路春梅 張艷輝 黃亮
摘 要 抽油井在生產(chǎn)過程中,由于各種原因會(huì)造成躺井,造成油井開井時(shí)率降低,影響了正常生產(chǎn),并造成原油生產(chǎn)成本的大幅增加。同時(shí)躺井還會(huì)耗費(fèi)大量的人力、物力,增加了職工的勞動(dòng)工作量。在對(duì)導(dǎo)致躺井原因進(jìn)行研究、分析,找出了抽油井躺井的特點(diǎn)、規(guī)律,制定了減少躺井的措施,取得了很好的實(shí)施效果。
關(guān)鍵詞 抽油機(jī)井 躺井 原因分析 治理對(duì)策
1抽油井躺井原因分析
1.1桿管原因造成躺井的原因分析
(1)抽油桿受力疲勞斷脫。在抽油桿的工作過程中,抽油桿的斷脫并非都是在最大拉應(yīng)力下產(chǎn)生的,而往往受疲勞而發(fā)生破壞。把疲勞分為循環(huán)不對(duì)稱疲勞、動(dòng)載疲勞、循環(huán)頻次疲勞、本體受損疲勞,桿柱疲勞是這四類疲勞的綜合效應(yīng)。
(2)循環(huán)不對(duì)稱疲勞。抽油桿柱上下沖程所受的載荷為交變載荷,具有不對(duì)稱性。由交變載荷所產(chǎn)生的疲勞稱為循環(huán)不對(duì)稱疲勞。
(3)動(dòng)載疲勞。由于受慣性載荷與振動(dòng)載荷的共同效應(yīng)的影響,抽油桿柱在上或下沖程中所承受載荷始終是變化的,載荷變化的存在就會(huì)產(chǎn)生疲勞,我們稱其為動(dòng)載疲勞。以上分析可知沖次與桿柱運(yùn)行速度越大則動(dòng)載荷越大,動(dòng)載疲勞就越大。
1.2油管受力疲勞漏失
油管漏失其機(jī)理一是油井在工作過程中,泵的排出口壓力與吸入口壓力產(chǎn)生一定的差值即油管內(nèi)外產(chǎn)生一定的壓差。二是油井在工作狀態(tài)下,油管始終處于負(fù)載與卸載即彈性伸長(zhǎng)與收縮轉(zhuǎn)換過程中。
1.3桿管失穩(wěn)偏磨與井身結(jié)構(gòu)約束性偏磨
油井桿管偏磨是桿管相互接觸、并進(jìn)行相對(duì)位移運(yùn)動(dòng)造成桿管本體的受損。偏磨造成的油井工況失效主要表現(xiàn)為油管斷裂、漏失,抽油桿斷脫等。桿管偏磨包括受井深結(jié)構(gòu)約束造成的偏磨以及采油工藝本身導(dǎo)致的失穩(wěn)偏磨。
1.4抽油泵失效造成躺井的原因分析
沉沒泵的失效一是排出部分的柱塞與襯套的間隙漏失、游動(dòng)閥與閥座間漏失超過允許范圍;二是吸入部分的固定閥漏失超過一定界限。
如果沉沒泵排出能力大于泵端吸入量,會(huì)造成活塞的上端有一部分潤(rùn)滑程度降低,增大活塞與泵筒間的磨擦力;同時(shí)沖次越大相應(yīng)也會(huì)增大泵體磨損程度。此外有關(guān)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明活塞與泵筒的磨損程度與含水的關(guān)系也非常大,含水越高,活塞與泵筒間的摩擦力越大。
1.5出砂造成躺井原因分析
主力油層儲(chǔ)集層以粉砂巖為主,膠結(jié)類型以接觸式、孔隙式膠結(jié)為主,儲(chǔ)層膠結(jié)疏松,從取芯情況看基本上不膠結(jié),成散砂狀,因此生產(chǎn)中易出砂。
油井由于出砂造成的躺井,這是因?yàn)槟壳耙堰M(jìn)入特高含水采油階段,經(jīng)過多年的注水開發(fā),油層壓力不再下降,油層中存在的游離砂,基本上己經(jīng)排出,油井出砂已不嚴(yán)重,只有位于剩余油豐富、含水低的油砂體邊部的油井較易出砂。
1.6供液不足造成的躺井原因分析
有一部分油井,一是由于位于油砂體邊部、斷層附近,油層物性較差,導(dǎo)致油井供液差,二是由于是濁積扇沉積,滲透率較低,三是由于沒有進(jìn)行注采完善,長(zhǎng)期開采地層能量沒有得到補(bǔ)充,地層能量下降造成供液不足。由于供液不足,往往容易造成桿斷脫、管漏、泵漏,成為躺井,檢泵周期較短。
2減少抽油井躺井的防范對(duì)策
2.1方案制定講科學(xué)
為把每口井的方案設(shè)計(jì)得更為科學(xué)合理,提高作業(yè)成功率,這個(gè)礦運(yùn)用優(yōu)化提綱和隊(duì)礦兩級(jí)論證的辦法,實(shí)施了方案制定合理性的考核。在方案制定時(shí),堅(jiān)持“通盤考慮、統(tǒng)籌設(shè)計(jì)”的原則,從注采關(guān)系完善、地層供液情況、防砂方式優(yōu)選等方面進(jìn)行優(yōu)化。同時(shí),積極利用現(xiàn)有技術(shù)手段和條件,在做好井網(wǎng)、井層完善工作的情況下,對(duì)提液潛力井堅(jiān)持“大泵徑低沖次”、對(duì)發(fā)育差或能量低的供液差井堅(jiān)持“小泵深抽”等措施,方案符合率得到明顯提高。
2.2開井管理提質(zhì)量
在開井前,對(duì)設(shè)備保養(yǎng)、流程、電路、平衡匹配等問題進(jìn)行一次性整改,最大限度地避免因準(zhǔn)備工作不充分造成二次停井。同時(shí),對(duì)作業(yè)資料的錄取分析進(jìn)行跟蹤檢查落實(shí),強(qiáng)化開井后的管理,確保一次開井成功。在生產(chǎn)過程當(dāng)中,不間斷地進(jìn)行工況分析和檢查,推廣油井單井管理制度,及時(shí)進(jìn)行調(diào)整管理措施,努力實(shí)現(xiàn)油水井的穩(wěn)定生產(chǎn)。
2.3日常維護(hù)提效率
為提高扶井積極性和成功率,明確規(guī)定躺井必須做針對(duì)性扶井,20根以內(nèi)抽油桿斷脫的必須撈桿。2017年3月15日,油井GDGB1X010C抽油桿上部斷脫。技術(shù)人員與采油隊(duì)人員密切配合,利用對(duì)扣器、打撈筒、鋼繩套等工具,經(jīng)過3個(gè)多小時(shí)突擊,成功扶井,節(jié)約了近兩萬元的作業(yè)成本。同時(shí),積極積極開展躺井預(yù)分析工作,對(duì)躺井分析符合率進(jìn)行考核,極大地提高了躺井分析和對(duì)不正常井的認(rèn)定水平。
2.4減少?zèng)_次過快造成躺井
為減少?zèng)_次過快造成桿管斷脫、管漏、泵漏導(dǎo)致的躺井,對(duì)油井的生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。沖次對(duì)油井的免修期影響非常大,但在油井產(chǎn)量一定的條件下,降低沖次,須泵徑升級(jí)。采用泵徑升級(jí)的方式又可導(dǎo)致另一問題:泵徑升級(jí)增大液柱載荷,是否可能增大最大載荷與桿管循環(huán)不對(duì)稱疲勞呢?對(duì)于這一問題我們應(yīng)區(qū)別對(duì)待。
2.5減少供液不足造成躺井
對(duì)于供液不足造成的躺井,我們采取觀察動(dòng)液面恢復(fù)情況,摸索出油井能量恢復(fù)規(guī)律,實(shí)施間開管理,制訂出油井間開制度,這樣可以提高油井的利用率和開井時(shí)率,增加了產(chǎn)量,同時(shí)也節(jié)約了電費(fèi)和減少了躺井。
2.6制定有效的防砂措施
對(duì)于解決出砂造成躺井,最主要的就是制定有效的防砂措施。從2008年封隔高壓一次充填防砂技術(shù)推廣應(yīng)用以來,該技術(shù)得到了不斷的改進(jìn)和完善,已日近成熟。該技術(shù)己經(jīng)替代了其它防砂技術(shù),成為了我區(qū)防砂的主要技術(shù),該技術(shù)能不僅有效的解決我區(qū)油井出砂問題,還使我區(qū)油井的防砂成功率和有效率都得到了很大提高。
3認(rèn)識(shí)與結(jié)論
(1)由于沖次過快是造成桿管斷脫、管漏、泵漏的主要原因和重要原因,因此通過對(duì)抽汲參數(shù)組合進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),降低沖次對(duì)減少由于桿管斷脫、管漏、泵漏造成的躺井是非常有效的。
(2)封隔高壓一次充填防砂技術(shù)能有效的解決我區(qū)油井出砂問題.但是與之配套的抽稠工藝技術(shù)、合理的生產(chǎn)參數(shù)以及較高的管理水平對(duì)減少躺井也是非常重要的。
(3)對(duì)于供液不足的油井實(shí)施間開管理,不僅可以有效的減少躺井,同時(shí)也可節(jié)約大量的電費(fèi)。
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