范永江
(神華國華寧海電廠,浙江 寧波 315612)
大型火力發(fā)電廠許多重要輔助系統(tǒng)均配置了旁路門,如給水旁路門、定子冷卻水旁路門、發(fā)電機冷氫溫度調(diào)節(jié)旁路門,這些系統(tǒng)的旁路門通常不是調(diào)節(jié)門,而是普通的帶中停的電動門。正常運行時,這些旁路門是關(guān)閉的。在一些異常工況下,系統(tǒng)主回路的調(diào)節(jié)門發(fā)生故障,造成主調(diào)節(jié)門異常關(guān)閉,使被控對象失去控制,對機組安全運行造成很大影響,嚴(yán)重時導(dǎo)致跳機事故的發(fā)生。此時,及時開啟旁路門能避免事故的發(fā)生,或防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。
某火力發(fā)電廠2×1 000 MW機組汽輪機是上海汽輪機有限公司采用德國西門子公司技術(shù)生產(chǎn)的超超臨界一次中間再熱雙背壓凝汽式汽輪機,其型號為1000/26.25/600/600(TC4F);型式為高中壓聯(lián)合啟動、超超臨界、一次中間再熱、單軸、雙背壓、四缸四排汽。鍋爐為上海鍋爐廠有限公司引進(jìn)Alstom-Power公司的1 000 MW超超臨界一次再熱、單爐膛單切圓燃燒直流爐,其型號為SG3091/27.56-M54X。
汽輪機采用定-滑-定運行方式。單元機組采用爐、機、電單元控制室集中控制方式,發(fā)電機采用水-氫-氫冷卻方式。
DEH(數(shù)字式電液控制系統(tǒng))設(shè)置冷氫溫度高保護(hù),其原理為:用于冷卻發(fā)電機的氫氣在其工作壓力下對應(yīng)的露點很低,一般稍低于其工作溫度,如果定冷水溫度比其低的話,會造成冷氫結(jié)露,影響其冷卻效果,進(jìn)而影響發(fā)電機正常工作。1 000 MW機組在實際運行中,發(fā)電機冷氫溫度在38~41℃,發(fā)電機定子線圈進(jìn)水溫度在40~45℃,為了防止上面定冷水比冷氫溫度低這種情況發(fā)生,必須要保證冷氫溫度比定冷水溫度低,所以該機組設(shè)計冷氫溫度高保護(hù)邏輯。
2月15日11∶42,5號機組負(fù)荷793 MW,協(xié)調(diào)投入,AGC(自動發(fā)電控制)方式,主蒸汽壓力23.2 MPa,主蒸汽溫度590.7℃,再熱蒸汽壓力4.16 MPa,再熱蒸汽溫度561.29℃,總煤量267.6 t/h,總給水量2 190 t/h,總風(fēng)量2 291 t/h,A,B,C,D,E共5套制粉系統(tǒng)運行,主機真空-99.88 kPa,5A和5B真空泵運行,5A和5B汽泵運行,雙引、雙送、雙一次風(fēng)機運行,脫硫、脫硝系統(tǒng)運行正常。
2 月 15 日 11∶42∶39∶708, 5 號機組汽輪機 ETS動作,首出原因為發(fā)電機冷氫B溫度高。
2月 15日 11∶41∶19, 5 號機組負(fù)荷 793 MW,發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門反饋由23.96%升至 71.42%;11∶41∶37,A 側(cè)、B 側(cè) 6點冷氫溫度均開始上升;11∶42∶09時,溫度升到報警值48℃,DCS(分散控制系統(tǒng))操作員站發(fā)出5號機冷氫溫度高報警,大屏光字牌“COLD H2 TEMP H”報警;11∶42∶38時,B側(cè) 3個冷氫溫度超過 53℃跳機值(3選2邏輯,A側(cè)冷氫溫度高溫度也同時升高,滯后于B側(cè)9 s達(dá)到53℃跳機值),延時1 s后,B側(cè)冷氫溫度高ETS保護(hù)動作,汽輪機跳閘,發(fā)電機解列,高旁動作,鍋爐維持運行。跳機前后閥位、指令、溫度歷史趨勢見圖1。
圖1 跳機前后閥位、指令、溫度歷史趨勢
ETS動作后,立即去就地檢查發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門(氣動門型號為COPES-VULCAN 0810-150609-1-2,定位器為SIEMENS 6DR5210-OEN00-0AA0)。在檢查中發(fā)現(xiàn):發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門定位器反饋大部分時間指示在72%,偶爾跳變到0%。當(dāng)定位器反饋指示在72%時,調(diào)門實際閥桿處于關(guān)到位狀態(tài),而當(dāng)定位器反饋跳變時,調(diào)門實際閥位也處于波動狀態(tài),跳機前后發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門閥位反饋與指令趨勢見圖2,可見閥位反饋大幅波動跳變。為判斷發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門本體是否故障,進(jìn)行了調(diào)門開啟試驗:將調(diào)門開啟,用聽棒聽見水流聲;試驗時,調(diào)門開度最大開啟60%,閉冷水泵出口壓力由0.85 MPa下降到0.79 MPa。通過試驗,可以判斷西門子定位器故障,而調(diào)門本體無故障,閥芯無脫落現(xiàn)象。因此,更換發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門的西門子定位器,更換后恢復(fù)系統(tǒng)重新開機。
圖2 跳機前后閥位趨勢
在此次事件中,由于發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門就地定位器故障,使該氣動門關(guān)閉,造成發(fā)電機氫冷卻器冷卻水中斷,使冷氫溫度在80 s內(nèi)由40.9℃迅速升高至53℃,造成5號機組冷氫溫度高ETS保護(hù)動作,使汽輪機跳閘,發(fā)電機解列。
造成ETS動作的直接原因是:發(fā)電機氫冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門的定位器故障,導(dǎo)致氫冷卻器冷卻水主管路斷水,如果氫冷器旁路門在冷氫溫度達(dá)報警值時能及時開啟,則可以避免冷卻器回路斷水,從而降低或延緩故障,避免事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。
為此,提出旁路門參與控制的設(shè)想:當(dāng)主調(diào)節(jié)門故障關(guān)閉時,旁路門及時打開,參與控制;當(dāng)系統(tǒng)恢復(fù)正常時,旁路門根據(jù)實際情況手動關(guān)閉。旁路門參加控制作為設(shè)備故障的應(yīng)急手段之一,可以提高設(shè)備運行的安全性。
由于旁路門與主管路的管徑大部分是一致的,也有個別旁路門管徑與主管路尺寸不一樣,所以旁路門打開的方式、開度、開啟時間等要通過試驗來驗證,并根據(jù)試驗結(jié)果來設(shè)計旁路門參與控制的邏輯。
旁路門開啟試驗的目的是確定主調(diào)節(jié)門故障時旁路門的目標(biāo)開度,其中,以最大需求流量對應(yīng)的開度為最大目標(biāo)開度,此開度為旁路門開啟后的開度上限。
以冷氫溫度調(diào)節(jié)門為例,進(jìn)行旁路門開啟試驗,驗證旁路門開啟效果,確定旁路門的目標(biāo)開度。在機組正常運行時,其冷氫溫度調(diào)節(jié)門開度一般在21%~28%,正常無功需求工況下,其冷氫溫度調(diào)節(jié)門開度為25%時即可滿足冷卻流量需求。
因此,在冷氫溫度調(diào)節(jié)門開度為25%時,開始進(jìn)行試驗。首先,冷氫溫度調(diào)門開度由25%左右逐漸切換至旁路電動門調(diào)節(jié),最終試驗結(jié)果顯示旁路電動門開度為30%時,與冷氫溫度調(diào)門25%開度通流量基本一致,如表1所示。
表1 調(diào)門、旁路門流量特性
假設(shè)旁路門開足仍達(dá)不到相應(yīng)的比例,則直接開足旁路門也會對被調(diào)量有相應(yīng)的影響,可以延緩事故的擴(kuò)大化。
以發(fā)電機冷氫溫度調(diào)節(jié)旁路門為例,考慮到無法判斷主調(diào)節(jié)門是因為控制器、元件、信號電纜故障,還是主調(diào)節(jié)門本身故障(如閥芯脫落)。但無論是哪種故障,均表現(xiàn)為被調(diào)量“定冷水溫度”異常。如果定冷水溫度低,對機組的安全性沒有影響,但定冷水溫度上升則會造成很大的風(fēng)險。為此,只要針對定冷水溫度高進(jìn)行有針對性的邏輯修改即可。
根據(jù)試驗結(jié)果,得出主調(diào)節(jié)門故障時旁路門的目標(biāo)開度,旁路門打開的觸發(fā)條件是被調(diào)量的異常值,該值可以根據(jù)機組的實際工況來設(shè)定。補充停止打開條件、旁路門關(guān)閉的條件就可以設(shè)計出帶有旁路門的氣動、電動調(diào)節(jié)門的控制邏輯,從而確保異常工況下,旁路門自動開啟,快速的動作,確保機組正常運行。
現(xiàn)場的旁路門有3種:帶中停的電動門并有開度指示、帶中停功能的不帶開度指示和全開全關(guān)型,針對3種電動旁路門分別制定控制邏輯。
對于帶中停功能的電動旁路門,具體邏輯為:
(1)開啟閥門的條件:當(dāng)定冷水溫度達(dá)到高2值時,立即發(fā)出一個脈沖信號去開旁路門。邏輯如圖3所示。
圖3 旁路門開邏輯
(2)旁路門的停止打開條件:溫度降到高1值;運行人員手動停止開門;達(dá)到目標(biāo)開度。
這3個條件是“或”的關(guān)系,任一條件滿足時,旁路門不再開啟而是保持在一定的開度上。
(3)關(guān)門條件:由運行人員手動關(guān)門。
(1)可以發(fā)一個脈沖信號來控制開旁路門的時間,而這個脈沖的脈寬,則需要通過試驗來確定,記錄1 s脈沖、5 s脈沖、10 s脈沖時該電動門的開度,并根據(jù)試驗值來確定發(fā)出的脈沖寬度,該脈沖的時間即為邏輯圖中可調(diào)脈沖寬度,開度試驗數(shù)據(jù)見表2。需注意的是,脈沖時間要考慮DCS發(fā)出指令經(jīng)I/O卡件后返回的時間。
表2 脈沖時間與實際開度的對照表
(2)旁路門停止打開條件:溫度降到高1值;溫度大于高2值脈沖信號取非;運行人員手動停止開門。
這3個條件為“或”的關(guān)系,任一條件滿足時,旁路門不再開啟,停留在一定開度。邏輯如圖4所示。
圖4 旁路門復(fù)位條件
(3)旁路門關(guān)閉的指令則仍然為手動指令,此指令由運行人員根據(jù)機組的實際工況進(jìn)行。
如果不是帶中停功能的電動旁路門,而是直接接收開指令、然后直接開到位的電動門,則應(yīng)增加復(fù)位中停功能,需要斷掉電動門中的自保持回路,修改電動門的硬接線,并將閥門的開指令改為長信號,而不是脈沖信號。如果無法改變電動門的自保持回路,那么只能實現(xiàn)旁路門全開,此時被調(diào)量“定冷水溫度”將直線下跌,但即使下跌也只是影響經(jīng)濟(jì)性,安全性仍然可以保障。
梳理1 000 MW機組全部熱力系統(tǒng),在不增加投資的情況下,下列系統(tǒng)的旁路門可以采用該優(yōu)化邏輯。
(1)在實際運行中,發(fā)電機定子線圈進(jìn)水溫度在40~45℃,將發(fā)電機定子線圈進(jìn)水溫度報警值從53℃修改至50℃。
(2)增加發(fā)電機定子水冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門閥門指令與反饋偏差大于10%報警信號,并送至大屏,以提醒定位器出現(xiàn)故障。
(3)當(dāng)發(fā)電機定子線圈進(jìn)水溫度大于53℃時,開啟定子水冷卻器冷卻水回水可調(diào)氣動門旁路電動門到30%,將“開到位或運行發(fā)關(guān)旁路電動門指令時”,作為復(fù)位條件,運行即可以手動操作該旁路電動門。
(1)將勵磁機后熱風(fēng)溫度報警值從75℃修改至65℃。
(2)增加勵磁機冷卻水水溫調(diào)節(jié)門閥門指令與反饋偏差大于10%報警信號,并送至大屏以提醒定位器出現(xiàn)故障。
(3)當(dāng)勵磁機后熱風(fēng)溫度大于73℃時,開啟勵磁機冷卻水溫度調(diào)節(jié)門旁路電動門到20%,“開到位或運行發(fā)關(guān)旁路電動門指令時”作為復(fù)位條件,運行即可以手動操作該旁路電動門。
對于被控對象是有上、下限要求的旁路門,則不能采用該邏輯,如汽輪機潤滑油溫控制系統(tǒng)中,潤滑油溫的高低對機組的安全運行具有危害性,此類旁路門則不宜采用該邏輯。
在資金充裕的情況下,硬件優(yōu)化的最優(yōu)選擇是將旁路電動門更換為調(diào)節(jié)門,雖然需要增設(shè)指令線及反饋線等控制電纜,DCS也需要重新分配卡件通道進(jìn)行組態(tài),但后期調(diào)節(jié)效果好。次之是更換為帶中停功能的電動門。
該研究在不增加投資、不進(jìn)行設(shè)備改造的情況下,僅僅利用現(xiàn)有設(shè)備通過做試驗,計算流量比,設(shè)計出有針對性的控制邏輯,實現(xiàn)了旁路門優(yōu)化的控制功能,補充機組重要設(shè)備故障時的應(yīng)急手段,從而提高機組的安全性能,可供其他同類型機組借鑒。
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