田志斌
為了解決我國水資源時空分配不均的問題,近年來,南水北調、引黃入晉、引漢濟渭、山西大水網等一大批跨流域引調水工程開始建設實施或投入運營。由于TBM具有掘進速度快、成洞質量好、綜合造價低、安全環(huán)保等諸多優(yōu)點,因此在工程建設中得到了廣泛的應用,但與此同時,其對泥化巖、膨脹巖、斷層破碎帶、溶洞等不良地質條件適應性較差,這也成為了制約工程進度的主要因素之一[1],如引大濟湟工程[2]、新疆伊犁河流域八十一大坂輸水隧洞工程[3]等。
本文分析了山西中部引黃工程TBM2標連續(xù)卡機事故的原因,結合擴挖側導洞、化學灌漿、設備改造等多種方法,成功實現脫困,并對脫困后掘進方案進行了細致研究,從而成功穿越了該斷層破碎帶,為類似地層條件下的TBM掘進施工積累了經驗。
中部引黃工程是山西大水網建設的重要骨干工程之一,位于黃河流域呂梁山境內,隧洞總長385km,其中總干3號隧洞穿越黑茶山自然保護區(qū),最大埋深610 m,采用兩臺雙護盾TBM進行對向掘進。TBM設備由美國Robbins公司設計制造,直徑5.06 m,最大推力20 826 kN,最大操作壓力34 500 kPa,配有超前鉆機,最大鉆孔深度達80 m,可實現360°范圍內的超前鉆孔及注漿工作。
2017年10月26日,TBM掘進至樁號106+402.8時,被洞壁左上方收斂的圍巖將前護盾壓住卡死。經過多次大推力嘗試脫困失敗后,打開伸縮盾,從洞壁左側擴挖小導洞后,于11月3日成功脫困?;謴途蜻M11 m后,11月4日凌晨刀盤被壓,經檢查,左側前、后護盾均被塌方巖石緊緊抱死,其中10∶00~11∶00方位破碎嚴重,發(fā)生坍塌,塌方空腔深5 m左右,8∶30~10∶00方位松散破碎。11∶00~2∶00方位膨脹巖石突入護盾內;2∶00~3∶00方位圍巖較完整,緊貼護盾;3∶00~5∶00間護盾與圍巖間有1 cm縫隙。
此次連續(xù)卡機分別發(fā)生于樁號106+402.8和106+391.8處,設計資料顯示,其位于向斜軸部附近,隧洞埋深444 m,樁號106+100~106+400地段電阻率較小,推測該段裂隙發(fā)育。
卡刀盤和卡護盾是TBM卡機的兩種主要形式。當掘進掌子面圍巖破碎發(fā)生塌方時,出渣量劇增,當主機皮帶機不能滿足出渣要求時,就會導致刀盤被壓;而卡護盾是由于護盾外側圍巖坍塌或收斂變形,使圍巖開始與護盾發(fā)生接觸乃至擠壓,當TBM推力不足以抵抗護盾摩擦阻力時發(fā)生的卡機現象。
中部引黃工程TBM2標第一次卡機發(fā)生前,出渣量沒有明顯變化,且掘進過程中發(fā)現機頭向右側偏移,但由于設備檢修,停機6 h,重新啟動時發(fā)現刀盤運轉正常,但貫入度為零,刀盤推力由9 000 kN增加至16 000 kN,前進20 cm后無法繼續(xù)向前,啟用脫困推力(20 826 kN)后,仍無法脫困,因此判斷護盾被卡。第二次卡機前,出渣量有一定增加,約為正常出渣量的1.1~1.2倍,發(fā)生卡機??紤]以上兩次卡機的發(fā)生原因,主要是由施工地質、非正常停機及設備因素導致。
在樁號106+410處,掌子面為原巖層寒武系中統(tǒng)張夏組白云質石灰?guī)r,在左側面開始出現綠泥石化偉晶花崗巖、黑云斜長片麻巖、石墨化碎裂角礫巖,掘進至樁號106+405時左側變質巖和角礫巖有增加的趨勢,而掘進至樁號106+402.8時,機頭護盾左側被變質巖抱死卡機。該圍巖在10∶00~12∶00方位較為完整,強度較高,且該段位于向斜構造軸部附近,地應力大,隧洞開挖后在自重及地應力作用下向臨空面發(fā)生收斂變形,從而導致護盾被壓。
繼續(xù)掘進至樁號106+391.8時,掌子面大部分為石墨化碎裂角礫巖,其右側局部為黑云斜長片麻巖,巖體整體為松散巖體,坍塌嚴重,開始時刀盤被包裹卡死,以后護盾被坍塌體包裹造成卡機。
綜合樁號106+410~106+391.8處揭示地層可見,變質巖中花崗偉晶巖脈由斜長石、云母、石英組成經動力作用已具綠泥石化和高嶺石化,碎裂疏松狀,手捏破碎呈砂狀;碎裂角礫巖明顯受動力作用呈透鏡體狀碎塊具石墨化,其表面石墨化和糜棱巖化特征明顯,巖塊鏡面銀灰黑色,擦痕居多,呈長條狀,油膩油脂光滑,推測本斷層上盤將太古界奧家灣組逆沖抬升至洞線以上,而已開挖洞段為斷層下盤,且斷層帶正處于古風化殼內。經地表追索和斷層面地質測量,其產狀為N20°E/NW或SE∠75°,為逆斷層,具壓扭性,斷層走向與洞線交角約13°。
圍巖收斂變形具有明顯的流變特性,即開挖卸荷后,圍巖收斂量會隨著暴露時間增加而增大。第一次卡機前,因設備故障維修導致一定時間的停機等待,重新啟動時即發(fā)生卡機事故,因此非正常停機也是造成卡機的一個重要原因。
關于TBM是否被卡,文獻[2-4]均做過多方面的研究,提出當護盾上覆圍巖壓力產生的阻力Rp(t)、TBM自重產生的阻力Rw和TBM掘進所需的動力Fr之和大于TBM的額定推力FI時,TBM即發(fā)生卡機,可由下式表示:
由此可以看出,在護盾外側圍巖收斂性質相同、掌子面圍巖相同的情況下,TBM推力對設備脫困具有重要的影響。
中部引黃工程采用的雙護盾TBM最大推力20 826 kN,額定扭矩3 475 kNm;脫困扭矩5 733 kNm,預留一臺變頻電機安裝位置。從第一次卡機事故中可以看出,重新啟動TBM后推力從9 000kN提高至16 000 kN,設備向前掘進20 cm后無法繼續(xù)向前,為防止液壓管路、閥件老化引起的設備故障,停機檢查12 h后再次將推力提高至20 826 kN,由于圍巖進一步收斂變形,摩擦力增大,因此未能實現脫困。在第二次卡機中,卡機前出渣量略有增加,卡機后掌子面塌方,說明掌子面巖石破碎,TBM刀盤被壓時扭矩不足導致設備啟動困難。
目前,在TBM卡機脫困實踐中,較常用的方法有擴挖側導洞法、預注灌漿法、設備改造法等,可根據不同的卡機位置、成因予以單一或組合選用。
擴挖側導洞法是根據TBM護盾被卡位置,從伸縮盾或尾盾進入護盾外側進行人工擴挖,從而減小圍巖壓力對盾體的擠壓及因此產生的掘進摩擦阻力;預注灌漿法是針對掌子面塌方、圍巖破碎等原因,采用超前地質鉆機、人工鉆孔等方式對破碎巖體進行水泥灌漿或化學灌漿,從而提高巖體的完整性及強度,防止導坑及掌子面開挖過程中的進一步塌方收斂變形;設備改造法主要在設計階段進行,如擴大邊刀行程、改變護盾錐度、提高刀盤扭矩及推力等,需要根據地質資料綜合分析卡機發(fā)生的風險,并結合經濟分析統(tǒng)一考慮。
第一次TBM卡機是被洞壁左上方收斂的圍巖將前護盾壓住卡死,打開伸縮盾30 cm觀察可見,前護盾左側8∶30~12∶30方位有大塊塌方巖石,巖石完整性好,強度高,右側盾體與巖石有2 cm左右的間隙,且掌子面及其他位置未發(fā)生明顯塌方,屬“卡護盾”卡機形式,可從伸縮盾進入,采用擴挖左側導洞法實現脫困。
首先打開伸縮盾50 cm,在腰線下方向外側開挖寬1 m、高1.5 m的I期擴挖洞室,然后向掌子面方向開挖,在開挖過程中采用20 cm×20 cm的方木進行及時支護。I期擴挖洞室開挖完成后,采用脫困推力進行試推,若不能脫困,再進行II期擴挖。II期擴挖沿護盾左上側進行,平均開挖寬度30 cm,可根據圍巖情況進行局部調整,以達到圍巖與護盾相剝離的要求為準。在開挖過程中,可適時進行試推,直至完成脫困(見圖1)。
圖1 左側導洞開挖支護示意(單位:mm)
第二次卡機時,掘進掌子面圍巖松散,局部坍塌嚴重,前、后護盾左側均被塌方巖石緊緊抱死,打開伸縮盾后塌方空腔深5 m左右,右側圍巖較完整,緊貼護盾或有1 cm間隙,屬“卡護盾+卡刀盤”復合形式,需聯合采用擴挖側導洞法和預注灌漿法進行脫困。
由于護盾右側圍巖較完整,發(fā)生塌方的可能性較小,故可從伸縮護盾處進入,分別向掌子面及尾盾方向同時進行擴挖,擴挖方法、次序及支護形式與一次卡機相同。
針對伸縮盾左上部塌方空腔,應首先將塌落破碎巖石清除干凈,然后用方木和木板在空腔口做支撐,并用加固型化學灌漿材料固結支撐結構,再通過預埋注漿管對上方的冒落空腔進行快速充填密封密閉。由于充填發(fā)泡化學漿液具有較強的快速膨脹特性,且具有優(yōu)異的壓縮韌性,可以有效充填空腔,從而能夠防止深部巖層的繼續(xù)垮落,進而防止塌落產生的集中沖擊。
由于護盾左側圍巖松散,不能自穩(wěn),為了保證施工安全,在左側塌方空腔及圍巖進行充填、化學固結灌漿前,先從尾盾腰線以下切割一個1 m寬、1.5 m高的窗口,從窗口向前進行擴挖?;瘜W固結灌漿成功后,再從伸縮盾進行擴挖,擴挖至圍巖破碎時停止擴挖,用手風鉆鉆孔對破碎圍巖進行化學固結灌漿,每循環(huán)3 m,當化學固結灌漿體強度大于10 MPa后,再繼續(xù)進行擴挖2.5 m,按照化灌—擴挖—再化灌—再擴挖的方式循環(huán)擴挖直至刀盤。
I期小導洞擴挖成功后,采用加固用化學漿液對導洞頂部破碎巖體進行加固和補強,形成化灌固結區(qū)。在小導洞內設計一排注漿孔,間距1.5 m,鉆孔直徑Φ42 mm,再通過雙液注漿泵按照1∶1比例將AB組份注入導洞頂松散巖體中,從而把松散的不連續(xù)的巖層膠結成連續(xù)完整的受力體(見圖2)。
針對刀盤前的破碎巖體,通過滾刀孔、刮渣口及人孔對刀盤前部及上方進行化學固結灌漿,并采用TBM點動模式和人工清理方式清理掌子面石渣,降低掘進所需的扭矩,并提高下一步掘進時掌子面圍巖的穩(wěn)定性。
圖2 二次卡機開挖支護示意(單位:mm)
由于脫困后TBM仍處于斷層破碎帶之中,且斷層走向與洞線交角較小,為了防止再次發(fā)生卡機事故,需結合地質、設備等情況,制定專門的掘進方案,具體如下:
對設備31~33號滾刀(邊刀)分別增加1,3 cm和5 cm的擴挖墊塊,從而增加開挖直徑,為圍巖收斂變形提供一定的空間,同時要求TBM必須連續(xù)掘進,避免停機,減少圍巖收斂變形的時間。
TBM掘進時適當增加刀盤轉速,必要時可拆除部分滾刀,以增加刀盤的出渣開孔率,從而提高設備的出渣能力,防止穿過破碎帶時出渣量突增引起的刀盤被壓。
由于石墨化碎裂角粒巖遇水軟化膨脹,機頭刀盤掘進時噴水容易造成裹刀卡機,可采用泡沫潤滑劑替代清水向掌子面噴射,以降低噴水對圍巖的影響,同時對護盾與坍塌圍巖間加注潤滑劑,減小圍巖對護盾的摩擦阻力。
結合超前鉆機和刀盤人工鉆孔,根據圍巖情況,采取超前化學固結灌漿3 m、水泥基灌漿12 m循環(huán)進行的固結方法,對掌子面前方和前護盾上前方破碎圍巖進行固結,形成巖殼,避免坍塌圍巖卡住刀盤、護盾。
該臺TBM在設計制造時預留了一臺主驅動電機的位置,可通過配置該臺電機達到提高刀盤扭矩的目的,從而改善設備在不良地質洞段的適應能力。
在采取上述脫困措施和掘進方案后,TBM于11月24日成功實現脫困,耗時20 d,并順利通過了該斷層破碎帶,大大降低了卡機對施工的影響,為類似TBM脫困積累了豐富的經驗。
(1)在掘進過程中若發(fā)現有出渣量增加、盾體偏移等現象時,要尤其注意斷層破碎帶及圍巖收斂變形的影響,控制好掘進參數,盡量減少停機時間,快速通過。
(2)對于一般的卡機事故,擴挖小導洞是最為有效的脫困措施,當護盾外側圍巖破碎時,可輔以固結灌漿,但是當圍巖遇水膨脹時,應尤其注意限制水泥漿的使用,而采用化學漿液代替。
(3)由于處理卡機的時間往往較長,因此在TBM掘進過程中,要根據設計圖紙嚴格注意圍巖變化,在有條件的情況下,力求采用超前地質鉆機、地震波等形式進行不良地質段的二次補勘,從而更好地指導施工。
(4)對于地應力較大、通過斷層較多的隧洞,在TBM選型時要充分考慮卡機對施工的影響,盡量選用扭矩高、出渣能力大、擴挖能力強的設備。
[1] 山西省萬家寨引黃工程管理局.雙護盾TBM的應用與研究[M].北京:中國水利水電出版社,2011.
[2] 黃興,劉泉聲,彭星新,等.引大濟湟工程TBM擠壓大變形卡機計算分析與綜合防控[J].巖土力學,2017,38(10):2962-2972.
[3] 劉泉聲,黃興,時凱,等.深部擠壓性地層TBM掘進卡機孕育致災機理[J].煤炭學報,2014,39(S1):75-82.
[4] 溫森,楊圣奇,董正方,等.深埋隧道TBM卡機機理及控制措施研究[J].巖土工程學報,2015,37(7):1271-1277.