薛高民
(上海海亮銅業(yè)有限公司,上海 201412 )
2012年10月底之前,上海海亮銅業(yè)有限公司水平連鑄采用的是40t連體爐、三流連鑄、低速(最高220mm/min)連鑄工藝,紫銅盤管綜合成材率只有75%,探傷主要缺陷為 “鋸齒型線缺”,此缺陷主要原因?yàn)殂~錠表面裂紋和內(nèi)部氣孔質(zhì)量問題。石墨模具使用壽命較低,單只產(chǎn)量最多時(shí)僅有40t,平均不到兩天更換一付模具,而且極不穩(wěn)定,直接影響了銅錠的質(zhì)量、產(chǎn)量和生產(chǎn)成本。為此,成立了項(xiàng)目組,對(duì)上述問題進(jìn)行立項(xiàng)攻關(guān)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于石墨模具使用壽命短,更換頻繁,在新模具剛開拉的前三刀和模具壽命結(jié)束前的數(shù)刀(不確定),銅錠質(zhì)量問題較多。主要表現(xiàn)為銅錠表面裂紋和剛開拉時(shí)的銅錠晶粒粗大;由于木炭、電解銅的干燥度不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致銅錠基體產(chǎn)生氣孔質(zhì)量問題。因此,提高石墨模具的使用壽命即可減少銅錠表面裂紋;管理好木炭、電解銅的干燥度即可減少銅錠的內(nèi)部氣孔,從而提升銅錠的質(zhì)量和紫銅盤管的綜合成材率,也可以達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。項(xiàng)目組通過對(duì)影響石墨模具使用壽命、銅錠質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查,進(jìn)行原因分析,制訂改進(jìn)對(duì)策,從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。
現(xiàn)場(chǎng)水平連鑄冷卻系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 水平連鑄冷卻系統(tǒng)裝配示意圖Fig.1 Assembly diagram of horizontal continuous casting cooling system
水冷套從2007年使用至2012年10月,基本上不同程度的出現(xiàn)了內(nèi)外套焊點(diǎn)開裂和端面法蘭腐蝕(有孔洞出現(xiàn)),嚴(yán)重影響了銅套的冷卻效果,導(dǎo)致銅錠表面裂紋的產(chǎn)生,也會(huì)由于密封槽邊腐蝕導(dǎo)致密封圈過早被高壓水沖斷失效,模具非正常報(bào)廢。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有的水冷套端面法蘭材質(zhì)是普通碳鋼,易腐蝕,壽命短,我們維修時(shí)用不銹鋼材質(zhì)代替,5年來,此問題沒有再出現(xiàn)。
紫銅水平連鑄的冷卻水一直用自來水,CaCO3含量達(dá)160mg/L以上,水質(zhì)太硬,冷卻水在冷卻銅套表面時(shí)由于溫度升高(約55℃)會(huì)在銅套表面產(chǎn)生水垢集結(jié),水垢多了會(huì)導(dǎo)致銅套冷卻效果降低,從而導(dǎo)致銅錠表面裂紋出現(xiàn)。為此,公司購(gòu)置了軟化水設(shè)備,經(jīng)過此項(xiàng)改造,冷卻水的CaCO3含量控制在10mg/L以下,從使用過的銅套表面可以看出(圖2),冷卻水未軟化前的銅套表面有厚厚一層水垢,冷卻水軟化處理后的銅套表面光潔如初。冷卻水質(zhì)變好,模具使用壽命提升、銅錠的表面裂紋減少。
圖2Fig.2
(1)連鑄爐水平的調(diào)整
設(shè)備是銅錠質(zhì)量的保證,由于水平連鑄工序人員變化,現(xiàn)有調(diào)整爐子水平的技術(shù)工人經(jīng)驗(yàn)不足,一段時(shí)間內(nèi)銅錠表面裂紋質(zhì)量問題較多,最多時(shí),每天更換一套模具,損失很大。我們請(qǐng)來供應(yīng)商工程師,對(duì)所有爐子進(jìn)行了水平調(diào)整,同時(shí)對(duì)爐子技術(shù)工人進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。工段為此制定了爐子水平調(diào)整制度并嚴(yán)格執(zhí)行,幾年來,設(shè)備運(yùn)行良好,銅錠質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)成本降低。
(2)增加一次冷卻水進(jìn)水、出水溫度監(jiān)測(cè)功能
一次冷卻水進(jìn)水、出水溫度是水平連鑄非常重要的一個(gè)參數(shù),控制出水與進(jìn)水溫度來控制冷卻銅錠的效果。之前沒有這個(gè)理念,完全靠經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)。為此,我們?cè)谝淮卫鋮s水進(jìn)水和出水管路上安裝測(cè)溫表,調(diào)整水流量要參考出水、進(jìn)水溫度,控制出水、進(jìn)水溫差在15℃左右。
(3)牽引機(jī)減速機(jī)的修復(fù)和更換
牽引機(jī)長(zhǎng)期使用使減速機(jī)內(nèi)齒輪的咬合間隙變大,鍵及鍵槽磨損,導(dǎo)致工藝設(shè)置的“退程”不起作用,無法滿足工藝要求,無法保證銅錠質(zhì)量穩(wěn)定。我們及時(shí)外委修復(fù)了部分減速機(jī),無法修復(fù)的更換新的減速機(jī)。修復(fù)和更換的減速機(jī)牽引機(jī)功能達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,滿足工藝要求。
引錠頭經(jīng)過長(zhǎng)期使用,與銅液接觸的頭部已經(jīng)開裂并出現(xiàn)毛刺,在與模具裝配時(shí)很容易劃傷石墨模具芯棒表面,導(dǎo)致銅錠內(nèi)壁拉道,從而引起模具的非正常報(bào)廢。找到原因后,我們逐個(gè)檢查,輕微開裂的進(jìn)行機(jī)加工修復(fù),開裂嚴(yán)重的直接報(bào)廢更換新的,并把引錠頭的點(diǎn)檢納入工序管理。
在引錠桿與引錠頭裝配的過程中發(fā)現(xiàn),個(gè)別引錠桿在牽引機(jī)壓輪壓緊時(shí)會(huì)出現(xiàn)上翹或下翹,導(dǎo)致銅錠不能水平拉鑄,產(chǎn)生銅錠質(zhì)量問題。檢查發(fā)現(xiàn)是引錠桿的直度無法滿足使用要求,引錠桿的壁厚偏小、易變形引起的,因此在申報(bào)新引錠桿時(shí)加大了鋼管的壁厚,由Φ90mm×8mm改為Φ90mm×10mm。幾年來,沒有再發(fā)生因引錠桿變形引起的銅錠質(zhì)量問題。
原來,單支銅錠一次冷卻水供水系統(tǒng)的最大流量設(shè)計(jì)為2500L/h,在夏季氣溫最高時(shí)會(huì)出現(xiàn)冷卻能力不足的現(xiàn)象,造成銅錠表面裂紋。同時(shí),由于拉鑄速度大幅度提高(最高速度從220 mm/min提高到350 mm/min),連鑄時(shí)銅錠的冷卻能力需要加強(qiáng)。因此,設(shè)計(jì)、制作并更換了一次冷卻水供水系統(tǒng),單支銅錠一次冷卻水流量由原來的2500L/h增加到4000L/h,這樣滿足了高速拉鑄和夏季的生產(chǎn)需要。
原來的一次冷卻水冷卻能力在夏季最熱時(shí)不能滿足連鑄冷卻需要,冷卻池水的最高溫度達(dá)到42℃,往年的應(yīng)急辦法是天天加冰冷卻。我們對(duì)此進(jìn)行改造,把1臺(tái)閑置的冷卻塔并聯(lián)到冷卻水系統(tǒng)中,冷卻能力增加了約20%,冷卻水的最高溫度也由原來的42℃降低到了34℃,滿足了連鑄冷卻需要(經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示冷卻水最高溫度適宜控制在38℃左右)。幾年來,沒有因冷卻水溫過高引起銅錠表面裂紋的質(zhì)量問題。
在生產(chǎn)過程中偶爾發(fā)現(xiàn)個(gè)別銅錠內(nèi)孔早期拉道,而且只是一個(gè)地方拉道,分析認(rèn)為這種拉道與人工裝配引錠頭時(shí)只靠經(jīng)驗(yàn)裝配有關(guān),裝配時(shí)引錠頭頭部的邊角處劃傷了模具的芯棒。為此,設(shè)計(jì)了裝配引錠頭時(shí)使用的導(dǎo)套(圖3),導(dǎo)套的使用杜絕了人為因素,早期拉道現(xiàn)象基本解決。
圖3Fig.3
長(zhǎng)期以來,室外冷卻水池水位高低的控制是靠員工的經(jīng)驗(yàn)去調(diào)節(jié),經(jīng)常出現(xiàn)補(bǔ)水、停水等問題。操作工忙時(shí)忘記補(bǔ)水,水位下降太多,冷卻水溫上升,導(dǎo)致產(chǎn)生銅錠表面裂紋質(zhì)量問題和安全隱患;或忘記關(guān)水,水位太高,水倒流進(jìn)入爐子地坑引起電器短路、冷卻水源污染、浪費(fèi)等。為此,我們特別設(shè)計(jì)應(yīng)用了水位報(bào)警裝置,及時(shí)提醒操作工保持水位平衡,保證連鑄生產(chǎn)安全、水溫穩(wěn)定及銅錠質(zhì)量。
水平連鑄用木炭的原存放位置容易被雨水浸入,受潮的木炭?jī)H依靠使用前在爐子旁烘干,不能達(dá)到工藝要求的干燥度,使用時(shí)會(huì)產(chǎn)生銅錠基體氣孔質(zhì)量問題。為此,專門建造了木炭專用倉(cāng)庫(kù),從根本上保證了木炭的干燥度,減少鑄錠氣孔。
由于散裝運(yùn)輸?shù)碾娊忏~來料表面不同程度有潮濕,尤其是下雨天運(yùn)來的散裝電解銅表面都是雨水,原來存放方式為水平放置,雨水流不出來,僅依靠在熔化加料前在爐口上烘干,不僅效率低而且有安全隱患(雨水滴入銅液中引起爆炸),不干燥的電解銅水分進(jìn)入銅液中會(huì)引起銅錠基體氣孔質(zhì)量問題。我們對(duì)此種電解銅采取了空水措施,提前把一個(gè)班用量的電解銅在地面軌道上豎立放置空水,同時(shí),把吊到爐臺(tái)上待用的電解銅豎立放置,用大功率風(fēng)機(jī)吹干(圖4),加料前在爐口烘干正常進(jìn)行,這樣保證了電解銅表面的干燥度,減少了銅錠基體氣孔的產(chǎn)生。
圖4Fig.4
因?yàn)槊姘鍢?biāo)識(shí)不清曾出現(xiàn)過面板裝錯(cuò)導(dǎo)致模具損壞的問題。為此,我們?cè)诿姘迳线M(jìn)行醒目編號(hào),確保不再出現(xiàn)類似的錯(cuò)誤。另外,由于長(zhǎng)期使用,面板正反端面(與水冷套配合面、與爐口配合面)有少量變形,與爐口和水冷套裝配達(dá)不到要求精度,改變了拉鑄中心線,造成銅錠表面裂紋、非正常退換模具,產(chǎn)量減少,成本增加,經(jīng)過外委維修加工后此原因已消除。
用使用數(shù)據(jù)指導(dǎo)公司石墨模具的采購(gòu)方向和數(shù)量,用數(shù)據(jù)指導(dǎo)供應(yīng)商改進(jìn)方向。公司建立了石墨模具使用情況的月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析制度,分析報(bào)告上報(bào)公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)也發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商。在統(tǒng)計(jì)分析中,講明了各供應(yīng)商石墨模具的使用壽命數(shù)據(jù)和失效形式,指出了各自的優(yōu)點(diǎn)、不足以及改進(jìn)方向。同時(shí),我們也確定了次月石墨模具的主要供應(yīng)商,使用最好的石墨模具,給有改進(jìn)潛力的供應(yīng)商以機(jī)會(huì),通過此項(xiàng)動(dòng)態(tài)管理,性價(jià)比最好的石墨模具在我公司大量使用。在使用過程中發(fā)生的石墨模具質(zhì)量問題,通過電話及書面投訴方式及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、交流。
經(jīng)過試驗(yàn)策劃準(zhǔn)備,公司從2012年11月17日第一臺(tái)爐子開始,由三流低速改為兩流高速水平連鑄試驗(yàn)(封住面板中間的孔,見圖5),12月1日擴(kuò)大到2臺(tái)爐子試驗(yàn),12月6日擴(kuò)大到3臺(tái)爐子試驗(yàn),2013年1月擴(kuò)大到全部5臺(tái)爐子試驗(yàn)。
兩流高速水平連鑄試驗(yàn)工藝參數(shù),(1)保溫爐溫度1145±5 ℃;(2)連鑄工藝(正常連鑄階段),拉速330~350mm/min,引程7.5~9.5mm,引速15~25mm/s,(引)停止0.6~1.0s,退程0.4~1.5mm,退速15~25 mm/s,(退)停止0.2~0.4s;(3)一次冷卻水流向,按“外進(jìn)里出”方式;(4)一次冷卻水水壓≥0.4 MPa,出水、進(jìn)水溫度差控制在15℃;(5)二次冷卻水水流量1500~2000L/h。
圖5Fig.5
(1)兩流高速連鑄銅錠的表面質(zhì)量明顯優(yōu)于三流低速連鑄銅錠的表面質(zhì)量,表面光滑,表面裂紋大幅減少;(2)兩流高速連鑄銅錠晶粒度明顯細(xì)化于三流低速連鑄銅錠晶粒度(圖6);(3)銅錠基體氣孔減少,表現(xiàn)在成品渦流探傷發(fā)現(xiàn)的“鋸齒線缺”逐步減少,2012-2016年,7mm紫銅內(nèi)螺紋管百公斤傷點(diǎn)數(shù)由3.8個(gè)逐步下降到2.0個(gè);(4)紫銅盤管綜合成材率,2012-2016年,由75%逐年提升到86%。
圖6Fig.6
更換石墨模具的周期由原來的不到2d換一次,減少到現(xiàn)在的4d~5d換一次,爐子連續(xù)生產(chǎn)時(shí)間增加,更換模具保溫時(shí)間減少,爐子月產(chǎn)量增加。 2012年12月份,連鑄3臺(tái)爐子產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,合計(jì)達(dá)到4033t,單臺(tái)爐產(chǎn)量達(dá)1344t,比試驗(yàn)前單臺(tái)爐平均1100t增加244t,增加22.18%。
2011年?duì)t子能耗平均為368度/t,2012年12月份熔鑄3臺(tái)爐子平均能耗為324度/t,比2011年平均噸能耗下降12%。
2013年1~6月份,兩流高速連鑄的單只模具壽命平均97.07t/只,是原三流低速連鑄單只模具壽命(約40t/只)的2.43倍。每月按5400t產(chǎn)量計(jì)算,前者需要55.62只模具,后者需要135只,相差79.38只,月成本節(jié)約79.38×1150=91287元,年節(jié)約成本109.5萬元。
2013年5月,此項(xiàng)目經(jīng)公司主管部門驗(yàn)證,確認(rèn)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(1)工藝改進(jìn)與裝備改造
兩流高速連鑄試驗(yàn)的成功,奠定了工藝基礎(chǔ),為提高產(chǎn)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同樣道理,三流拉鑄也可以高速拉鑄,只要熔化能力跟得上。2013年10月底第一臺(tái)爐子改造完成,截至2017年8月底,公司已經(jīng)對(duì)3臺(tái)爐子進(jìn)行了改造,設(shè)計(jì)熔化能力由原來的40t/d,改造升級(jí)后熔化能力達(dá)到60t/d,實(shí)現(xiàn)了三流高速拉鑄目標(biāo)。
(2)鑄錠質(zhì)量現(xiàn)象與裝備升級(jí)
在上述項(xiàng)目改進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)連鑄過程中銅錠表面出現(xiàn)裂紋,調(diào)整工藝參數(shù)無效,決定退換模具不再加入電解銅時(shí),銅錠表面的裂紋卻消失了,如果再繼續(xù)加入電解銅又會(huì)再出現(xiàn)銅錠表面裂紋。分析此現(xiàn)象,筆者認(rèn)為在石墨模具使用壽命到達(dá)一定程度時(shí),保溫爐銅液液面的微小變化都會(huì)產(chǎn)生銅錠的表面裂紋,這個(gè)問題在目前使用的連體爐結(jié)構(gòu)無法解決,而理論上兩熔一保的分體爐結(jié)構(gòu)可以解決此問題。
經(jīng)過對(duì)兩熔一保分體爐(高速連鑄)的綜合論證,認(rèn)為此設(shè)備保溫爐液面穩(wěn)定,可以增加石墨模具壽命,穩(wěn)定銅錠表面質(zhì)量。同時(shí),因熔化爐有靜止時(shí)間,可以減少銅錠雜質(zhì)含量和銅錠基體氣孔,公司于2015年底新購(gòu)置了1臺(tái)兩熔一保分體爐(替換原有的1臺(tái)連體爐)。運(yùn)行實(shí)踐證明,同樣批次的石墨模具在此爐子上使用,單只石墨模具壽命平均達(dá)130t左右(連體爐正常在100t左右)。當(dāng)然,其它的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)也顯現(xiàn)出來,如銅錠的晶粒度明顯細(xì)化于連體爐,相關(guān)的比較需要另外討論,本文不再探討。