華能營口電廠 孫濤
華能營口電廠一期工程鍋爐為蘇聯(lián)塔干洛戈“紅色鍋爐工作者”廠制造的ТПП—317型超臨界壓力、一次中間再熱、直流鍋爐。汽機(jī)為蘇聯(lián)哈爾科夫汽輪機(jī)廠制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽凝汽式汽輪機(jī),分別于1995、1996年投產(chǎn),2009年完成汽機(jī)通流改造,2017年進(jìn)行深度調(diào)峰優(yōu)化工作,本文將詳細(xì)介紹這方面的經(jīng)驗(yàn)。
由于鍋爐設(shè)計(jì)的運(yùn)行方式為定壓運(yùn)行,在實(shí)際運(yùn)行中該鍋爐僅能在60%負(fù)荷以上運(yùn)行,鍋爐調(diào)峰能力不足,已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的電廠運(yùn)行需求,從2017年開始,面對(duì)東北電管局《東北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則(試行)》“只對(duì)第二檔深度調(diào)峰予以補(bǔ)償,負(fù)荷率超過40%的火電機(jī)組全部參與分?jǐn)偂?,不僅本身兩臺(tái)32萬千瓦機(jī)組無法獲取深度調(diào)峰補(bǔ)償,而且需要進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂?/p>
1)熱控檢測設(shè)備的準(zhǔn)確性不高,對(duì)控制系統(tǒng)中不作為被調(diào)量的參數(shù)重視程度較差,如干渣機(jī)存在漏風(fēng)率大、氧量偏差大等問題。
2)控制再熱器溫的汽汽交換器失修。
3)部分設(shè)備存在缺陷,如脫硝SCR供氨調(diào)門漏流量大、線性度不好等問題。
4)脫硝系統(tǒng)催化劑對(duì)低負(fù)荷的煙氣溫度要求較高,無法保證。
5)低負(fù)荷時(shí)小機(jī)的供汽參數(shù)較低,無法保證安全穩(wěn)定運(yùn)行。
6)低負(fù)荷時(shí)爐膛的氧量偏高,環(huán)保參數(shù)存在超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。
7)燃燒器噴口燒損率較高等。
1)變負(fù)荷率一般設(shè)置為0.3萬千瓦/分鐘以下,速率超0.5萬千瓦/分鐘易造成超溫現(xiàn)象。主汽壓力波動(dòng)明顯,最大動(dòng)態(tài)偏差達(dá)到1000~2000千帕,由于控制波動(dòng)大,汽溫定值僅能設(shè)置為540℃,主汽年平均汽溫在538℃左右,經(jīng)濟(jì)性明顯受損。超溫時(shí)需要運(yùn)行人員頻繁干預(yù);過熱度控制:過熱度波動(dòng)幅度很大,調(diào)節(jié)振蕩嚴(yán)重,汽汽交換器無法投入自動(dòng),再熱汽溫長期平均溫度僅為538℃左右。
2)SCR脫硝控制:控制系統(tǒng)性能不佳,需要進(jìn)一步優(yōu)化。
3)一次風(fēng)機(jī)定壓運(yùn)行,磨煤機(jī)熱風(fēng)門存在明顯的節(jié)流損失,且煤量變化時(shí)一次風(fēng)、煤配合不佳,影響機(jī)組協(xié)調(diào)控制品質(zhì),對(duì)再熱器溫影響非常大。
4)低負(fù)荷一次調(diào)頻對(duì)機(jī)組負(fù)荷影響較大。
附表:深度調(diào)峰汽機(jī)設(shè)備參數(shù)表
1)為滿足精細(xì)化調(diào)節(jié)的需求,確保檢測設(shè)備測點(diǎn)的準(zhǔn)確性,提高鍋爐煙氣氧量表測量的準(zhǔn)確度,進(jìn)行了氧量表更換和移位。
2)整治設(shè)備缺陷,徹底治理調(diào)門漏流,如SCR供氨調(diào)節(jié)門漏流,為解決供氨調(diào)門線性度差的問題,解決其氨管路調(diào)門低開度的大流量擾動(dòng)問題,加裝小旁路調(diào)節(jié)。
3)提高控制的精準(zhǔn)度,修復(fù)鍋爐汽汽交換器,提高再熱器溫度控制能力。
4)保證燃油系統(tǒng)可靠備用,保證穩(wěn)定油壓運(yùn)行,起到鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)燃需求。
5)鍋爐干渣機(jī)存在漏風(fēng),完善進(jìn)風(fēng)門自動(dòng)邏輯。
6)重視對(duì)鍋爐FSSS全爐膛滅火保護(hù)裝置的維護(hù)與管理,保證保護(hù)可靠投入和動(dòng)作的可靠性;為更加有效地對(duì)鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行起指導(dǎo)性作用,研究將火焰檢測系統(tǒng)中的火焰能量的模擬量信號(hào)送控制系統(tǒng),如果火焰檢測閃爍,自動(dòng)投入對(duì)應(yīng)油槍穩(wěn)燃。
7)根據(jù)燃燒調(diào)整試驗(yàn)的情況,以試驗(yàn)數(shù)據(jù)做依據(jù),提高燃燒器材料等級(jí),一次風(fēng)管的前半段噴口提高材質(zhì)等級(jí),后半段用普通材料。
1)分析上排磨煤機(jī)投運(yùn)造成的NOX異常上升原因,通過試驗(yàn),對(duì)二次風(fēng)擋板開度調(diào)整進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整,降低配氧量,防止鍋爐結(jié)焦現(xiàn)象。
2)細(xì)化深調(diào)期間磨煤機(jī)的運(yùn)行方式,改變觀念,嚴(yán)格控制磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),保證煤粉濃度從而保證鍋爐的穩(wěn)燃性。兼顧制粉系統(tǒng)耗電率。
3)低負(fù)荷時(shí)脫硝參數(shù)管理,明確低負(fù)荷時(shí)SCR入口煙溫、入口NOx含量的管理。
4)小機(jī)進(jìn)汽汽源能力試驗(yàn),在不混配汽源的情況下,試驗(yàn)出小機(jī)進(jìn)汽的三路汽源帶負(fù)荷能力。摸索低負(fù)荷小機(jī)進(jìn)汽能力和相關(guān)實(shí)際操作步驟,進(jìn)行程序邏輯固化。
5)試驗(yàn)確定一期送風(fēng)機(jī)的性能下限,電氣變頻器下限20%無問題,將控制系統(tǒng)輸出下限暫定為30%。
6)進(jìn)一步試驗(yàn)驗(yàn)證小機(jī)進(jìn)汽選擇單一汽源的可操作性,減少兌汽對(duì)小機(jī)出力的影響。通過試驗(yàn)掌握溫度、配比變化對(duì)小機(jī)運(yùn)行的影響,低負(fù)荷時(shí)小機(jī)汽源的三抽壓力無法滿足要求,采取了關(guān)小低壓缸進(jìn)汽蝶閥的方法,提高小機(jī)進(jìn)汽壓力,滿足了小機(jī)的做功能力。
7)將煙氣CO值作為重要的參考值,認(rèn)真分析氧量控制,深挖潛力。
2.3.1 確定深調(diào)調(diào)峰邊界限制值
1) 機(jī)組給水低限值由420噸/小時(shí)修改為390噸/小時(shí)。
2) 給煤量低限值由70噸/小時(shí)修改為60噸/小時(shí)。
3)負(fù)荷低限跳協(xié)調(diào)定值由15萬千瓦修改為11萬千瓦。
4)送風(fēng)機(jī)擋板指令下限從40%修改為38%。
5)脫硝煙氣溫度低跳閘從310℃修改為300℃。
6)給水流量低聯(lián)啟電泵聯(lián)鎖定值由350噸/小時(shí)修改為300噸/小時(shí)。
7)試驗(yàn)14萬千瓦以上,#6高加疏水壓力滿足導(dǎo)除氧器要求,將#6高加疏水導(dǎo)凝汽器RN疏水門639壓力聯(lián)開由700千帕降至500千帕。
8)完成AGC指令量程的修改,修改DCS、NCS和調(diào)度側(cè)等三處的量程。
2.3.2 控制系統(tǒng)優(yōu)化
1)完善低負(fù)荷油槍自投功能聯(lián)鎖邏輯。
2)一次調(diào)頻邏輯優(yōu)化和參數(shù)修改,低負(fù)荷一次調(diào)頻進(jìn)行弱化和切除。
3)進(jìn)行了控制系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目,優(yōu)化協(xié)調(diào)控制策略,提高了負(fù)荷控制、主汽壓力控制、主汽溫度控制、再熱汽溫控制、脫硝控制等系統(tǒng)的品質(zhì)。由汽機(jī)調(diào)節(jié)負(fù)荷,燃料、給水同步調(diào)節(jié)主汽壓力,燃料/給水比率調(diào)節(jié)中間點(diǎn)溫度和主汽溫度,同時(shí)設(shè)計(jì)了多項(xiàng)解耦策略來彌補(bǔ)機(jī)/爐側(cè)動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性的明顯偏差。
控制性能得到大幅提升,變負(fù)荷過程中各主要被控參數(shù)波動(dòng)很小,因此深度調(diào)峰性能也得到大幅改善,機(jī)組最低CCS工況運(yùn)行負(fù)荷下探至11.5萬千瓦。圖1是#2機(jī)組以0.6萬千瓦/分鐘速率在11.5萬千瓦~16.5萬千瓦負(fù)荷段進(jìn)行變負(fù)荷試驗(yàn)的運(yùn)行曲線,過程中機(jī)組主要被控參數(shù)的控制性能如下:
圖1 #2機(jī)組深度調(diào)峰控制曲線
1)負(fù)荷控制:實(shí)際負(fù)荷嚴(yán)格按照設(shè)定變負(fù)荷速率變化,動(dòng)態(tài)過程非常平穩(wěn),無振蕩,過調(diào)量很小,與高負(fù)荷段調(diào)節(jié)性能無明顯區(qū)別。
2)主汽壓力控制:基本與壓力設(shè)定保持一致,動(dòng)態(tài)過程平穩(wěn),無振蕩和過調(diào),平均實(shí)際動(dòng)態(tài)偏差僅為100~200千帕,完全滿足正常運(yùn)行需要。
3)主汽溫度控制:控制非常平穩(wěn),最大動(dòng)態(tài)偏差可控制在±5℃以內(nèi),主汽溫控制性能非常優(yōu)秀。
4)再熱汽溫控制:控制非常平穩(wěn),最大動(dòng)態(tài)偏差可控制在±5℃以內(nèi),再熱汽溫控制性能非常優(yōu)秀。
5)脫硝SCR控制:控制非常平穩(wěn),煙囪出口NOx波動(dòng)幅度〈±10毫克/標(biāo)方,完全滿足正常運(yùn)行需求。
2.5.1 低負(fù)荷反切
受前蘇聯(lián)火電機(jī)組設(shè)計(jì)理念影響,機(jī)組常規(guī)帶基本負(fù)荷,可調(diào)范圍很小,主汽壓力保持定壓運(yùn)行,被視為機(jī)組正常運(yùn)行的生命線,這就為深度調(diào)峰帶來很大挑戰(zhàn)。為了保持主汽壓力穩(wěn)定在24000千帕以上,進(jìn)行反切,將直流鍋爐汽水控制切為調(diào)門控制,確保了主汽壓力穩(wěn)定,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2.5.2 關(guān)供熱蝶閥
小機(jī)汽源是否能夠滿足本機(jī)自供要求是制約深度調(diào)峰的關(guān)鍵因素,在假設(shè)全廠四臺(tái)機(jī)組均進(jìn)入深度調(diào)峰、高壓輔助調(diào)試汽源無法投入使用的前提下,一期兩臺(tái)抽汽式供熱機(jī)組利用適當(dāng)關(guān)閉中壓缸排汽蝶閥提高小機(jī)進(jìn)汽壓力,并經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)確定深度負(fù)荷與中壓缸排氣蝶閥開度對(duì)應(yīng)關(guān)系,在既能將小機(jī)進(jìn)汽壓力提高150千帕的同時(shí),又盡量減少對(duì)原熱力系統(tǒng)的影響,解決了制約深度調(diào)峰過程中的一大難題。
2.5.3 控制系統(tǒng)和一次調(diào)頻優(yōu)化
完成協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)和一次調(diào)頻優(yōu)化,提高低負(fù)荷區(qū)間機(jī)組的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力,保證主要控制參數(shù)穩(wěn)定。
2.5.4一次風(fēng)滑壓優(yōu)化
傳統(tǒng)采用磨煤機(jī)入口熱一次風(fēng)量控制,一次風(fēng)母管保持壓力恒定,本次優(yōu)化打破傳統(tǒng)觀念,改一次風(fēng)母管壓力為滑壓控制,磨煤機(jī)入口熱一次風(fēng)量調(diào)門維持全開,既實(shí)現(xiàn)了控制的穩(wěn)定性,也起到了節(jié)能的作用。
經(jīng)過多次摸底試驗(yàn)和控制系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn),2號(hào)機(jī)組實(shí)現(xiàn)了協(xié)調(diào)工況減負(fù)荷至11.5萬千瓦,變負(fù)荷速率2%(0.6萬千瓦/分鐘),試驗(yàn)期間鍋爐水動(dòng)力穩(wěn)定,燃燒穩(wěn)定,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均正常。脫硝SCR入口溫度滿足要求,各項(xiàng)環(huán)保參數(shù)未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,突破了第二檔深度調(diào)峰負(fù)荷率40%的瓶頸,成為了全國第一臺(tái)實(shí)現(xiàn)能夠參與深度調(diào)峰的俄供定壓超臨界機(jī)組。
俄供定壓超臨界機(jī)組突破了深度調(diào)峰負(fù)荷率40%的瓶頸,成為了全國第一臺(tái)實(shí)現(xiàn)能夠協(xié)調(diào)工況下減至36%負(fù)荷的俄供定壓超臨界機(jī)組。成為國內(nèi)同類型機(jī)組新標(biāo)桿,具有很大的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益和推廣意義。
2016年,東北電網(wǎng)將我廠一期和二期機(jī)組分別統(tǒng)計(jì)負(fù)荷率進(jìn)行分?jǐn)傃a(bǔ)償,因一期機(jī)組負(fù)荷高于18萬千瓦(60%),無法參與深度調(diào)峰,年分?jǐn)偺潛p1700余萬元,二期機(jī)組補(bǔ)償盈利8400余萬元,合計(jì)盈利6700余萬元。
2017年電網(wǎng)規(guī)則改變,全廠合并統(tǒng)計(jì)負(fù)荷率,未進(jìn)行深度調(diào)峰優(yōu)化前,營口電廠因無法實(shí)現(xiàn)全廠額定出力40%以下的難題,1~4月平均每月虧損500萬元,此次實(shí)現(xiàn)突破后,將實(shí)現(xiàn)止虧增盈,預(yù)計(jì)年內(nèi)最低獲得增加利潤6000余萬元。
進(jìn)行俄供超臨界機(jī)組設(shè)備整治和控制優(yōu)化后,在滿足深度調(diào)峰40%的前提下,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了36%負(fù)荷投用協(xié)調(diào)控制的目標(biāo),創(chuàng)造了國內(nèi)首臺(tái)俄供定壓超臨界機(jī)組深度調(diào)峰新的記錄,在深度調(diào)峰過程中各項(xiàng)控制指標(biāo)均滿足要求,總體來說是非常成功的,為國內(nèi)其他俄供超臨界機(jī)組的深度調(diào)峰工作提供了經(jīng)驗(yàn)。
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