李志新,朱武兵
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某磁性處理主電源系統(tǒng)諧波抑制及無功補(bǔ)償技術(shù)研究
李志新,朱武兵
(海軍工程大學(xué)電氣工程學(xué)院,武漢 430033)
某磁性處理主電源系統(tǒng)采用基于晶閘管的相控整流電源,在磁性處理勤務(wù)中,電源需輸出首脈沖幅值很大、正負(fù)交替、幅值逐步衰減的間歇式脈沖電流,這時(shí)交流側(cè)諧波含量大、功率因數(shù)低,對電網(wǎng)污染嚴(yán)重。針對該電源的特點(diǎn),為抑制其諧波并補(bǔ)償無功,本文從優(yōu)化變壓器聯(lián)接組和增加濾波支路兩個(gè)方面進(jìn)行了研究,確定了該電源的諧波抑制及無功補(bǔ)償方案。研究結(jié)果和工程實(shí)踐均表明,該方案很好地解決了該電源的諧波和無功問題。
磁性處理 諧波抑制 無功補(bǔ)償 變壓器聯(lián)接組
對船舶進(jìn)行磁性處理時(shí),需在工作線圈中通以首脈沖幅值很大、正負(fù)交替、幅值逐步衰減的間歇式脈沖電流[2,3],某磁性處理主電源系統(tǒng)采用圖1所示的基于晶閘管的相控整流電源供電,該電源在工作過程中會(huì)產(chǎn)生大量的諧波電流,主要為5、7、11、13等次特征諧波。由于大量諧波的存在,使得交流側(cè)的電壓電流波形發(fā)生嚴(yán)重畸變,使電網(wǎng)電能質(zhì)量降低,如增加變壓器繞組附加損耗、引發(fā)諧波過電壓、引起常規(guī)變流器控制角的觸發(fā)脈沖間隔不等甚至損壞換相設(shè)備、引起電容器局部放電、對繼電保護(hù)和自動(dòng)控制裝置產(chǎn)生干擾和造成、降低系統(tǒng)功率因數(shù)等。
圖1所示電源,采用三相全控整流橋整流,磁性處理勤務(wù)中,直流側(cè)最大脈沖電流I=4000 V,變壓器一次側(cè)額定電壓10 kV,二次側(cè)額定電壓646 V。
圖1 相控整流式主電源
當(dāng)直流側(cè)輸出最大電流時(shí)(設(shè)此時(shí)整流橋?qū)ń沁_(dá)到最大值),變壓器二次側(cè)的電流為[1]:
不采取治理措施時(shí)10 kV母線電壓電流波形如圖2所示,電流(以A相為例)統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示(脈沖電流最大值為幾千安培,最小值為幾十安培,故基波的最大值和最小值相差很大),可見電壓電流波形均與理想正弦波形相去甚遠(yuǎn),諧波含量豐富,最大基波電流遠(yuǎn)大于理想情況下的基波電流,說明功率因數(shù)低,約為0.55。
按國標(biāo)規(guī)定,注入公共連接點(diǎn)的諧波電流允許值見表2,可見圖1所示的電源未進(jìn)行諧波治理時(shí)產(chǎn)生的5、7、11、13次諧波電流均超出國標(biāo)允許值,功率因數(shù)也很低,應(yīng)采取措施對該電源進(jìn)行諧波抑制和無功補(bǔ)償。
圖3 采用三繞組變壓器的主電源
如圖3所示的主電源,用由D/y11,D0聯(lián)接組的三繞組變壓器為兩個(gè)通過平衡電抗器并聯(lián)工作的全橋相控整流橋供電,構(gòu)成的十二脈波整流電源。D/y11,D0變壓器聯(lián)接組如圖4所示,以A相為例,主電源工作時(shí),二次側(cè)為星形連接的變壓器線電流為:
二次側(cè)為三角形連接的變壓器線電流為
根據(jù)三角形連接變壓器線電流與相電流之間的關(guān)系,可得二次側(cè)為三角形連接的變壓器的相電流為
則三繞組變壓一次側(cè)線電流為
圖4 D/y11、d0聯(lián)接組
由式(5)可知,從理論上講,10 kV母線的電流中沒有5次和7次諧波的,但由于磁性處理主電源工作在脈沖狀態(tài)以及理想狀態(tài)與實(shí)際狀態(tài)有差別等原因,10 kV母線的電流是存在一些5次和7次諧波的,記為:
最為通常采用的諧波濾除支路如圖5所示,各支路為單星形接線,中性點(diǎn)不接地,上半部分為單調(diào)諧支路,即電容器和電抗器按電壓諧振原理針對某次諧波串聯(lián)諧振,下半部分為高通支路,及對頻率較高的諧波呈低阻抗,避雷器用于電容器組的操作過壓保護(hù),放電線圈在濾波支路退出運(yùn)行后迅速使電容器兩端的殘余電壓降至安全水平,并兼作電容器的內(nèi)部故障保護(hù)。這種濾波支路適用于比較平穩(wěn)、穩(wěn)定的電路。
由于磁性處理主電源為晶閘管相控整流電源,且?guī)Э焖贈(zèng)_擊性負(fù)荷,因而在工作過程中除了會(huì)產(chǎn)生大量頻率為工頻(基波頻率)整數(shù)倍的諧波成分外(以11、13等次為主),還伴隨有大量間諧波(指非整數(shù)倍基波頻率的諧波)存在[4]。雖然主電路采用多相整理方式,理論上消除了5、7次等諧波,但實(shí)際工作過程中仍然存在一定量的5、7次諧波。此外,若給磁性處理電源供電的為獨(dú)立電站或容量很小的電網(wǎng),電源工作時(shí),頻率波動(dòng)可能會(huì)比較頻繁。根據(jù)以上實(shí)際情況,設(shè)計(jì)由5、7、11次三個(gè)濾波支路組成的濾波支路(13次及以上的諧波電流往往較?。?,并將5、7、11支路均設(shè)計(jì)為帶通濾波器,如圖6所示,電抗器兩端均并聯(lián)電阻。使用該帶通濾波器的主要優(yōu)點(diǎn)有:①帶通濾波器頻帶加寬,不但可以濾除特征諧波電流,同時(shí)還對諧振點(diǎn)附近的非特征諧波有一定的濾波功能;②帶通濾波器對頻率變化不是很敏感,不會(huì)使濾波器失諧;③帶通濾波器并聯(lián)電阻器后,增加了濾波支路的阻尼,可以有效防止諧波諧振放大和與系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振。
圖5單調(diào)諧支路和高通支路
磁性處理主電源的負(fù)載為磁性處理工作繞組,電感較大,相控整流橋換向角等因素將導(dǎo)致電流滯后電壓,再加上整流電路本身的特點(diǎn),致使電源消耗較多的無功,功率因素較低,需進(jìn)行無功補(bǔ)償[5-6]。
圖6 帶通濾波支路
針對主電源消耗感性無功的特點(diǎn),充分利用圖6所示帶通濾波支路中的電容進(jìn)行無功補(bǔ)償。我們通常所指的無功均為基波無功,故設(shè)計(jì)圖6所示電容時(shí),考慮濾除諧波的同時(shí)補(bǔ)償基波無功。對基波而言,5、7、11次支路的電感影響均不大,故可近似認(rèn)為三條支路的電容并聯(lián)為主電源補(bǔ)償無功,據(jù)此三條支路電容的總?cè)葜?,再根?jù)期望的帶通濾波器的中心頻率、通帶計(jì)算各電容、電抗的值,則圖6所示帶通濾波支路能同時(shí)濾除諧波和補(bǔ)償無功。
優(yōu)化后的主電源如圖7所示,通過采用合適聯(lián)接組的三繞組變壓器,大幅減小整流電路中比重最大的5、7次諧波,通過在交流側(cè)增加5、7、11次帶通濾波支路,濾除諧波的同時(shí)補(bǔ)償無功。采取治理措施后,磁性處理主電源的電壓電流波形如圖8所示,電流統(tǒng)計(jì)(以A相為例)結(jié)果如表3所示,可見電壓電流波形均與正弦波形基本接近,基波電流接近理想情況下的基波電流,說明功率因數(shù)大大提高,取得了很好的效果:①考核點(diǎn)10 kV母線電壓諧波畸變率滿足國標(biāo)要求、各次諧波電流值都在標(biāo)準(zhǔn)限定值以內(nèi);②負(fù)荷側(cè)功率因數(shù)提高,可達(dá)0.9以上(約0.915),無功輸送減少;③濾波器通過加裝適當(dāng)?shù)淖枘犭娮?,避免了諧波電流放大和與系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振的可能;④大量諧波、無功電流消除后,母線諧波電壓也隨之降低。綜上所述,磁性處理主電源系統(tǒng)進(jìn)行諧波和無功治理后,改善了供電系統(tǒng)的電能質(zhì)量,提高了功率因數(shù),穩(wěn)定了系統(tǒng)運(yùn)行水平。特別是對獨(dú)立的柴油機(jī)發(fā)電系統(tǒng),其發(fā)電容量及穩(wěn)定性較市電電網(wǎng)要小的多,保障了發(fā)電機(jī)組帶突變負(fù)荷時(shí)的安全、可靠運(yùn)行。
圖7 優(yōu)化后的主電源
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Study on Harmonic Suppression and Reactive Power Compensation Technology in A Main Deperming Power Supply System
Li Zhixin, Zhu Wubing
(College of Electrical Engineering, Naval University of Engineering, Wuhan 430033,China)
TM46
A
1003-4862(2018)05-0040-04
2018-02-15
李志新(1981-),男,碩士,講師。研究方向:電工理論與新技術(shù)。