg/L;設(shè)計出水按照《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)表2間接排放標準執(zhí)行。
2.2.2一段除油酚氨回收預(yù)處理工藝
污水站進水首先進入重力隔油罐,加入一定量的堿液送入1#高效一體化除油罐進行油水分離,重焦油和懸浮物從底部排入重污油油水分離罐,輕焦油流入輕油油水分離罐。經(jīng)初級脫油和除懸浮物的中間出水,進入多介質(zhì)和陶瓷過濾器進行過濾,利用聚結(jié)原理去除廢水中分散的細小油污顆粒、懸浮物后,流入1#油水分離器分離。分離后的廢水泵入脫酸脫氨塔,對廢水中的H2S、CO2等酸性氣體和氨進行汽提,以滿足進入脫鹽系統(tǒng)和生化系統(tǒng)的水質(zhì)要求。脫酸脫氨后的廢水送入2#一體化高效除油罐再次除油和除懸浮物,之后進入酚水噴射器與萃取劑混合,經(jīng)一級萃取后進入2#油水分離器。二次分離后,廢水送入萃取塔進行二次萃取脫酚處理;脫酚后,廢水進入水塔經(jīng)蒸餾分離萃取劑送去二段處理系統(tǒng)。含酚萃取項最終通過酚塔蒸出萃取劑,塔底的粗酚進入粗酚罐收集外運。一段處理工藝流程如圖1所示。
圖1 一段除油、酚氨回收系統(tǒng)工藝流程
2.2.3二段催化氧化和生化處理工藝
二段來水首先進入一體化除油罐,經(jīng)混凝、絮凝反應(yīng)進行一次沉降,浮油被收集至集油罐經(jīng)脫水后進行污油回收;分離水進入二級氣浮區(qū)去除污水中分散的細小油污顆粒、懸浮物以及部分硫化物和混凝沉降物,氣浮池出水進入一級水解酸化池對COD進行生物再次降解后進入一級A/O(厭氧好氧工藝法)生化池,通過生化處理去除大部分COD、BOD、硫化物、氨氮及揮發(fā)酚等污染物。出水再經(jīng)一級二沉池沉淀、中間水池暫存后送入催化氧化塔,在催化劑作用下對難以生化的COD進行氧化降解;底部活性污泥部分進入污泥濃縮池。催化氧化塔對COD的去除率最高可達60%。在大幅度去除COD的同時,催化氧化過程也降低了廢水中部分有機污染物,進一步打破了有機物分子的環(huán)鏈和長鏈,對廢水中含有高分子和苯環(huán)的有機物有很好的去除或破壞效果。催化處理后,污水再進一步通過水解酸化池、A/O生化池作用除去COD、BOD、硫化物、氨氮及揮發(fā)酚等污染物。最終,污水經(jīng)二沉池處理后進入回用水箱,循環(huán)利用于園區(qū)煤化工企業(yè)熄焦工段。二段處理系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。
園區(qū)焦化廢水預(yù)處理站各階段處理效率如表2所示。
圖2 二段催化氧化和生化處理工藝流程
表2 污水預(yù)處理站各處理單元污染物去除效率一覽
該污水預(yù)處理站于2017年8月建成并通過了環(huán)境保護竣工驗收。驗收數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表明,pH范圍為6.67~7.59,SS<4 mg/L、COD為73 mg/L、BOD5為13.33 mg/L、總磷為0.26 mg/L、總氮為45.5 mg/L、硫化物為0.007 mg/L、苯<0.05 mg/L、NH3-N為1.6 mg/L、氰化物為0.005 mg/L、石油類<0.04 mg/L、苯并芘<1.4 ng/L、揮發(fā)酚為0.0081 mg/L,全部滿足《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)表2間接排放標準限值要求,說明污水處理工藝效果良好。
與此同時,淖毛湖農(nóng)場循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)其他運行的5家焦化企業(yè)以及尾氣發(fā)電項目均一次性通過了聯(lián)合環(huán)保驗收。目前,園區(qū)綜合污水處理站正在建設(shè)中,后期隨園區(qū)企業(yè)入駐,企業(yè)排水量將持續(xù)增大,將由綜合污水處理站全面接收處理。園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟也擴展為“煤—氣—電—油—水”產(chǎn)業(yè)鏈。
工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護工作是一項綜合性的課題與難題。以上案例是結(jié)合園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局進行精細化管理的新模式。以改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量為核心,從園區(qū)的源頭削減分散型污染源,可以有效解放企業(yè)投資和運維管理壓力,提升園區(qū)管理部門和上級環(huán)保部門的有效監(jiān)管水平,進一步整體提高園區(qū)的綜合管理能力。
建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計,任重而道遠,環(huán)保人員應(yīng)努力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。建議下一步在園區(qū)引入環(huán)保管家機制,讓專業(yè)的人干專業(yè)的事,促進園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟綠色發(fā)展。