趙慶紅,陳建文,郭建國,趙文彬,梁海富
(蘭溪南方有限公司,浙江 蘭溪 321100)
蘭溪南方有限公司3臺(tái)φ3.0m×11m帶輥壓機(jī)HFCG120×50開路水泥磨,2016年平均電耗32.5kWh/t,主電機(jī)電耗約24kWh/t(占總電耗73.8%),因此,利用陶瓷研磨體,降低磨機(jī)主電機(jī)負(fù)荷,節(jié)電效果將會(huì)比較明顯。
(1)密度小,鋼球密度約為7.6~7.8g/cm3左右,陶瓷研磨體密度一般為3.6~3.8g/cm3,這對減少主電機(jī)負(fù)荷降低電耗創(chuàng)造了條件,但是密度小,研磨體間的擠壓力也會(huì)小,粉磨效率會(huì)有所下降。
(2)耐磨,陶瓷研磨體具有較好的耐磨性能,研磨過程中靜電影響大大下降,磨內(nèi)發(fā)熱減少,但相對較脆。
(3)磨削能力強(qiáng),有關(guān)小磨試驗(yàn)結(jié)果表明,在300m2/kg以下的比表面積區(qū)間以金屬研磨體略占優(yōu)勢;在300m2/kg以上的比表面積區(qū)間以陶瓷研磨體略占優(yōu)勢。
讓粉碎效率更高的預(yù)粉碎工序由輥壓機(jī)承擔(dān)盡可能多的粉碎功能。讓細(xì)破與粗研磨任務(wù)盡量球磨機(jī)頭倉和二倉來完成。最后、讓細(xì)研磨和整形功能效果更好的陶瓷球來實(shí)現(xiàn)。
表1 倉內(nèi)研磨體調(diào)整情況
(1)倉內(nèi)研磨體調(diào)整見表1。
(2)通風(fēng)圈調(diào)整。對出磨通風(fēng)篩進(jìn)行了封堵,減緩磨內(nèi)物料流速。
(3)輥壓機(jī)調(diào)整。適應(yīng)減小輥縫,增加壓力,改進(jìn)下料裝置,減少大塊物料,提高輥壓機(jī)做功。
(4)打散機(jī)調(diào)整。對打散機(jī)篩板進(jìn)行改進(jìn),對打散機(jī)篩板進(jìn)行了改進(jìn),由3mm橫篩改為0.8mm豎篩,傾斜角度提高了5°左右,使得入磨細(xì)度0.08mm篩余保持在50%內(nèi),0.9mm篩余在1.5%以內(nèi)。
(5)其它工作裝備。根據(jù)磨內(nèi)篩余曲線的圖形狀態(tài),調(diào)整球徑級配與填充率;確定陶瓷球的級配、按鋼球與陶瓷球的替換比例更換。
(1)階段運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問題及解決辦法。
出現(xiàn)問題:磨內(nèi)流速過快,細(xì)度波動(dòng)大。
解決辦法:磨尾風(fēng)機(jī)安裝變頻。
(2)結(jié)果與預(yù)期對比分析。
粉磨電耗下降約4kWh,達(dá)到預(yù)期;臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降約8%,達(dá)不到預(yù)期。
由于陶瓷球優(yōu)勢在于比較細(xì)的顆粒度區(qū)域。為了發(fā)揮它的優(yōu)勢,需要對打散機(jī)進(jìn)行優(yōu)化減少物料的波動(dòng),如果有條件允許計(jì)劃技改成V選。
目前使用的混合材破碎機(jī)臺(tái)產(chǎn)偏低,粒度偏粗,對輥壓機(jī)的做功影響較大,需優(yōu)化減小物料的顆粒度。
(1)投資。更換陶瓷球費(fèi)用28t×3臺(tái)×8 000元/t=67.2萬元。
(2)效益。按2017年生產(chǎn)82.36萬t,工序電耗28.01度/t,比2016下降4.49度計(jì)算,全年節(jié)約電費(fèi)82.36×4.49×0.55=203.38(萬元),變壓器容量從6 000下降5 000kVa節(jié)約容量費(fèi)4×12=48萬元,實(shí)際36萬元。因產(chǎn)量下降影響谷電損失電費(fèi):4.5t×10h×28.1kWh×0.40/kWh×3臺(tái)×300天×96%=43.55萬元。合計(jì)203.38+36-43.55=195.83萬元。
(1)由于陶瓷研磨體下處于起步階段,市場上陶瓷研磨體的質(zhì)量參差不齊,選用廠家應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎,關(guān)注陶瓷球的莫氏硬度、洛氏硬度、密度等重要指標(biāo),最好使用先試用后付款的方式。
(2)物料易性對陶瓷研磨體影響較明顯,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量波動(dòng)顯。
(3)陶瓷球應(yīng)用是一個(gè)系統(tǒng)問題,強(qiáng)調(diào)在磨內(nèi)部調(diào)整的同時(shí),要關(guān)注輥壓機(jī)系統(tǒng)的調(diào)整,以盡可能降低入磨物料粒度,根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整磨機(jī)填充率。