李進安
(內(nèi)蒙古第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010011)
內(nèi)蒙古敕勒川文化旅游股份有限公司是全球最大的蒙古文化旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè),總部設(shè)在呼和浩特。核心業(yè)務(wù)模塊包括旅游規(guī)劃設(shè)計、旅游地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、旅游度假酒店經(jīng)營管理。我單位受內(nèi)蒙古敕勒川旅游股份有限公司的委托,在哈素海景區(qū)內(nèi)鉆鑿地?zé)峋谎郏摰責(zé)峋疄橹本?,設(shè)計孔深為2200 m,設(shè)計目的層為新近系,采用過濾器成井。工期60 d。
根據(jù)鉆探施工巖屑、取心、鉆時錄井及測井資料解譯,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)資料綜合分析,鉆遇地層自上而下簡述如下。
地層層位0~1850 m,厚1850 m。
巖性特征:土黃色、淺灰色粘土、砂質(zhì)粘土與淺灰色、淺黃色粉細(xì)砂層呈不等厚互層,局部含有礫石。
地層層位1850 m以深,揭露厚度382.59 m,未揭穿。
巖性特征:棕色泥巖,灰色、褐灰色粉砂巖。
施工采用的主要設(shè)備有:石油30型鉆機配套41 m K型鉆塔(圖1),F(xiàn)800型泥漿泵1臺,Y315L1-4型電動機1臺,12V190型柴油機1臺,泥漿測試儀1套(粘度計為馬氏漏斗)。
圖1 石油30型鉆機
川7-4型取心鉆具1套以及其他配套設(shè)備,?203、178、165 mm鉆鋌若干,?127 mm鉆桿3000 m。
一開采用?444.5 mm三牙輪鉆頭鉆進,鉆至井深480 m,下入?339.7 mm×9.65 mm鋼級J55的API標(biāo)準(zhǔn)石油套管480 m,隨后采用R42.5礦渣硅酸鹽水泥進行固井,水泥漿返至地表,干水泥用量28 t,水泥漿平均密度1.70 g/cm3,候凝48 h,滿足設(shè)計要求。
二開采用?311 mm三牙輪鉆頭鉆至876.78 m,然后三開換用?244 mm三牙輪鉆頭至2232.59 m完鉆終孔。之后進行了測井。測井完成確定含水層位置后,下入?177.8 mm×8.05 mm石油套管1727 m(鋼級J55符合API標(biāo)準(zhǔn)石油套管,其中濾水管450 m),井管下至2200 m,2200~2232.59 m作為沉淀孔,未下入井壁管。下管完畢之后,用水泥對該段地層進行了“穿鞋帶帽”式封孔,“帶帽”固井位置在433 m,“穿鞋”固井位置在1318 m,使用止水傘4組,每兩組間隔距離為3根井壁管,用水泥17 t,“帶帽”用水泥3 t,在433 m處壓入水泥漿至石油套管與井壁(一開套管)間。水泥漿平均密度1.72 g/cm3,候凝時間48 h,滿足設(shè)計要求。
施工完成的井身結(jié)構(gòu)及套管程序見表1。
表1 井身結(jié)構(gòu)及套管程序
該井采用回轉(zhuǎn)正循環(huán)三牙輪鉆頭全面鉆進,配合PDC鉆頭取心鉆進工藝。采用護壁性能好、攜粉能力高的化學(xué)泥漿為鉆井液。
4.2.1 井深0~480 m段
采用?445 mm鋼齒三牙輪鉆頭鉆進,鉆具組合為:?444.5 mm鉆頭+?203 mm鉆鋌+?165 mm鉆鋌+?127 mm鉆桿。
鉆井液為粘度27~29 s攜粉護壁性能較好的聚合物化學(xué)泥漿。
鉆壓10~30 kN,轉(zhuǎn)速60 r/mim,排量1300 L/min。
4.2.2 井深480 m至完鉆
采用?311 mm三牙輪鉆頭鉆進至876 m,換用?244 mm三牙輪鉆頭鉆進至2232.59 m完鉆,之后下入?177.8 mm×8.05 mm石油套管1727 m,其中濾水管450 m,類型為包網(wǎng)纏絲管。
鉆具組合為:?311/244 mm鉆頭+?165 mm鉆鋌+?127 mm鉆桿。
鉆井液使用粘度為23~25 s、密度1.15~1.2 g/cm3的化學(xué)泥漿。
鉆壓30~60 kN,轉(zhuǎn)速60 r/mim,排量1300~1500 L/min。
本次地?zé)峋┕ぐ丛O(shè)計要求進行了3次巖心采取,配合巖屑錄井基本上判定了地層,取得了準(zhǔn)確的地質(zhì)資料。相對于地質(zhì)巖心鉆機,石油鉆機和水源鉆機取心難度大,加之下部地層主要為泥巖、砂質(zhì)泥巖,牙輪鉆頭循環(huán)鉆進泥漿泵泵量較大,取心更加困難。
采用川7-4型雙管單動取心筒,規(guī)格為172 mm×136 mm×18 mm,配合?215 mm PDC鉆頭進行取心作業(yè),雖然巖心采取率不高,但基本滿足了取心及地層判斷要求,為工程的順利進行和資料的搜集提供了可靠的保障。取心情況見表2。
表2 取心情況
PDC鉆頭施工過程中,鉆速高,進尺快,鉆頭磨損小,可以降低生產(chǎn)成本,提高效益。
但因進尺快,鉆井液中固相含量高,鉆井液排量小不能有效清洗鉆頭,地層本身泥質(zhì)膠結(jié),極易造成鉆頭泥包,對于鉆頭泥包有以下幾點判斷和預(yù)防方法。
4.4.1 鉆頭泥包判斷方法
(1)鉆進時進尺明顯變慢;
(2)增大鉆壓或減小鉆壓對鉆速無明顯影響;
(3)地層變化時對鉆進速度影響不大;
(4)一般情況下泵壓略有升高或無明顯變化,如果水眼堵死則泵壓會明顯升高;
(5)起下鉆出現(xiàn)“拔活塞”現(xiàn)象;
(6)短起下鉆后鉆速明顯變慢。
4.4.2 鉆頭泥包預(yù)防方法
(1)泥漿中混油或增加潤滑劑投入量,使鉆屑不易粘附到鉆頭上;
(2)加大鉆井液聚合物含量,控制失水量,提高泥餅質(zhì)量;
(3)提高鉆井液抑制性,減少泥頁巖的水化分散;
(4)對高滲砂層,可使用屏蔽暫堵技術(shù),減少滲透性漏失;
(5)做好PDC鉆頭的選型工作,鉆頭水眼,流道設(shè)計應(yīng)利于排屑;
(6)下入PDC鉆頭前,應(yīng)充分循環(huán)泥漿,清洗井眼,防止起鉆后滯留在井眼內(nèi)的鉆屑繼續(xù)水化分散;
(7)下鉆時在鉆頭流道表面涂滿黃油,形成一層保護膜,減少鉆頭和泥漿中的劣質(zhì)固相接觸時間,起到保護作用;
(8)控制下鉆速度,防止鉆頭突然沖入沙橋;
(9)鉆頭到達(dá)井底后必須先開泵,充分沖洗井底和鉆頭,循環(huán)后輕壓慢鉆1~1.5 m,再正常鉆進;
(10)盡量采用低鉆壓、高轉(zhuǎn)速、大排量,不要盲目使用高鉆壓進行鉆進。
因取水目的層為砂層,成井時取水段加工濾水管的同時要進行包網(wǎng)纏絲,該地?zé)峋W(wǎng)目數(shù)為雙層80目。否則會大量出砂,造成地?zé)崴荒艹榍濉?/p>
從地面進行巖屑錄井,0~500 m每10 m撈取一包巖屑,500~2232.59 m每5 m撈取一包巖屑,共取得巖樣396個,巖屑采取率100%。
根據(jù)設(shè)計,對480~2232.59 m井段進行了地球物理測井,測井項目主要包括標(biāo)準(zhǔn)測井(自然電位、2.5 m底部梯度電阻率、0.4 m電位電阻率),綜合測井(自然伽瑪、補償聲波速度),連續(xù)測溫,井斜測井,地層滲透率、地層孔隙度,按1∶500出圖。
該井在鉆探施工結(jié)束后進行了抽水試驗,其中最大降深抽水試驗延續(xù)時間為3 d,通過三角堰觀測水量,留點溫度計記錄溫度,最大出水量31.3 L/s(2704 m3/d),水溫64 ℃,水溫、水量均滿足地?zé)峋_發(fā)的要求。
該井設(shè)計井深2200 m,實際井深2232.59 m;設(shè)計井口溫度50 ℃,實際井口溫度64 ℃;設(shè)計出水量1000 m3/d,實際出水量2704 m3/d。鉆進方法、施工工藝、井身及井管結(jié)構(gòu)、井斜要求、水文測井、封閉止水、抽水試驗及水質(zhì)化驗等方面均符合設(shè)計要求。
盡管內(nèi)蒙古哈素海區(qū)域地?zé)豳Y源開發(fā)利用取得了一些成效,但還是存在地質(zhì)工作的滯后,對地?zé)峋锏囊?guī)模,邊界,熱儲層的埋深、分布、溫度、水質(zhì)特征、動態(tài)特征及地?zé)崴试S開采量、開采年限和地?zé)峋镩_發(fā)的合理性及后期的保護尚且缺乏全面了解和論證。
在鉆井工藝方面,迫切的需要將石油鉆井中先進、成熟的工藝與地質(zhì)巖心鉆探、水文水井鉆探技術(shù)有機的結(jié)合,充分利用先進設(shè)備,優(yōu)選工藝參數(shù),提高鉆井效率,確保成井質(zhì)量,縮短建井周期。
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