曹 陽,陳 昊,?!『?/p>
(寧夏棗泉發(fā)電有限責(zé)任公司,銀川 750409)
間接空冷系統(tǒng)因其經(jīng)濟(jì)性的顯著優(yōu)勢(shì),在中國(guó)發(fā)電廠中的應(yīng)用越來越廣泛[1],特別是西北地區(qū)近年來間接空冷系統(tǒng)投運(yùn)較多,但由于可靠性問題造成空冷散熱器損壞事故時(shí)有發(fā)生,給發(fā)電廠帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失[2-3]。寧夏棗泉發(fā)電廠一期工程(2×660 MW超超臨界燃煤機(jī)組,以下簡(jiǎn)稱棗泉發(fā)電廠)汽輪機(jī)排汽冷卻采用表凝式間接空冷系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱間冷系統(tǒng)),空冷散熱器垂直立式布置在空冷塔外側(cè)一周,利用間接空冷塔排煙,煙囪布置在空冷塔內(nèi),簡(jiǎn)稱“二塔合一”方案[4]。間冷塔防凍保護(hù)動(dòng)作時(shí),緊急泄放扇區(qū)冷、熱水,起到保護(hù)扇區(qū)的作用。當(dāng)冷、熱水事故疏水閥開啟時(shí),膨脹水箱內(nèi)循環(huán)水將會(huì)被排空,膨脹水箱液位低于200 mm將會(huì)超馳跳閘循環(huán)水泵,凝汽器失去循環(huán)冷卻水迫使機(jī)組停運(yùn)。因此冷、熱水事故疏水閥可靠與否,將直接影響機(jī)組的安全可靠運(yùn)行[5],而控制系統(tǒng)的配置與運(yùn)行可靠性缺陷是設(shè)備故障的最主要原因[6-9]。
棗泉發(fā)電廠間冷系統(tǒng)分別在冷、熱水管上各安裝1臺(tái)事故疏水閥,冷、熱水事故疏水閥單個(gè)閥門開啟,即可實(shí)現(xiàn)扇區(qū)、膨脹水箱和相關(guān)循環(huán)水管道緊急疏水的目的[10-12]。空冷系統(tǒng)各設(shè)備由億吉埃冷卻系統(tǒng)貿(mào)易(北京)有限公司整體提供,冷、熱水事故疏水閥采用ADSMS公司產(chǎn)品,閥門設(shè)計(jì)為液壓關(guān)閉、重錘開啟,冷、熱水事故疏水閥各配置1臺(tái)液壓油站。
冷、熱水事故疏水閥液壓油站配置1臺(tái)液壓油泵和1臺(tái)手動(dòng)泵。在緊急情況下可通過手動(dòng)泵打壓保持油站液壓油壓力正常,防止閥門誤動(dòng)作。正常情況下,冷、熱水事故疏水閥液壓油泵由油壓開關(guān)聯(lián)鎖,油壓開關(guān)S4低于15 MPa啟泵,油壓開關(guān)S5高于19.5 MPa停泵。
如圖1所示,當(dāng)V7與V8電磁閥均失電,油缸內(nèi)活塞右側(cè)高壓油接通回油,閥門在重錘的作用下開啟;當(dāng)V7與V8電磁閥任意帶電,高壓油與回油通路被阻斷,油缸內(nèi)活塞右側(cè)充滿高壓油,閥門在油壓的作用下緩慢關(guān)閉。
由圖1可知,間冷系統(tǒng)事故疏水閥設(shè)計(jì)為雙電磁閥串聯(lián)控制,單個(gè)電磁閥帶電可使閥門關(guān)閉,2個(gè)電磁閥同時(shí)失電閥門打開。廠家設(shè)計(jì)間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥均由間冷系統(tǒng)儀控電源柜供電,儀控電源柜至就地冷、熱水事故疏水閥均為單路供電,如圖2所示,控制電源失去則V7與V8電磁閥失電,導(dǎo)致冷、熱水事故疏水閥開啟,所以單路電源供電存在很大的安全隱患,需提高間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥的電源可靠性。
1號(hào)、2號(hào)機(jī)間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥就地控制箱內(nèi)設(shè)置1個(gè)220 V AC轉(zhuǎn)24 V DC電源轉(zhuǎn)換器,輸入端220 V AC電源由間冷MCC(電動(dòng)機(jī)控制中心)提供,輸出端24 V DC為就地控制柜內(nèi)繼電器及行程開關(guān)提供電源,若出現(xiàn)電源轉(zhuǎn)換器故障或間冷MCC電源異常,均會(huì)導(dǎo)致閥門開啟,極大程度降低了事故疏水閥可靠性,對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行埋下了隱患。
圖1 間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥油路示意
圖2 電磁閥回路電源無冗余
在機(jī)組進(jìn)入168 h試運(yùn)行前DCS(分散控制系統(tǒng))重要信號(hào)回路緊固過程中發(fā)現(xiàn),DCS發(fā)送V7與V8得電指令在DO卡件處使用了跨接線,2個(gè)信號(hào)使用同1根公共零線,到就地四芯電纜僅使用了3根。當(dāng)公共零線出現(xiàn)接線松動(dòng)或者電纜損壞時(shí)V7與V8電磁閥同時(shí)失電,即將會(huì)導(dǎo)致事故疏水閥異常開啟,不滿足“二十五項(xiàng)反措”中重要信號(hào)全程冗余配置要求。
在閥門運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)當(dāng)閥門控制裝置在遠(yuǎn)方位且DCS發(fā)出開閥指令后,V7與V8電磁閥失電,進(jìn)油與回油打通油壓快速下降并低于15 MPa以下,油泵會(huì)一直運(yùn)行,直至DCS再次發(fā)送關(guān)閥指令,油壓上升至19.5 MPa停泵或者疏水閥切至就地模式。
經(jīng)檢查事故疏水閥控制柜電氣原理圖和控制柜內(nèi)實(shí)際接線發(fā)現(xiàn),閥門廠家設(shè)計(jì)有“油泵遠(yuǎn)方啟允許”信號(hào),當(dāng)該信號(hào)出1,油泵投入油壓聯(lián)鎖,但DCS排卡中并未設(shè)計(jì)該信號(hào),調(diào)試過程中用短接線將該信號(hào)短接,相當(dāng)于油泵與油壓的聯(lián)鎖一直投入,最終導(dǎo)致遠(yuǎn)方開閥油壓泄掉后油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)并連續(xù)運(yùn)行。雖然回路滿足控制要求,但是遠(yuǎn)方開閥后油泵連續(xù)運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致油泵壽命減少,增大維護(hù)成本,甚至可能造成油壓無法建立,閥門故障開啟導(dǎo)致機(jī)組跳閘。
在機(jī)組調(diào)試期間,曾多次出現(xiàn)DCS遠(yuǎn)方關(guān)閥時(shí)閥門無法關(guān)到位的情況。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在DCS遠(yuǎn)方關(guān)閥時(shí),油泵聯(lián)鎖啟動(dòng)閥門向關(guān)方向運(yùn)行,當(dāng)壓力達(dá)到19.5 MPa,油泵自動(dòng)停止,但此時(shí)事故疏水閥尚未關(guān)到位。檢查閥門控制柜電氣原理圖發(fā)現(xiàn),當(dāng)閥門遠(yuǎn)方關(guān)指令發(fā)出、壓力達(dá)到高值后,電氣硬回路聯(lián)鎖停止油泵運(yùn)行導(dǎo)致油缸不再動(dòng)作,閥門無法關(guān)到位。
閥門廠家設(shè)計(jì)有綜合故障報(bào)警信號(hào)(以下條件任意滿足):
(1)發(fā)開閥指令5 min后未收到開到位反饋。
(2)發(fā)關(guān)閥指令5 min后未收到關(guān)到位反饋。
(3)油泵運(yùn)行超過 5 min。
油泵運(yùn)行超時(shí)報(bào)警可以判斷液壓油站運(yùn)行狀態(tài)是否正常,但DCS中未予設(shè)計(jì),且均未在大屏報(bào)警中體現(xiàn)出來。
空冷系統(tǒng)事故疏水閥緊急開閥按鈕為單按鈕,存在人員誤操作、接線松動(dòng)導(dǎo)致閥門誤動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)事故按鈕異?,F(xiàn)象時(shí)易觸發(fā)事故疏水閥動(dòng)作導(dǎo)致機(jī)組跳閘,為降低事故疏水閥誤動(dòng)概率,須將事故疏水閥緊急開閥按鈕修改為雙按鈕并聯(lián)控制。
間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥控制電磁閥V7由原設(shè)計(jì)回路供電,由工業(yè)廢水系統(tǒng)MCC間隔分別引接一路電源至1號(hào)、2號(hào)機(jī)就地間冷系統(tǒng)熱水事故疏水閥,在熱水事故疏水閥控制柜中增加F106與F107開關(guān)分別為熱水事故疏水閥V8電磁閥、冷水事故疏水閥V8電磁閥供電。原設(shè)計(jì)V8電磁閥供電回路取消,同時(shí)增加相應(yīng)的電源失去報(bào)警送至DCS。
間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥就地控制柜中各增加1個(gè)220 V AC轉(zhuǎn)24 V DC電源模塊(容量為72 W,3 A),電源模塊220 V AC輸入電源由新增的V8電磁閥電源引接,電源模塊24 V DC輸出與原有24 V DC模塊并接,并增加穩(wěn)壓元件。改造完成后,任意一路電源失去或電源模塊故障均不會(huì)引起設(shè)備誤動(dòng)。改造方案如圖3所示。
圖3 控制箱24 V DC電源冗余改造
重新鋪設(shè)電纜,將冷、熱水事故疏水閥V7與V8電磁閥指令信號(hào)分電纜、分電纜槽盒布置,改造完成后單個(gè)信號(hào)或者單根電纜故障均不會(huì)引起設(shè)備誤動(dòng),有效提升了事故疏水閥設(shè)備可靠性。
針對(duì)遠(yuǎn)方開閥后油泵連續(xù)運(yùn)行問題,如圖4所示,將柜內(nèi)X22端子排2與4跨接、4與6跨接,改造后V7與V8任一電磁閥收到DCS得電指令后油泵即投入油壓聯(lián)鎖;若V7與V8電磁閥均無DCS得電指令,油泵便撤出油壓聯(lián)鎖,將遠(yuǎn)方模式下DCS發(fā)送的關(guān)閥指令作為油泵投入油壓聯(lián)鎖的條件,避免遠(yuǎn)方開閥后油泵連續(xù)運(yùn)行。
圖4 油泵連續(xù)運(yùn)行問題改造
對(duì)于閥門無法關(guān)到位問題,如圖5所示,油泵控制回路中原回路在遠(yuǎn)方控制回路DCS發(fā)出關(guān)閉指令后,油壓在高于19.5 MPa工況下油泵停止運(yùn)行。如果油缸響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),則不能及時(shí)收到關(guān)到位信號(hào),導(dǎo)致事故疏水閥不能完全關(guān)閉。將控制回路中d155繼電器的12端子與d221繼電器14端子短接,改為d221繼電器14端子與d153繼電器的14端子短接,改造后油泵聯(lián)鎖停運(yùn)條件變?yōu)橛蛪焊哂?9.5 MPa且事故疏水閥關(guān)到位。通過油泵控制回路改造解決了閥門無法關(guān)到位的問題,而且當(dāng)機(jī)組正常運(yùn)行過程中油壓緩慢泄放事故疏水閥關(guān)到位,油泵也會(huì)聯(lián)啟。
圖5 閥門無法關(guān)閉問題改造
在DCS邏輯中完成油泵運(yùn)行超時(shí)報(bào)警邏輯,并加入空冷系統(tǒng)大屏報(bào)警中,報(bào)警發(fā)生時(shí)及時(shí)引起運(yùn)行人員注意。
對(duì)于單按鈕存在誤動(dòng)、誤操作隱患的情況,分別對(duì)冷、熱水事故疏水閥增加了1個(gè)緊急開閥按鈕(同時(shí)增加相應(yīng)繼電器),采用雙按鈕串聯(lián)的方式,當(dāng)單個(gè)按鈕動(dòng)作或接線出現(xiàn)松動(dòng)的情況下閥門不會(huì)動(dòng)作,只有當(dāng)2個(gè)按鈕同時(shí)按下,閥門才會(huì)緊急開啟。
為保證改造完成后滿足間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥能夠滿足供電回路和控制回路可靠性要求,確保閥門動(dòng)作正常并能夠滿足正常運(yùn)行需要,進(jìn)行了如下試驗(yàn)測(cè)試改造效果。
(1)斷開間冷系統(tǒng)儀控電源柜主電源,冷、熱水事故疏水閥閥門V7電磁閥供電切換到間冷系統(tǒng)儀控電源柜UPS,V7與V8電磁閥均應(yīng)帶電,閥門保持關(guān)閉狀態(tài),并在DCS系統(tǒng)畫面報(bào)“間冷系統(tǒng)儀控電源柜主電源失去”。
(2)間冷系統(tǒng)儀控電源柜UPS放電完成后V7電磁閥失電(記錄UPS放電時(shí)間),V8電磁閥帶電,閥門保持關(guān)閉狀態(tài),并在DCS系統(tǒng)報(bào)“間冷系統(tǒng)儀控電源柜UPS電源失去”。
(3)如圖6所示,斷開就地?zé)崴鹿适杷y控制柜F105 B開關(guān),熱水事故疏水閥V8電磁閥失電,熱水事故疏水閥閥門打開。
圖6 電磁閥電源冗余切換試驗(yàn)示意
(4)斷開就地冷水事故疏水閥控制柜F105 A開關(guān),冷水事故疏水閥V8電磁閥失電,冷水事故疏水閥閥門打開。
(5)恢復(fù)電源柜內(nèi)各開關(guān),使冷、熱水事故疏水閥V7與V8電磁閥均帶電,并確認(rèn)閥門已正常關(guān)閉。
(6)斷開就地?zé)崴鹿适杷y控制柜內(nèi)F106 B開關(guān),熱水事故疏水閥V7電磁閥失電,熱水事故疏水閥V8電磁閥帶電,熱水事故疏水閥應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。
(7)斷開就地冷水事故疏水閥控制柜內(nèi)F106 A開關(guān),冷水事故疏水閥V7電磁閥失電,冷水事故疏水閥V8電磁閥帶電,冷水事故疏水閥應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。
(8)斷開就地冷水事故疏水閥控制柜內(nèi)F105 A開關(guān),冷水事故疏水閥V7與V8電磁閥均失電,冷水事故疏水閥打開。
(9)斷開就地?zé)崴鹿适杷y控制柜內(nèi)F105 B開關(guān),熱水事故冷水閥V7與V8電磁閥均失電,熱水事故疏水閥應(yīng)打開。
(10)試驗(yàn)完成后,恢復(fù)系統(tǒng)。
(1)將間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥開關(guān)切換至遠(yuǎn)方位置,遠(yuǎn)方操作閥門開關(guān)應(yīng)正常,閥門指示燈正常,遠(yuǎn)方開閥后油泵能夠正常停運(yùn)。
(2)將間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥開關(guān)切換至就地位置,就地操作閥門開關(guān)應(yīng)正常,閥門指示燈正常。
(3)將間冷系統(tǒng)冷、熱水事故疏水閥開關(guān)切換至遠(yuǎn)方位置,單獨(dú)按下緊急開閥按鈕,閥門應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài),單獨(dú)按下緊急開閥按鈕,閥門應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài),2個(gè)按鈕同時(shí)按下后,閥門開啟。
(4)試驗(yàn)完成后,按復(fù)位按鈕,恢復(fù)系統(tǒng)。
棗泉發(fā)電廠間冷系統(tǒng)事故疏水閥控制回路改造后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),冷熱水事故疏水閥動(dòng)作正常,原回路中存在的問題得到根除,使間冷系統(tǒng)事故疏水閥控制回路更加可靠。同時(shí)通過對(duì)間冷系統(tǒng)事故疏水閥控制回路的可靠性分析以及技術(shù)改造過程的闡述,有利于提高熱控人員對(duì)控制方法的理解力,培養(yǎng)了熱控人員主動(dòng)發(fā)現(xiàn)熱控系統(tǒng)不可靠因素的能力,防范于未然。