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      田莊選煤廠精煤水分的研究和實踐

      2018-06-27 10:16:04劉廣山
      山東工業(yè)技術(shù) 2018年11期
      關(guān)鍵詞:塊煤過濾機煤質(zhì)

      摘 要:在田莊選煤廠的生產(chǎn)中,入倉精煤水分突然明顯增高,通過檢查和分析計算,找到了其原因,進而找出了相應的、合適的對策。經(jīng)過實踐,降低了水分,較好地解決了入倉精煤水分的問題,并且達到了較好的、較穩(wěn)定的效果。有利于安全生產(chǎn)和效益。

      關(guān)鍵詞:精煤水分;檢查;分析計算;實踐;塊精煤;末粗精煤;浮選精煤;煤質(zhì);合格率

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.11.070

      1 概況介紹

      平頂山天安煤業(yè)股份有限公司田莊選煤廠(簡稱“田選” )于1970年建成投產(chǎn),是我國自主設(shè)計、建設(shè)的第一座大型全重介煉焦煤選煤廠,原設(shè)計能力為3.5 Mt/a[1]。經(jīng)過幾次大的技術(shù)改造,使設(shè)計能力提升到10 Mt/a[2]。工藝有所改進,生產(chǎn)效率效果有所提高。

      田莊選煤廠采用塊煤(300~16mm)重介質(zhì)斜輪分選、末煤(16~2.5mm)重介質(zhì)旋流器分選、粗煤泥(2.5~0.5mm)干擾床分選、煤泥水(0.5~0mm)浮選的聯(lián)合工藝。根據(jù)原煤粒度級別越窄分選效果越好的原理[3],四級分選流程更有優(yōu)勢。分選后,塊精煤采用振動篩(共2臺)脫水,末精煤和粗煤泥精煤合在一起(稱末粗精煤)采用臥式振動離心機(共4臺)脫水,浮選精煤脫水設(shè)備有三種:圓盤式加壓過濾機(共4臺)、圓盤式真空過濾機(共5臺)、快開式隔膜壓濾機(共3臺),脫水后的塊精煤、末粗精煤、浮選精煤合在一起組成精煤產(chǎn)品入倉而成為入倉精煤。其精煤脫水工藝流程簡圖如圖1所示。

      煤炭經(jīng)過洗選后,精煤中必然會帶有較多的水分, 需要脫水,如果不很好的脫除, 會不符合用戶對產(chǎn)品的要求,對選煤廠和相關(guān)工業(yè)部門均會造成很大影響。精煤水分高, 選煤廠裝車可能不便,選煤廠裝車線路既不衛(wèi)生又不安全,增加運輸量,增加成本,影響效益,在北方冬天還會造成卸車困難,影響車輛周轉(zhuǎn)。精煤水分是精煤產(chǎn)品的一項重要指標,所以要控制好精煤水分。我廠對入倉精煤水分的要求是Mt≤13%。

      2 問題的出現(xiàn)

      塊精煤經(jīng)脫水后有塊精煤水分,末粗精煤經(jīng)脫水后有末粗精煤水分,浮選精煤經(jīng)脫水后有浮選精煤水分,三精煤產(chǎn)品水分可以綜合成入倉精煤水分的計算值。因為蒸發(fā)等,入倉精煤實際水分要比計算值略低。長期以來,我廠的入倉精煤水分都比較平穩(wěn),符合要求,入倉精煤水分合格率較高,但進入十月上旬以來,入倉精煤水分突然明顯增高,大多超過要求水分,有的則高達14%以上,入倉精煤水分合格率也大幅下降。

      水分出了明顯的問題,要查找原因。首先查看相關(guān)各處有無外來水的進入,經(jīng)過檢查,沒有發(fā)現(xiàn)有外來水的進入;然后對各脫水設(shè)備的運行情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)各脫水設(shè)備的入料、運轉(zhuǎn)、出料、精煤干濕等均屬正常,各設(shè)備運行正常;再檢查各設(shè)備的脫水效果,經(jīng)過多次化驗和復查性化驗,發(fā)現(xiàn)各設(shè)備、各類精煤產(chǎn)品的水分也較正常,與以前的一樣或相近。找來相關(guān)資料,對此年度10月上旬等幾個時段的精煤水分等進行統(tǒng)計,結(jié)果如表1:

      既然如此,那為什么入倉精煤水分突然明顯增高?

      3 分析研究

      這個問題需要更多的檢查和分析研究。通過進一步檢查發(fā)現(xiàn)一些情況,如浮選精煤脫水設(shè)備開車量有所增多,加壓過濾機以前是常開三臺備用一臺,現(xiàn)在是四臺常開;精煤壓濾機還是三臺常開,但緊張了些;真空過濾機以前是常開三臺,兩臺效果較差的備用,現(xiàn)在是兩臺效果較差的也常開了。浮選精煤池子也較易出現(xiàn)滿、冒現(xiàn)象。煤泥水濃度常有所增高,還較易出現(xiàn)泥化情況,浮選精煤灰分也易波動較大。塊精煤脫水振動篩上的塊精煤比以前有所減少,粒度也有所減小。再檢查原煤,從原煤皮帶上發(fā)現(xiàn),相對以前,有著較大粒度的煤塊有所減少,而且大塊的塊煤明顯減少,而細粒度的粉煤相對明顯增多。難道是細粒度或浮選煤的增多而導致入倉精煤水分的增高?有可能。

      找來相關(guān)資料,對此年度10月上旬等幾個時段的原煤各粒級占比和各粒級精煤產(chǎn)率進行統(tǒng)計(平均值),結(jié)果如表2:

      從表2中可以看出,9月的各粒級占比及各粒級精煤產(chǎn)率與以前相比,有些變化,但變化不大,而10月上旬變化較大。10月上旬,塊煤所占比例降低明顯,塊精煤產(chǎn)率(占本級)與以前相近;末粗煤所占比例稍有降低,末粗精煤產(chǎn)率(占本級)也稍有降低;煤泥所占比例增加較多,浮選精煤產(chǎn)率(占本級)稍有降低。的確是塊煤減少,煤泥增多,原煤煤質(zhì)粒度變化較大。煤泥如此增多,浮選精煤也會相對增多較多,浮選精煤水分相對塊精煤和末粗精煤明顯較高許多,而水分最低的塊精煤是相對減少的,水分較低的末粗精煤也稍有減少,所以,入倉精煤水分應當有所增加。

      可以通過三種精煤產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)綜合計算出入倉精煤水分的計算值。先看1~7月時段,入倉精煤水分的計算值(平均值)為:

      (15.0﹪×30.0﹪×5.5﹪+55.0﹪×55.0﹪×9.1﹪+30.0﹪×65.0﹪×20.7﹪)÷(15.0﹪×30.0﹪+55.0﹪×55.0﹪+30.0﹪×65.0﹪)=12.97﹪,

      與入倉精煤平均水分實際值12.80﹪比較符合(因為蒸發(fā)等,入倉精煤實際水分要比計算值略低。);8月、9月時段,也是比較符合;再看10月上旬時段,入倉精煤水分的計算值(平均值)為:

      (10.0﹪×30.0﹪×5.5﹪+54.0﹪×54.0﹪×9.1﹪+36.0﹪×63.0﹪×20.9﹪)÷(10.0﹪×30.0﹪+54.0﹪×54.0﹪+36.0﹪×63.0﹪)=13.78﹪,

      與入倉精煤平均水分實際值13.59﹪也比較符合。

      從以上可以看出,入倉精煤水分突然明顯增高的主要原因應當是煤質(zhì)變化,塊煤減少較多,而浮選煤增加較多,煤質(zhì)變得較碎了。通過了解,確實原煤各礦煤層煤質(zhì)有所變化、綜采程度有較大的提高,所以,原煤煤質(zhì)變化較大。

      4 對策與實踐

      知道了主要原因,宜于找到相應的、合適的對策。如果可以控制原煤煤質(zhì),使其塊煤、末粗煤有較大的增加,而煤泥有明顯的減少,則會容易使入倉精煤水分達到要求之下。由于我廠原煤幾乎完全來自集團內(nèi)部各礦,近期我廠入廠原煤煤質(zhì)不易有較大變化,但還可以爭取有所優(yōu)化。這樣,需要從多個方面控制、降低入倉精煤水分。

      首先,原煤煤質(zhì)方面,雖然不易有較大變化,但還可以爭取有所優(yōu)化。盡量減少很碎的、特別是易泥化的原煤的進入,加大較粗的原煤的進入;在配煤時,要考慮到煤質(zhì)的粗細,很碎的原煤不要單獨或大量入洗,以避免浮選精煤量相對過大而明顯過多增加入倉精煤水分,可以配合較粗的原煤入洗。通過溝通和努力,煤質(zhì)粒度有所改進,有著積極的效果。

      再者,三精煤產(chǎn)品水分方面,都要想辦法盡量降低,浮選精煤水分是重點。加壓過濾機方面,是浮選精煤脫水比較主力的設(shè)備,其水分相對另外兩種比較低。加壓過濾機精煤的水分有降低的空間,處理量也有提升的空間??梢酝ㄟ^加強設(shè)備檢修、濾布更換,提高風壓等降低精煤水分,同時也使設(shè)備的處理量有所增加;進一步加強加壓過濾機的開車使用,也會增加其處理量。這樣,有利于降低浮選精煤的綜合水分。精煤壓濾機方面,水分也有降低的空間,可以通過加強設(shè)備檢修,增加上料壓力、提高壓榨風壓等降低精煤水分。真空過濾機,可以通過加強設(shè)備檢修、濾布更換,提高真空度,適當提高料位并通過溢流穩(wěn)定料位等降低精煤水分。另外,真空過濾機要盡量先開效果好、水分較低的車,后開、盡量少開效果差、水分較高的車。提高每臺設(shè)備的脫水效果,開車有順序,這樣,有利于降低浮選精煤的綜合水分,而且可以降低較多。

      末粗精煤脫水用的4臺大型臥式振動離心機,可以通過加強設(shè)備檢修、適當提高轉(zhuǎn)速等提高設(shè)備效果、降低精煤水分。其原來常是開三備一,現(xiàn)在,當煤量較大時就要4臺常開,以加強設(shè)備脫水的效果。塊精煤也可以通過優(yōu)化振動篩噴水等來降低塊精煤水分。

      5 效果與建議

      通過努力和實踐,到10月下旬,入倉精煤水分的控制達到了較好的、較穩(wěn)定的效果。對10月下旬的精煤水分等進行統(tǒng)計,結(jié)果如表3:

      對10月下旬的各粒級占比和各粒級精煤產(chǎn)率進行統(tǒng)計(平均值),結(jié)果如表4。

      通過上表可以看出,相對10月上旬,10月下旬的煤質(zhì)粒度上有所好轉(zhuǎn),煤泥所占比例雖然還是較高,但有所降低,末粗煤所占比例有所升高,塊煤所占比例不變;加壓過濾機精煤水分、真空過濾機精煤水分和浮選精煤水分有較大幅度的降低,塊精煤水分、末粗精煤水分和精煤壓濾機精煤水分也有些降低;入倉精煤水分有較大幅度的降低,符合要求,并且水分低于要求較多;入倉精煤水分合格率大幅提高,而且高于以前的正常水平。

      通過三種精煤產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)綜合計算入倉精煤水分的計算值,入倉精煤水分的計算值(平均值)為:

      (10.0﹪×30.0﹪×5.0﹪+56.0﹪×54.5﹪×8.6﹪+34.0﹪×64.0﹪×19.9﹪)÷(10.0﹪×30.0﹪+56.0﹪×54.5﹪+34.0﹪×64.0﹪)=12.85﹪,

      與入倉精煤平均水分實際值12.69﹪比較符合。入倉精煤水分符合要求,并且達到了較好的、較穩(wěn)定的效果。

      如此,較好地解決了入倉精煤水分的問題。但是,煤質(zhì)是會變化的,以后很有可能更加細碎化,泥化煤也有可能增加,將會給入倉精煤水分控制帶來更大的壓力。所以,建議把水分最高的、老舊的真空過濾機更換成水分相對較低的加壓過濾機或精煤壓濾機,以適應將來新的形勢和更好地控制入倉精煤水分。

      6 結(jié)語

      入倉精煤水分突然明顯增高,通過檢查和分析計算,找到了其原因,進而找出了相應的、合適的對策。經(jīng)過實踐,降低了水分,較好地解決了入倉精煤水分的問題,水分符合要求,并且達到了較好的、較穩(wěn)定的效果。有利于安全生產(chǎn),有利于降低成本、提高效益。有時候,當觀察分析難以發(fā)現(xiàn)問題、確定原因時,可以使用分析計算法,以便找到問題的本質(zhì)原因和事物的規(guī)律,進而解決問題。

      參考文獻:

      [1]李合群,高亞平.中國第一座全重介質(zhì)選煤廠的生產(chǎn)實踐[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2010:3-4.

      [2]孔忠偉,曾慶剛,劉明.田莊選煤廠千萬噸級產(chǎn)業(yè)升級改造綜述[J].選煤技術(shù),2013(02):87-92.

      [3]煤炭部選煤設(shè)計研究院情報室.分離效率[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1980.

      作者簡介:劉廣山(1982-),男,安徽臨泉人,技術(shù)員,從事選煤技術(shù)研究工作。

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