翟平全
(煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院,太原 030001)
大同煤礦集團有限責任公司四臺礦原有生活污水處理站一座,始建于20世紀80年代末,原設(shè)計規(guī)模6 000 m3/d,處理工藝采用傳統(tǒng)活性污泥法,由于年代久遠,處理工藝落后,而且收水管網(wǎng)不完善,該污水廠已經(jīng)不能運行,所有設(shè)備老化報廢,處理構(gòu)筑物及建筑物均需要修繕。四臺礦大部分生活污水沒有處理直接排入十里河,污染當?shù)厮w,不符合國家環(huán)境保護的相關(guān)規(guī)定,為響應(yīng)國家環(huán)保政策,集團公司積極對污水處理廠進行改造,可緩解水資源的供需矛盾,全面提高該區(qū)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、治污總體水平,促進城市水資源和水環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
1)處理規(guī)模:處理規(guī)模為2 000 m3/d。
2)進出水水質(zhì):BOD5的質(zhì)量濃度為200 mg/L,COD為400 mg/L,SS為250 mg/L,NH3-N為40 mg/L,TN為60 mg/L,TP為4 mg/L。
出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準: COD的質(zhì)量濃度為50 mg/L,BOD5為10 mg/L, SS為10 mg/L,NH3-N為5(8) mg/L,TN為15 mg/L,TP為0.5 mg/L。
污水處理工藝的選擇直接關(guān)系到污水處理廠出水水質(zhì)能否達標、工程投資的大小、污水廠運行成本的高低以及運行管理是否簡便等,因而選擇適當?shù)奈鬯幚砉に囀俏鬯幚韽S建設(shè)的關(guān)鍵。根據(jù)確定的四臺礦生活污水處理廠進水水質(zhì)及出水水質(zhì),污水處理廠應(yīng)采用具有脫氮除磷功能的污水處理工藝,處理工藝應(yīng)對BOD5、COD、NH3-N、TN、TP等均具有較高的去除率。同時,由于污水水量、水質(zhì)變化相對較大,所以應(yīng)采用能較好適應(yīng)水質(zhì)、水量變化,具有較強抵抗沖擊負荷能力的工藝。
另外,煤礦生活污水與市政生活污水有一個比較明顯的區(qū)別,就是煤礦生活污水中含有較高的洗浴水,一般的煤礦生活污水中有機物濃度都偏低,所以,處理工藝應(yīng)該選擇對原水水質(zhì)變化適應(yīng)性強的工藝,低濃度也能夠運行。
基于以上思路,參考同類型污水廠的設(shè)計運行經(jīng)驗,考慮采用工藝先進、技術(shù)可靠、能實現(xiàn)自動化控制和便于集中管理的方案,又力求經(jīng)濟合理、節(jié)省占地、節(jié)約能源、降低運行管理費用,并且在保證工藝完善的基礎(chǔ)上,盡量考慮利用現(xiàn)有設(shè)施,節(jié)省投資費用。污水處理廠改造選擇“A/A/O/A+MBR”工藝。
膜生物反應(yīng)器是結(jié)合了膜分離技術(shù)和傳統(tǒng)的活性污泥法的一種高效污水處理技術(shù),由于膜的過濾作用,生物完全被截留在生物反應(yīng)器中,實現(xiàn)了水力停留時間和污泥齡的徹底分離,使生物反應(yīng)器內(nèi)保持較高的MLSS,硝化能力強,污染物去除率高。
本次設(shè)計選用的一體化膜生物反應(yīng)器是在A/A/O/A(參照強化內(nèi)源反硝化膜生物反應(yīng)器脫氮除磷專利工藝設(shè)計)的基礎(chǔ)上,用MBR膜池取代傳統(tǒng)的二沉池,具有A/A/O/A工藝的一切優(yōu)點,有良好的脫氮、除磷效果,由于MBR膜池具有較高的污泥濃度,所以,系統(tǒng)的污泥濃度比傳統(tǒng)的活性污泥法高2~3倍,可大大減小生化池的池容。另外,由于MBR膜絲表面孔徑只有0.1 μm~0.4 μm,出水比一般的活性污泥法的二沉池要好很多。
2.2.1A/A/O/A工藝(厭氧、1#缺氧、好氧、2#缺好氧調(diào)節(jié)池)的優(yōu)點
1)在進水有機物含量不足時,可進行內(nèi)源反硝化,保證脫氮效果和最終出水水質(zhì)。此工藝由厭氧、1#缺氧、好氧、2#缺好氧調(diào)節(jié)池、膜池組成。經(jīng)過厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)的消耗,此處污水中的COD含量已很低。在營養(yǎng)貧乏的狀態(tài)下,一些微生物開始消耗自身的細胞組成成分,同時也有一些微生物死亡和溶解,在污泥減量的同時一些有機物成分被釋放出來,這時仍存活的反硝化細菌可利用這些來自于細胞自身的碳源進行反硝化,即內(nèi)源反硝化。
2)提高膜通量,減少膜堵塞及清洗頻率,延長膜使用時間及使用壽命。2#缺好氧調(diào)節(jié)池在營養(yǎng)貧乏的條件下,反硝化菌會在缺氧條件下消耗降解由于微生物自身氧化及死亡所分解積累的膠體大分子有機物及污水中難降解的有機物大分子。而膜堵塞的主要因素也是大分子膠體有機物,因此,此工藝能降低膜堵塞及清洗頻率1/3以上,延長了膜的使用時間及壽命。
3)能實現(xiàn)反硝化除磷,提高生物脫氮除磷效果,減少了化學除磷藥劑的使用量。2#缺好氧調(diào)節(jié)池/厭氧區(qū)/1#缺氧區(qū)交替的環(huán)境來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的好氧/厭氧環(huán)境,能培養(yǎng)馴化出一類硝酸根作為最終電子受體的反硝化聚磷菌(DPB)為代表的優(yōu)勢菌種,通過他們的代謝作用來同時完成過量吸收磷和反硝化過程,最終達到強化微生物脫氮除磷效果。
2.2.2MBR水處理技術(shù)工藝的優(yōu)點
1)采用的膜絲表面孔徑只有0.1 μm~0.4 μm,能夠高效地進行固液分離,出水水質(zhì)標準高,品質(zhì)穩(wěn)定,懸浮物和濁度接近于零,出水水質(zhì)優(yōu)于普通的處理工藝,經(jīng)消毒后可直接用于綠化、沖洗、消防、樓房中水回用補充觀賞水體等非飲用水的目的,從而省去了深度處理環(huán)節(jié),工藝流程短。
2)抗沖擊負荷強,對水質(zhì)、環(huán)境、氣溫適應(yīng)性強,水溫在不低于5℃時,可以正常啟動、調(diào)試、運行。
3)系統(tǒng)采用PLC控制,可實現(xiàn)全程自動化控制,運行管理方便,對操作人員技術(shù)水平要求低;同時系統(tǒng)啟動快,不受污泥膨脹的影響。
4)解決了傳統(tǒng)活性污泥法造成的沉淀部分對最大生物濃度的限制,反應(yīng)器內(nèi)的微生物濃度高,是傳統(tǒng)方法的2~3倍,達8 000 mg/L~10 000 mg/L,對水質(zhì)水量的變化適應(yīng)力強,耐沖擊負荷強。
5)有利于增殖緩慢的硝化細菌及其它專性細菌的截留、生長和繁殖,系統(tǒng)硝化效率、CODcr去除率等各項指標得以提高,反應(yīng)時間也大大縮短;同時大的有機物被截留在池內(nèi),保證其被繼續(xù)降解,提高了難降解有機物的降解效率。
6)污泥齡長,膜分離使污水中的大分子難降解成分在生物反應(yīng)器內(nèi)有足夠的停留時間。反應(yīng)器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡條件下運行,剩余污泥排放量是傳統(tǒng)方法的1/3。
7)容積負荷高,占地少,模塊化設(shè)計易于擴容。
8) 膜的高效截流作用,使微生物完全截流在反應(yīng)器內(nèi),實現(xiàn)了反應(yīng)器水力停留時間(HRT)和污泥齡(SRT)的完全分離,使運行控制更加靈活穩(wěn)定。
9) 膜材質(zhì)為PVDF(聚偏氟乙烯),抗污染性強,易清洗,適于污水處理;化學性能穩(wěn)定,抗氧化性強,可采用常用氧化性藥劑清洗。
2.2.3MBR水處理技術(shù)工藝的缺點
1)MBR工藝預(yù)處理要求嚴格,和其他活性污泥法比較,需要增加超細格柵,格柵間隙一般為0.5 mm~1.0 mm,截流原水中更細小的頭發(fā)絲等物質(zhì),以減輕MBR膜絲的斷絲。
2)由于MBR出水需要靠水泵負壓抽吸,而且MBR膜在運行過程中,需要不斷的曝氣來清洗膜絲,所以運行電耗較普通的活性污泥法高。
3)MBR膜使用壽命短,一般5 a需要完全更換,折舊成本高。
4)MBR膜定期需要用酸、堿來對膜絲進行化學清洗,以防止污堵,一般1周用低濃度藥液清洗1次,1個季度用高濃度藥液清洗1次, 1 a~2 a還需要將膜取出來進行浸泡清洗。
5)MBR工藝需要靠PLC全自動控制其運行,一旦控制系統(tǒng)出現(xiàn)問題,整個系統(tǒng)靠手動運轉(zhuǎn)較困難。
MBR水處理工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Process flow diagram
設(shè)計規(guī)模為2 000 m3/d,由于設(shè)有調(diào)節(jié)池,除格柵外均按平均流量進行構(gòu)筑物設(shè)計。
1)進水井、格柵、調(diào)節(jié)池(新建)。設(shè)進水井1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),尺寸4.0 m×2.0 m×2.8 m。內(nèi)設(shè)進水閘門2臺,閘門600 mm×600 mm。
設(shè)格柵井1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),分2格,單格尺寸7.4 m×0.8 m×2.8 m。內(nèi)設(shè)回轉(zhuǎn)式機械粗格柵2臺,旋轉(zhuǎn)式機械細格柵各2臺?;剞D(zhuǎn)式機械粗格柵:單臺格柵寬B=0.7 m,柵條間隙b=10 mm,N=1.1 kW;旋轉(zhuǎn)式機械細格柵:單臺格柵寬B=0.7 m,柵條間隙b=6 mm,N=1.1 kW。
設(shè)調(diào)節(jié)池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效調(diào)節(jié)容積540 m3,尺寸15 m×12 m×4.9 m。內(nèi)設(shè)潛水提升泵2臺(1備),設(shè)潛水攪拌器2臺。潛水提升泵:Q=42 m3/h,H=14.5 m,N=5.5 kW;潛水攪拌器:N=5.5 kW。
2)超細格柵(新建)。設(shè)超細格柵井1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),分2格,單格尺寸7.2 m×1.0 m×1.5 m。內(nèi)設(shè)超細格柵2臺,超細格柵:單臺格柵寬B=1.0 m,柵條間隙b=1 mm,N=1.1 kW。
3)平流式沉砂池(修繕利用)。利用平流沉砂池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),分2格,單格渠寬B=0.6 m,渠長L=9.56 m。內(nèi)設(shè)插板渠道閘門4套,排泥閥4個,閘門:600 mm×1 000 mm,排泥閥:DN200。
4)初沉淀池(修繕利用)。利用初沉淀池4座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),單座平面尺寸6.2 m×6.2 m,沉淀池總高度H=7.55 m,沉淀池設(shè)計表面負荷q=1.1 m3/(m2·h),設(shè)計停留時間4 h,內(nèi)設(shè)中心管,直徑1 000 m。
5)A/A/O/A生化池及MBR池(修繕利用)。利用現(xiàn)有的曝氣池改造為A/A/O/A池和MBR池,對原曝氣池進行修補,并在池內(nèi)增加隔墻,分割成厭氧池、1#缺氧池、好氧池、2#缺氧好氧調(diào)節(jié)池及MBR池。生化池分2組,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),單組尺寸32 m×7.35 m×5.3 m。
主要設(shè)計參數(shù):單組設(shè)計流量1 000 m3/d,混合液懸浮固體濃度6 000 mg/L,污泥產(chǎn)率0.60 kg DS/(kgBOD5),反硝化速率0.014 kg NO2-N/(kg·MLSS·d),污泥回流比400%,硝化液內(nèi)回流比100%~400%,外回流比100%。
① 厭氧池(單池)。厭氧池單池有效容積82.7 m3,尺寸2.5 m×7.35 m×5.3 m,設(shè)計停留時間2 h,內(nèi)設(shè)潛水攪拌器2臺,潛水攪拌器:N=1.5 kW。
② 1#缺氧池(單池)。缺氧池單池有效容積165 m3,尺寸5.0 m×7.35 m×5.3 m,設(shè)計停留時間3.96 h,內(nèi)設(shè)潛水攪拌器2臺,潛水攪拌器:N=1.5 kW。
③好氧池(單池)。好氧池單池有效容積393.6 m3,尺寸11.9 m×7.35 m×5.3 m,設(shè)計停留時間9.45 h,污泥齡25 d,內(nèi)設(shè)膜片式曝氣器832套。
④2#缺氧好氧調(diào)節(jié)池(單池)。2#缺氧好氧調(diào)節(jié)池單池有效容積198.5 m3,尺寸6.0 m×7.35 m×5.3 m,設(shè)計停留時間 4.76 h,內(nèi)設(shè)復(fù)葉(推流式)液下曝氣攪拌兩用機1臺,O2YLBG-15/5型,電機功率:曝氣15 kW,攪拌5 kW。
⑤MBR池(單池)。MBR池單池尺寸5.4 m×7.35 m×5.3 m,每池設(shè)置2組膜組器,預(yù)留1個空位。單組設(shè)膜組器2臺,單臺膜組器產(chǎn)水量550 m3/d,單臺膜組器膜面積1 800 m2,過濾通量13 L/(m2·h)~16 L/(m2·h),膜材質(zhì)PVDF,膜孔徑0.2 μm,運行模式為過濾9 min,靜止1 min,反洗1 min。
6)MBR輔助間(新建)。新建MBR輔助間1座,設(shè)備間尺寸為21.3 m×6 m,磚混結(jié)構(gòu)。內(nèi)設(shè)滲透抽吸泵 (自吸泵) 4臺(2備),Q=50 m3/h,H=9 m,N=3.0 kW,設(shè)反沖洗CIP泵2臺(1備),Q=12 m3/h,H=8 m,N=0.75 kW,設(shè)剩余污泥泵4臺(2備),Q=18 m3/h,H=15 m,N=1.5 kW,另外設(shè)次氯酸鈉加藥裝置和檸檬酸加藥裝置各1臺,設(shè)PAC加藥裝置1臺,用于化學除磷,設(shè)二氧化氯發(fā)生器2臺,發(fā)生量600 g/h。
7)清水池(新建)。設(shè)清水池1座,有效容積200 m3,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
8)污泥池(新建)。設(shè)污泥池1座,尺寸3.5 m×3.5 m×4.5 m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
9)污泥脫水間(新建)。設(shè)污泥脫水間1座,平面尺寸21.3 m×9 m,磚混結(jié)構(gòu)。內(nèi)設(shè)帶式濃縮脫水一體機1臺,帶寬1 000 mm,配套相應(yīng)輔助設(shè)備。
10)鼓風機房(修繕利用)。利用原鼓風機房1座,磚混結(jié)構(gòu),平面尺寸20.1 m×6.9 m。內(nèi)設(shè)好氧池曝氣鼓風機3臺(1備)和MBR池膜吹掃鼓風機3臺(1備)。曝氣鼓風機單臺性能Q=7.14 m3/min,P=58.8 kPa,N=15 kW,轉(zhuǎn)速1 310 r/min,膜吹掃鼓風機單臺性能Q=12.28 m3/min,P=70 kPa,N=19.27 kW。
工程總投資1 995.0萬元,其中,建設(shè)工程費1 667.4萬元,其他費用232.6萬元,預(yù)備費95.0萬元,直接運行費用約為1.53元/m3。
四臺礦生活污水處理采用“A/A/O/A+MBR”工藝,工藝具有出水水質(zhì)好、運行穩(wěn)定、流程短、控制簡單等優(yōu)點;針對煤礦企業(yè)缺水的大同地區(qū),出水不僅可穩(wěn)定地達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級A排放標準,同時還可直接回用于洗煤廠用水、綠化及道路灑水等,對節(jié)約礦區(qū)水資源有重要意義。