高小濤, 盛昌棟
( 1. 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學研究院,江蘇 南京 211103;2. 東南大學能源與環(huán)境學院,江蘇 南京 210096)
為了達到日益嚴格的污染物排放限制要求,我國大型燃煤電廠普遍采用低NOx燃燒和選擇性催化還原(selective catalytic reduction, SCR)煙氣脫硝技術(shù)控制氮氧化物(NOx)的排放。鍋爐燃燒系統(tǒng)采用低NOx燃燒器結(jié)合大量燃盡風的爐內(nèi)分級燃燒技術(shù)[1-5],將爐內(nèi)主燃燒區(qū)過量空氣系數(shù)控制在較低水平(一般在0.95以下),以抑制NOx的生成[5-10],從而降低SCR系統(tǒng)的脫硝成本。通常,在機組滿負荷工況運行時,鍋爐NOx排放可達到設計水平[6-8]。近年來因我國發(fā)電裝機容量特別是火電機組裝機總量的迅速增加和可再生能源發(fā)電(如水電、風電)的競爭,大型燃煤發(fā)電機組常常運行在較低的負荷下,受限于低NOx燃燒鍋爐的運行特性,鍋爐燃燒NOx排放濃度隨運行負荷的降低明顯增加的現(xiàn)象較常見。雖然低負荷運行時SCR需處理的煙氣量減少,但鍋爐NOx生成濃度的明顯升高增加了SCR的運行成本,影響機組低負荷運行的經(jīng)濟性。
目前,部分燃煤電廠一方面為了保持煤質(zhì)穩(wěn)定、改善煤質(zhì)某方面的特性而主動進行配煤,另一方面通過采用摻燒劣質(zhì)煤方式以達到降低燃料成本提高機組運行經(jīng)濟性的目的[11-12]。摻燒劣質(zhì)煤往往會影響鍋爐運行的經(jīng)濟性、安全性和NOx排放特性[11-12],采用分磨制粉摻燒有利于優(yōu)化混煤燃燒特性和減少污染物排放[12]。某電廠1臺1000 MW超超臨界直流塔式鍋爐設計燃用煙煤,但為節(jié)約燃料成本,日常運行時還部分摻燒廉價優(yōu)質(zhì)(高熱值、低硫)的貧煤,造成鍋爐SCR入口NOx排放濃度明顯升高(特別是低負荷運行時)[13-17]。本文基于該電廠鍋爐運行的分布式控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)歷史數(shù)據(jù),對其低負荷運行特性特別是燃燒NOx排放特性進行系統(tǒng)的分析,開展鍋爐摻燒貧煤的燃燒優(yōu)化運行試驗研究,探討NOx排放高的主要原因及摻燒貧煤的影響,為鍋爐NOx排放的燃燒優(yōu)化運行控制提供依據(jù)。
該1000 MW機組鍋爐為3049 t/h超超臨界參數(shù)、變壓運行、螺旋管圈直流鍋爐,采用單爐膛塔式,一次中間再熱,四角切圓燃燒,平衡通風,固態(tài)排渣,設計燃用煤種為煙煤,主燃燒區(qū)過量空氣系數(shù)設計為0.92[5-6]。該鍋爐采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng),燃燒系統(tǒng)主要包括:12層強化著火煤粉噴嘴(四角共有48只煤粉噴嘴),每兩層連接1臺磨煤機,從下往上分別為A、B、C、D、E和F磨,滿負荷時5臺運行1臺備用;預置水平偏角的輔助風(二次風)噴嘴(CFS);緊湊燃盡風(CCOFA);在主燃燒器風箱上部布置分離燃盡風(SOFA)噴嘴,包括6層可水平擺動的SOFA噴嘴。鍋爐設計采用燃燒器垂直方向的擺動作為再熱汽溫的主要調(diào)節(jié)方式,煤粉噴嘴垂直擺動范圍為±30。
試驗期間鍋爐燃煤的煤質(zhì)特性綜合在表1中,為了比較,表1中也給出了鍋爐設計煤種和校核煤種的特性。
表1 試驗期間燃煤及鍋爐設計和校核煤的煤質(zhì)特性Tab.1 Properties of the as-fired coals compared to those for boiler design
鍋爐燃用煤種的發(fā)熱量和揮發(fā)分含量是與煤的燃燒特性、NOx生成特性密切相關的主要煤質(zhì)特性參數(shù)。從表1中燃煤的揮發(fā)分含量和發(fā)熱量來看,試驗期間燃用的3種煙煤的特性很相似。三者主要的差異是灰分含量,但都在設計和校核煤種確定的灰分范圍內(nèi),灰分含量的差異導致發(fā)熱量略有不同。因此,從燃燒特性和NOx生成特性的角度看,可以認為試驗期間燃用的3種煙煤特性是很相似的。相比起來,貧煤的特性與3種煙煤及設計、校核煤都有顯著的差異,主要表現(xiàn)為揮發(fā)分含量很低、發(fā)熱量高和水分含量低。因此,從與燃燒和NOx生成特性有關的煤質(zhì)特性的比較來看,本次試驗過程中,鍋爐摻燒貧煤與單燒煙煤試驗時,入爐燃料特性的差異主要是由摻燒貧煤引起的。
以鍋爐習慣的運行控制方式為基礎,參照蒸汽鍋爐性能試驗規(guī)程[18]進行該鍋爐摻燒貧煤NOx排放的燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗工況見表2。本次試驗除了比較燃煤的影響之外,還考察兩種負荷下磨煤機組合方式、爐膛氧量、CCOFA及SOFA風門開度等運行條件的變化對鍋爐NOx排放濃度及運行性能的影響。
表2 燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗工況Tab.2 Test cases for optimizing combustion
為了便于分析鍋爐燃燒主要運行因素改變對鍋爐NOx排放濃度的影響,將試驗期間DCS記錄的SCR入口NOx濃度與鍋爐日常運行時的NOx濃度水平進行比較,如圖1所示。其中,機組日常運行時的NOx濃度水平以DCS系統(tǒng)試驗前后一周時間的全部歷史記錄數(shù)據(jù)值來反映。此外,鍋爐燃燒運行工況條件變化也會帶來鍋爐主要運行參數(shù)的變化,為此,將試驗期間DCS記錄的過熱汽溫、再熱汽溫與試驗前后一周時間全部歷史記錄值進行比較,其結(jié)果如圖2所示。
圖1 鍋爐NOx排放濃度隨機組負荷變化的情況Fig.1 NOx emissions from the furnace varying with unit operation load
圖2 過熱汽溫和再熱汽溫隨機組負荷變化的情況Fig.2 Main steam temperature and reheat steam temperature varying with unit operation load
3.2.1 習慣性工況試驗
在900 MW機組負荷下,進行了鍋爐習慣性運行控制方式時的摻燒貧煤試驗(工況1),試驗主要結(jié)果如表3所示。
表3 習慣性運行摻燒貧煤工況試驗結(jié)果Tab.3 Results under co-firing lean coal with bituminous coal during usual operation and testing
從表3可見,鍋爐在習慣性運行條件(其中磨組運行方式為上五層即對應B-F 磨組合方式運行)下?lián)綗毭哼\行,高負荷(900 MW,工況1)時測量的鍋爐NOx排放濃度為365 mg/m3(SCR入口處,折算到6%O2;下同),接近于相同負荷水平下機組日常運行時的平均水平,但略高于鍋爐的設計保證值(350 mg/m3)。
3.2.2 燃燒調(diào)整試驗結(jié)果
分別在900 MW,700 MW兩種機組負荷下,進行變磨煤機組合方式、變爐膛氧量、變CCOFA及SOFA風門開度等運行控制方式改變的鍋爐摻燒貧煤運行優(yōu)化調(diào)整試驗,試驗結(jié)果如表4所示。
工況2試驗結(jié)果表明:在相同的燃燒氧量水平下,采用A-E磨組合運行方式運行時鍋爐NOx排放濃度可降至246 mg/m3,與習慣性運行控制工況(工況1)相比降低了近120 mg/m3;即使是在燃燒氧量提高0.5%的條件下(工況3),鍋爐NOx排放濃度仍比習慣運行工況低近80 mg/m3。出現(xiàn)這樣的結(jié)果是符合預期的,因為與B-F 磨組合方式運行控制方式相比,A-E磨組合運行控制方式會導致爐內(nèi)主燃燒區(qū)域的下移,顯著增加了主燃燒區(qū)與SOFA風之間的還原區(qū)范圍,其間煙氣流動時間的延長有利于主燃燒區(qū)生成的NOx的還原。因此,最終NOx排放濃度顯著降低。當采用A-E磨組合運行方式運行時(工況2),鍋爐效率有一定程度的提高。
從工況4試驗結(jié)果看出,在機組負荷為700 MW時,采用下5臺磨組合運行方式摻燒貧煤運行,鍋爐NOx排放濃度仍然高達404 mg/m3。工況9試驗結(jié)果表明:當采用中間4臺磨(B、C、D、E磨)組合運行控制方式時,可實現(xiàn)較低NOx排放濃度(335 mg/m3,工況9)。
3.2.3 低NOx排放燃燒優(yōu)化控制分析
表4 鍋爐摻燒貧煤運行優(yōu)化調(diào)整試驗結(jié)果Tab.4 Results for optimizing the operations tests under co-firing lean coal with bituminous coal
從表3可看出,當調(diào)整小風門的開度和降低燃燒氧量時(工況5),NOx排放濃度顯著降低至362 mg/m3;這時再調(diào)整燃料分配即提高中間3層磨的燃料量(工況6)雖可降低NOx排放濃度,但作用并不明顯。值得指出的是,降低C磨燃料量(工況7),即降低摻燒的貧煤量,可進一步顯著降低NOx排放濃度至313 mg/m3,顯示出貧煤摻燒對NOx排放濃度的顯著影響。而此時增加燃燒氧量(工況8)也導致NOx排放濃度的顯著增加,其變化幅度進一步表明低負荷時運行氧量的控制對鍋爐NOx排放濃度控制的重要性。圖3中所示的試驗結(jié)果表明:通過進行燃燒調(diào)整,能在降低NOx排放濃度的同時提高鍋爐熱效率,這主要是由于運行氧量水平適當降低減少了排煙熱損失。
圖3 鍋爐NOx濃度隨運行氧量變化情況Fig.3 NOx emissions from the furnace varying with combustion excess O2 level
從表2、表3所示試驗結(jié)果可以看出,該鍋爐在低負荷(700 MW)摻燒貧煤的條件下,采用下5臺磨(A、B、C、D、E磨)組合運行方式下的NOx排放濃度范圍為310 ~ 410 mg/m3,遠低于日常采用上5臺磨(B、C、D、E、F 磨)組合方式運行控制方式時的平均水平,且通過燃燒優(yōu)化可實現(xiàn)較低的NOx排放濃度目標;但是,此時鍋爐的過、再熱汽溫均明顯低于日常運行水平。當采用中間4臺磨(B、C、D、E磨)組合運行控制方式時(工況9、10),也可實現(xiàn)與下4臺磨組合運行方式(A-E磨組合運行方式)時相當?shù)妮^低NOx排放濃度(335 mg/m3,工況9),在燃燒氧量控制較低時可達305 mg/m3(工況10),而且過、再熱汽溫都可接近于鍋爐日常運行(上5臺磨運行)時的平均水平。這是因為,與下5臺運行相比,中間4臺磨運行時雖然火焰中心上移,但還原區(qū)范圍并沒有明顯變化,且燃燒集中而燃燒區(qū)域氧量相對低還可能導致主燃燒區(qū)的NOx生成量減少,所以NOx排放濃度也較低,但火焰中心的上移顯然有利于維持較高的過、再熱汽溫。此外,與采用A-E磨組合運行方式下相比較,工況9、工況10的鍋爐效率也有所提高。這主要得益于燃燒集中,火焰溫度相對較高,爐膛輻射放熱顯著加強,不但有利于維持過、再熱汽溫,而且也導致排煙溫度的顯著降低,從而提高了鍋爐熱效率。因此,在低負荷(700 MW)摻燒貧煤的條件下,推薦采用中間4臺磨(B、C、D、E磨)組合運行控制方式。
3.3.1 慣性工況試驗
分別在900 MW,700 MW兩種機組負荷下,進行鍋爐習慣性運行控制方式時的單燒煙煤試驗(工況13、工況14),試驗主要結(jié)果如表5所示。從表5可見,鍋爐在習慣運行條件(其中磨組運行方式為上5層即B 、C、D、E、F 磨組合運行方式,工況11)下單燒煙煤運行,鍋爐NOx排放濃度為310 mg/m3,比摻燒貧煤時低近50 mg/m3。從鍋爐的效率來看,習慣運行條件下(工況11)效率為94.36%,與摻燒貧煤時(工況1)幾乎一致。
3.3.2 燃燒調(diào)整試驗結(jié)果
表5 單燒煙煤習慣性運行工況試驗結(jié)果Tab.5 Results under firing bituminous coal during usual operation and testing
分別在900 MW,700 MW兩種機組負荷下,進行變磨煤機組合方式、變爐膛氧量、變CCOFA及SOFA風門開度等運行控制方式改變的鍋爐單燒煙煤運行優(yōu)化調(diào)整試驗,試驗結(jié)果如表6所示。工況12試驗結(jié)果表明,通過降低燃燒運行氧量,可進一步再降低NOx排放濃度約50 mg/m3。在機組負荷為700 MW負荷下,即使采用上5臺磨組合方式(即B、C、D、E、F 磨組合運行方式)運行,鍋爐NOx排放濃度也可控制在300 mg/m3左右(工況14—16),處于相同負荷水平時日常習慣性運行方式下的下限水平,而蒸汽參數(shù)則基本保持在額定值,特別是再熱汽溫可達到日常習慣性運行方式下的上限處。
表6 鍋爐單燒煙煤運行優(yōu)化調(diào)整試驗結(jié)果Tab.6 Results for optimizing the operations tests under firing bituminous coal
3.3.3 低NOx排放燃燒優(yōu)化控制分析
表5中,在機組負荷為900 MW下,當降低運行氧量后(工況12)鍋爐效率略升高至94.52%,這主要是因為煙氣量減少導致排煙損失減少;而下5臺磨組合運行時鍋爐效率則可以提高至94.72%,這是爐內(nèi)燃燒區(qū)域降低最終導致鍋爐排煙溫度明顯降低因而排煙損失小的結(jié)果。因此,單燒煙煤條件下,高負荷時推薦采用下5臺磨組合運行方式,不僅可顯著降低鍋爐的NOx排放濃度,還可實現(xiàn)更高的鍋爐效率。
試驗結(jié)果表明:在機組負荷為700 MW下,鍋爐單燒煙煤采用下五磨組合運行方式(工況13),NOx排放濃度可降至200 mg/m3以下(183 mg/m3,工況13),并且下5臺磨組合運行方式對蒸汽參數(shù)的影響較小(見圖2),鍋爐效率則能提高至94.72%。通過調(diào)整各磨的燃料量分配一定程度上還可實現(xiàn)較低的NOx排放濃度(工況16),而鍋爐效率與相同負荷水平下?lián)綗毭哼\行時基本一致。當采用中間4臺磨(B、C、D、E磨)運行時(工況17),實測鍋爐NOx排放濃度為187 mg/m3。與上5臺磨運行方式相比,這顯然是火焰中心下移、爐內(nèi)還原區(qū)域顯著擴大的結(jié)果,而這種運行方式對蒸汽參數(shù)影響也很小。此外,與摻燒貧煤時一樣,中間4臺磨組合運行方式時鍋爐效率也較高。因此,在機組負荷為700 MW下,采用中間4臺磨(B、C、D、E磨)運行方式是值得推薦的磨煤機組合運行方式。
從表2—5可以看出,在機組負荷為900 MW下,該1000 MW鍋爐單燒煙煤在習慣運行條件下(工況11)NOx排放濃度為310 mg/m3,鍋爐效率為94.44%。與相近條件下鍋爐摻燒貧煤試驗工況(工況1)相比,鍋爐效率相近,但NOx排放濃度低近50 mg/m3。鍋爐單燒煙煤試驗工況13,采用下5臺磨組合運行方式, NOx排放濃度為183 mg/m3;而摻燒貧煤時工況2鍋爐NOx排放濃度為246 mg/m3,比單燒煙煤時高得多。工況2與工況13的主要差異是前者的燃燒氧量高近0.5%,這意味著在與工況13相同氧量水平下,工況2對應的NOx排放濃度會有所降低。但根據(jù)工況2與工況3的比較來看,在工況2基礎上降低燃燒氧量0.5%可導致NOx排放降低約40~50 mg/m3,這與工況13相比NOx排放濃度仍然較高。因此在高負荷(900 MW)運行時,在相同條件下?lián)綗毭簳rNOx排放濃度比單燒煙煤時高,只是在下5臺磨組合運行方式時二者的差異相對較小。
對于機組負荷為700 MW時,單燒煙煤的工況17與摻燒貧煤的工況10燃燒運行條件相近,二者均采用中間4臺磨運行,燃燒氧量水平接近。結(jié)果顯示,雖然二者的鍋爐效率一致,但摻燒貧煤時NOx排放濃度比單燒煙煤時高近120 mg/m3。因此,在機組低負荷運行時,鍋爐采用單燒煙煤運行對于控制低NOx排放具有明顯的優(yōu)勢。
燃燒運行氧量顯著影響鍋爐NOx排放濃度,氧量越高一般生成NOx也越多[5-7],試驗過程中燃燒氧量調(diào)整時的結(jié)果充分體現(xiàn)出這一影響,因此運行氧量的合理控制十分重要[18-20]。
根據(jù)試驗時DCS數(shù)據(jù)和鍋爐日常運行數(shù)據(jù),圖3給出了在SCR入口處鍋爐NOx排放濃度隨SCR入口煙氣氧量變化情況。相同氧量時,摻燒貧煤時鍋爐NOx排放濃度比日常運行的平均值約低100 mg/m3。一個重要的原因是,除工況1之外,試驗都是在停上層F磨條件下進行的,這與日常磨煤機組合運行控制方式不同。停F磨時火焰中心的降低和爐內(nèi)還原區(qū)的擴大是導致鍋爐NOx排放濃度降低的主要原因。另外,單燒煙煤試驗時NOx排放濃度比摻燒貧煤時明顯低,其中一個原因是試驗過程中采用的燃燒氧量水平較低,但低負荷時相同氧量水平下單燒煙煤NOx排放濃度明顯低,這顯然是燃煤煤質(zhì)差異導致的。
基于機組DCS系統(tǒng)中歷史運行數(shù)據(jù)分析,對某電廠1000 MW 超超臨界機組鍋爐開展摻燒貧煤NOx排放的燃燒優(yōu)化試驗研究,得到以下結(jié)論:
(1) 試驗結(jié)果與歷史運行數(shù)據(jù)比較分析發(fā)現(xiàn),運行氧量偏高是鍋爐低負荷運行時NOx排放濃度偏高的主要原因之一。另外,適當降低氧量運行,將能降低鍋爐NOx排放濃度的同時,提高鍋爐熱效率,同時也能降低廠用電率。
(2) 在鍋爐低負荷運行時,無論是單燒煙煤還是摻燒貧煤,采用中間4臺磨(B、C、D、E磨)運行的磨組運行方式代替習慣5臺磨組合運行方式,均可實現(xiàn)較低的NOx排放濃度目標和較高的鍋爐效率。
(3) 鍋爐在采用合理磨組運行方式和運行氧量下,對于單燒煙煤,無論是在高負荷還是低負荷運行時,鍋爐NOx排放濃度均可能控制在200 mg/m3以下;對于摻燒貧煤,高負荷時可實現(xiàn)在250 mg/m3以下的NOx排放濃度水平,低負荷時鍋爐NOx排放濃度控制到300 mg/m3,鍋爐效率也較高。
(4) 在低負荷工況下,鍋爐摻燒貧煤運行時,通過適當減少摻燒的貧煤量,能夠達到進一步降低鍋爐NOx排放濃度的目的。
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