吳 瑛 王增良 陳 惠
(1.紹興市冶金機械制造有限公司;2.浙江漓鐵集團有限公司;3.紹興市工貿(mào)國資有限公司)
浙江漓鐵集團有限公司選礦廠由于自磨系統(tǒng)能耗高,采用以破代磨技改方案按原礦處理100萬t/a的規(guī)模進行改造,設(shè)計采用三段一閉路破碎—預(yù)先篩分(篩上干選)—高壓輥磨系統(tǒng)+濕篩閉路—磨前粗磁預(yù)選流程替代原有的一段粗碎—自磨—頑石細碎—細碎產(chǎn)品粗磨—濕篩磨前預(yù)選流程,細磨精選流程保持不變。通過高壓輥磨工藝系統(tǒng)替代自磨機工藝系統(tǒng)改變了以往能耗高的現(xiàn)狀,達到了企業(yè)節(jié)能降耗、降本增效的目的。
選礦廠原有生產(chǎn)工藝流程為:自產(chǎn)原礦一段破碎—自磨—頑石破碎—磁選—分級—球磨—磁選—磁聚—過濾—自產(chǎn)精粉,共3個系列。實際處理能力自產(chǎn)原礦為108萬t/a,年產(chǎn)全鐵品位為64.5%的鐵精粉79萬t(合并進口秘魯粗礦加工)。原自磨系統(tǒng)選礦生產(chǎn)工藝流程見圖1。
圖1 原自磨系統(tǒng)選礦生產(chǎn)工藝流程
通過試驗研究及設(shè)備選型,改造確定采用新工藝流程:破碎系統(tǒng)采用三段一閉路破碎、預(yù)先拋廢流程;高壓輥磨系統(tǒng)采用高壓輥磨+濕篩閉路、磨前預(yù)選流程;主廠房系統(tǒng)采用一段磨礦分級、階段磁選流程。
此次技改方案新增主要設(shè)備有粗碎JC1150顎式破碎機2臺、2470圓振洗礦篩1臺、CC300圓錐破碎機1臺、2460圓振篩1臺,CC400圓錐破碎機1臺、GLGY14060高壓輥磨機1臺,帶式除鐵器4臺,永磁除鐵器4臺,磁滑輪2只等。同時,拆除2臺5518濕式自磨機和停用1臺2736格子形球磨機。技改方案設(shè)計選礦工藝指標見表1。
表1 以破代磨技改設(shè)計選礦工藝指標
(1)井下礦石經(jīng)開采、提升、運輸至粗碎車間原礦倉,礦石(<500 mm)通過JC1150顎式破碎機破碎,調(diào)小棒條篩間隙和破碎排礦口至礦石塊度-200 mm。粗碎后產(chǎn)物與棒條篩篩下產(chǎn)物合并經(jīng)皮帶輸送除鐵后轉(zhuǎn)運至大塊干選機進行拋廢,廢石進入廢石5#筒倉,拋廢后礦石進入1#~4#圓筒倉貯存,貯量3 000 t。
(2)粗碎產(chǎn)品通過4 m3礦車運至原礦倉,倉貯量4 800 t,礦石經(jīng)皮帶輸送除鐵后至2470雙層洗礦振動篩,再進入中碎CC300圓錐破碎機開路破碎,排料粒度-70 mm,洗礦+2 mm篩上及破碎排料經(jīng)返礦皮帶除鐵和磁滑頭輪拋廢后進入原料倉作為細碎原料。-2 mm篩下產(chǎn)品礦漿匯總輥磨篩下進入1次磁選系統(tǒng)選別。
(3)中碎產(chǎn)品經(jīng)給礦機給入2460雙層振動篩預(yù)先檢查篩分,篩上物料進入細碎CC400圓錐破碎機閉路破碎,破碎篩下-15 mm 產(chǎn)品經(jīng)除鐵和磁滑頭輪拋廢后進入輥磨原料倉。
(4)細碎產(chǎn)品從輥磨原料倉放入新增的輥給皮帶除鐵后轉(zhuǎn)至高壓輥磨機料倉,經(jīng)高壓輥磨機破碎后進入3層直線篩篩分,篩上產(chǎn)品經(jīng)篩下皮帶除鐵,轉(zhuǎn)到返礦皮帶除鐵和磁滑頭輪拋廢后,轉(zhuǎn)入輥給皮帶閉路輥磨。篩下-3 mm 產(chǎn)品進入泵池,輸送至1次磁選選別,后段細磨精選工藝不變。
由于設(shè)計初期未能充分考慮原礦含泥量,以及初期選擇的洗礦篩所需洗礦要求計算不足,直到2015年4月拆除1538洗礦篩,完成2470洗礦篩安裝后,技改工藝流程實現(xiàn)了順暢生產(chǎn)。2015年8月實現(xiàn)精礦粉產(chǎn)量7.04萬t,精礦鐵品位為64.73%,精礦細度為-0.074 mm 83.06%,尾礦鐵品位為7.44%,自產(chǎn)礦電單耗為22.67 kWh/t,實現(xiàn)達質(zhì)達產(chǎn)。
以破代磨技改項目于2015年2月6日投入試生產(chǎn)以來,2014年下半年和2015年6—8月對系統(tǒng)各設(shè)備和工藝流程進行了全方面生產(chǎn)測試。
粗碎工序主要保證井下出窿原礦的處理,同時保證CC300中碎工序符合給礦粒度要求,根據(jù)CC300設(shè)備性能要求,最大給料粒度必須在215 mm以下。
(1)2014年6—7月,對原有600 mm×900 mm顎式破碎機進行棒條篩篩孔和排礦口調(diào)整,1#破碎機棒條篩篩孔調(diào)至200 mm,排礦口調(diào)整至130 mm;2#破碎機棒條篩篩孔保持300 mm,排礦口保持200 mm。在處理能力80 t/h時,由于1#破碎機排礦粒度變小,拋廢品位及磁性鐵含量比2#破碎機排礦低很多;二者拋廢產(chǎn)率基本接近,均達11%。
(2)2014年10月對JC1150顎式破碎機產(chǎn)品進行濕篩,進行粒徑組成分析,測得-15 mm粒級含量占34.33%。為了檢驗JC1150破碎機礦石塊度情況(格篩為100 mm,破碎機排礦口為110 mm),確保符合CC300給礦粒度要求。2014年10月在粗碎排料皮帶上隨機取樣對破碎產(chǎn)品最大粒徑進行測量。測得最大塊平均粒徑為166 mm且每次平均粒度均未超過200 mm,符合中碎CC300給礦粒度要求。
(3)對JC1150和600 mm×900 mm顎式破碎機生產(chǎn)能力進行了比較,根據(jù)2015年1—8月生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計,JC1150顎破和600 mm×900 mm顎破實際生產(chǎn)能力分別為298.88、180.39 t/h,粗碎改造達到設(shè)計要求。JC1150和600 mm×900 mm顎式破碎機生產(chǎn)能力見表2。
粗碎后礦石中-3 mm粒級含量占15.99%,含泥量較大,會影響中細碎圓錐破碎作業(yè);CC300和CC400圓錐破碎機試生產(chǎn)過程經(jīng)歷了3個階段:第1階段2014年9月11日至2014年11月7日未洗礦,CC300圓錐破碎機無法生產(chǎn);第2階段2014年11月15日至2015年5月3日,安裝了1538洗礦篩,輔以圓筒篩,洗礦能力不夠且洗礦未能一步到位;第3階段2015年4月7日安裝2470洗礦篩后,洗礦一步到位,能力足夠,保證了CC300圓錐破碎和高壓輥磨機正常作業(yè)。根據(jù)2015年7—9月生產(chǎn)統(tǒng)計,CC300和CC400圓錐破碎生產(chǎn)能力見表3。
表2 1# JC1150和2# 600 mm×900 mm顎式破碎機生產(chǎn)能力
表3 CC300和CC400圓錐破碎機生產(chǎn)能力
由表3可知,CC300中碎破碎機和CC400細碎破碎機平均生產(chǎn)能力分別達250、190 t/h。相關(guān)粒度組成測定:CC300中碎破碎機和CC400細碎破碎機排礦產(chǎn)品取樣平均粒徑分別為31.10、23.05 mm;2470洗礦篩篩下產(chǎn)品平均粒徑為0.937 mm,-0.074 mm占27.05%,結(jié)合原礦篩析結(jié)果測得2470洗礦篩篩下量占總給礦量的10%;2460振動篩篩下產(chǎn)品平均粒徑為11.29 mm,-0.074 mm占2.96%;采用2470洗礦篩用于洗礦工序后,中破和細破改造達到設(shè)計要求。
GLGY14060高壓輥磨機測試結(jié)果表明:平均給料粒度為11.29 mm的細碎物料經(jīng)高壓輥磨后物料平均粒度為3.66 mm,-0.074 mm粒級含量為16.75%,輥磨后物料通過三層直線振動篩分級,篩下物料平均粒度為1.16 mm,-0.074 mm粒級含量為21.97%,返礦平均粒度為7.13 mm,-0.074 mm粒級含量為1.49%,其篩分量效率為80.76%。
停止CC300和CC400破碎機(不含洗礦篩下)時,1次磁選機精礦平均粒徑為1.01 mm,平均鐵品位為43.21 mm,-0.074 mm粒級平均含量為23.07%。CC300和CC400破碎作業(yè)(含洗礦篩下)時,1次磁選機精礦平均粒徑為0.96 mm,平均鐵品位為41.51 mm,-0.074 mm粒級平均含量為19.51%。
2470洗礦篩篩下產(chǎn)品選別試驗結(jié)果表明:篩下產(chǎn)物鐵品位為18%,選精鐵品位為58.5%,選尾鐵品位為8.18%,產(chǎn)率為19.79%,鐵回收率為63.83%。2470洗礦篩篩下產(chǎn)品品位低,可磨可選性好,但產(chǎn)率較低;輥磨篩下產(chǎn)品品位較高,可磨可選性差,但產(chǎn)率較高。由此需注意2470洗礦篩開與不開時對生產(chǎn)調(diào)節(jié)中的影響。
1次磁選尾礦測定平均鐵品位為6.90%與自磨系統(tǒng)時尾礦鐵品位接近。
測得自產(chǎn)3次磁精平均細度為-0.074 mm 88.47%、平均鐵品位為58.67%(含粗粉溢流)。
以破代磨技改工藝數(shù)質(zhì)量流程見圖2。
以破代磨技改選礦工藝年自產(chǎn)原礦處理量100萬t;年粗粉處理量46.26萬t;年產(chǎn)鐵精礦粉74.02萬t,其中年自產(chǎn)鐵精礦粉31萬t,鐵精礦品位為64.80%,細度為-0.074 mm 82%;年干拋廢石量19.34萬t。
圖2 以破代磨技改選礦工藝數(shù)質(zhì)量流程
(1)JC1150顎式破碎機能力達298 t/h,且排礦粒度組成均符合CC300圓錐破碎機的給礦要求。只要大塊干拋產(chǎn)率控制在10%以下,拋廢鐵品位可控在9.0%以下,生產(chǎn)時間每天約10 h,粗碎工序能力足夠。
(2)CC300圓錐破碎機中碎能力由于2470洗礦篩能力擴大后,處理能力達250 t/h且洗礦效果較好,符合輥磨機入料水分≤5%要求。拋廢產(chǎn)率為13.73%,廢石鐵品位在9.0%以下,生產(chǎn)時間每天約10 h,中碎工序能力足夠。
(3)CC400圓錐細碎機能力達190 t/h,2460振動篩能力匹配,生產(chǎn)時間每天約10 h,中碎工序能力足夠。
(4)技改后自產(chǎn)精礦細度比技改前降低4個百分點,總精礦細度比技改前降低1.7個百分點。
(5)技改后總尾礦磁性鐵含量為1.50%,比技改前1.24%提高了0.26個百分點。
(6)高壓輥磨處理能力為106 t/h,可實現(xiàn)輥縫≥24 mm,輥壓≥10.1 MPa,輥磨排料-0.074 mm粒級含量≥16%,直線振動篩篩下物料-0.074 mm粒級含量≥20%。
(7)以破代磨技改流程與自磨流程測試數(shù)據(jù)比較:直線振動篩篩下進入1次磁選物料粒度比自磨系統(tǒng)下增粗0.6 mm;1次磁選精礦-0.074 mm含量降低23個百分點;1次磁選精礦品位降低3~5個百分點;1次磁選精礦產(chǎn)率增加6.89個百分點。
(8)以破代磨技改后最終拋廢產(chǎn)率為19.34%,與原自磨系統(tǒng)基本相同。
以破代磨技改工程總投資見表4。
表4 以破代磨技改工程總投資 萬元
由表4可知,建筑工程投資243.52萬元,設(shè)備設(shè)施投資1 560萬元,工程總投資1 803.52萬元。
技改前自磨系統(tǒng)裝機容量為2 760.8 kW,技改后輥磨系統(tǒng)裝機容量為2 124.25 kW,減少636.55 kW,下降了23.06個百分點。
2015年2月6日高壓輥磨機新流程試生產(chǎn)以來,鐵精礦粉干劑班產(chǎn)量最高達到860 t;2015年8月實現(xiàn)精礦產(chǎn)量為70 372 t,鐵品位為64.59%、細度 -0.074 mm 83.06%,水分為10.62%、尾礦鐵品位為7.27%,自產(chǎn)礦電單耗為22.67 kWh/t,基本實現(xiàn)達產(chǎn)、達質(zhì)、達效目標。
自磨與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工電單耗對比結(jié)果見表5。
表5 自磨系統(tǒng)與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工電單耗對比
注:2015年輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦電單耗21.58 kWh/t,2013年自磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦電單耗25.83 kWh/t。
由表5可知,2015年輥磨系統(tǒng)與2013年自磨系統(tǒng)相比全年剔除粗碎加工電耗后的自產(chǎn)礦電單耗為25.83 kWh/t,下降了4.25 kWh/t,下降了16.45個百分點,選礦廠自產(chǎn)礦電單耗明顯下降。按年處理自產(chǎn)礦100萬t計算,可節(jié)電425萬kWh,按0.7元/kWh計算,可節(jié)約電費297.5萬元/a。
自磨與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工物耗對比見表6。
由表6可知,以破代磨技改后剔除廢石加工物耗,自產(chǎn)礦物耗為8.41元/t,同2013年剔除粗碎加工物耗后的自產(chǎn)礦物耗9.01元/t比較,物耗下降0.6元/t。按年處理自產(chǎn)礦100萬t計算,可節(jié)約物耗60萬元/a。
若將輥磨機對輥物耗計入月度消耗,按對輥價格120萬元,使用周期18個月計算,2015年4—9月將增加物耗40萬元,同時剔除2015年4—9月技改后折舊增加48.6萬元,技改后自產(chǎn)礦物耗為8.23元/t,同2013年剔除粗碎加工物耗后的自產(chǎn)礦物耗9.01元/t比較,自產(chǎn)礦物耗降低0.78元/t。
技改后選廠減少崗位操作人員6人,減少機修人員5人,合計減員11人。按工資6萬元/人計,可減少工資支出66萬元/a。
(1)由于新增洗礦作業(yè)用水量大幅增加,因此需加強流程中的水量控制,繼續(xù)實施各路污水進行回用造漿以減少用水量,最終實施篩下1臺8吋泵系統(tǒng)揚送,實現(xiàn)兩崗并一達到減員、降耗的目的。
表6 自磨與輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦加工物耗對比
注:2015年輥磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦物耗8.41元/t,2013年自磨系統(tǒng)自產(chǎn)礦物耗9.01元/t。
(2)因輥磨機排礦物料較之前自磨物料流動性變差,直線振動篩-3 mm篩下產(chǎn)物易造成直線篩和管道磨損導(dǎo)致流程堵塞,且在試車過程中磨礦細度未能達到設(shè)計要求。通過直線振動篩的改進完善,2層篩改為3層篩,規(guī)格為上7 mm、中4.5 mm、下2.5 mm,基本解決了直線篩磨損嚴重造成管道堵塞等問題,脫泥、脫水效果有所改善,但未達到最佳篩分效果,還需繼續(xù)改進完善。
(3)輥磨產(chǎn)品緩沖倉方案已形成但尚未實施,在實際生產(chǎn)過程中輥磨因故障或其他原因停車時,會對生產(chǎn)流程的穩(wěn)定造成一定影響,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量波動較大。同時,由于14060高壓輥磨機采用變頻控制未設(shè)置受礦倉,輥磨機效能未能充分發(fā)揮,還需進一步完善工藝。
(4)此次技改已對CC300圓錐破碎機進行了防塵改造,CC400圓錐破碎機和高壓輥磨機雖已進行灑水防塵作業(yè),但效果一般,仍需繼續(xù)改進完善。
(1)漓鐵選礦廠針對自磨系統(tǒng)能耗高的問題,將原有粗碎—自磨頑石破磨—球磨—階段分選流程改為三段一閉路破碎—預(yù)先篩分—高壓輥磨+濕篩閉路—磨前預(yù)選流程;以低能耗高壓輥磨系統(tǒng)替代原高能耗自磨機、頑石格子球磨系統(tǒng),實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
(2)以破代磨技改方案在老廠房內(nèi)設(shè)計、施工和改造,克服了施工中的許多困難,目前屬國內(nèi)首例,后續(xù)仍需完善提高。
(3)以破代磨技改新工藝2015年8月實現(xiàn)精礦產(chǎn)量70 372 t,鐵品位64.59%、細度-0.074 mm 83.06%、水分10.62%、尾礦鐵品位7.27%,自產(chǎn)礦電單耗22.67 kWh/t,除精礦細度較技改前下降2個百分點,其余指標均達到方案設(shè)計和考核要求,可完成設(shè)計74萬t/a以上的鐵精礦粉產(chǎn)量,基本實現(xiàn)達產(chǎn)、達質(zhì)、達效。
(4)經(jīng)分析確定了主要設(shè)備參數(shù):JC1150顎式破碎機排礦口130 mm,棒條篩110 mm,排礦塊度<200 mm;CC300圓錐破碎機排礦塊度<70 mm,CC400排礦圓錐破碎機排礦塊度<40 mm;2460振動篩上24 mm、下18 mm;2470洗礦篩上25 mm×35 mm、篩下2 mm;1555直線振動篩篩上7 mm、中4.5 mm、下2.5 mm;14060高壓輥磨機原始輥縫20 mm,工作輥縫≥24 mm,輥壓≥10.1 MPa。
(5)該技改工程實際投資1 803.52萬元,按年產(chǎn)100萬t自產(chǎn)礦計算,年可節(jié)約成本453.19萬元,其中減少電費297.5萬元/a、減少物耗60萬元/a、減少人工支出66萬元/a、增加干選尾礦收入127萬元/a,折舊97.31萬元/a,預(yù)計4a可收回成本,實現(xiàn)了能耗、物耗和人力成本的下降,為企業(yè)降本增效奠定了基礎(chǔ)。